種寧宇
摘要:本文通過對某型號內(nèi)燃機車試運調(diào)試過程中,所出現(xiàn)齒輪罩漏油的問題,從設(shè)計結(jié)構(gòu)及零部件質(zhì)量進行歸納、分析,然后針對問題根源,制定切實可行的解決方案,有效解決齒輪罩漏油的問題。
關(guān)鍵詞:內(nèi)燃機車;齒輪罩;漏油;分析
1問題的提出
2021年,某型號兩臺內(nèi)燃機車正線試運280km,1#機車 一、二、三、四位電機端靜密封出現(xiàn)滲油,一、五位抱軸箱靜密封出現(xiàn)滲油現(xiàn)象,其余正常;2#機車檢查發(fā)現(xiàn)第6位輪對驅(qū)動的電機端出現(xiàn)滲漏油,其余正常。
2問題原因分析
為保證同類型車輛設(shè)計或生產(chǎn)過程中,避免出現(xiàn)類似問題,必須分析問題產(chǎn)生的根源,然后著手解決問題的根本。齒輪罩漏油是發(fā)生在密封處,那一定是密封效果不良導(dǎo)致的漏油,下面我們就從密封處的設(shè)計結(jié)構(gòu)進行分析。
1.牽引電機溝槽尺寸如圖1所示:
2.經(jīng)查圖電機端O型圈內(nèi)徑尺寸為?369。
3.經(jīng)查圖齒輪罩卡箍尺寸為?384±0.2。
根據(jù)牽引電機溝槽尺寸?、齒輪罩卡箍尺寸?384±0.2和O形圈內(nèi)徑尺寸?369,按照 GB/T3452.3-2005 《液壓氣動用O形橡膠密封圈 溝槽尺寸》 校核,得出以下結(jié)論:
O形圈預(yù)拉伸率為負,無預(yù)拉伸;O形圈受擠壓后,壓縮率為5.3%;O形圈溶脹率為19.5%。不滿足標準要求的 O形圈預(yù)拉伸率最小為0、壓縮率不小于10%、溶脹率不大于15%。
4.齒輪罩拆解
電機端O型圈實物拆解尺寸如表1所示:
從表1中可以看出,O型圈直徑、周長均偏大,不滿足設(shè)計圖紙要求,而周長越大,漏油的問題則越多。
綜合分析,出現(xiàn)上述問題的根本原因為設(shè)計結(jié)構(gòu)有待完善、O型圈尺寸超差等兩個方面。
三、解決方案及措施驗證
根據(jù)原因分析情況,對于齒輪罩漏油問題,采取如下措施,能夠有效解決齒輪罩漏油問題,提升齒輪罩密封效果。
1、解決方案及措施
采用360×9.5mm O形圈+1mm橡膠墊來提高密封性能。此時,O形圈預(yù)拉伸率為2.2%,壓縮率為15.8%,溶脹率為9.1%,符合GB/T3452.3-2005標準要求。
2、措施驗證
進行了上述糾正措施的試裝試驗驗證,通過橡膠圈涂抹印泥油,裝配下罩時橡膠圈無向上半圈堆積移動的情況,齒輪罩能夠合箱,拆解后槽底印跡顯示均連續(xù),寬度3mm,表明橡膠圈密封連續(xù)。具體數(shù)據(jù)如表2所示。
四、結(jié)論
齒輪罩漏油的主要原因為設(shè)計結(jié)構(gòu)存在問題,導(dǎo)致齒輪罩批量存在漏油,設(shè)計階段的計算及方案的評審尤為重要,否則會導(dǎo)致批量問題的出現(xiàn),造成不必要的損失。
在后期同類型結(jié)構(gòu)設(shè)計中,嚴格控制設(shè)計及評審質(zhì)量,同時嚴控外購件的質(zhì)量,減小對生產(chǎn)的影響,從而提升組裝效益和整體質(zhì)量。
參考文獻
[1]GB/T3452.3-2005 《液壓氣動用O形橡膠密封圈 溝槽尺寸》