曹天兵 翟海剛 譚春楠 鄂曈曈
摘要:吊機(jī)作為海上采油平臺的重要設(shè)備,而鋼絲繩作為吊機(jī)的核心部件,又是重中之重,鋼絲繩的損傷或破斷而引發(fā)的重大事故時有發(fā)生。
關(guān)鍵字:吊機(jī)鋼絲繩;損傷;治理;案例分享
一、 項目背景
某油氣田平臺調(diào)試投產(chǎn)以來,存在吊機(jī)鋼絲繩斷絲、卷筒排繩磨繩、咬繩現(xiàn)象,為此不到兩年時間更換4根條鋼絲繩。平臺維修團(tuán)隊分析吊機(jī)鋼絲繩損傷的各種原因和防治方法,進(jìn)行總結(jié)整理,系統(tǒng)的提煉出一套可行性較高的維保措施,確保吊機(jī)穩(wěn)定運轉(zhuǎn)。
二、 技術(shù)簡介
1、鋼絲繩損傷的類型
海上吊機(jī)鋼絲繩在使用過程中的損傷主要分為斷絲、磨損、咬繩、疲勞、過載、變形、銹蝕等七大類。
2、鋼絲繩損傷的防治與管理
鋼絲繩的失效過程是從鋼絲表面開始的,磨損發(fā)生在鋼絲表面,銹蝕也從鋼絲表面開始,疲勞微裂紋在鋼絲表面或次表面萌生然后向內(nèi)逐步擴(kuò)展至鋼絲斷裂,因此,延長鋼絲繩使用壽命的技術(shù)措施,必須能夠抑制鋼絲表面微動磨損損傷,防止腐蝕,減緩疲勞微裂紋的萌生與擴(kuò)展。所有針對延長使用壽命的技術(shù)措施均需以此為原則制定與實施。
根據(jù)采油平臺的維修條件,降低鋼絲繩損傷具有一定操作性的治理方式:
(1)通過潤滑降低摩擦因數(shù)
(2)消除卷筒對鋼絲繩外部因素導(dǎo)致的磨損,可以從如下幾方面入手:
① 入繩角是否合理。
② 第一層鋼絲繩的卷繞的預(yù)緊力是否合理。
③ 滾筒從死繩端引導(dǎo)進(jìn)滾筒后的彎度設(shè)計是否合理。
④ 在滾筒壁焊接擋繩塊以消除咬繩、磨繩等鋼絲繩排列問題。
⑤ 調(diào)整爬升塊(引導(dǎo)臺)。
⑥ 鋼絲繩捻向與卷筒旋向的對應(yīng)關(guān)系。
⑦ 此外一些先天因素導(dǎo)致的卷筒對鋼絲繩磨損。
(3)消除滑輪對鋼絲繩的影響可以從如下幾方面入手:
① 選取合適材質(zhì)硬度的滑輪?;営捕扰c鋼絲繩硬度選用合適,可以增加兩者使用壽命。
② 滑輪與鋼絲繩D/d比對滑輪磨損的影響。鋼絲繩與滑輪的接觸弧長,進(jìn)出繩間的夾角,它們又與D/d相關(guān),D/d越大,法向載荷越小。故選用大比值D/d比的滑輪能有效降低繩槽槽底法向載荷,從而減少滑輪磨損。
③ 鋼絲繩與滑輪匹配度。檢查鋼絲繩是否與滑輪的凹槽匹配,正確的凹槽直徑應(yīng)該為1.05×d,最優(yōu)的凹槽直徑為:1.06-1.08×d。
④ 潤滑。定期做好滑輪軸承的注油潤滑,不要遺漏,越是難于維保,越是安全的薄弱點,尤其是高處難于維保的滑輪組。檢查滑輪是否可以正常轉(zhuǎn)動,軸承潤滑脂是否充足,品質(zhì)良好,滑輪與鋼絲繩接觸的地方是否有多余的磨痕等。
⑤ 擋繩裝置是否安裝合適?;喲b置上如果沒有設(shè)置防跳繩裝置或防跳繩裝置與滑輪之間的間隙過大,超過鋼絲繩直徑的20%或防跳繩裝置剛度不能滿足使用要求,鋼絲繩會跳繩引起損傷。
3、案例分享——卷筒與滑輪對中不好造成鋼絲繩排繩咬繩現(xiàn)象
