摘要:受完井深度大、地層壓力高等因素影響,G區(qū)塊超深井施工作業(yè)中存在沖砂難度大、復(fù)雜事故發(fā)生率高等問(wèn)題,影響鉆井周期,為此開(kāi)展技術(shù)對(duì)策研究,包括制定超深井施工作業(yè)管理規(guī)定、優(yōu)化沖砂技術(shù)和擠注灰技術(shù)等,指導(dǎo)實(shí)施6口超深井,一次交井合格率100%,無(wú)復(fù)雜事故發(fā)生,階段累產(chǎn)油2.1萬(wàn)噸,生產(chǎn)效果較好,為區(qū)塊深部?jī)?chǔ)層有效動(dòng)用奠定基礎(chǔ)。
關(guān)鍵詞:超深井 ? 施工作業(yè) ?技術(shù)研究
1.概況
G區(qū)塊為復(fù)雜斷塊邊底水油藏,開(kāi)發(fā)目的層為下第三系沙河街組沙三、沙四段油層,油藏埋深2350~3000m,上報(bào)含油面積5.56平方公里,石油地質(zhì)儲(chǔ)量1364.5萬(wàn)噸,標(biāo)定采收率25.0%,可采儲(chǔ)量341萬(wàn)噸,儲(chǔ)層呈現(xiàn)高孔高滲特征,平均孔隙度23.5%,平均滲透率1252.3mD.區(qū)塊1988年投入開(kāi)發(fā),先后經(jīng)歷天然能量、注水開(kāi)發(fā)、精細(xì)注水+深部調(diào)驅(qū)等開(kāi)發(fā)階段,共有油井100口,開(kāi)井65口,日產(chǎn)液1072.4噸,日產(chǎn)油155.5噸,綜合含水85.5%。
2.開(kāi)發(fā)中存在問(wèn)題
經(jīng)歷30多年開(kāi)發(fā)歷程,G區(qū)塊淺層主力開(kāi)發(fā)目的層儲(chǔ)量動(dòng)用怠盡,新井效果逐年變差,老井措施挖潛空間減少,穩(wěn)產(chǎn)能力差,年自然遞減率高達(dá)40%以上,具體如圖1所示。為確保區(qū)塊產(chǎn)量穩(wěn)定,2019年以來(lái),勘探開(kāi)發(fā)重點(diǎn)向深層儲(chǔ)層轉(zhuǎn)移,但深井、超深井作業(yè)存在三方面難題,一是完井深度大,常規(guī)沖砂很難沖開(kāi)井底沉砂,易形成砂埋;二是作業(yè)負(fù)荷重,淺層作業(yè)修井機(jī)不滿足起升需求;三是鉆進(jìn)過(guò)程中復(fù)雜事故發(fā)生率高,突發(fā)異常情況頻繁,常規(guī)應(yīng)急措施難以應(yīng)付。
3.技術(shù)對(duì)策研究
3.1強(qiáng)化制度建設(shè),規(guī)范施工作業(yè)流程
依據(jù)行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)流程,圍繞超深井作業(yè)設(shè)備選型、配備、施工技術(shù)要求、工序、作業(yè)質(zhì)量以及安全管理等方面,詳細(xì)制定了超深井施工作業(yè)管理規(guī)定,確定安全、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)施工要求,確保全部工序在可控狀態(tài)下進(jìn)行,杜絕復(fù)雜工程事故發(fā)生。
3.2優(yōu)化沖砂技術(shù),提高出砂返出率
(1)旋流沖砂技術(shù)
深井、超深井沖砂過(guò)程中,受完鉆井深大、壓裂液膠結(jié)、井底壓力高等因素影響,井底沉砂致密,沖砂難度大,優(yōu)選旋流沖砂技術(shù),管柱由射流器、旋轉(zhuǎn)器、扶正穩(wěn)定器和可控閥組成,將沖砂液泵入射流器內(nèi),沖砂液呈旋流狀況,當(dāng)沖砂壓力達(dá)3.0~5.0MPa時(shí),控制壓力裝置打開(kāi),產(chǎn)生向上舉升力,井底沉砂隨沖砂液返出地面。
(2)連續(xù)沖砂技術(shù)
