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臭氧氧化-Flopac 生物濾池組合工藝在化工園區(qū)污水廠提標改造中的應用

2021-09-07 08:56:42張云輝
工業(yè)用水與廢水 2021年4期
關鍵詞:濾池投加量臭氧

張云輝

(上?;瘜W工業(yè)區(qū)中法水務發(fā)展有限公司, 上海 201507)

某化工園區(qū)污水廠原出水水質執(zhí)行上海市DB 31/199—2009《污水綜合排放標準》的二級標準, 根據(jù)上海市環(huán)保局的要求, 從2017 年7 月1 日起,出水水質執(zhí)行DB 31/199—2009 的一級排放標準,為此, 需要對園區(qū)污水廠進行提標改造。

本文結合該污水廠提標改造工程實例, 研究了O3-Flopac 生物濾池在化工園區(qū)污水廠提標改造中的應用, 以期為類似污水廠的提標改造提供借鑒。

1 提標前污水廠概況

該污水廠于2002 年開始運行, 現(xiàn)設計規(guī)模為32 500 m3/d, 采用A/O-DAF-O3-NaClO 消毒工藝,出水執(zhí)行DB 31/199—2009 的二級標準。

園區(qū)污水廠自正式運行開始, 運行狀況良好,出水水質均達到排放標準, 2016 年日均處理水量為3.0 萬m3/d。 對該廠2015 年1 月1 日~2016 年12 月31 日的運行數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析, 結果如表1 所示。

表1 進出水水質和排放標準Tab. 1 Influent and effluent water quality and discharge standard

從出水水質與一級標準之間的差距來看, 除COD 和TP 有超標的風險外, 其余出水指標均在一級排放標準以下。 對于TP 的超標風險, 可以通過原有工藝增加FeCl3投加量的方式來消除, FeCl3投加量為30 ~50 mg/L, 因此本項目提標改造的重點在于提高污水處理系統(tǒng)的有機物去除效果, 難降解、 可生化性差的溶解性COD 的去除是提標改造工藝選擇的重點。

2 設計水質、 水量

考慮到近期、 遠期污水廠擴建的影響, 提標工藝設計處理水量為4.2 萬m3/d(包括2 550 m3/d 濾池的反洗廢水)。 V 型濾池設計進水ρ(COD) ≤120 mg/L, 提標工程出水水質執(zhí)行DB 31/199—2009 的一級排放標準。

3 提標改造工藝

3.1 提標改造工藝選擇

經過常規(guī)生化工藝處理后的尾水中大多是難降解的有機污染物, 目前針對這類廢水常用的提標處理方法是“高級氧化+生化處理”。 常用的高級氧化方法有微電解氧化法、 Fenton 氧化法等, 微電解需要在酸性條件下進行, 并且運行一段時間后容易出現(xiàn)板結、 溝流等現(xiàn)象, 需要更換填料[1]; Fenton 氧化需要投加藥劑調整pH 值, 投加各種藥劑, 操作復雜, 同時Fenton 氧化還產生大量的鐵污泥, 導致運行費用增加[2-4]。

臭氧氧化是一種廣為應用的高級氧化技術, 具有反應快、 無二次污染等優(yōu)點, 能使廢水中的部分有機污染物徹底礦化, 將難生物降解的化合物轉變?yōu)橐咨锝到獾男》肿游镔|, 從而改善廢水的可生化性, 提高后續(xù)生物處理效率[5-7]。 Flopac 生物濾池可以利用前端臭氧單元出水中豐富的溶解氧, 對水中殘余的可生化降解有機物進行生物降解, 不需設置曝氣系統(tǒng), 其污染物去除機理包括生化、 過濾、 截留和吸附等[8]。 O3-Flopac 生物濾池工藝將物化處理與生化處理技術相結合, 具有出水水質好、 設備維護簡單、 投資和運行成本低等優(yōu)勢。

結合本工程污染物去除要求, 本公司研發(fā)中心開展了長達一年的小試和中試, 試驗結果表明,O3-Flopac 生物濾池組合工藝能很好地發(fā)揮化學氧化和生物降解2 種技術各自的優(yōu)勢, 可以保障出水水質穩(wěn)定達標[8]。

3.2 工藝流程

提標改造后的污水處理工藝流程如圖1 所示。

圖1 提標改造工藝流程Fig. 1 Process flow of upgrading and reconstruction

提標工程(見圖1 虛線方框)進水來源于現(xiàn)有的溶氣氣浮池, 主體處理工藝流程為: V 型濾池-O3接觸氧化-Flopac 生物濾池, 廢水經原有生化-氣浮處理工藝后, 進入V 型濾池進一步去除水中的SS和COD, 提高后續(xù)臭氧利用效率, 之后廢水進入臭氧接觸池, 通過臭氧強氧化性, 將水中部分難降解COD 轉化為可生物降解的有機物, 后續(xù)Flopac生物濾池去除這部分可被生物降解的有機物, 進而降低水中的COD 濃度, 確保出水達標排放。 V 型濾池和Flopac 生物濾池的反沖洗廢水回到氣浮池進行循環(huán)處理。

4 主要構筑物及其工藝參數(shù)

(1) V 型濾池。 6 座, 單座尺寸為11.91 m ×3.08 m×4.50 m, 超高0.5 m, 鋼筋混凝土結構。 單座面積為36.7 m2, 濾速為7 ~8 m/h, 平均有效粒徑為1.35 mm 的石英砂濾料層高度為1.5 m, 水洗強度為15 m3/(m2·h), 氣洗強度為55 m3/(m2·h)。 反洗水泵3 臺, 2 用1 備, 單臺流量為280 m3/h, 揚程為13.5 m, 功率為13.5 kW; 反洗風機3 臺, 2 用1 備,單臺流量為1 010 m3/h, 揚程為4 m, 功率為22 kW。

