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煙氣循環(huán)燒結(jié)工藝在邯鋼的應(yīng)用

2021-09-15 08:38王岳飛
中國鋼鐵業(yè) 2021年6期
關(guān)鍵詞:增壓風(fēng)機(jī)邯鋼投用

鐘 強(qiáng) 王岳飛

1 .引言

燒結(jié)工序在鋼鐵生產(chǎn)中有著舉足輕重的地位。燒結(jié)產(chǎn)生的煙氣成分復(fù)雜,含有多種污染物,包括粉塵、NOx、SO2、二噁英等。為滿足環(huán)保要求,實(shí)現(xiàn)燒結(jié)機(jī)頭煙氣超低排放的要求(在氧含量16%的條件下,顆粒物含量低于10mg/m3、SO2含量低于35mg/m3、NOx含量低于50mg/m3),邯鋼360 m2燒結(jié)機(jī)活性炭脫硫脫硝的“一拖二”技術(shù),煙氣處理能力對燒結(jié)產(chǎn)能形成了束縛。為徹底釋放燒結(jié)產(chǎn)能,邯鋼新建了煙氣循環(huán)裝置。

煙氣循環(huán)燒結(jié)工藝具有節(jié)能減排、降本增效的效果,符合城市鋼廠的要求。邯鋼采用的是中國科學(xué)院過程工程研究所等開發(fā)的燒結(jié)煙氣選擇性循環(huán)凈化與余熱利用技術(shù),并應(yīng)用于邯鋼邯寶煉鐵廠兩臺360 m2燒結(jié)機(jī),于2018年8月初動工建設(shè),同年12月3日,2號360m2燒結(jié)機(jī)熱負(fù)荷聯(lián)機(jī)調(diào)試并投入運(yùn)行;2019年5月18日,1號360m2燒結(jié)機(jī)煙氣循環(huán)正式投入運(yùn)行。

2 .工藝簡介及流程

煙氣循環(huán)燒結(jié)工藝是有選擇地將燒結(jié)過程中排出的部分煙氣,返回點(diǎn)火器后的臺車上部密封罩中,循環(huán)使用的一種燒結(jié)方法。這種方法可以使廢氣外排總量減少30%左右,降低顆粒物、SO2、NOx等污染物的排放量,同時還可減少后續(xù)除塵、脫硫、脫硝裝置投資和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。除此之外,煙氣循環(huán)還可將廢氣中的CO及其他可燃有機(jī)物,在通過燒結(jié)燃燒帶時重新燃燒,提供更多的熱量,有效減少燒結(jié)廢氣中一氧化碳排放量。

3 .煙氣循環(huán)燒結(jié)原理

3.1 燒結(jié)煙氣特點(diǎn)

鐵礦石燒結(jié)煙氣包括如下成分:(1)顆粒物;(2)SO2、NOx、CO、CO2等有害氣體;(3)二噁英、呋喃(PCDD/Fs)等微量致癌物質(zhì);(4)重金屬(Hg、Pb、Zn、Cr 等);(5)酸性氣體(HF、HCl等);(6)堿金屬(K、Na等)。邯鋼360 m2燒結(jié)機(jī)煙氣具有流量大、成分復(fù)雜、含塵濃度高、水分含量高(約10%)、溫度及成分波動大的特點(diǎn)。 主要成分及污染物隨臺車風(fēng)箱分布見圖1、圖2、圖3。

圖1 邯鋼360m2燒結(jié)煙氣溫度、NO及SO2濃度曲線 ℃,ppm

圖2 邯鋼360 m2燒結(jié)煙氣溫度、O2及CO2體積分?jǐn)?shù)曲線 ℃,%

圖3 邯鋼360 m2燒結(jié)煙氣溫度、CO濃度曲線 ℃,ppm

邯鋼360m2燒結(jié)機(jī)不同部位產(chǎn)生的煙氣各成分的含量差異較大,燒結(jié)機(jī)點(diǎn)火段煙氣O2含量高,水分大,溫度低,污染物濃度低。出了點(diǎn)火爐,前半部分風(fēng)箱煙氣溫度低,O2含量低,污染物濃度逐漸升高,水分含量較高;后半部分風(fēng)箱煙氣溫度逐漸升高、O2含量逐漸升高,污染物濃度逐漸降低,水分含量低。

