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安83 區(qū)頁巖油水平井大規(guī)模蓄能體積壓裂技術(shù)

2021-09-03 14:29:26李凱凱岳潘東陳世棟楊凱瀾
石油鉆探技術(shù) 2021年4期
關(guān)鍵詞:油量液量射孔

李凱凱,安 然,岳潘東,陳世棟,楊凱瀾,韋 文

(1.中國石油長慶油田分公司第六采油廠,陜西西安 710018;2.中國石油長慶油田分公司油田開發(fā)事業(yè)部,陜西西安 710018)

安83 區(qū)位于鄂爾多斯盆地,地質(zhì)儲量2.2×108t,是長慶油田第一個(gè)大規(guī)模開發(fā)的頁巖油區(qū)[1],其儲層壓力系數(shù)為0.75~0.85,自然能量嚴(yán)重不足。由于該區(qū)注水開發(fā)不見效,目前主要開發(fā)模式為長水平段水平井自然能量開發(fā),共投產(chǎn)水平井229 口,平均水平段長855 m,初期單井平均日產(chǎn)油11.7 t,第1 年自然遞減達(dá)50%~60%,目前單井平均日產(chǎn)油1.4 t,長期處于低產(chǎn)低效狀態(tài)。為提高水平井單井產(chǎn)量,在安83 區(qū)早期探索了注水補(bǔ)能和重復(fù)壓裂措施,但未取得理想效果[2-3]。國內(nèi)部分油田探索研究了蓄能壓裂技術(shù),其中,吉林油田通過提高壓裂入地液量補(bǔ)充地層能量,擴(kuò)大儲層改造規(guī)模,試驗(yàn)井增產(chǎn)效果較好,但補(bǔ)能規(guī)模有限,且措施后產(chǎn)量仍然下降較快[4];吐哈油田針對水平井實(shí)施了縫網(wǎng)增能重復(fù)壓裂技術(shù),通過注水補(bǔ)充地層能量先導(dǎo)性試驗(yàn)和室內(nèi)數(shù)值模擬確定壓裂前注水量,采用大規(guī)?;\統(tǒng)體積壓裂方式進(jìn)行儲層重復(fù)改造,但未充分考慮儲層差異[5]。安83 區(qū)頁巖油儲層非均質(zhì)性較強(qiáng),需要著重刻畫層間差異。同時(shí),為了實(shí)現(xiàn)措施后的長期增產(chǎn),需要進(jìn)一步優(yōu)化蓄能壓裂技術(shù),以滿足高效開發(fā)的需求。

為此,筆者在分析注水補(bǔ)能和前期重復(fù)壓裂存在問題的基礎(chǔ)上,借鑒其他油田蓄能壓裂理念,采用大規(guī)模蓄能體積壓裂技術(shù),通過壓前注水補(bǔ)能設(shè)計(jì),優(yōu)選壓裂層段,優(yōu)化壓裂管柱及配套工藝,大幅提高了水平井重復(fù)改造效果,為低產(chǎn)水平井高效治理提供了較好的技術(shù)借鑒。

1 蓄能體積壓裂技術(shù)難點(diǎn)

2017 年,安83 區(qū)7 口水平井實(shí)施重復(fù)壓裂措施,單井累計(jì)增油僅510.0 t 即失效。前期經(jīng)驗(yàn)表明,該區(qū)井間連通性強(qiáng),油水滲吸置換作用較弱,重復(fù)壓裂改造規(guī)模較小,措施后油井產(chǎn)量下降快,整體效果較差,采用蓄能體積壓裂技術(shù)進(jìn)行改造較為困難。分析認(rèn)為,存在的技術(shù)難點(diǎn)為:

1)壓裂效果減弱快。注水補(bǔ)能雖然在一定程度上可以提高地層能量,但由于對儲層未能有效改造,措施后含水較高,效果差;重復(fù)壓裂規(guī)模小、入地液量少,地層能量不充足,措施后產(chǎn)量下降快,壓裂效果減弱快,累計(jì)增油量較少。

2)受壓裂工具等限制,壓裂規(guī)模較小。水平井重復(fù)壓裂主要采用雙封單卡壓裂管柱,早期受壓裂井口、直井段和水平段管柱等的限制,儲層改造規(guī)模有限,在限壓范圍內(nèi),現(xiàn)場施工排量最高僅能達(dá)到5.5 m3/min,不能滿足開發(fā)需求。

3)儲層初期改造不均勻。安83 區(qū)水平井初期射孔一般采用常規(guī)火力射孔或雙水力噴射器射孔技術(shù),壓裂作業(yè)時(shí)進(jìn)液不均,其中雙水力噴射器在噴砂射孔時(shí)存在相互干擾,降低了兩簇同時(shí)射開的概率,儲層初期改造不均勻。