(2) 臭氧發(fā)生器。 增加1 臺100 kg/h 臭氧發(fā)生器和相關附屬設備, 使系統(tǒng)總臭氧投加能力達到200 kg/h。

(3) Flopac 生物濾池。 6 座, 單座尺寸為11.91 m×3.08 m×4.50 m, 超高0.5 m, 鋼筋混凝土結構。單座面積為36.7 m2, 濾速為7 ~8 m/h, 平均有效粒徑為2.0 mm 的陶粒濾料層高度為1.5 m, 水洗強度為15 m3/(m2·h), 氣洗強度為55 m3/(m2·h)。 反洗水泵和反洗風機與V 型濾池共用。

5 提標工程運行效果

提標工程于2017 年5 月試運行, 2017 年7 月正式投入運行。 2017 年7 月至2019 年12 月期間,提標工程出水COD、 TOC 的平均濃度以及去除率分別如圖2、 圖3 所示。 運行期間臭氧平均投加量為90 mg/L, 平均進水量為32 000 m3/d。 從圖2 和圖3 可以看出, O3-Flopac 生物濾池組合工藝出水水質穩(wěn)定, 出水COD 和TOC 濃度穩(wěn)定在DB 31/199—2009 一級排放標準以下。 該組合工藝可有效去除化工廢水中的難降解有機物。

臭氧單元、 Flopac 生物濾池單元分別去除了25 和8 mg/L COD, 提標改造組合工藝對COD 的總去除率達44%, 見圖2。

圖2 提標后出水COD 濃度及其去除效果Fig. 2 Effluent COD concentration and its removal efficiency after upgrading and reconstruction

臭氧單元、 Flopac 生物濾池單元分別去除了8和7 mg /L 的TOC, 提標改造組合工藝對TOC 的總去除率達50%, 見圖3。

圖3 提標后出水TOC 濃度及其去除效果Fig. 3 Effluent TOC concentration and its removal efficiency after upgrading and reconstruction

進水中氯離子質量濃度高達6 000 mg/L, 氯離子對COD 測試的干擾是導致臭氧單元和Flopac 單元對COD 和TOC 去除量相差較大的原因, 為確保出水高效穩(wěn)定達標, 實際生產運行中按照在線TOC 儀檢測數(shù)據(jù)來優(yōu)化臭氧投加量。

6 工程效益分析

6.1 投資費用

整個工程總投資約為5 200 萬元, 其中土建(濾池集水井、 V 型濾池、 Flopac 濾池、 反沖洗廢水池、 配電間等)費用1 500 萬元, 設備、 材料(進水提升泵、 反洗水泵、 反洗風機、 濾料、 在線儀表等)費用3 000 萬元, 其他費用(工程安裝費、 設計費、 管理費等)約700 萬元。

6.2 運行費用

提標前、 后實際費用和臭氧系統(tǒng)關鍵績效指標KPI 見表2, 表2 只涉及提標處理單元運行費用,不考慮折舊及到前端處理運行費用。

從表2 可知, 提標改造后, 雖然運行費用增加了0.33 元/m3, 但相對于其他難降解COD 去 除工藝, 具有較大的成本優(yōu)勢。 根據(jù)本公司小試結果核算, 如芬頓工藝運行費用為6 ~7 元/m3, 活性炭吸附工藝運行費為3 ~4 元/m3。

另外, 從表2 還可以發(fā)現(xiàn), 新建V 型濾池使得臭氧利用率增加了10%左右, 降低了運行成本。

表2 提標前后運行費用比較Tab. 2 Comparison of operating cost before and after upgrading

7 運行優(yōu)化

(1) 調試期間, 氣浮池前混凝池PAM 投加量達到1 ~2 mg/L, 導致V 型濾池堵塞嚴重, 反洗時間由設計的24 h 降低為6 ~8 h, 為此, 通過燒杯過濾試驗, 確定最佳PAM 投加量為0.5 ~0.7 mg/L,通過調整加藥量, 反洗時間升高到了15 ~16 h。至于無法達到設計的反洗時間可能是廢水中含較多膠態(tài)物質導致。

(2) 前端生化池的曝氣設備為表面曝氣機, 且設計功率過大, 運行中間歇曝氣, 導致后端提標單元進水量波動較大, 加上V 型濾池的集水井受到場地限制, 設計容積偏小, 導致40% 時間廢水溢流, 溢流出的廢水又通過提升泵提升至前端的氣浮池, 加大了氣浮池的表面負荷, 導致氣浮出水帶出很多SS, 加大了V 型濾池SS 處理負荷, 這也是濾池反洗時間降低的原因, 為此, 通過后續(xù)提升泵加裝變頻器得以解決。

(3) 為維持V 型濾池良好的運行狀態(tài), 建議每1 ~2 周手動對濾池進行強力清洗, 確保濾池的水頭損失恢復到初始值, 否則, 需重復強力清洗。

(4) 為優(yōu)化提標單元的運行成本, 建議臭氧單元出水安裝在線儀表, 建立臭氧投加量與在線儀表的邏輯控制關系, 通過合理控制臭氧單元出水COD 濃度, 最大限度地發(fā)揮后續(xù)Flopac 生物濾池去除COD 的功能, 以此節(jié)約臭氧運行成本。

8 結語

采用O3-Floapc 生物濾池組合工藝對化工園區(qū)污水廠提標改造, 取得了良好的處理效果, 出水水質優(yōu)于上海市DB 31/199—2009 的一級排放標準。提標段運行費用為1.00 元/m3, 相對于其他高級氧化工藝, 具有較強的經濟優(yōu)勢和技術優(yōu)勢。 本項目對采用生化-O3處理工藝的污水廠提標改造具有借鑒意義。

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