3.2 煙氣循環(huán)燒結(jié)原理

燒結(jié)煙氣循環(huán)是根據(jù)燒結(jié)風(fēng)箱或風(fēng)箱段內(nèi)煙氣特征(溫度、含氧量、煙氣量、污染物濃度等)的差異,在不影響燒結(jié)礦質(zhì)量和產(chǎn)量前提下,選擇特定風(fēng)箱段煙氣循環(huán)回?zé)Y(jié)臺車表面,用于熱風(fēng)燒結(jié)。循環(huán)煙氣由燒結(jié)機(jī)風(fēng)箱引出,經(jīng)除塵系統(tǒng)、循環(huán)主抽風(fēng)機(jī)、煙氣混合器后通過密封罩,引入燒結(jié)料層,重新參與燒結(jié)過程。循環(huán)煙氣與燒結(jié)料層,經(jīng)過一系列復(fù)雜的熱質(zhì)傳遞與化學(xué)反應(yīng)過程,包括高溫循環(huán)煙氣與燒結(jié)料層的熱交換、CO的二次燃燒放熱、二噁英的高溫分解以及NOx的催化還原,使污染物排放總量降低的同時,煙氣顯熱全部供給混合料,進(jìn)行熱風(fēng)燒結(jié),進(jìn)而降低燒結(jié)固體燃料消耗,改善表層燒結(jié)礦質(zhì)量,提高燒結(jié)礦料層溫度均勻性和破碎強(qiáng)度等理化指標(biāo),實(shí)現(xiàn)節(jié)能、減排,提高產(chǎn)量多功能耦合。

4 .煙氣循環(huán)風(fēng)箱選取及運(yùn)行參數(shù)

4.1 煙氣循環(huán)風(fēng)箱選取

邯鋼兩臺360m2燒結(jié)機(jī)擁有2側(cè)大煙道,單側(cè)煙道24個風(fēng)箱,SO2濃度在17號風(fēng)箱達(dá)到最高,溫度峰值出現(xiàn)在21號風(fēng)箱,NOx濃度分布均勻,COx與O2變化趨勢相反。

根據(jù)燒結(jié)煙氣循環(huán)風(fēng)箱選取三原則:(1)進(jìn)入密封罩內(nèi)煙氣含氧量>18 %;(2)剩余大煙道煙氣溫度不低于110℃;(3)循環(huán)煙氣溫度200℃左右。1號燒結(jié)機(jī)選取的4-8號、21-24號風(fēng)箱進(jìn)行煙氣循環(huán),2側(cè)共2×9=18個風(fēng)箱,煙氣匯聚至主煙道,進(jìn)入多管旋風(fēng)除塵器降塵處理,除塵后的煙氣通過循環(huán)風(fēng)機(jī),經(jīng)煙道引入至密封罩內(nèi),進(jìn)行熱風(fēng)燒結(jié)。2號燒結(jié)機(jī)選取的4-6號、20-24號風(fēng)箱進(jìn)行煙氣循環(huán),2側(cè)共2×8=16個風(fēng)箱。

4.2 煙氣循環(huán)運(yùn)行參數(shù)

目前360m2燒結(jié)機(jī)煙氣循環(huán)運(yùn)行穩(wěn)定,1號燒結(jié)機(jī)煙氣循環(huán)量達(dá)到了31.25%,2號燒結(jié)機(jī)煙氣循環(huán)量達(dá)到了32.32%。見表1。

表1 邯鋼360m2燒結(jié)機(jī)煙氣循環(huán)運(yùn)行參數(shù)

5 .投用后減排和降耗效果

5.1 減排效果

在建設(shè)煙氣循環(huán)系統(tǒng)之前,2臺360 m2燒結(jié)機(jī)都配備有機(jī)頭靜電除塵器、機(jī)尾布袋除塵器和一套CSCR活性炭一體化脫硫脫硝系統(tǒng)。煙氣循環(huán)投運(yùn)后,可實(shí)現(xiàn)煙氣循環(huán)率達(dá)到30%左右,燒結(jié)外排總煙氣量、顆粒物外排總量、SO2外排總量、NOX外排總量、CO外排總量明顯降低。見表2、表3。

