袁鵬 李曉青 簡霖 萬征 董正淼 李本雙
1新疆油田公司工程技術(shù)研究院
2新疆油田公司風(fēng)城油田作業(yè)區(qū)
新疆油田A作業(yè)區(qū)超稠油吞吐開發(fā)具有原油密度大(0.97 g/cm3)、黏度高(12 000 mPa·s)、集輸半徑大(2~6 km)、采出液溫度高(110 ℃)、攜汽量大(25%)的特點[1-3]。A作業(yè)區(qū)接轉(zhuǎn)站采用進(jìn)罐開式流程生產(chǎn),會發(fā)生常壓閃蒸、分離,造成了廢汽的無組織排放[4]。因此,新疆油田A 作業(yè)區(qū)開展了稠油吞吐開發(fā)密閉集輸工藝技術(shù)研究,形成了“微正壓汽(氣)液分離+蒸汽噴淋冷卻+采出液高溫密閉轉(zhuǎn)輸”的工藝技術(shù)(原油接轉(zhuǎn)單元+蒸汽冷凝單元+伴生氣處理單元),其中,蒸汽冷凝單元采用了蒸汽噴淋塔、循環(huán)泵、油水分離器、空冷器等設(shè)備,從而形成了超稠油蒸汽噴淋循環(huán)冷卻工藝技術(shù),實現(xiàn)了廢汽的完全回收和封閉式處理,并解決了開式流程廢汽(氣)無組織排放帶來的安全環(huán)保問題。
目前,廢汽(氣)處理可通過冷凝、吸附、吸收、膜分離等[5]方法來進(jìn)行分離回收,從而避免了廢汽(氣)的二次污染。而廢汽(氣)的冷凝回收工藝具有高效率、易維護(hù)、無二次污染等優(yōu)點,廢汽(氣)增壓冷凝回收技術(shù)[6]降本增效顯著且技術(shù)成熟,在國內(nèi)外有較廣泛的應(yīng)用。
冷凝水回收技術(shù)主要分為開式回收和閉式回收[7]。新疆油田A 作業(yè)區(qū)對超稠油高效油汽(氣)分離裝置分離出的廢汽(氣)采用管殼式換熱器或空冷器的閉式方法進(jìn)行冷卻,運行一段時間后,殼式換熱器中流體在折流板—殼體、折流體—換熱管、管束—殼體之間的旁路不能充分換熱[8-9],而空冷器以熱對流散熱為主,換熱效率低[10]。且兩者對于黏度較大的介質(zhì)換熱時存在部分凝液附著管束,造成換熱效率下降且效果不佳的問題。經(jīng)過技術(shù)研究及改進(jìn),研發(fā)出直接接觸換熱方式的蒸汽冷卻噴淋塔,并與其他設(shè)備組合形成了蒸汽噴淋循環(huán)冷卻工藝。
新疆油田A作業(yè)區(qū)超稠油蒸汽噴淋循環(huán)冷卻技術(shù)是密閉接轉(zhuǎn)站工藝實現(xiàn)高效油汽(氣)分離的關(guān)鍵,形成的超稠油吞吐開發(fā)密閉集輸工藝中的蒸汽冷凝核心單元見圖1。
圖1 蒸汽冷凝核心單元及流程Fig.1 Steam condensation core unit and process
超稠油高溫采出液經(jīng)超稠油高效油汽(氣)分離裝置充分分離后,液相經(jīng)耐溫轉(zhuǎn)輸泵輸至稠油處理站,而廢汽(氣)(T=98~107 ℃,p=0~0.03 MPa,Q=1 020 t/d)輸送至2座蒸汽冷卻噴淋塔中進(jìn)行處理,與塔頂?shù)膰娏芾鋮s水(T=60 ℃)在塔內(nèi)逆流直接接觸冷卻,將廢汽(氣)中的蒸汽和輕質(zhì)油組分冷凝成含油污水并在塔釜聚集,經(jīng)泵轉(zhuǎn)輸至油水分離器;分離出的輕質(zhì)油輸送至稠油處理站,分離出的高溫噴淋水經(jīng)空冷器冷卻后再次進(jìn)入蒸汽冷卻噴淋塔循環(huán)使用;廢汽(氣)中的伴生氣冷卻后由塔頂排出后進(jìn)行收集處理。依據(jù)基礎(chǔ)實驗測出高溫采出液攜汽量在6.61%~28.60%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),且蒸汽冷凝水水型為NaHCO3,礦化度低,懸浮物、含油量較低,冷凝水可通過簡易處理后回用給鍋爐;伴生氣中甲烷含量大于70%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),燃燒熱值較高,具有一定回收利用的價值,通過伴生氣處理站來進(jìn)行回用處理。
