金喆楠
1.裝置簡介
尿素脫蠟工藝曾被譽為石油工業(yè)的“五朵金花”之一,距今已有五十多年的歷史。它以大慶常二線餾分油為原料,與尿素、水、異丙醇按一定比例配制的尿液混合,經(jīng)過反應(yīng)、沉降洗滌、水洗、共沸、蒸餾等操作后,生產(chǎn)出300#液體石蠟和-35#軍用坦克柴油,二者均為高附加值產(chǎn)品。其中,-35#軍用坦克柴油用于高寒地區(qū),300#液蠟是一種珍貴的化工原材料。歷經(jīng)五十多年的發(fā)展,錦西石化尿素脫蠟裝置經(jīng)過六次重大技術(shù)改造,裝置生產(chǎn)能力由原設(shè)計指標的3.5萬噸/年變?yōu)?1萬噸/年,能耗由原設(shè)計的300kgEo/t降到103kgEo/t,經(jīng)濟效益顯著增加。
2.沉降洗滌系統(tǒng)介紹
絡(luò)合物的沉降洗滌在沉降罐和洗滌罐中進行,目前采用三段沉降兩段洗滌的方法。絡(luò)合物自E-16/1~8進入沉1/1段,利用比重的不同分為兩層,上層為含異丙醇、微量尿素的脫蠟油,溢流至脫蠟油中間罐(D-21/1)中,沉淀出固體尿素、絡(luò)合物后進入脫蠟油中間罐(D-21)。下層絡(luò)合物靠界面控制絡(luò)合物搗罐泵(P-10/4)出口流量去洗-1/1段,然后用界面控制絡(luò)合物搗罐泵(P-10/5)送入洗-1/2段,用絡(luò)合物搗罐泵(P-11)靠界面控制送至熱分解系統(tǒng)(E-21)。洗-1/1段內(nèi)上層的油溢流至D-21/1,經(jīng)沉淀分離尿素、絡(luò)合物后進入到D-21中。
3.沉降洗滌系統(tǒng)存在的問題
3.1沉降洗滌效果差
沉降洗滌系統(tǒng)是根據(jù)3.5萬噸/年加工量設(shè)計而成的,目前裝置處理量已經(jīng)達到11萬噸/年,為原設(shè)計指標的3倍。相應(yīng)地,絡(luò)合物和脫蠟油在沉降罐的停留時間縮短了3倍。
絡(luò)合物停留時間的縮短,直接影響到它的沉降洗滌效果。一方面,由于洗滌效果變差,絡(luò)合物分解時夾帶脫蠟油組分,不利于液蠟質(zhì)量的控制。另一方面,還造成脫蠟油中絡(luò)合物組分增加,增加水洗、共沸系統(tǒng)負荷。同時,尿素、異丙醇損失增大,裝置能耗上升且氨水量增加,共沸系統(tǒng)的冷凝器掃線頻繁,給環(huán)保工作帶來極大挑戰(zhàn)。
3.2罐體內(nèi)部結(jié)晶掛壁
冬季,脫蠟油溫度低于反應(yīng)溫度,飽和尿液中不斷有尿素結(jié)晶析出并掛在罐內(nèi),罐內(nèi)的尿素結(jié)晶由上至下逐漸累積。目前,正值裝置開工末期,沉-1、洗-1罐內(nèi)掛壁結(jié)晶較多,造成浮球界控活動范圍變窄,經(jīng)常出現(xiàn)卡塞浮球、指示假象的情況,影響裝置正常生產(chǎn)操作。由于沉降罐、洗滌罐掛壁結(jié)晶問題,車間曾于2019年8月6日,臨時停工15小時處理洗滌罐尿素掛壁結(jié)晶。
4.沉降洗滌系統(tǒng)改善對策
4.1改造后的工藝流程
為了保證足夠的沉降洗滌時間,結(jié)合裝置實際情況,擬對尿素脫蠟裝置沉降洗滌系統(tǒng)進行改造,充分利用沉降罐、洗滌罐的容積,將沉-1、洗-1兩罐的兩段沉降改為三段,并聯(lián)運行。套管出口分兩路供料,E-16/1-4中的絡(luò)合物進入沉-1罐,E-16/5-8中的絡(luò)合物進入洗-1罐,這樣改造后的沉降洗滌系統(tǒng),每個罐仍然維持三段沉降、二段洗滌的工藝流程不變。
4.2預(yù)期效果
由于分路進料,沉降罐、洗滌罐中處理量僅為原來的一半,這也就意味著沉降洗滌時間變?yōu)樵瓉淼膬杀?。這樣,不僅沉降洗滌效果得到保證,還能增加操作彈性。同時,又能解決罐內(nèi)結(jié)晶掛壁的問題。
因為沉降罐和洗滌罐互為備用,當其中一路設(shè)備出現(xiàn)故障后,可以將其與系統(tǒng)徹底隔離,由另外一路單獨供料,不會造成裝置停工。
5.結(jié)論
增加絡(luò)合物在沉降洗滌系統(tǒng)中的停留時間,是提高液蠟收率、保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段之一。如果能持續(xù)生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品,一定會為企業(yè)帶來顯著的經(jīng)濟效。