李婷婷 羅文兵 王峰 朱子紅 張建釗
摘要:針對(duì)某型飛機(jī)雷達(dá)罩橡膠型材密封條換新后出現(xiàn)的粘接不牢現(xiàn)象,開展雷達(dá)罩密封條更換故障原因分析,并在橡膠條粗化工藝、專用工具和硫化加壓方式改進(jìn)方面制定了相關(guān)改進(jìn)措施,為提高同類產(chǎn)品修理質(zhì)量提供了參考。
關(guān)鍵詞:雷達(dá)罩;密封條;更換;故障
Keywords:radome;sealing strip;replace;fault
0 引言
某型飛機(jī)雷達(dá)罩位于機(jī)身頭部,其結(jié)構(gòu)形式為非旋轉(zhuǎn)對(duì)稱的玻璃鋼錐殼,是機(jī)身結(jié)構(gòu)的一部分,用來保護(hù)內(nèi)部天線系統(tǒng)免受外界惡劣環(huán)境的侵蝕,延長天線系統(tǒng)使用壽命[1]。在雷達(dá)罩與機(jī)身的對(duì)接處粘接有寬度為20mm的橡膠型材密封條,對(duì)雷達(dá)罩起到緩沖、減振、密封、防雨等作用。飛機(jī)進(jìn)廠修理過程中雷達(dá)罩橡膠型材密封條換新后常出現(xiàn)大面積開膠、剝離等粘接不牢現(xiàn)象(見圖1),返工率高,拖延了交付周期,且返工后質(zhì)量不高。若返工仍無法徹底解決粘接不牢問題,需將原密封條除去再進(jìn)行粘接,造成原材料(密封條為一次性產(chǎn)品)密封條和膠液的浪費(fèi)。
為此,開展雷達(dá)罩密封條更換故障原因分析,研究相關(guān)改進(jìn)措施,以提高修理質(zhì)量。
1 更換工藝分析
對(duì)橡膠型材粘接過程進(jìn)行梳理,如圖2所示,主要步驟為:拆除原密封條、清潔雷達(dá)罩粘接位置、對(duì)新密封條進(jìn)行處理并清潔、配置膠液、在雷達(dá)罩待粘接位置和密封條待粘接位置刷膠、將密封條粘接于雷達(dá)罩上、清理余膠、硫化。整個(gè)粘接過程工序繁瑣,影響因素較多。
通過對(duì)故障情況進(jìn)行分析,跟蹤整個(gè)操作流程,梳理出以下造成密封條剝離和開膠等粘接不牢現(xiàn)象的主要原因。
1.1 專用工具不滿足使用要求
在粘接橡膠型材后,需要將型材壓實(shí),排除橡膠型材與雷達(dá)罩之間的氣泡,將橡膠型材壓緊于雷達(dá)罩表面。操作人員使用滾動(dòng)軸承或手工按壓來完成此步驟(見圖3),雖能將型材與雷達(dá)罩間大部分氣泡排除,但由于軸承較小,不容易施加力,并且手工按壓不均勻,導(dǎo)致有未粘實(shí)的區(qū)域存在。
1.2 橡膠條粗化工藝不合理
圖4所示成品橡膠條的表面存在一層石蠟保護(hù)膜,該保護(hù)膜可避免橡膠制品與氧、臭氧直接接觸,起到保護(hù)橡膠制品不被氧、臭氧老化的目的,延長了橡膠制品的儲(chǔ)存期[2]。由于膠接前需要對(duì)膠接面進(jìn)行粗化,粗化質(zhì)量嚴(yán)重影響膠接后質(zhì)量,而工藝中未提及除蠟過程,經(jīng)過試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),蠟的存在對(duì)后續(xù)粗化膠接有非常大的影響。其次,密封條的R角區(qū)域若未被粗化,會(huì)發(fā)生開膠現(xiàn)象。
圖5為某架飛機(jī)返工重新粘接拆下來的密封條,可見表面對(duì)膠液的附著力差。任何膠接過程中表面粗化程度對(duì)粘接質(zhì)量影響都很大,分析認(rèn)為密封條表面除蠟和粗糙不完全會(huì)造成密封條大面積開膠。