蒸汽噴淋塔作為超稠油蒸汽噴淋循環(huán)冷卻技術(shù)關(guān)鍵設(shè)備之一,采用8級篩板冷凝廢汽,最大廢汽量按11 t/h 設(shè)計。為了確保充分換熱,廢汽在噴淋塔內(nèi)停留時間不小于3 s,冷卻水溫度約為60 ℃,蒸汽冷凝后水溫約為95 ℃,冷卻水量為160 t/h。蒸汽(氣)冷卻采用與冷卻水直接接觸方式換熱,蒸汽噴淋塔塔釜停留時間5 min,以保證塔釜熱水進(jìn)泵緩沖需要,有一定的抗波動能力。其換熱流程見圖2。
圖2 噴淋塔內(nèi)接觸式換熱流程Fig.2 Process of contact heat transfer in spray
油水分離器也是超稠油蒸汽噴淋循環(huán)冷卻技術(shù)關(guān)鍵設(shè)備,可存放噴淋塔生成的冷凝水,利用油水密度差的原理來進(jìn)行除油(含油≤100 mg/L),停留時間為5~6 min。油水分離器滿液運行,可有效提高設(shè)備容積利用率,實現(xiàn)了底部連續(xù)出水,頂部間歇收油,并在油水分離器中增加填料(PEX 凝聚器),以增加上升或沉降時間,從而提升分離效果。油水分離器結(jié)構(gòu)見圖3。
圖3 油水分離器Fig.3 Oil-water separator
新疆油田A作業(yè)區(qū)稠油吞吐開發(fā)密閉集輸工程實施后,蒸汽噴淋塔內(nèi)接觸式換熱工藝的換熱效率≥98%,蒸汽冷凝系統(tǒng)運行平穩(wěn),塔釜溫度74~82 ℃,蒸汽噴淋塔進(jìn)口噴淋水溫度62~69 ℃,塔頂氣相出口溫度59~69 ℃(圖4),油水分離器的液位在3.18~3.22 m(圖5)。
圖4 噴淋塔運行情況Fig.4 Operation condition of spray tower
圖5 油水分離器運行情況Fig.5 Operation condition of oil-water separator
通過超稠油蒸汽噴淋循環(huán)冷卻技術(shù)可實現(xiàn)自循環(huán)噴淋、無水耗、換熱效率高、凈化不凝氣、系統(tǒng)自清潔功能,高效循環(huán)利用蒸汽冷凝水,解決了開式流程蒸汽和伴生氣無組織排放帶來的安全環(huán)保問題,并可回收輕質(zhì)油和伴生氣(非甲烷總烴、硫化氫),全年可回收伴生氣400×104m3、輕質(zhì)油1 200 t,可年創(chuàng)效益760萬元,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
(1)蒸汽噴淋塔進(jìn)口噴淋水溫度優(yōu)化為60 ℃。隨著噴淋水溫度越低,噴淋水循環(huán)量越少,蒸汽噴淋系統(tǒng)的設(shè)備容積和能耗會相應(yīng)降低,由于新疆地區(qū)夏季氣溫高,噴淋水溫度受環(huán)境溫度限制,需增加空冷器換熱面積來提升其換熱效率。
(2)為保證整體改造后處理站進(jìn)站溫度<100 ℃,調(diào)整多余凝結(jié)水回?fù)近c,將原來的油水分離器頂部出水(95 ℃)調(diào)整至噴淋冷卻水后端(60 ℃)。
通過技術(shù)改進(jìn)并結(jié)合超稠油蒸汽(氣)的特性,研究確定了超稠油蒸汽(氣)噴淋循環(huán)冷卻工藝技術(shù),有效地凈化了高溫廢汽(氣)和可回收利用,實現(xiàn)了常規(guī)分離器在介質(zhì)黏度較大時的油氣分離,可年創(chuàng)效益760萬元。