盧紅書
(華電國際萊城發(fā)電廠,山東 濟南 271100)
某廠4號鍋爐為上海鍋爐廠有限責(zé)任公司生產(chǎn)的1025 t/h亞臨界參數(shù)壓力控制循環(huán)鍋爐,采用美國燃燒工程公司(CE)引進技術(shù),型號為SG-1025/17.44-M844、中間一次再熱、固態(tài)排渣、正壓直吹四角切圓燃燒控制循環(huán)汽包爐[1-3]。配備2臺空氣預(yù)熱器,型號為Z-29VI(T)-1676M??諝忸A(yù)熱器系統(tǒng)見圖1。本文分析了空氣預(yù)熱器卡澀跳閘原因,并提出預(yù)防措施。
圖1 空氣預(yù)熱器系統(tǒng)
2021年1月26日01:29,4號機組協(xié)調(diào)控制,“O”模式AGC,負(fù)荷為150 MW,鍋爐蒸發(fā)量為525 t/h,A、B磨煤機運行,B空氣預(yù)熱器主電機電流由17 A升至40.7 A跳閘,輔助電機聯(lián)啟后跳閘,B空氣預(yù)熱器停轉(zhuǎn)報警發(fā)出,B空氣預(yù)熱器入口煙氣擋板自動關(guān)閉,立即就地確認(rèn)B空氣預(yù)熱器停轉(zhuǎn),手啟輔助電機、主電機均不成功,手動盤車不動,聯(lián)系鍋爐相關(guān)人員檢查處理。A、B空氣預(yù)熱器排煙溫度分別由109 ℃/112 ℃、129 ℃/133 ℃快速升高,01:46,最高升至151 ℃/158 ℃、217 ℃/227 ℃后緩慢下降,03:05,脫硫入口煙氣溫度最高升至154 ℃后緩慢下降,現(xiàn)場對B空氣預(yù)熱器反復(fù)盤車,清除脫落蓄熱元件,22:01,啟動B空氣預(yù)熱器恢復(fù)正常運行方式。
1月26日02:00,鍋爐相關(guān)人員現(xiàn)場確認(rèn)B空氣預(yù)熱器停轉(zhuǎn),檢查上下軸承,未見異常;手啟主電機未成功,通過輔助電機手動盤車不動;計劃從二次風(fēng)檢查蓄熱元件,停運B送風(fēng)機,B側(cè)二次風(fēng)出口擋板門關(guān)閉不動,重啟B送風(fēng)機;利用倒鏈拉緊B空氣預(yù)熱器煙氣入口擋板,增加防誤動措施,開啟煙氣側(cè)檢修人孔門,利用倒鏈進行反復(fù)盤車,確定卡澀物位于煙氣側(cè),打開煙氣側(cè)熱端檢修門,檢查熱端蓄熱元件,未見異常;在空氣預(yù)熱器煙氣側(cè)冷端開檢查孔,發(fā)現(xiàn)卡澀物為塊狀物(見圖2),位于煙氣側(cè)冷端第1環(huán),卡嵌在蓄熱元件籃筐內(nèi),另有1根消防噴水管斷裂。17:30—21:50,清理塊狀物及其他脫落蓄熱元件,22:01啟動B空氣預(yù)熱器主電機(見圖3),電流為17 A,檢查空氣預(yù)熱器運行正常,主、輔電機聯(lián)鎖試驗正常,打開入口煙氣擋板,恢復(fù)正常運行方式[4]。
圖2 空氣預(yù)熱器堵塞物
圖3 B空氣預(yù)熱器參數(shù)趨勢
經(jīng)查閱資料:4號機組空氣預(yù)熱器于2013年12月完成低氮改造,至今已投運7年,每年進行高壓水沖洗及密封片更換維護。2016年9月檢修時發(fā)現(xiàn)冷端蓄熱元件出現(xiàn)吹損現(xiàn)象。2019年11月,停機消缺發(fā)現(xiàn)空氣預(yù)熱器熱端蓄熱元件最外環(huán)存在缺失、倒伏現(xiàn)象,冷端蓄熱元件存在吹損、腐蝕、缺損現(xiàn)象。2020年4月,機組小修期間檢查空氣預(yù)熱器支撐、消防噴水管未見異常,冷端蓄熱元件缺損嚴(yán)重處達30 cm,部分蓄熱元件出現(xiàn)脫落缺失現(xiàn)象,更換缺失的密封片,并完成高壓水沖洗工作。機組啟動后,300 MW負(fù)荷時,A/B空氣預(yù)熱器煙氣側(cè)壓差均值為2082 Pa/2097 Pa。
