蔡龍浩
摘要:通過排水采氣措施前后日產(chǎn)氣量對比得,泡沫排水采氣工藝應(yīng)用效果最好,超音速霧化排水采氣工藝效果較差,柱塞舉升工藝需繼續(xù)開展實(shí)驗(yàn)評價(jià)其效果??焖購?fù)產(chǎn)措施以氣舉、放噴帶液以及排砂都能夠有效解決氣井積液或出砂造成的停噴問題。
關(guān)鍵詞:頁巖氣;排水采氣;效果分析
0 前言
目前,頁巖氣區(qū)塊套管自噴井共21口,平均井口套壓11.8MPa,平均日產(chǎn)氣量98435m3;油管自噴井共49口,平均井口油壓4.5MPa,平均日產(chǎn)氣量44218m3;采取助排工藝井共35口,平均井口油壓3MPa,日產(chǎn)氣量18725m3;增壓開采共39口,平均井口壓力下降0.33MPa,單井平均增產(chǎn)氣量4336m3;期間實(shí)驗(yàn)排水采氣新技術(shù)柱塞舉升1井次、超音速霧化2井次,并實(shí)施液氮?dú)馀e60井次、酸洗1井次以及解水鎖1井次(圖1)。根據(jù)《川渝頁巖氣采氣工藝指導(dǎo)意見》提出的兩大頁巖氣排水采氣工藝,著重分析泡沫排水采氣與柱塞排水采氣應(yīng)用效果。
1.泡沫排水采氣工藝應(yīng)用效果分析
泡沫排水采氣工藝具有普適性強(qiáng)、設(shè)備簡單、施工容易、不受井筒條件限制等特點(diǎn),實(shí)施后見效塊,不影響日常生產(chǎn),并可與其他排采工藝配合使用進(jìn)一步提高排采效果。泡排井共有35口,占總井?dāng)?shù)的33%,泡排工藝憑借其獨(dú)特優(yōu)勢能夠有效保證低壓低產(chǎn)頁巖氣井穩(wěn)定生產(chǎn)(圖2)。
根據(jù)頁巖氣泡排前后油套壓差與日產(chǎn)氣量對比得,采用泡排工藝井油套壓差降低明顯,井底積液得到有效排出,措施后日產(chǎn)氣量較措施前日產(chǎn)氣量均有所提升,達(dá)到了措施增產(chǎn)的目的(圖3)。
截止到2018年12月31日,泡排井單井油套壓差平均降低2.3MPa,全年累計(jì)增產(chǎn)氣量1.07×108m3,投入產(chǎn)出比達(dá)到5.43,效果非常顯著。
2.柱塞舉升排水采氣工藝應(yīng)用效果分析
柱塞舉升工藝具有綠色環(huán)保、自動(dòng)化程度高、生產(chǎn)周期長、能夠有效防止油管內(nèi)壁結(jié)垢等特點(diǎn),通過間歇生產(chǎn)能夠應(yīng)用至氣井報(bào)廢(圖4)。柱塞舉升工藝僅需一次投入,氣井利用自生能力生產(chǎn),運(yùn)行費(fèi)用較泡排工藝降幅較大,年運(yùn)行成本僅3萬元,若大規(guī)模推廣降本增效效果顯著(圖5),但68井現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)期間效果不是很理想,主要原因?yàn)椋?/p>
(1)投入柱塞時(shí)機(jī)過早,模型預(yù)測產(chǎn)量低于2.47×108m3時(shí)投入柱塞生產(chǎn);
(2)采氣井口尺寸與柱塞尺寸不匹配,柱塞無法到達(dá)捕捉器,停留在1#閥;
(3)運(yùn)行過程受到壓縮機(jī)停機(jī)影響,未及時(shí)采取關(guān)井措施。
3.頁巖氣排水采氣工藝下步工作建議
(1)泡排工藝:后續(xù)可開展優(yōu)選泡排劑以及引入自動(dòng)化加注設(shè)備進(jìn)一步降低成本,提高經(jīng)濟(jì)效益。
(2)柱塞舉升:配套采氣井口與油管尺寸,利用已形成的柱塞舉升參數(shù)設(shè)計(jì)方法科學(xué)指導(dǎo)柱塞運(yùn)行狀況并評價(jià)效果后推廣。
(3)新工藝:隨著生產(chǎn)時(shí)間的不斷延長摸索泡排工藝實(shí)施最低產(chǎn)氣量,并開展接替泡排新工藝的引進(jìn);調(diào)研國內(nèi)外排水采氣新工藝新技術(shù),開展低成本新工藝新技術(shù)實(shí)驗(yàn),若效果較好可推廣成為頁巖氣排水采氣主體技術(shù)。
參考文獻(xiàn):
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中國石油遼河油田分公司鉆采工藝研究院 ?遼寧 ?盤錦 ?124000