1.3 硫化加壓方式不合理
使用XY-502橡膠液將密封條粘接在雷達(dá)罩邊緣,為簡化硫化過程,控制修理周期,采用室溫硫化加壓方式對(duì)橡膠液硫化,起到粘接作用。在膠液硫化過程中需對(duì)粘接部位施加壓力,壓力的施加對(duì)粘接后的質(zhì)量影響極大。實(shí)際操作過程中是用膠帶將粘接好的密封條固定進(jìn)行硫化的,膠帶的固定與操作者使用的力的大小相關(guān),而且膠帶的粘接主要施加X軸方向的力(見圖6),無法有效施加Y軸方向力(以順航向?yàn)閄方向),Y軸方向的力卻是影響膠接質(zhì)量的主要原因。因此,需要改變硫化加壓方式。
2 改進(jìn)措施
通過以上分析發(fā)現(xiàn),可從以下三方面進(jìn)行改進(jìn):一是橡膠條粗化工藝,二是專用工具,三是硫化加壓方式。
2.1 專用工具改進(jìn)
將之前用于排除橡膠型材與雷達(dá)罩之間氣泡的滾動(dòng)軸承更換為專用滾輪工具,手柄的增加可較容易地對(duì)橡膠型材施加力,使用硬度適中的聚四氟乙烯棒制作搟子,兩者結(jié)合使用可以有效地將密封條與雷達(dá)罩表面間的氣泡和多余的膠液排出,如圖7所示。
2.2 橡膠條粗化工藝優(yōu)化
對(duì)粗化工藝進(jìn)行細(xì)化,增加表面除蠟工序,增加密封條R角區(qū)域的粗化,并對(duì)相應(yīng)的工具使用順序進(jìn)行規(guī)定,先使用刮刀除蠟(刮刀寬度和密封條寬度一致),用葉輪將其平面打磨粗糙,再使用砂紙對(duì)R角區(qū)域均勻粗化,如圖8所示。
2.3 硫化加壓方式優(yōu)化
為了獲得一定壓力來保證粘結(jié)質(zhì)量,采用三種方法進(jìn)行增加硫化壓力的對(duì)比試驗(yàn),以確定優(yōu)化流程,如圖9所示。
1)方法一:密封條粘結(jié)好后,僅使用紙膠帶固定粘結(jié)在雷達(dá)罩邊緣,在粘結(jié)過程中使膠帶處于緊繃狀態(tài)。優(yōu)點(diǎn)是方法簡單,缺點(diǎn)是操作者施加的力度存在差異,壓力不可控。
2)方法二:采用“膠帶+均壓板+夾子”方法,自制均壓條,用夾子夾緊,使膠液常溫硫化。
3)方法三:使用真空薄膜,制作真空袋,抽真空硫化。優(yōu)點(diǎn)為壓力均勻、可控,缺點(diǎn)為真空袋制作復(fù)雜,抽真空時(shí)間長,用料較多。
經(jīng)過對(duì)工具、成本和設(shè)備使用方面的對(duì)比,決定采用方法二“膠帶+均壓板+夾子”作為硫化過程中施加壓力的方法,并對(duì)此方法固化,將自制工具納入工具管理。
3 效果驗(yàn)證
通過以上三方面的改進(jìn),對(duì)更換密封條后的質(zhì)量進(jìn)行跟蹤,發(fā)現(xiàn)修理后質(zhì)量大幅提高,再未發(fā)生剝離、開膠等情況,修理周期有效縮短,成本得到控制。
參考文獻(xiàn)
[1]金志峰.天線罩電性能設(shè)計(jì)與測試及損傷研究[D].南京:南京航空航天大學(xué),2018.
[2]吳國江.橡膠防護(hù)蠟的作用機(jī)理及影響其防護(hù)性能的因素[J].橡膠工業(yè),1994,42(10):625-629.
作者簡介
李婷婷,工程師,主要從事飛機(jī)結(jié)構(gòu)修理技術(shù)工作。
羅文兵,助理工程師,主要從事飛機(jī)結(jié)構(gòu)修理技術(shù)工作。