表2 邯鋼360m2兩臺燒結(jié)機(jī)煙氣循環(huán)投用前后排放數(shù)據(jù)比較 t/d

表3 邯鋼360m2兩臺燒結(jié)機(jī)煙氣循環(huán)投用后減排比例 %

5.2 降耗效果

煙氣循環(huán)投用前后,2臺燒結(jié)機(jī)的產(chǎn)量及熔劑、燃料單耗等情況,見表4。

表4 邯鋼360m2兩臺燒結(jié)機(jī)煙氣循環(huán)投用前后燒結(jié)礦產(chǎn)量及單耗比較 噸

2020年7-9月,由于環(huán)保限產(chǎn)力度較之前的2018年8-10月要大,總產(chǎn)量明顯降低。但從煙氣循環(huán)投用后的生產(chǎn)狀況推算,1號燒結(jié)機(jī)的上料量比煙氣循環(huán)投用后增加7%左右,產(chǎn)量增加6%左右;2號燒結(jié)機(jī)的上料量比煙氣循環(huán)投用后增加6%左右,產(chǎn)量增加6%左右。從以上統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)還可以看出,煙氣循環(huán)投用后生石灰的消耗明顯降低,白云石的消耗略有增加,總?cè)蹌┫囊约叭剂系南囊灿兴档?。見?。

表5 煙氣循環(huán)投用后降耗比例 %

6 .對活性炭脫硫脫硝的影響

邯鋼邯寶煉鐵廠兩臺360m2燒結(jié)機(jī)活性炭脫硫脫硝投入使用后,脫硫脫硝增壓風(fēng)機(jī)入口壓力要求控制在-3Kpa以下,不然冷風(fēng)閥口煙氣將外溢。因此,燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī)需要嚴(yán)格控制風(fēng)量,燒結(jié)機(jī)產(chǎn)能得到限制。煙氣循環(huán)投用后,由于部分煙氣又返回到了燒結(jié)機(jī)進(jìn)行循環(huán),進(jìn)入脫硫脫硝的煙氣量明顯降低,減輕了脫硫脫硝的負(fù)荷,燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī)可以近乎全負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),且能保持脫硫脫硝增壓風(fēng)機(jī)入口壓力要求控制在-6Kpa以下,促使燒結(jié)機(jī)產(chǎn)能得到釋放。

煙氣循環(huán)投運(yùn)后,增加了燒結(jié)過程的調(diào)節(jié)手段?;钚蕴棵摿蛎撓踉鰤猴L(fēng)機(jī)入口煙氣溫度要求140℃以下控制,不然活性炭模塊會出現(xiàn)熱點(diǎn)。增壓風(fēng)機(jī)入口煙氣溫度高的原因主要有燒結(jié)溫度燒的過高,燒結(jié)煙氣溫度過高,夏天隨著天氣轉(zhuǎn)熱,煙道溫度散熱慢,煙氣經(jīng)過增壓風(fēng)機(jī)后部分機(jī)械能轉(zhuǎn)化為熱能。其次是燒結(jié)配吃的混勻料結(jié)構(gòu)差,燒結(jié)溫度梯度低,導(dǎo)致燒結(jié)高溫段過長,煙氣溫度過高。為了控制煙氣溫度,脫硫被迫開啟冷風(fēng)閥,導(dǎo)致增壓風(fēng)機(jī)入口負(fù)壓力值降低或者變正,煙氣返回進(jìn)入燒結(jié)煙道,出現(xiàn)冒煙現(xiàn)象,甚至出現(xiàn)兩期風(fēng)機(jī)房儲煙的現(xiàn)象。有時為了控制煙氣溫度,燒結(jié)也需要減風(fēng),開啟兩個煙道的冷風(fēng)閥對冷風(fēng)控制,這樣有效風(fēng)量降低,燒結(jié)過程波動大,為保證混勻料燒透,降低燒結(jié)機(jī)機(jī)速,減少綜合上料量,反復(fù)循環(huán),控制難度大。煙氣循環(huán)投用后,部分高溫?zé)煔鈪⑴c循環(huán),脫硫脫硝也不用常開冷風(fēng)閥來保持活性炭模塊溫度,脫硫脫硝增壓風(fēng)機(jī)入口壓力可以維持在-6 Kpa以下,風(fēng)機(jī)房不再儲煙,煙氣溫度再次高時,只需關(guān)閉15-19號某些風(fēng)箱蝶閥,使燒結(jié)終點(diǎn)靠后,達(dá)到降低煙氣溫度的目的,控制簡單,燒結(jié)過程穩(wěn)定。

