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內(nèi)置導(dǎo)流板的濕法脫硫塔數(shù)值模擬優(yōu)化及應(yīng)用

2021-09-24 05:57:46田森浩向勇林陳冬林鄭丙文劉良華
動(dòng)力工程學(xué)報(bào) 2021年9期
關(guān)鍵詞:塔內(nèi)循環(huán)泵橫斷面

田森浩, 向勇林, 陳冬林, 鄭丙文, 宋 鋮, 劉 賓, 劉良華

(1.長沙理工大學(xué) 能源與動(dòng)力工程學(xué)院,長沙 410114; 2.大唐湘潭發(fā)電有限責(zé)任公司,湖南湘潭 411102; 3.湖南大唐節(jié)能科技有限公司,長沙 410007)

鈣基濕法脫硫(WFGD)技術(shù)因其脫硫效率高、技術(shù)成熟,已成為國內(nèi)外大型燃煤電站鍋爐煙氣脫硫的主流技術(shù)[1],但目前的濕法脫硫塔大多采用單側(cè)引入煙氣,使得塔內(nèi)煙氣上升時(shí)在進(jìn)煙口附近出現(xiàn)較大的流動(dòng)死區(qū)[2],因而導(dǎo)致該區(qū)域自上而下流動(dòng)的石灰漿液未與煙氣接觸,從而影響脫硫效率。為解決此問題,目前脫硫塔設(shè)計(jì)普遍采用的方法有在噴淋層下部設(shè)置開孔持液托盤、多增設(shè)一層漿液噴咀,以改善煙氣流場分布并增加煙氣與石灰漿液的接觸機(jī)率,但這些方法使塔內(nèi)煙氣流動(dòng)阻力顯著增加,高達(dá)2 700 Pa左右,煙氣流動(dòng)死區(qū)并不能完全消除,還會(huì)顯著增加引風(fēng)機(jī)及漿液循環(huán)泵電耗,漿液循環(huán)泵耗電量高達(dá)1.8×109kW·h[3-4]。因此,針對(duì)單側(cè)進(jìn)煙脫硫塔,研究一種既能有效均勻煙氣流場,又能大幅降低塔內(nèi)流動(dòng)阻力、減少循環(huán)漿液量(或泵運(yùn)行臺(tái)數(shù))的簡單低成本新方法,對(duì)現(xiàn)役火電機(jī)組的深度降阻節(jié)能、脫硫提效和超超低排放改造具有積極的現(xiàn)實(shí)意義[5-6]。

為此,筆者在研究國內(nèi)外現(xiàn)役主流脫硫塔技術(shù)的基礎(chǔ)上,提出在塔內(nèi)增設(shè)多孔導(dǎo)流板與加大托盤開孔率并舉的技術(shù)思路,結(jié)合數(shù)值模擬與現(xiàn)場試驗(yàn)方法,對(duì)某電廠600 MW機(jī)組4號(hào)脫硫塔的多孔導(dǎo)流板、持液托盤進(jìn)行了設(shè)計(jì)優(yōu)化與改造,以期為同類型脫硫塔的改造提供參考。

1 技術(shù)原理與設(shè)計(jì)方案

1.1 技術(shù)原理

對(duì)于單側(cè)進(jìn)氣方式的鈣基濕法脫硫塔,煙氣在進(jìn)入脫硫塔后向?qū)γ娴谋诿姘l(fā)起沖擊,然后向上運(yùn)動(dòng)。在不增設(shè)均流設(shè)備(孔板托盤)時(shí)塔內(nèi)煙氣流場極度不均,特別容易出現(xiàn)煙氣流動(dòng)死區(qū),如圖1(a)所示。經(jīng)計(jì)算,由單側(cè)進(jìn)氣方式引起的塔內(nèi)煙氣流動(dòng)死區(qū)可占塔內(nèi)有效反應(yīng)區(qū)域體積的18%~25%。在這樣的流場條件下,脫硫塔加入均流設(shè)備后不僅均流性能大打折扣,而且流動(dòng)阻力也大幅增加,通過增大石灰漿液的噴淋量并不會(huì)對(duì)脫硫效率起到顯著的提升作用。因此,筆者通過在塔內(nèi)布置導(dǎo)流板對(duì)煙氣流向進(jìn)行矯正的方式(見圖1(b)),來改善煙氣進(jìn)入均流設(shè)備前的流場均勻性,從而提升均流設(shè)備的均流效果,降低均流設(shè)備產(chǎn)生的流動(dòng)阻力[7-8]。

