趙奕澎 萬 雷 趙 穎 魏 波 白耀華
安鋼煉鐵廠3號高爐(4747m3)是安鋼第一座特大型高爐,于2013年3月19日點火投產(chǎn)。2019年4月,高爐開始出現(xiàn)B2、B3段冷卻壁損壞并開始向爐內(nèi)漏水,且冷卻壁破損趨勢日趨嚴重,至2020年12月18日停爐,前冷卻壁水管共損壞65根。因此3高爐于2020年12月19日-20日實施了休風降料線作業(yè),整個休風降料面耗時1080分鐘,成功將料面降至風口,實現(xiàn)了安全、順利、快速停爐。
停爐前操作思路是確保爐內(nèi)狀態(tài)穩(wěn)定,以穩(wěn)定爐內(nèi)煤氣流和爐墻為主,在保證風量的同時達到活躍爐缸的目的。預降料面前實現(xiàn)全開風口作業(yè),送風面積為S:0.4837m2,風速275 m/s -280m/s,鼓風動能16000 kgm/s -17000kgm/s。
1.2.1停爐前爐料安排
停爐前36小時減輕焦炭負荷到4.5t/t,配加錳礦(1500kg/p)和螢石(500 kg/p),改善渣鐵流動性和洗爐,降低塊礦比例14%,爐溫[Si]控制標準為0.4%-0.5%,R2從正常的1.13調(diào)整到1.10,物理熱控制在1500℃~1510℃。鐵水含錳按照0.8%~1.5%控制。
1.2.2休風料安排
高爐風口中心線以上設計容積為3972m3,實際入爐停爐料共分三段,分別為焦炭負荷2.8(14批)、2.5(22批)和3批蓋面焦,對應爐內(nèi)體積為1242m3、2579m3和198m3,第一段負荷料焦比616kg/t,第二段負荷料焦比690kg/t,全爐總焦比為655kg/t。
1.3.1騰空料倉
原計劃隨著休風料入爐,逐漸騰空槽下所有料倉,按照休風料計劃比照降料面時間節(jié)點,關注料倉料位的變化。雖然過程嚴密把控,但未考慮料倉內(nèi)部由于內(nèi)部粘接形成了嚴重死區(qū)。由于存料數(shù)量大,估算料倉料量存在偏差,導致休風后個別料倉沒有騰空,給后續(xù)清理料倉增加了工作量。
1.3.2爐頂打水槍設置
(1)更換爐頂原有的12支霧化噴槍,確保減風降料線過程中的爐頂設備打水及霧化正常,有效降低爐頂溫度和保護爐頂設備。(2)拆除原有的4支十字測溫,更換為新制作的8根霧化式爐頂打水槍。
1.3.3爐內(nèi)安保氣體設計與施工
(1)爐身靜壓孔改通N2。(2)降料面期間所有煤槍均不拔出,噴煤區(qū)域通過煤槍向爐內(nèi)通N2,根據(jù)測算,每小時可以通過38根噴槍向爐內(nèi)通入5000m3氮氣。(3)為進一步降低爐頂溫度,在爐頂煤氣風罩通蒸汽、爐頂布料齒輪箱增加氮氣流量,向旋風除塵通入氮氣。
1.3.4爐頂煤氣分析設計
(1)保留原有色譜分析儀對煤氣進行分析,要求確保數(shù)據(jù)可靠。(2)由爐頂煤氣封罩引至出鐵場平臺2套煤氣人工取樣裝置,取樣管加裝了處理管路堵塞用氮氣反吹裝置,以保證在降料面期間能正常取樣分析。
本次3號高爐降料線采用煤氣全回收打水降溫法,于12月19日6:00開始送風降料面。初始1號料線2.11m,2號料線1.74m,3號料線1.61m。12月20日0:00料線到26.92米后休風。整個停爐過程氣流平穩(wěn),風壓波動小,無爆震發(fā)生,總耗時18小時,全程累計消耗風量409.3萬m3,爐頂打水2507.6t。見表1。
表1 安鋼3號高爐空料線停爐過程控制參數(shù)
2.1.1風量控制
原則是在爐況允許的前提下,降料線初期維持較高風量,以縮短控料線時間。實際上6:00送風以后,8:30風量逐漸增加到6000m3/min,料面下降到7.07米,爐頂溫度控制在小于270℃的情況下,TRT入口凈煤氣溫度持續(xù)偏高,導致TRT無法投用,引起煤氣總管入口溫度超出正常運行溫度。在高爐風量控制到5800m3/min以下,給TRT開機創(chuàng)造條件,允許煤氣經(jīng)過TRT洗滌塔后順利進入管網(wǎng)。隨著降料線的進行,爐內(nèi)料柱變薄,上下部壓差縮小,料線降至較深位置時,出現(xiàn)高風量低風壓的現(xiàn)象。針對這種情況,采取了與平時不同的切煤氣方法,在小風量過程中仍實施定風量操作,減風最低時,逐步降低爐頂壓力,進行切斷煤氣作業(yè),防止在降料線過程中風量和風壓出現(xiàn)大波動。整個過程沒有發(fā)生爆震,達到了安全降料線的目的。
2.1.2頂壓的使用