4)不易形成復(fù)雜裂縫。安83 區(qū)最大和最小水平主應(yīng)力的差在5.00 MPa 左右,微地震測試顯示裂縫長寬比為5:1 左右,縫寬相對較小,裂縫較為單一,不易形成復(fù)雜體積縫網(wǎng)。

2 蓄能體積壓裂關(guān)鍵技術(shù)

針對安83 區(qū)蓄能體積壓裂技術(shù)難點(diǎn),開展了壓前注水補(bǔ)能、壓裂工具優(yōu)化改進(jìn)和裂縫復(fù)雜程度配套技術(shù)等研究。

2.1 壓前注水補(bǔ)能

安83 區(qū)目前地層壓力為6.20 MPa,壓力保持水平僅34.1%,壓裂前通過原有注水管網(wǎng)對單井籠統(tǒng)注水補(bǔ)能,一方面可以提高地層能量,有助于油井長期穩(wěn)產(chǎn);另一方面使原低應(yīng)力區(qū)人工縫網(wǎng)恢復(fù)初始壓力,有利于形成新縫,提高儲層有效改造體積。利用注入液量與局部壓力變化的關(guān)系式(式(1)),結(jié)合單井壓力,確定單井壓裂前注水蓄能用水量,確保地層壓力恢復(fù)至原始壓力水平,在提高地層能量和儲層改造效果的同時(shí),促進(jìn)地層中流體飽和度重新分布,提高油水置換效率[5]。

式中:ΔV為儲層壓前蓄能需增加液量,m3;Ct為儲層綜合壓縮系數(shù),MPa-1;V為裂縫改造入地液量,m3;Δp為增加的儲層壓力,MPa。

安83 區(qū)儲層綜合壓縮系數(shù)受注入量等影響較小,補(bǔ)能液量與地層局部壓力增加量有較好的正相關(guān)性(見圖1)。根據(jù)單井所控制的儲層改造體積及目前壓力保持水平,為使單井控制區(qū)域地層壓力恢復(fù)至原始水平,壓裂前單井需補(bǔ)能液5 000~9 000 m3。

圖1 補(bǔ)能液量與地層局部壓力增量的關(guān)系Fig.1 Relationship between the amount of energy replenishing fluid and the increment of the local formation pressure

2.2 壓裂管柱優(yōu)化

為進(jìn)一步提高壓裂規(guī)模,增強(qiáng)儲層改造強(qiáng)度,將壓裂管柱優(yōu)化為φ101.6 mm 油管(直井段)+φ88.9 mm油管(水平段)+K344 封隔器+噴砂器+TDY 封隔器(見圖2),壓裂管柱內(nèi)徑增大了12.0 mm。

圖2 水平井重復(fù)壓裂管柱示意Fig.2 The refracturing string in the horizontal well

現(xiàn)場實(shí)施效果表明,在相同壓裂液體系下,采用優(yōu)化壓裂管柱直井段和水平段的摩阻分別降低了26.0% 和31.0%,施工排量可提高至8.0~10.0 m3/min。同時(shí)選用TDY 封隔器,采用機(jī)械坐封方式,有助于判斷下封隔器坐封情況,確保壓裂液進(jìn)入目的層段。

2.3 提高裂縫復(fù)雜程度配套技術(shù)

2.3.1 極限分簇射孔優(yōu)化

為改善初期改造不均勻的問題,采用極限分簇射孔技術(shù)增加射孔簇?cái)?shù),大幅減少單簇孔數(shù),以提高壓裂初期井底壓力和孔眼同步起裂概率,實(shí)現(xiàn)多簇同時(shí)起裂。新補(bǔ)孔段單簇射孔長度為0.40 m,射孔孔眼2 個(gè)/簇,孔眼有效率達(dá)到80.0%以上(見表1),較常規(guī)射孔提高20.0%~30.0%,有效進(jìn)液射孔簇?cái)?shù)提高25.0%,裂縫密度提高1.8 倍[6]。

表1 極限分簇射孔與常規(guī)射孔多簇起裂有效性對比Table 1 Comparison of the multi-cluster initiation effectiveness by extreme clustered perforation and conventional perforation

2.3.2 差異化裂縫設(shè)計(jì)