(a) x=0 mm縱剖面速度矢量圖

(a) 進(jìn)口SO2質(zhì)量濃度

(b) 出口SO2質(zhì)量濃度圖14 改造前后脫硫塔在不同工況下的進(jìn)出口SO2質(zhì)量濃度

(a) 改造前 (b) 改造后圖10 改造前后托盤開孔方式Fig.10 The tray opening mode before and after modification

(b) y=21 500 mm橫斷面速度矢量圖圖5 加入導(dǎo)流板前后脫硫塔速度矢量圖Fig.5 Velocity vector diagram of desulfurization tower after adding guide plate

(a) 側(cè)視圖

(a) 原模型 (b) 加入導(dǎo)流板后

1.2 方案設(shè)計(jì)

導(dǎo)流板結(jié)構(gòu)采用“魚鉤”板+水平板+弧形板+豎直板的組合形式,其整體形式根據(jù)導(dǎo)流板在脫硫塔內(nèi)的布置位置隨塔體結(jié)構(gòu)發(fā)生改變,如圖2所示。其中l(wèi)和b分別為水平板與豎直板長度,r為弧形板的半徑,h為魚鉤板的豎直高度。為防止在塔內(nèi)布置導(dǎo)流板后影響漿液的自由下落,從而削弱導(dǎo)流板下方區(qū)域的氣液接觸反應(yīng),對(duì)導(dǎo)流板的水平段和弧形段上實(shí)施開孔。此外,為防止導(dǎo)流板上的漿液從水平段的一端溢流而形成瀑布,在水平板一端設(shè)置了“魚鉤”板。假設(shè)在塔內(nèi)孔板托盤區(qū)域漿液的過流能力不受影響,那么當(dāng)導(dǎo)流板上開孔的結(jié)構(gòu)參數(shù)與孔板托盤開孔的設(shè)計(jì)參數(shù)保持一致時(shí),漿液通過導(dǎo)流板的過流能力不受影響。導(dǎo)流板開孔后可起到“孔板”的作用,進(jìn)一步提升氣液接觸面積。

脫硫塔內(nèi)導(dǎo)流板的4個(gè)布置方案如圖3所示,導(dǎo)流板以不同的結(jié)構(gòu)形式布置在進(jìn)口煙道與托盤之間的區(qū)域。布置方案采用脫硫塔橫斷面與進(jìn)口煙道橫斷面等面積均分的設(shè)計(jì)原則,圖中Δx、Δy分別為每塊導(dǎo)流板與煙道側(cè)壁面或?qū)Я靼逯g的橫向距離和徑向距離,下標(biāo)1、2、3和4分別表示從左至右的導(dǎo)流板。各方案導(dǎo)流板的設(shè)計(jì)參數(shù)見表1。

方案1

方案3

表1 導(dǎo)流板布置方案及其設(shè)計(jì)參數(shù)

2 數(shù)學(xué)模型及計(jì)算方法

2.1 數(shù)學(xué)模型

研究主要涉及塔內(nèi)煙氣流場的變化,假設(shè)煙氣為常溫常壓下不可壓縮流體,守恒方程包括質(zhì)量守恒方程和動(dòng)量守恒方程。計(jì)算模型選擇被廣泛應(yīng)用于工程流體計(jì)算的realizablek-ε湍流模型[9]。

2.2 幾何模型及網(wǎng)格劃分

以某電廠600 MW機(jī)組4號(hào)脫硫塔為原型,通過SCDM軟件1∶1比例構(gòu)建了脫硫塔的實(shí)物模型。為便于快速得出正確的煙氣流動(dòng)規(guī)律,對(duì)原脫硫模型進(jìn)行合理的簡化,模型內(nèi)部構(gòu)件僅包括導(dǎo)流板和除霧器,不包括噴淋層及托盤。該模型采用ICEM CFD軟件進(jìn)行網(wǎng)格劃分,采用四面體網(wǎng)格,在塔體壁面處建立邊界層,對(duì)脫硫塔進(jìn)出口及內(nèi)部構(gòu)件處網(wǎng)格進(jìn)行加密[10-11],如圖4所示。

圖4 脫硫塔幾何模型及網(wǎng)格劃分Fig.4 Geometric model and grid division of desulfurizationtower scheme

通過對(duì)不同網(wǎng)格數(shù)量(496 581、268 613和134 318)的原模型計(jì)算結(jié)果進(jìn)行對(duì)比分析,最終確定網(wǎng)格數(shù)量為268 613時(shí),可以滿足本文所述問題的求解[12]。