7 .煙氣循環(huán)投用后存在的問題及解決辦法

7.1 燒結(jié)機(jī)爐篦條黏結(jié)

煙氣循環(huán)投入使用后燒結(jié)機(jī)出現(xiàn)爐篦條黏結(jié),冬天尤為嚴(yán)重。主要原因是煙氣循環(huán)投入的前幾個低溫風(fēng)箱粉塵含量高,溫度低,水分高。針對這種現(xiàn)象,煙氣循環(huán)主要投入20-24號高溫風(fēng)箱,熱廢氣被再次通過燒結(jié)料層,有效解決篦條黏結(jié)問題,同時煙氣中的CO、CH等化合物在燒結(jié)過程中發(fā)生二次燃料放熱,可降低固體燃耗。煙氣中二噁英和NOx在通過燒結(jié)料層時,部分通過熱分解得到減排;而且燒結(jié)煙氣中的SO2得到富集,進(jìn)入增壓風(fēng)機(jī)的風(fēng)量明顯減少,吸附塔入口負(fù)壓值明顯提高,脫硫脫硝的效率得到改善。

7.2 煙氣循環(huán)旁路堵料

煙氣循環(huán)投入使用后,高溫段煙氣循環(huán)旁路出現(xiàn)過堵料現(xiàn)象,導(dǎo)致機(jī)尾溫度異常。出現(xiàn)這種情況的主要原因是循環(huán)旁路管道接的散料收集漏斗及雙層卸灰閥少,且散料收集漏斗下料口較小,導(dǎo)致循環(huán)旁路管道存在不同程度的積灰,特別是21號風(fēng)箱管道到24號風(fēng)箱管道之間積灰堵管道達(dá)70%以上。原來循環(huán)旁路管道只有頭部與尾部設(shè)4個散料收集斗及雙層卸灰閥(頭、尾部各2個),后在機(jī)尾高溫段又增加了3個散料收集斗及雙層卸灰閥,不再出現(xiàn)堵料情況。保證燒結(jié)與脫硫脫硝的穩(wěn)定運(yùn)行。

7.3 入口翻板閥漏風(fēng)

煙氣循環(huán)所有煙道隔斷閥門都是翻板閥,煙氣循環(huán)需要定修撤出投用后,由于入口煙道翻板閥漏風(fēng),含氧量從15.1%增加到16.5%,不利于燒結(jié)生產(chǎn)。加強(qiáng)燒結(jié)機(jī)及煙氣循環(huán)系統(tǒng)漏風(fēng)監(jiān)測及治理是目前存在的問題。

8 .結(jié)論

(1)邯鋼360 m2燒結(jié)機(jī)煙氣循環(huán)投用后煙氣循環(huán)量可以維持在30%左右,煙氣量可以減排18%左右,顆粒物可以減排35%左右,SO2可以減排20%-25%,NOx可以減排30%左右,CO可以減排70%左右,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能減排的目的,對改善環(huán)境空氣質(zhì)量指標(biāo),具有顯著的經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會效益。

(2)在降本增效方面,煙氣循環(huán)投用后產(chǎn)量可以提高6%,熔劑消耗可以節(jié)約27%左右,燃料消耗可以節(jié)約8%左右,實(shí)現(xiàn)了降本增效的目的。

(3)煙氣循環(huán)投用后,由于部分高溫?zé)煔庥址祷氐搅藷Y(jié)機(jī)進(jìn)行循環(huán),進(jìn)入脫硫脫硝的煙氣量明顯降低,減輕了活性炭脫硫脫硝的運(yùn)行負(fù)荷和運(yùn)行成本,使燒結(jié)機(jī)的產(chǎn)能得到了釋放。

參考文獻(xiàn)略

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