空氣預(yù)熱器吹灰參數(shù)查閱情況:空氣預(yù)熱器改造后,運行分場執(zhí)行每班吹灰2~4次,2019年1月,因空氣預(yù)熱器壓差上漲,增加吹灰頻次至每班吹灰4~8次,調(diào)整吹灰壓力為1.4 MPa(就地壓力為1.0 MPa),2020年12月24日,將吹灰器壓力提高至1.55 MPa(就地壓力為1.1 MPa),2021年1月1日,將空氣預(yù)熱器吹灰壓力升至1.65 MPa(就地壓力為1.1~1.2 MPa)。1月26日,恢復(fù)吹灰壓力至1.4 MPa(就地壓力為1.0 MPa),1月30日抽查蒸汽吹灰溫度,空氣預(yù)熱器吹灰疏水15 min后開始吹灰,就地檢查壓力為1.0 MPa,槍管溫度為220 ℃/200 ℃。
空氣預(yù)熱器水沖洗情況:根據(jù)空氣預(yù)熱器運行壓差情況,每次機組大小修進行一次離線高壓水沖洗工作。1月15日—20日,因空氣預(yù)熱器堵塞嚴(yán)重,空氣預(yù)熱器實施在線水沖洗,煙氣側(cè)壓差增加300 Pa。
脫硫事故噴水投運情況:查閱脫硫吸收塔事故噴水投入條件為煙溫達170 ℃,4B空氣預(yù)熱器跳閘期間,脫硫事故噴水試投運正常。
第1環(huán)脫落的空氣預(yù)熱器蓄熱元件和灰、硫酸氫銨及水板結(jié)垢形成的塊狀物脫落,卡嵌在蓄熱元件籃框內(nèi),轉(zhuǎn)至扇形板時,造成空氣預(yù)熱器卡澀,導(dǎo)致主電機、輔助電機過載跳閘。
一方面,空氣預(yù)熱器運行周期長,蓄熱元件產(chǎn)生塑性變形,預(yù)緊力下降,籃筐內(nèi)蓄熱元件松弛;另一方面,因吹灰蒸汽過飽和度不足、進汽閥內(nèi)漏、疏水管道設(shè)計不合理、吹灰壓力偏高及頻次偏多等問題,造成冷端蓄熱元件吹損缺失,另外高壓水槍沖洗及硫酸液體腐蝕也會造成冷端缺損,部分破損的蓄熱元件脫落,進一步造成籃筐內(nèi)蓄熱元件松弛。松弛的蓄熱元件在籃筐內(nèi)傾斜,因第1環(huán)蓄熱元件尺寸小,更易從籃筐中脫落。
因空氣預(yù)熱器堵塞嚴(yán)重,1月15日—20日,空氣預(yù)熱器進行在線水沖洗,在線水沖洗加重了蓄熱元件的受損程度,且水沖洗水溫較低,在靠近中心筒的蓄熱元件位置更易形成液態(tài)水,與松弛的蓄熱元件、積灰板結(jié)垢形成塊狀物,在水沖洗后,塊狀物逐漸硬化且不斷吸附灰塵及硫酸氫銨,最終脫落。
a.脫硝系統(tǒng)過量噴氨,氨逃逸增加,造成大量硫酸氫氨沉積,堵塞空氣預(yù)熱器[5]。
b.空氣預(yù)熱器冷端綜合溫度偏低,在入爐煤硫分偏高的情況下存在冷端腐蝕的情況。
c.入爐煤硫分偏高,煙氣中SO3質(zhì)量濃度增加,促使硫酸氫銨生成量增加。
a.噴氨流場不均,造成部分煙氣通道過量噴氨。
b.受入爐煤質(zhì)及給煤機斷煤的影響,4號爐脫硝入口氮氧化物偏高,造成噴氨量偏大。
c.運行人員調(diào)整不細(xì)致、不及時,造成噴氨量大幅波動,存在過噴現(xiàn)象。
d.因脫硝出口NOx監(jiān)測與凈煙氣NOx監(jiān)測值偏差較大,脫硝噴氨調(diào)整為手動操作模式,在手動操作模式下,因凈煙氣NOx監(jiān)測反饋滯后較大,造成運行人員操作滯后,噴氨過量。
a.加強設(shè)備維護消缺。鍋爐運行人員利用停機機會全面排查1-4號爐空氣預(yù)熱器蓄熱元件損壞情況,對破損嚴(yán)重的蓄熱元件采取防脫落措施,并對空氣預(yù)熱器支撐、消防噴水管等設(shè)備排查,發(fā)現(xiàn)異常后及時處理;對1-4號爐脫硝噴氨進行定期調(diào)平,確保噴氨均勻性;排查吹灰供汽管路保溫完整情況及進汽閥、疏水閥開關(guān)情況,及時處理保溫缺失及閥門內(nèi)外漏等問題,確保吹灰蒸汽參數(shù)滿足要求。
b.加強設(shè)備檢修管理。鍋爐隊做好煙氣擋板及一、二次風(fēng)擋板的檢修維護;按照規(guī)程要求,做好空氣預(yù)熱器密封間隙調(diào)整,并做好驗收工作。
c.加強運行調(diào)整。通過調(diào)整減少脫硝入口氮氧化物含量,減少煙氣脫硝氨耗量;降低吹灰壓力至合理范圍,適當(dāng)降低吹灰頻次,防止因吹灰壓力過高造成蓄熱元件損壞。
d.加強運行管理。運行分場修訂噴氨、吹灰管理措施,對噴氨量突增、突減、大幅波動及吹灰蒸汽參數(shù)異常運行的情況進行有效管理,減少過量噴氨、吹灰等異常操作。
e.做好隱患排查處理。將脫硫事故噴淋水投運溫度降至150 ℃,確保脫硫設(shè)施安全運行。