某平臺電動吊機(jī)吊臂變幅采用卷筒鋼絲繩連接的結(jié)構(gòu)形式,平臺投產(chǎn)一年以來,先后更換過三次變幅鋼絲繩,期間曾出現(xiàn)過滾筒二層鋼絲繩擠壓斷絲、二層鋼絲繩磨損嚴(yán)重等現(xiàn)象,第三次換繩后出現(xiàn)的咬繩現(xiàn)象。該現(xiàn)象具體表現(xiàn)為變幅卷筒盤繩最多時,共有鋼絲繩三層,起升吊臂使變幅卷筒盤繞的鋼絲繩從第二層變至第三層時,出現(xiàn)“嘎嘎嘎”的嚴(yán)重咬繩現(xiàn)象。該現(xiàn)象若不解決,將極大縮短鋼絲繩的使用壽命。對此現(xiàn)象曾采用滾筒壁增加擋繩塊、在滾筒槽邊緣第一槽增加爬繩塊等方式,現(xiàn)象有所減輕,但并沒有從根本上得以解決。最終從調(diào)整入繩角,以及卷筒對中的方向入手,將鋼絲繩排繩問題徹底解決。
(1)入繩角的測量
當(dāng)測量出滑輪出繩點到滾筒的中線垂直高度H和滑輪中心線到滾筒兩側(cè)內(nèi)壁的距離a/b,即可計算出滾筒鋼絲繩的入繩角α/β,即 或 。
吊墜下方重錘不要有任何阻擋,使其自然下落,當(dāng)?shù)鯄嫹€(wěn)定后的位置,及為上方定滑輪與下方變幅滾筒的相對垂直位置。通過測量吊墜下落的高度加上吊墜到滾筒中心線的垂直高度,現(xiàn)場測量為H=8240mm。
測量吊墜中心到滾筒內(nèi)壁兩側(cè)的距離,即可得出圖16所示的a/b,現(xiàn)場測量為a=225mm,b=205mm。
(2)角度計算
根據(jù)入繩角測量中所列公式用計算器計算得出
=1.564° ? ? ? ? ?=1.425°
(3)測量結(jié)果分析
經(jīng)過測量和計算,可以明顯看出α>β,實際測量的a/b兩邊距離也是a>b,即滾筒安裝的位置相對上部定滑輪中心偏左,約20mm(a=225mm;b=205mm)。咬繩現(xiàn)象出現(xiàn)的位置也是緊貼右側(cè)滾筒壁,即鋼絲繩二層變至三層時發(fā)生,說明滾筒靠左20mm后,右側(cè)滾筒壁對鋼絲繩盤繞時有向左的擠壓作用,故判斷滾筒向左偏離的20mm是造成咬繩現(xiàn)象出現(xiàn)的根本原因。若整改需將滾筒向右平移10mm,使?jié)L筒與定滑輪中心線對中。同時,α>1.5°,對于雙折線卷筒結(jié)構(gòu),入繩角最好要滿足小于1.5°。
(4)現(xiàn)場整改。通過現(xiàn)場調(diào)研以及施工方案的制定,最終方案是將變幅卷筒向右平移10mm,使卷筒與上方定滑輪中心線對中,具體是通過擴(kuò)大卷筒地腳螺栓,并增加側(cè)向頂絲固定的方式。
(5)再次確認(rèn)卷筒對中情況。經(jīng)過調(diào)整地腳孔重新定位的卷筒,再測量吊墜中心到滾筒內(nèi)壁兩側(cè)的距離,現(xiàn)場測量a/b兩邊距離均為215mm,通過公式計算入繩角也達(dá)到了1.49°,小于雙折線卷筒使用條件要求的1.5°。
(6)起車試運行。經(jīng)過吊臂反復(fù)升降以及吊物測試,通過卷筒的對中調(diào)整,原有嚴(yán)重的咬繩現(xiàn)象已徹底消除,鋼絲繩可以順利的沿著卷筒繩槽以及繩間進(jìn)行順利排繩。
海上采油平臺吊機(jī)鋼絲繩磨損的治理更多的是依靠廣大維修人員的努力付出,通過該論文的總結(jié)歸納,本人希望在鋼絲繩磨損與治理方面能夠?qū)π燎诟冻龅暮S凸と艘约耙痪€維修人員起到些許幫到,將因鋼絲繩損傷給起重作業(yè)造成的危險降到最低,讓我們可以安全可靠、降本增效的完成生產(chǎn)任務(wù)。
參考文獻(xiàn):
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曹天兵:1989.12、男、漢、遼寧省、工程師、本科、機(jī)械
翟海剛:1979.9、男、漢、河南省、工程師、本科、機(jī)械
譚春楠:1988.11、男、漢、天津市、助理工程師、???、機(jī)械
鄂瞳瞳:1987.3、男、滿族、遼寧省、助理工程師、本科、機(jī)械