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提高甲烷氯化物裝置運(yùn)行周期的技術(shù)改造措施

2021-08-26 00:59:00孫立冬鐘駿良黃洪全
中國氯堿 2021年7期
關(guān)鍵詞:汽化器液氯鐵粉

孫立冬,鐘駿良,黃洪全,楊 東

(寧波巨化化工科技有限公司,浙江 寧波 315200)

寧波巨化化工科技有限公司引進(jìn)日本德山曹達(dá)公司的工藝技術(shù),利用一氯甲烷和液氯作為原料,在低溫液相催化生產(chǎn)甲烷氯化物, 經(jīng)過多年的工藝優(yōu)化及技術(shù)改進(jìn),工藝相對(duì)成熟。由于低溫液相催化氯化生產(chǎn)裝置在液相中進(jìn)行, 影響其穩(wěn)定運(yùn)行等因素較多,其中原料液氯的品質(zhì)影響尤為突出,為了克服其對(duì)氯化反應(yīng)器運(yùn)行周期的影響, 提高原料液氯的品質(zhì)是企業(yè)急需解決的課題。

1 低溫催化氯化工藝流程(見圖1)

圖1 低溫催化氯化工藝流程示意圖

一氯甲烷和氯氣按照一定的進(jìn)料比例在塔式反應(yīng)器內(nèi)進(jìn)行反應(yīng), 反應(yīng)器溫度控制在95~110 ℃,反應(yīng)器壓力控制在2.5~2.7 MPa,在偶氮催化劑的作用下,一氯甲烷和氯氣進(jìn)行反應(yīng),反應(yīng)生成二氯甲烷、氯仿、四氯化碳和氯化氫,反應(yīng)熱由反應(yīng)器內(nèi)設(shè)置的冷卻盤管帶走,反應(yīng)器由氣相和液相兩相出料,氣相出料經(jīng)過冷卻器冷卻后,冷凝液回流至反應(yīng)器底部,氣相出料進(jìn)入氯化氫精餾塔, 液相出料直接進(jìn)入氯化氫精餾塔; 在氯化氫精餾塔中分離出高純度HCl氣體,作為一氯甲烷生產(chǎn)原料,氯化氫塔釜物料通過壓差輸送至一氯甲烷精餾塔; 一氯甲烷精餾塔分離出氯甲烷返供至氯化反應(yīng)器,塔釜出料為二氯甲烷、氯仿、 四氯化碳, 進(jìn)入后續(xù)產(chǎn)品精餾單元分離出產(chǎn)品。

2 反應(yīng)機(jī)理[1]

液相氯甲烷與氣氯經(jīng)過進(jìn)料摩爾比調(diào)節(jié), 在偶氮類催化劑作用液相體系中混合接觸, 發(fā)生鏈?zhǔn)椒磻?yīng),其反應(yīng)式如下:

本反應(yīng)為放熱反應(yīng), 反應(yīng)溫度通過反應(yīng)器冷卻水盤管調(diào)節(jié)帶走熱量,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)反應(yīng)溫度控制,反應(yīng)器壓力通過氣相出料控制, 反應(yīng)器液位通過液相出料進(jìn)行調(diào)節(jié)控制。為了保證氯氣轉(zhuǎn)化率,避免氯氣在反應(yīng)器內(nèi)的積累,有效地防止爆炸,氯甲烷的進(jìn)料需過量,具體根據(jù)產(chǎn)品比例進(jìn)行調(diào)節(jié)。

3 生產(chǎn)中存在的問題

原料液氯在生產(chǎn)過程中,存在水分控制波動(dòng),水分超標(biāo)與氯氣反應(yīng)生成鹽酸和次氯酸;對(duì)存儲(chǔ)、輸送液氯的設(shè)備、 管道造成腐蝕生成氯化亞鐵, 氯化鐵等;同時(shí),液氯儲(chǔ)槽和輸送管線為碳鋼材質(zhì),液氯原料含有微量氧氣,隨著氧氣和水氣富集,對(duì)液氯儲(chǔ)槽和管道氧化腐蝕產(chǎn)生鐵粉。 液氯輸送泵會(huì)存在管道和設(shè)備中脫落的鐵屑帶入泵中引起泵吸液量不足氣蝕或泵磨損跳停等問題。

低溫催化氯化反應(yīng)器體系使用的催化劑為偶氮類引發(fā)劑,偶氮引發(fā)劑是油溶性引發(fā)劑,該類引發(fā)劑反應(yīng)穩(wěn)定,是一級(jí)反應(yīng),沒有副反應(yīng),比較好控制。根據(jù)李宏峰[2]等提出的甲烷氯化物生產(chǎn)反應(yīng)液突然發(fā)黑原因機(jī)理分析,在液相反應(yīng)體系中,催化劑受熱斷鍵分解自由基,自由基與氯氣作用,形成自由基氯;但當(dāng)催化劑自由基遇到金屬Fe3+離子時(shí), 會(huì)導(dǎo)致催化劑中毒,異丁腈活性自由基電子發(fā)生轉(zhuǎn)移,催化劑就會(huì)失活。 具體反應(yīng)機(jī)理如下。