2.3 邊界條件

脫硫塔進(jìn)口煙氣體積流量為2 100 000 m3/h,煙氣溫度為140 ℃。煙氣進(jìn)口邊界條件為速度進(jìn)口,數(shù)值為18.8 m/s,煙氣出口選擇outflow。導(dǎo)流板采用無滑移壁面邊界條件,除霧區(qū)采用多孔介質(zhì)模型,其中y方向的慣性阻力系數(shù)C2設(shè)置為20 m-1,y方向的黏性阻力系數(shù)D設(shè)置為400 000 m-2[13-14]。壓力與速度的耦合采用couple算法,動(dòng)量離散格式、湍流動(dòng)能和湍流耗散率格式均為二階離散格式[15]。

2.4 模擬結(jié)果與分析

2.4.1 流場分布

圖5為脫硫塔布置導(dǎo)流板后數(shù)值模擬得到的速度矢量圖。從圖5可以看出,原模型中塔內(nèi)一側(cè)煙氣質(zhì)量流量過大,一側(cè)煙氣質(zhì)量流量過小,煙氣偏流現(xiàn)象嚴(yán)重,與理論規(guī)律一致。而加入導(dǎo)流板后脫硫塔煙氣的主流趨勢偏向塔的中心位置處,并且煙氣在進(jìn)入托盤前的速度方向偏向塔的軸線方向,這將有利于提升托盤的均流效果。從橫斷面速度矢量圖中可以看出,加入導(dǎo)流板后的脫硫塔煙氣流動(dòng)死區(qū)在不斷減小,其中方案4中的煙氣分布均勻性較高,塔內(nèi)不存在明顯的煙氣流動(dòng)死區(qū)。

速度相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差是指某一斷面各點(diǎn)流速的標(biāo)準(zhǔn)偏差所占該橫斷面速度平均值的百分比,該值能準(zhǔn)確反應(yīng)某一斷面的流場均勻性程度,速度相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差越小,流場均勻性越好。圖6為加入導(dǎo)流板前后脫硫塔在各高度位置的速度相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差曲線圖。從圖6可以看出,原模型中各高度位置的速度相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差普遍較高,且隨著高度的增加差別不大,表明未加導(dǎo)流板時(shí)脫硫塔內(nèi)的煙氣流場均勻性普遍較差,且隨著高度的增加流場并無較大改善。而加入導(dǎo)流板后的脫硫塔速度相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差均有了不同程度的減小,且隨著脫硫塔高度的增加不斷減小。這表明加入導(dǎo)流板后脫硫塔的流場均勻性得到了提升,且在更高位置處的流場均勻性更好。其中方案4對(duì)塔內(nèi)的流場均勻性改善效果最好,在y=27 500 mm橫斷面處的速度相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差由原模型的100%降至53%。

圖6 脫硫塔不同高度的速度相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差

2.4.2 煙氣質(zhì)量流量分布

將脫硫塔橫斷面劃分為6個(gè)面積相等的區(qū)域,如圖7所示。圖8為加入導(dǎo)流板前后脫硫塔煙氣在托盤上方1.0 m處橫斷面的煙氣質(zhì)量流量分布。從圖8可以看出,脫硫塔在未加導(dǎo)流板時(shí),N1區(qū)域的煙氣質(zhì)量流量幾乎為0 kg/s,而N4、N5和N6區(qū)域的煙氣質(zhì)量流量較大,塔內(nèi)煙氣分布很不均勻。加入導(dǎo)流板后,脫硫塔內(nèi)的流場均勻性得到了較大改善,煙氣質(zhì)量流量在中間區(qū)域(N3、N4)占比較大,這有助于煙氣向上擴(kuò)散,即上部區(qū)域的煙氣質(zhì)量流量分配將會(huì)更加均勻。其中,方案4中各區(qū)域煙氣的質(zhì)量流量分配均勻性最好。

圖7 脫硫塔橫斷面區(qū)域劃分示意圖Fig.7 Area division of cross section of desulfurization tower

圖8 加入導(dǎo)流板前后脫硫塔煙氣在托盤上方1.0 m處的煙氣質(zhì)量流量

2.4.3 流動(dòng)阻力

圖9給出了加入導(dǎo)流板前后脫硫塔內(nèi)的流動(dòng)阻力,其中流動(dòng)阻力為脫硫塔進(jìn)出口的壓差,由于在該模型計(jì)算過程中并未加入漿液耦合項(xiàng),因而該阻力損失代表空塔條件下煙氣在塔內(nèi)的流動(dòng)阻力損失。從圖9可知,加入導(dǎo)流板后脫硫塔由于流場得到了改善,流動(dòng)阻力比加入導(dǎo)流板前降低了約40 Pa。

圖9 加入導(dǎo)流板前后脫硫塔內(nèi)的流動(dòng)阻力Fig.9 The flow resistance in desulfurization tower withinternal guide-plate