通過精細(xì)儲層解釋及開發(fā)效果對比,改變以往均勻改造模式,對該區(qū)頁巖油儲層進(jìn)行分級,針對不同的儲層品質(zhì),結(jié)合近幾年安83 區(qū)新投產(chǎn)水平井生產(chǎn)數(shù)據(jù)、單井EUR 預(yù)測與加砂強(qiáng)度、進(jìn)液強(qiáng)度等壓裂參數(shù)的相關(guān)性,實(shí)施儲層改造差異化設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)儲量的最大程度動用[7-8]。利用數(shù)值模擬軟件,模擬水平段長800.00 m,井距500.00 m 時(shí),不同物性條件下加砂強(qiáng)度和進(jìn)液強(qiáng)度對累計(jì)產(chǎn)量的影響,發(fā)現(xiàn)對于I 類儲層,當(dāng)加砂強(qiáng)度超過5.0~6.0 t/m、進(jìn)液強(qiáng)度超過20.0~25.0 m3/m 時(shí),累計(jì)產(chǎn)油量增幅顯著減小,于是將該加砂強(qiáng)度和進(jìn)液強(qiáng)度確定為I 類儲層的改造參數(shù)。同理,確定II 類儲層加砂強(qiáng)度為4.0~5.0 t/m,進(jìn)液強(qiáng)度為17.0~22.0 m3/m(見表2)。

表2 儲層改造差異化設(shè)計(jì)Table 2 Differential design for reservoir stimulation

2.3.3 多級動態(tài)暫堵轉(zhuǎn)向技術(shù)

為提高裂縫復(fù)雜程度,在壓裂過程中隨壓裂液多次加入多粒徑組合的可降解暫堵轉(zhuǎn)向劑。該組合暫堵劑由粒徑為100 目、1~2 mm 和3~4 mm的暫堵劑按質(zhì)量比1:1:1.5 配制,抗壓強(qiáng)度可達(dá)70.0 MPa 以上,在地層溫度下48 h 可完全溶解。多種粒徑組合的暫堵劑進(jìn)入裂縫后容易形成橋堵,抑制裂縫繼續(xù)延長,使縫內(nèi)凈壓力不斷提高,當(dāng)壓力升高幅度超過最大和最小水平主應(yīng)力差時(shí),可以實(shí)現(xiàn)裂縫轉(zhuǎn)向或開啟側(cè)向微裂縫,使人工裂縫更加復(fù)雜,最大程度增加儲層改造體積,提高改造效果[9-11]。

2.4 悶井時(shí)間優(yōu)化

數(shù)值模擬及巖心滲吸試驗(yàn)結(jié)果表明,合理的悶井時(shí)間能夠增強(qiáng)油水滲吸置換作用[12]。當(dāng)井口壓力穩(wěn)定時(shí),認(rèn)為油水滲吸平衡過程結(jié)束;礦場實(shí)踐表明,新投產(chǎn)水平井利用EM30S 滑溜水壓裂后悶井30~60 d,初期產(chǎn)能較高[13-14]。為充分利用注入能量,提高措施井初期產(chǎn)量,現(xiàn)場結(jié)合井口壓降情況,將悶井時(shí)間優(yōu)化為30~60 d。

3 現(xiàn)場試驗(yàn)

安83 區(qū)3 口井網(wǎng)邊部相鄰水平井均于2013 年底投產(chǎn),水平段長800.0 m,井距500.0 m,初期采用分段多簇壓裂方式,共壓裂30 段60 簇,每段入地液量593.0 m3,措施前單井累計(jì)產(chǎn)油量達(dá)到5 989.0 t。3 口井進(jìn)行了大規(guī)模蓄能體積壓裂施工,共改造31 段,其中根據(jù)原簇試擠結(jié)果,確定重復(fù)壓裂14 段,優(yōu)選未動用優(yōu)質(zhì)儲層補(bǔ)孔壓裂17 段,所有壓裂段中Ⅰ、Ⅱ類儲層占比達(dá)到81.0 %。3 口井措施前實(shí)施注水補(bǔ)能措施,平均單井注水量達(dá)到0.8×104m3,地層能量恢復(fù)至原始壓力水平;單段加砂量120.0~150.0 m3,單段入地液量1 200.0~1 500.0 m3,施工排量8.0~10.0 m3/min,每段壓裂實(shí)施2 級暫堵?,F(xiàn)場統(tǒng)計(jì)75.0% 以上的壓裂段在大排量下施工壓力升高了3.0~6.0 MPa,起到了較好的暫堵效果。同時(shí),應(yīng)用優(yōu)化后的壓裂管柱,單趟管柱施工段數(shù)由1 段提至3 段,單井壓裂施工占井時(shí)間3 d,縮短了24.0%,與前期重復(fù)壓裂對比,壓裂強(qiáng)度和施工效率均得到大幅提高。壓裂結(jié)束后平均單井滯留液量達(dá)到2.0×104m3。壓裂結(jié)束悶井2 個(gè)月,井口壓力穩(wěn)定在2.0~4.0 MPa,局部地層壓力系數(shù)提高至1.20。