催化劑自由基大量失活后, 造成反應(yīng)器氯氣積累反應(yīng)液顏色異常、反應(yīng)器聯(lián)鎖停車等問題。如何提高原料氯氣進(jìn)料品質(zhì)及降低反應(yīng)液中鐵離子濃度一直是企業(yè)需要解決的課題。

4 解決措施

4.1 液氯原料增加磁棒過濾器

原料液氯通過管道進(jìn)入裝置液氯中間槽為陶瓷濾芯過濾裝置,但在使用過程中,很難攔截溶解在液氯中的鐵粉,為了便于從源頭治理,在進(jìn)中間槽管道增加強(qiáng)磁棒過濾器,利用高矯頑力的強(qiáng)磁性材料,吸附力是一般磁性材料的十倍, 具有在瞬間液流沖擊或高流速狀態(tài)下, 能夠吸附微米級(jí)的鐵磁性污染物的能力, 并能克服在高速大沖擊沖下的鐵磁性污染物重新被吸附住,從而起到濾除作用。通過增加磁棒過濾器,將溶解的鐵粉和鐵屑進(jìn)行吸附,減少帶入中間儲(chǔ)槽含量,延長液氯輸送泵周期,減少汽化器雜質(zhì)殘留。

4.2 液氯輸送泵進(jìn)口過濾器改型,增加在線切換功能

液氯輸送泵原進(jìn)口為普通Y 型過濾器,由于孔徑大、過濾面積不足,未能有效過濾液氯管道和設(shè)備中脫落的鐵屑,鐵屑吸入泵流道中易引起流道堵塞,泵吸液量不足氣蝕或泵磨損跳停等問題, 直接導(dǎo)致反應(yīng)器聯(lián)鎖停車。為使液氯泵長周期穩(wěn)定運(yùn)行,將泵進(jìn)口Y 型過濾器改為籃式過濾器,增加過濾器過濾面積, 同時(shí)設(shè)計(jì)兩臺(tái)一開一備, 便于周期性交出檢修,避免液氯品質(zhì)影響液氯輸送泵運(yùn)行周期,同時(shí)也能減低后系統(tǒng)液氯氣化中雜質(zhì)含量。

4.3 液氯汽化器內(nèi)部結(jié)構(gòu)改造, 改變氣流走向,增加攔截功能

液氯汽化器為立式列管式換熱器, 液氯進(jìn)入汽化器后立即氣化, 氣化的氯氣由進(jìn)料調(diào)節(jié)系統(tǒng)控制進(jìn)入反應(yīng)器反應(yīng), 液氯中夾帶的溶解的鐵粉留在汽化器中。 原液氯汽化器在設(shè)計(jì)制造時(shí)為汽化器底部進(jìn)料,頂部出料,當(dāng)反應(yīng)器體系出現(xiàn)壓力波動(dòng),易引起液氯汽化器體系波動(dòng), 造成殘留的鐵粉被擾動(dòng)而帶入反應(yīng)器,直接導(dǎo)致反應(yīng)液中鐵粉超標(biāo),催化劑失活,反應(yīng)液顏色異?;蚍磻?yīng)終止而聯(lián)鎖停車。為了減少液氯汽化器因波動(dòng)對(duì)反應(yīng)器影響, 將液氯汽化器上部空間進(jìn)行改造,延長設(shè)備長度增加氣相空間,在氣相空間增加折流板, 改變氣體流向, 增加攔截功能, 同時(shí)氣相出料由頂部出料改為側(cè)線出料, 改造后,反應(yīng)器抗液氯汽化器波動(dòng)能力得到明顯提高。液氯汽化器改造示意圖見圖2。

圖2 液氯汽化器改造示意圖

4.4 氣氯進(jìn)料管道上增加PTFE 微孔燒結(jié)過濾管濾芯,實(shí)現(xiàn)對(duì)鐵粉攔截

根據(jù)液氯汽化器受壓力波動(dòng)系統(tǒng)擾動(dòng)影響而引起鐵粉夾帶反應(yīng)器, 在氣氯進(jìn)料管道上增加PTFE微孔燒結(jié)過濾管濾芯,PTFE(聚四氟)微孔過濾管濾芯以100%聚四氟乙烯為材料, 采用先進(jìn)的真空燒結(jié)工藝,該濾芯存在以下特點(diǎn):濾芯表面如“蠟制”一樣光滑,雜質(zhì)不易掛在濾芯表面,同時(shí)外表面過濾精度高,內(nèi)層過濾精度低,雜質(zhì)不易嵌入濾芯體內(nèi),同時(shí),濾芯能夠耐高溫,耐強(qiáng)酸堿,使用壽命長等。在氯氣過濾過程中,能夠很好的攔截夾帶的鐵粉,同時(shí),由于鐵粉不易吸附在濾芯表面,濾芯使用周期長,對(duì)低溫催化氯化反應(yīng)器運(yùn)行提供有力的支撐。