綜上所述,方案4的導(dǎo)流板布置方式對(duì)脫硫塔內(nèi)煙氣流場的改善效果最好,阻力損失較小。

3 工程應(yīng)用改造與試驗(yàn)

3.1 改造對(duì)象與方案

所研究電廠鍋爐的4號(hào)脫硫塔采用鈣基濕法脫硫系統(tǒng),系統(tǒng)設(shè)計(jì)進(jìn)口SO2質(zhì)量濃度為4 000 mg/m3,并于2016年完成超低排放改造。改造前該脫硫塔內(nèi)配備1層孔板托盤(孔徑為35 mm,開孔率為35%)、4層噴淋裝置和1臺(tái)除塵除霧設(shè)備。改造前,該脫硫塔在運(yùn)行過程中的主要問題在于:即使在較低負(fù)荷(420 MW)運(yùn)行時(shí)仍需啟用4臺(tái)漿液循環(huán)泵,系統(tǒng)長期處于流動(dòng)阻力較大的運(yùn)行環(huán)境中,造成引風(fēng)機(jī)容易失速,且每增加1臺(tái)循環(huán)泵對(duì)出口煙氣SO2質(zhì)量濃度的影響較大,不利于在達(dá)標(biāo)前提下節(jié)能運(yùn)行。

改造方案導(dǎo)流板布置形式選擇方案4,在導(dǎo)流板的水平段和弧形段實(shí)施開孔,孔徑為50 mm,開孔率為45%。增大托盤的開孔率,改造后的托盤開孔如圖10所示,開孔率為52%。

3.2 現(xiàn)場試驗(yàn)

3.2.1 冷態(tài)試驗(yàn)

在脫硫塔改造前后分別進(jìn)行冷態(tài)試驗(yàn),首先在脫硫塔托盤上方0.5 m、1 m和1.5 m 3個(gè)橫斷面處設(shè)立若干個(gè)測點(diǎn),當(dāng)鍋爐機(jī)組的運(yùn)行工況為800 000 m3/h時(shí),維持該負(fù)荷風(fēng)量不變,通過電子微壓計(jì)測量并記錄各點(diǎn)沿脫硫塔軸向方向的煙氣速度。

3.2.2 熱態(tài)試驗(yàn)

對(duì)改造前后脫硫塔的滿負(fù)荷運(yùn)行工況分別進(jìn)行了熱態(tài)試驗(yàn),試驗(yàn)內(nèi)容包括不同工況運(yùn)行時(shí)的脫硫效率、脫硫塔進(jìn)出口SO2質(zhì)量濃度、進(jìn)出口壓差及漿液循環(huán)泵運(yùn)行狀況等,熱態(tài)試驗(yàn)數(shù)據(jù)由該電廠分散控制系統(tǒng)(DCS)實(shí)時(shí)記錄。

3.3 試驗(yàn)結(jié)果與分析

3.3.1 流場分布

冷態(tài)試驗(yàn)結(jié)果如圖11所示。從圖11可以看出,改造前脫硫塔內(nèi)確實(shí)存在大面積的煙氣流動(dòng)死區(qū),而改造后的脫硫塔基本不存在煙氣流動(dòng)死區(qū),整體流場較改造前有了較大改善。

圖11 改造前后脫硫塔托盤上方橫斷面煙氣速度分布

對(duì)現(xiàn)場冷態(tài)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行整理計(jì)算后,得到托盤上方不同橫斷面的速度相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差,如圖12所示。從圖12可以看出,改造后的脫硫塔速度相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差比改造前明顯減小,且隨著軸向高度的增加,速度相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差呈減小趨勢,尤其在距托盤1.5 m高度位置處,該橫斷面的速度相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差由原來的52.5%降為18.7%。這表明采用方案4的導(dǎo)流板布置方式后脫硫塔的煙氣流場均勻性有了較大的改善。