壓裂后開井生產(chǎn),平均單井產(chǎn)油量由1.2 t/d 提高至10.2 t/d,截至2020 年12 月底生產(chǎn)10 個(gè)月,單井累計(jì)增油量2 010.0 t,有效期內(nèi)單井日增油量6.6 t,是 2017 年措施井同期增油量的7.6 倍、鄰井產(chǎn)量的5.6 倍,油井增產(chǎn)效果顯著(見圖3)。結(jié)合目前產(chǎn)量遞減情況,預(yù)計(jì)有效期內(nèi)單井累計(jì)增油量可以達(dá)到4 500.0~6 000.0 t,投入產(chǎn)出比達(dá)到1∶1.1,可實(shí)現(xiàn)效益開發(fā)。

圖3 2017 年與2019 年水平井體積壓裂后日增油量對比Fig.3 Comparison of daily oil increment after volumetric fracturing of horizontal wells in 2017 and 2019

截至2020 年12 月底,3 口井均持續(xù)有效,其中,X2井位于3 口井中部,2 口鄰井壓裂過程中使該井受效,補(bǔ)孔段比例達(dá)62.5%,壓裂結(jié)束后繼續(xù)注入4 900.0 m3補(bǔ)能液,儲層改造充分,日增油量6.7 t,累計(jì)增油量2 405.0 t,增油效果最好,但該井只改造了8 段,可見壓裂段數(shù)并非越多越好,可優(yōu)化補(bǔ)孔段占比和實(shí)施段數(shù),降低壓裂費(fèi)用,進(jìn)一步提高壓裂效益。X1 井共壓裂12 段,日增油量5.7 t,累計(jì)增油量2 342.0 t;X3 井試油時(shí)改造規(guī)模大,累計(jì)產(chǎn)油量高達(dá)7 800.0 t,壓裂后效果相對一般,生產(chǎn)10 個(gè)月后,日增油量3.0 t,累計(jì)增油量1 282.0 t。X1 井和X3 井改造段數(shù)和壓裂前含水相近,但X3 井補(bǔ)孔段數(shù)占比低,壓裂前累計(jì)產(chǎn)油量比X1 井高3 200.0 t,壓裂后含水率相對較高,增油效果較差。3 口試驗(yàn)井壓裂規(guī)模及效果統(tǒng)計(jì)情況見表3。

表3 3 口措施井規(guī)模及效果統(tǒng)計(jì)Table 3 Statistics of fracturing scale and effect in 3 horizontal wells

現(xiàn)場應(yīng)用結(jié)果表明,X2 井改造段數(shù)最少,補(bǔ)孔段占比最高,效果效益預(yù)期最好,采取壓后補(bǔ)能措施后,未出現(xiàn)產(chǎn)液量下降快、含水率持續(xù)增高的情況,證明壓后繼續(xù)補(bǔ)能可行。后續(xù)水平井重復(fù)改造時(shí),可優(yōu)先采取補(bǔ)孔體積壓裂措施,提高補(bǔ)孔段占比,有效利用未動用儲量。同時(shí),適當(dāng)減少壓裂段數(shù),優(yōu)化壓前補(bǔ)能液量、壓裂入地液量和壓后補(bǔ)能液量,以進(jìn)一步提高壓裂效果。

4 結(jié)論與建議

1)針對安83 區(qū)蓄能壓裂技術(shù)難點(diǎn),開展了壓前注水補(bǔ)能、壓裂管柱優(yōu)化、極限分簇射孔、儲層差異化裂縫設(shè)計(jì)、多級動態(tài)暫堵和悶井時(shí)間優(yōu)化等關(guān)鍵技術(shù)研究,形成了安83 區(qū)水平井大規(guī)模蓄能體積壓裂技術(shù),可大幅提高水平井重復(fù)壓裂的改造規(guī)模、作業(yè)效率和裂縫復(fù)雜程度,進(jìn)一步提高水平井的產(chǎn)量和延長穩(wěn)產(chǎn)期。

2)安83 區(qū)水平井實(shí)施大規(guī)模蓄能體積壓裂技術(shù)取得了較好的試驗(yàn)效果,相比單純注水吞吐和重復(fù)壓裂,效果大幅提高。該技術(shù)能同時(shí)補(bǔ)充地層能量和有效改造儲層,表現(xiàn)出較好的儲層適應(yīng)性和增產(chǎn)潛力,具有良好的應(yīng)用前景。

3)大規(guī)模蓄能體積壓裂技術(shù)仍舊多采用傳統(tǒng)的雙封單卡壓裂工藝,不利于地層能量和壓裂縫網(wǎng)形態(tài)保持,需要進(jìn)一步研發(fā)壓后不放噴壓裂工藝,以進(jìn)一步提高壓裂改造效果。

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