4.5 反應(yīng)器反應(yīng)液定期置換,稀釋反應(yīng)液中金屬離子濃度

低溫液相催化氯化反應(yīng)體系中, 氯甲烷和氯氣進(jìn)入反應(yīng)區(qū)間反應(yīng)后分別從氣相和液相連通至后系統(tǒng),而反應(yīng)器底部反應(yīng)液相對(duì)長時(shí)間處于循環(huán)狀態(tài),未能實(shí)現(xiàn)置換, 從而造成反應(yīng)器底部反應(yīng)液中重組分、金屬離子富集,若長時(shí)間不能實(shí)現(xiàn)組分置換,既會(huì)影響反應(yīng)器的反應(yīng)穩(wěn)定, 同時(shí)也會(huì)造成金屬離子富集消耗大量催化劑自由基,影響反應(yīng)轉(zhuǎn)化率,易出現(xiàn)氯積累而發(fā)生爆炸事故。 對(duì)反應(yīng)器底部反應(yīng)液進(jìn)行定期置換是非常有必要的操作, 為實(shí)現(xiàn)反應(yīng)液置換稀釋, 在反應(yīng)器底部新增置換排液管線和調(diào)節(jié)控制系統(tǒng),根據(jù)反應(yīng)器底部反應(yīng)液的體積,按照20 min置換完成,需要配置DN20 排液管線,通過對(duì)反應(yīng)器底部反應(yīng)液定期分析金屬鐵離子的濃度, 當(dāng)濃度大于20×10-6進(jìn)行置換排液, 通過定期排液解決反應(yīng)器反應(yīng)液底部“死區(qū)”,實(shí)現(xiàn)反應(yīng)液中重組分及金屬離子置換稀釋而提高反應(yīng)器反應(yīng)的穩(wěn)定性。 氯化反應(yīng)器置換工藝管線示意圖見圖3。

圖3 氯化反應(yīng)器置換工藝管線示意圖

5 改造前后的效果對(duì)比

經(jīng)過對(duì)原料氯氣品質(zhì)提升改造和反應(yīng)器反應(yīng)液濃度置換的技術(shù)改造, 實(shí)現(xiàn)反應(yīng)器氯氣進(jìn)料品質(zhì)的提升,減少液氯泵因供液不足、雜質(zhì)磨損等因素泵氣蝕或跳停,反應(yīng)器運(yùn)行周期延長,減少職工開停車勞動(dòng)強(qiáng)度,取得很好的經(jīng)濟(jì)效益。 主要從停車次數(shù)、反應(yīng)液金屬鐵離子濃度、 反應(yīng)器催化劑用量三方面進(jìn)行效果對(duì)比分析。

5.1 低溫催化氯化反應(yīng)器聯(lián)鎖停車次數(shù)

低溫催化氯化反應(yīng)器在改造前, 因氯氣品質(zhì)而引起的反應(yīng)器停車頻繁, 主要停車的原因是液氯輸泵氣蝕或跳停、反應(yīng)器反應(yīng)終止聯(lián)鎖停車。歷年反應(yīng)器停車次數(shù)統(tǒng)計(jì)情況見表1。

表1 歷年反應(yīng)器停車次數(shù)統(tǒng)計(jì)

5.2 低溫催化氯化反應(yīng)器反應(yīng)液金屬離子濃度

為驗(yàn)證反應(yīng)器反應(yīng)液中金屬鐵離子濃度對(duì)比改造前后的濃度,通過對(duì)反應(yīng)器反應(yīng)液定期取樣分析,歷年反應(yīng)液中金屬鐵離子含量平均值統(tǒng)計(jì)見圖4。

圖4 歷年反應(yīng)液中金屬鐵離子含量平均值統(tǒng)計(jì)

反應(yīng)液中金屬離子濃度出現(xiàn)明顯的下降,與反應(yīng)器異常情況聯(lián)鎖停車情況相吻合。

5.3 低溫催化氯化反應(yīng)器催化劑用量

催化劑濃度是保證反應(yīng)器反應(yīng)正常運(yùn)行的前提條件,在保證反應(yīng)器穩(wěn)定運(yùn)行,反應(yīng)液顏色正常的前提下, 通過對(duì)比技術(shù)改造前后低溫催化氯化催化劑供入量,隨著金屬離子濃度減少,催化劑供入量也相應(yīng)減少,與改造結(jié)果應(yīng)用相吻合。歷年反應(yīng)器催化劑供入量平均值統(tǒng)計(jì)見圖5。

圖5 歷年反應(yīng)器催化劑供入量平均值統(tǒng)計(jì)

6 結(jié)論

自2019 年全部改造結(jié)束運(yùn)行至今,低溫催化氯化反應(yīng)器有效運(yùn)轉(zhuǎn)率得到明顯的提升, 反應(yīng)器聯(lián)鎖停車次數(shù)、催化劑供入量都出現(xiàn)不同幅度的下降,為企業(yè)提質(zhì)增效、節(jié)能降耗提供支撐,為低溫液相催化氯化反應(yīng)器安全、穩(wěn)定運(yùn)行提供保障。

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