針對(duì)常規(guī)停泵接單根沖砂工藝中存在卡管柱等問(wèn)題,采用地面換向閥來(lái)實(shí)現(xiàn)不停泵情況接單根,實(shí)現(xiàn)連續(xù)沖砂,確保沖砂效果。連續(xù)沖砂技術(shù)主要技術(shù)優(yōu)點(diǎn)有三方面,一是實(shí)現(xiàn)不停泵連續(xù)沖砂,避免停泵造成環(huán)空砂粒沉降形成砂卡管柱事故;二是減少現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員勞動(dòng)強(qiáng)度,避免疲勞工作和復(fù)雜作業(yè)工充帶來(lái)的安全隱患;三是沖砂質(zhì)量和返砂率高;四是針對(duì)深井作業(yè)管柱負(fù)荷和抗拉強(qiáng)度大問(wèn)題,優(yōu)選Φ73mm、Φ89mm換向短節(jié),抗壓強(qiáng)度分別為75噸和100噸,滿足超深井施工作業(yè)要求。
3.3優(yōu)化擠注灰技術(shù),提高井身質(zhì)量
(1)抗高溫堵漏劑
針對(duì)超深井注灰漏失問(wèn)題,優(yōu)選抗高溫暫堵劑,耐溫150攝氏度,適用于5000m井儲(chǔ)層堵漏,根據(jù)需求量調(diào)配堵漏劑用量,大幅度節(jié)省拉運(yùn)費(fèi)用,堵漏成功率高。以G125井為例,鉆至5250m時(shí),遇到斷層,漏失鉆井液105方,多次調(diào)整鉆井液密度無(wú)果,后加入抗高溫暫堵劑,成功堵漏,順利完鉆至設(shè)計(jì)井深6250m。
(2)高溫水泥漿體系
在水泥中加入一定比例耐高溫降失水劑、緩凝劑、減阻劑、熱穩(wěn)定劑和消泡劑等(表1),具體用量根據(jù)室內(nèi)試驗(yàn)確定,可大幅度提高水泥漿耐溫性能,初始稠度10~20BC,稠度達(dá)到100BC所需時(shí)間300min左右,失水量50ml以下,24小時(shí)后水泥強(qiáng)度18MPa左右。
4.實(shí)施效果
在上述技術(shù)指導(dǎo)下,2019年以來(lái),G區(qū)塊共實(shí)施超深井6口,一次交井合格率100%,鉆井質(zhì)量合格率100%,固井質(zhì)量全部合格,無(wú)復(fù)雜工程事故發(fā)生,平均單井初期日產(chǎn)油12.5噸,目前日產(chǎn)油9.6噸,階段累產(chǎn)油2.1萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)全生命周期累產(chǎn)油3.6萬(wàn)噸,生產(chǎn)效果較好,為區(qū)塊深部?jī)?chǔ)層有效開(kāi)發(fā)奠定基礎(chǔ)。
5.結(jié)論
(1)G區(qū)塊淺層儲(chǔ)量動(dòng)用怠盡,開(kāi)發(fā)效果逐年變差,亟需動(dòng)用深井儲(chǔ)層控制儲(chǔ)量,改善區(qū)塊開(kāi)發(fā)效果。
(2)受完井深度大、地層壓力高等因素影響,深井施工中存在沖砂難度大、復(fù)雜事故發(fā)生率高等問(wèn)題,影響鉆井周期。
(3)開(kāi)展技術(shù)對(duì)策研究,包括制定超深井施工作業(yè)管理規(guī)定、優(yōu)化沖砂技術(shù)和擠注灰技術(shù)等,現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用取得較好效果。
(3)本文在超深井施工作業(yè)方面取得的成果和認(rèn)識(shí),可為同行提供借鑒經(jīng)驗(yàn)。
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作者簡(jiǎn)介:張升峰,男,1986年9月出生湖南邵陽(yáng),回族,工程師,2012年畢業(yè)于中國(guó)石油大學(xué)(北京),現(xiàn)于中石油遼河油田公司鉆采工程技術(shù)部從事鉆井管理工作。