圖12 改造前后脫硫塔托盤上方不同橫斷面的速度相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差

3.3.2 脫硫效率

經(jīng)熱態(tài)試驗(yàn)采集得到的脫硫效率和進(jìn)出口SO2質(zhì)量濃度如圖13和圖14所示。從圖13可以看出,改造前,當(dāng)脫硫塔運(yùn)行負(fù)荷在250~<390 MW區(qū)間時(shí),脫硫效率整體呈現(xiàn)下降趨勢,表明脫硫塔在該區(qū)間內(nèi)始終運(yùn)行3臺(tái)漿液循環(huán)泵,隨著運(yùn)行負(fù)荷的增加,脫硫效率整體呈現(xiàn)下降趨勢。而在390~430 MW區(qū)間內(nèi),脫硫效率有了顯著的提升,表明從390 MW開始,脫硫塔開始運(yùn)行4臺(tái)漿液循環(huán)泵,塔內(nèi)漿液流量的提升使得脫硫效率顯著提升,符合脫硫塔實(shí)際運(yùn)行規(guī)律。從改造效果來看,改造后脫硫塔的脫硫效率較改造前有了較大提升,改造后脫硫塔3臺(tái)漿液循環(huán)泵的臨界負(fù)荷由390~410 MW提升至430~450 MW,升幅約為40 MW。從圖14可以看出,隨著脫硫效率的提高,改造后脫硫塔在主要運(yùn)行負(fù)荷段(300~480 MW)的進(jìn)口SO2質(zhì)量濃度為3 500~4 200 mg/m3時(shí),出口煙氣SO2質(zhì)量濃度由20~35 mg/m3降至12~23 mg/m3,降幅約為10 mg/m3。

圖13 改造前后脫硫塔在不同工況下的脫硫效率

3.3.3 運(yùn)行阻力

圖15給出了改造前后脫硫塔在不同工況下的流動(dòng)阻力。從圖15可以看出,改造后脫硫塔的流動(dòng)阻力普遍低于改造前。在250~410 MW區(qū)間以及430~600 MW區(qū)間,改造前后脫硫塔內(nèi)運(yùn)行同樣臺(tái)數(shù)的漿液循環(huán)泵,脫硫塔的流動(dòng)阻力降低了約100 Pa,在410<~<430 MW區(qū)間,改造后的脫硫塔可運(yùn)行3臺(tái)漿液循環(huán)泵以達(dá)到超低排放,脫硫塔的流動(dòng)阻力比改造前降低了約250 Pa。此外,由于流場均勻性的提升,在后續(xù)的改造中,也可通過增大托盤的開孔率等措施進(jìn)一步降低流動(dòng)阻力。

圖15 改造前后脫硫塔不同工況下的流動(dòng)阻力

3.3.4 改造效益

上述熱態(tài)試驗(yàn)結(jié)果顯示,加入導(dǎo)流板后的脫硫塔在主要運(yùn)行負(fù)荷段的出口煙氣SO2質(zhì)量濃度降低了約10 mg/m3。根據(jù)該脫硫塔的實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù),脫硫塔進(jìn)口煙氣量設(shè)計(jì)值為2.1×106m3/h,原煙氣中SO2質(zhì)量濃度設(shè)計(jì)值為4 000 mg/m3,石灰漿液中石灰石純度為93%,鈣硫物質(zhì)的量比為1.03,漿液循環(huán)泵額定電壓為6 000 V,額定電流為110~160 A,假設(shè)脫硫塔全年在中負(fù)荷段(300~480 MW)運(yùn)行,全年運(yùn)行5 000 h。經(jīng)計(jì)算,采用方案4后的脫硫塔與原方案相比,每年SO2排放量可減少126 t,每年石灰石消耗量可減少217.7 t。假如改造后的脫硫塔在中負(fù)荷段運(yùn)行時(shí)始終采用3臺(tái)漿液循環(huán)泵,并且優(yōu)先選擇長期停運(yùn)高揚(yáng)程的循環(huán)泵,則每年可節(jié)約電量1.3×106kW·h。

4 結(jié) 論

(1) 研究得出,現(xiàn)場試驗(yàn)與數(shù)值模擬結(jié)果達(dá)到的改造效果基本一致,在脫硫塔內(nèi)布置導(dǎo)流板的方案切實(shí)可行。

(2) 所研究脫硫塔采用方案4的導(dǎo)流板布置方式后,塔內(nèi)煙氣流場均勻性得到了顯著改善,脫硫塔在距托盤上方1.5 m處的速度相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差由52.5%降為18.7%。改造后脫硫塔的脫硫效率得到了較大提升,在主要運(yùn)行負(fù)荷段的出口煙氣SO2質(zhì)量濃度可降低約10 mg/m3。改造前后一定負(fù)荷范圍內(nèi)運(yùn)行同樣數(shù)量的漿液循環(huán)泵,改造后脫硫塔進(jìn)出口流動(dòng)阻力比改造前降低了約100 Pa。改造后的脫硫塔3臺(tái)漿液循環(huán)泵的運(yùn)行負(fù)荷臨界點(diǎn)由390~410 MW提升至430~450 MW,每年的SO2排放量可減少126 t,石灰石消耗量可減少217.7 t,節(jié)約電量1.3×106kW·h,帶來了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。

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