張建君
(濟(jì)寧中銀電化有限公司,山東 濟(jì)寧272500)
濟(jì)寧中銀電化有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中銀電化”)作為氯堿企業(yè),節(jié)能降耗是趨勢(shì),氯堿生產(chǎn)裝置中存在著大量的熱量交換工程, 有的用循環(huán)水降溫冷卻,有的設(shè)備使用5~35 ℃的水降溫。尤其是離子膜電解產(chǎn)生高溫?zé)龎A,在送至儲(chǔ)罐之前,為了減少高溫?zé)龎A對(duì)管道和儲(chǔ)罐的腐蝕, 需要通過(guò)板式換熱器與循環(huán)水間接換熱,將88 ℃燒堿降溫至45±5 ℃,過(guò)程中存在著大量的熱量交換。
離子膜電解槽在生產(chǎn)過(guò)程中,陰極液(以下稱(chēng)為“循環(huán)堿”)需要循環(huán)打入電解槽,根據(jù)生產(chǎn)系統(tǒng)的情況調(diào)整,需要在進(jìn)入電解槽之前,向循環(huán)堿管道中加入脫鹽水,控制進(jìn)槽堿濃度。因?yàn)榧尤氲拿擕}水的溫度是室溫,所以與循環(huán)堿混合后,需要用蒸汽加熱到90 ℃左右。 在電解裝置的生產(chǎn)系統(tǒng)中,存在這種熱量交換情況,電解出來(lái)的燒堿需要循環(huán)水進(jìn)行降溫,浪費(fèi)了燒堿的熱量又增加了循環(huán)水系統(tǒng)的功耗,而去電解槽的脫鹽水需要蒸汽加熱, 無(wú)形中增加了生產(chǎn)成本。
中銀電化擁有30 萬(wàn)t/a 離子膜燒堿裝置, 通過(guò)改造,降低過(guò)程中蒸汽的用量,使用高溫?zé)龎A加熱去循環(huán)堿的脫鹽水,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的技改目標(biāo)。
電解裝置陰極液(溫度為85±2 ℃)循環(huán)槽出口分兩路,一路經(jīng)成品堿板換降溫后去成品堿罐,另一路作為循環(huán)堿與脫鹽水(常溫)混合后,通過(guò)循環(huán)堿換熱器(用低壓蒸汽0.4 MPa)加熱后,維持循環(huán)堿溫度為90 ℃,送到各個(gè)電槽的分歧管處,再分配到每個(gè)單元槽陰極室。
原工藝為脫鹽水與循環(huán)堿先混合后用蒸汽加熱, 工藝改造后為混合前單獨(dú)對(duì)脫鹽水加熱后,熱源為電解槽產(chǎn)生的高溫?zé)龎A。 將電解燒堿換熱系統(tǒng)進(jìn)行改造, 在原有的換熱器之前串聯(lián)一個(gè)新的板式換熱器,加熱脫鹽水,加熱后的脫鹽水溫度能到70~85 ℃,然后與循環(huán)堿進(jìn)行混合,根據(jù)生產(chǎn)負(fù)荷的調(diào)整,再通過(guò)循環(huán)堿換熱器繼續(xù)加熱到所需溫度,根據(jù)目前生產(chǎn)情況,電解裝置滿負(fù)荷生產(chǎn)時(shí),脫鹽水能夠加熱到85 ℃,滿足循環(huán)堿去電解槽的溫度,可以實(shí)現(xiàn)蒸汽零使用的目標(biāo)。 電解系統(tǒng)燒堿余熱利用示意圖見(jiàn)圖1。
圖1 電解系統(tǒng)燒堿余熱利用示意圖
第一級(jí)換熱后的燒堿溫度為55~65 ℃, 不能滿足工藝指標(biāo)(45±5 ℃),必須通過(guò)第二級(jí)換熱器才能繼續(xù)冷卻,因?yàn)樯婕皟煞N物料的進(jìn)出,必須對(duì)燒堿、脫鹽水管道阻力進(jìn)行準(zhǔn)確計(jì)算,確保裝置運(yùn)行正常,不能因?yàn)槭茏栌绊懮a(chǎn)或者改造失敗。
為了防止燒堿冷卻器泄漏后, 堿液進(jìn)入并污染脫鹽水系統(tǒng),影響電解槽的正常運(yùn)行。高溫?zé)龎A要選用鎳材質(zhì)的板式換熱器以及鎳管道, 閥門(mén)選用鋼襯四氟材質(zhì)。 脫鹽水管線、法蘭、閥門(mén)全部使用不銹鋼(304/316L)材質(zhì),確保脫鹽水無(wú)污染進(jìn)入電解槽。
改造完成后, 第一級(jí)板式換熱器增加了燒堿側(cè)的阻力為8.7 kPa, 增加的管道阻力約為4.4 kPa,完全符合陰極液泵的揚(yáng)程余量范圍。
根據(jù)生產(chǎn)工藝,電槽電流為16 kA,脫鹽水總流量為40 m3/h。 每小時(shí)約生產(chǎn)32%的燒堿110 t。
脫鹽水從室溫(15 ℃)升高至85 ℃需要吸收的熱量為Q1=cmΔt1=4.18×40×103×70=11.7×106(kJ)。
燒堿從88 ℃降低至45 ℃需要放出的熱量為Q2=cmΔt2=3.61×110×103×43=17.1×106(kJ)。
由熱量數(shù)據(jù)計(jì)算可以得出, 燒堿余熱改造是可行的。
表1 成品堿板式換熱器冷、熱介質(zhì)的操作條件以及壓力計(jì)算
改造完成后, 電解系統(tǒng)預(yù)熱脫鹽水的流程正常運(yùn)行。滿負(fù)荷時(shí),經(jīng)加熱后的純水溫度85 ℃,換熱后的燒堿溫度為60~65 ℃。 去電解槽循環(huán)堿的加熱蒸汽可以全部關(guān)閉, 較改造之前, 平均降低蒸汽用量1.7 t/h。按照成本核算,每噸蒸汽約148 元,每小時(shí)節(jié)約240 元,如果全年運(yùn)行正常,共計(jì)節(jié)約生產(chǎn)成本為190 萬(wàn)元,而本次工藝改造的全部投資費(fèi)用為45萬(wàn),其中管道、安裝費(fèi)用13 萬(wàn),兩臺(tái)鎳材質(zhì)的板式換熱器費(fèi)用32 萬(wàn)。
中銀電化采用的是氯工程的零極距電解槽,通過(guò)不斷改造和優(yōu)化操作工藝, 充分利用燒堿潛在熱能, 代替蒸汽加熱, 從而減少蒸汽消耗產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。在生產(chǎn)裝置高負(fù)荷的情況下,能夠滿足循環(huán)堿和脫鹽水混合去電解槽的溫度, 可以實(shí)現(xiàn)蒸汽零使用的目標(biāo), 獲取節(jié)能的目的。 一級(jí)成品堿降溫后仍為55 ℃,仍存在利用價(jià)值,可以考慮繼續(xù)回收降耗。