為防止降料線過程中出現(xiàn)管道現(xiàn)象,在減風過程中高爐維持高頂壓操作。爐頂壓力比平時休風時使用的頂壓高10Kpa~85Kpa左右。隨著料線降低,風量減少,高爐壓差平穩(wěn)下降。見圖1。
圖1 降料面過程中頂壓使用情況 kpa
2.1.3爐頂打水
(1)爐頂打水原則。高爐降料面期間,打水主要通過爐頂12根高效霧化噴槍以及十字測溫新裝的8根(每個方向2根)打水槍進行。計劃降料面前期溫度可控時,先用8根打水槍,12支霧化噴槍為輔,當頂溫控制>350℃時再啟用霧化噴槍。降料面進入中后期頂溫較高且控制受限時,使用高效霧化噴槍為主,8根打水槍為輔。頂溫控制原則是,當頂溫大于300℃,溫度高的區(qū)域,先開始打水降溫;頂溫小于200℃時,溫度低的區(qū)域,停水提溫。頂溫和荒煤氣溫度結(jié)合著控制。(2)爐頂打水實踐。在降料線停爐過程中,爐頂采用多打水、少減風的方式,使高爐大風量運行維持時間長。送風初期由于TRT入口凈煤氣溫度高,TRT沒法投用,所以打水溫度各降50℃(啟噴250℃,停噴150℃)。見圖2。
圖2 爐頂打水流量統(tǒng)計
2.1.4爐頂溫度控制
爐頂溫度控制要求:嚴格按照200℃~350℃控制,干法除塵入口煤氣溫度≯280℃,齒輪箱溫度<70℃,整個停爐過程中齒輪箱溫度按照預定標準控制,波動幅度小,最高溫度不超過20℃,爐頂溫度及荒煤氣溫度得到合理控制。
從圖3可以看到平均頂溫的兩次較大波動:第一個拐點為11:00左右,頂溫控制非常低,在124℃,主要是為TRT的投用創(chuàng)造條件,以及控制煤氣總管入口溫度。第二個拐點為19日23:30,此時TRT退出,煤氣切斷處于放散狀態(tài),不再打水降溫。
圖3 停爐過程中荒煤氣溫度及頂溫變化 ℃
本次停爐設計總耗水量為2600t,實際使用2507.6t,打水量少于預期,其主要原因是由于送風初期荒煤氣溫度得不到有效的控制以及為TRT投用創(chuàng)造條件,風量及氧量的使用較低。其次是TRT投用后對流經(jīng)的高爐煤氣有較好的降溫作用,因此進入煤氣總管的高爐煤氣溫度得到有效降低,且持續(xù)時間較長,使整個降料面過程減少了打水量。
2.1.5煤氣成分的控制
為保證休風降料線的安全進行,密切關注高爐煤氣成分的變化,在維持原有的色譜儀分析煤氣成分的基礎上,又在爐頂封罩引出了2套(一用一備)煤氣人工取樣口,以確保隨時獲得煤氣成分,從而保證降料線過程安全可控。
煤氣中CO含量的變化趨勢是隨著料線的下降從21.7%上升到34.4%(人工取樣),然后逐步下降到24%,轉(zhuǎn)折變化出現(xiàn)在17米左右。CO2的變化趨勢從13%左右逐步下降到3%左右,隨后較長時間維持在3%左右。H2的含量整體可控,在料線下降到爐腹部位時H2含量達到最高,料面降至爐腹下部時H2開始下降。見圖4。
圖4 停爐過程中煤氣成分與打水量趨勢
2.1.6高爐停氣及休風
原則上當料面降至爐腹以下時,出現(xiàn)以下情況時應考慮高爐停止煤氣回收:(1)降料面后期,爐內(nèi)爆震頻繁依靠減風難以控制時;(2)煤氣中含氫氣,氧氣不符合控制要求時。
實際降料面過程料面降至24.08米時,人工檢測煤氣成分中O2濃度偏高,決定停氣,停氣前爐頂溫度>300℃,已超過規(guī)定停氣溫度,采取先減風,爐頂打水全開,當爐頂溫度到250℃以下時,逐步降低頂壓至10KPa,高爐停止煤氣回收,確認安全后,料線降至26.92米時休風。
(1)水蒸氣過熱對煤氣溫度的影響。停爐過程中,為降低煤氣溫度,減風、增加爐頂打水量,爐頂溫度低于150℃,但干法除塵箱體內(nèi)測溫仍220℃以上。降料面時應充分考慮煤氣入網(wǎng)溫度的控制,采取相應的降溫措施。
(2)煤氣分析數(shù)據(jù)偏差大。由于降料面過程中色譜數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常,無法參考,影響了降料面判斷和分析。今后要做好煤氣成分化驗的管理工作,為盡量多回收煤氣提供更加科學的依據(jù)。
(1)本次降料面過程安全、順利,成功將料面降至風口,為冷卻壁拆除創(chuàng)造了良好的條件,且在整個降料面過程中風壓、風量控制合理,頂壓全程無波動,爐內(nèi)無爆震。
(2)降料面前的準備工作充分,降料面過程中的協(xié)調(diào)和各工種配合比較好,爐內(nèi)操作、煤氣分析、出渣鐵等各個環(huán)節(jié)控制精準,整個過程未出現(xiàn)影響停爐的事故。
(3)整個降料面過程高爐維持高頂壓操作。爐頂控制壓力比正常休風時使用的頂壓高10KPa~85KPa左右。