賈瀚文,裴佃飛,吳欽正,劉煥新,尹延天,董春蕾
(1. 山東黃金集團有限公司 深井開采實驗室,山東 萊州 261442;2. 山東黃金集團有限公司,山東 濟南 250101;3. 東北大學 資源與土木工程學院,遼寧 沈陽 110819 )
由于歷史和技術等原因我國金屬礦山在開采初期通常采用空場法、淺孔留礦法等采礦方法,因此形成了大量的采空區(qū),且分布廣泛。采空區(qū)的存在極易引發(fā)頂板冒落、地表沉降、片幫及突水等多種礦山災害事故,嚴重威脅著礦山的安全,造成不可挽回的人員傷亡和財產損失[1]。采空區(qū)安全治理的實質是轉移應力集中部位,緩和巖體應力集中程度,使應力達到新的相對平衡,從而控制和管理地壓,保證礦山安全生產[2-3]。
采空區(qū)安全治理方法主要有崩落采空區(qū)[4-6]、充填采空區(qū)[7-9]及永久礦柱支撐采空區(qū)[10-11]等方法。崩落圍巖治理采空區(qū)對采空區(qū)周邊環(huán)境及施工 工藝要求較高,易發(fā)生采空區(qū)內大量巖石突然冒落從而造成氣浪傷害;依靠永久礦柱支撐采空區(qū)只 能解決短期的穩(wěn)定性問題,隨著工程爆破擾動以及巖石的流變特性,采空區(qū)頂板仍存在失穩(wěn)破壞的 風險。因此,目前礦山多采用充填方法治理采空區(qū)。許多學者在充填治理采空區(qū)方面取得了相應的成果,白錦文[12]等提出了關鍵柱柱旁充填巖層 控制技術;代慶松[13]等采用數(shù)值模擬與動力響應模型確定了某鎢錫金屬礦山采空區(qū)充填的強度匹 配方案;曹建立[14]等采用相似模擬試驗分析了充填散體結拱及流動特性,確定了地表充填井合理尺 寸及布置參數(shù);劉學文[15]采用局部充填法對沙坪 煤礦采空區(qū)進行充填,有效保護了地表建筑物;周智勇[16]等借助采空區(qū)群動力響應模型與類框架結構模型,對某金屬礦山12個采空區(qū)進行了充填治理。
目前采空區(qū)充填治理技術多用于獨立采場或某中段采空區(qū)群,對于因歷史原因產生的大規(guī)模采空區(qū)群治理方法的研究較少。筆者以阿爾哈達鉛鋅礦多中段采空區(qū)群為工程背景,采用現(xiàn)場逐一踏勘與三維建模方式構建采空區(qū)群三維模型,借助CMS三維激光掃描技術定量分析采空區(qū)充填體積,利用室內試驗確定充填配比,繼而制定采空區(qū)群治理方案,最后建立地表沉降監(jiān)測系統(tǒng),以確保礦山安全高效生產。
阿爾哈達鉛鋅礦位于內蒙古高原,海拔高度為+922~+1 045 m,工作區(qū)地表高度為+1 021 m。該礦為淺成—超淺成侵入巖與碳酸巖接觸形成的鉛鋅銀多金屬矽卡巖型礦床,礦帶走向長2 100 m,平均厚度1~10 m,礦帶自西向東在3~7號勘探線和53~57號勘探線有2條較大破碎帶F1和F3,43號勘探線以西礦體平均傾角45°,43號勘探線以東礦體平均傾角60°。2014年以前,采礦充填系統(tǒng)沒有形成,采礦方法為單一的空場采礦法。采場結構參數(shù)為長50 m,段高40 m,其中淺孔留礦法留設的頂柱厚度為4~6 m,中深孔分段空場法留設的頂柱厚度為6~8 m,2種空場法留設的間柱均為8 m。最上部采礦為928 m中段,808 m中段以上采空區(qū)不充填。由于阿爾哈達鉛鋅礦前期為民采,768 m中段以上采場資料缺失嚴重,筆者通過實地采場逐一踏勘并結合工程地質報告,利用3DMine軟件建立了768 m中段至928 m中段的三維模型,模型中以43號勘探線為界線,該勘探線以東簡稱東區(qū),以西簡稱西區(qū),如圖1所示。從前期踏勘繪制的三維模型圖可以看出,未完全塌陷的采場主要集中在東區(qū)以及768 m中段西區(qū)。以7231采場為例,本文中采場編號的命名方式為728 m中段31號勘探線處采場即為7231采場。
圖1 阿爾哈達鉛鋅礦模型 Fig. 1 Overall layout of Alhada Lead-zinc Mine
采空區(qū)穩(wěn)定性是一個極其復雜的問題,其不僅和開采礦體的埋深、傾角、厚度、上覆巖層的巖性等水文地質條件相關,同時也與開采面積、頂板管理方法、開采次數(shù)、開采方法等有密切聯(lián)系。采空區(qū)是開采礦體后遺留的結構,因此與礦體有著相同的構造,相似的空間形態(tài)。同一礦脈開采后遺留的采空區(qū)在空間形態(tài)上保持著高度的自相似性[17],由此可以根據(jù)已探測的采空區(qū)形態(tài)、冒落高度、穩(wěn)定狀態(tài)來定性地分析同一礦脈其他采空區(qū)的穩(wěn)定狀況。
阿爾哈達鉛鋅礦前身為民營企業(yè),采空區(qū)群均為該時期形成,相關資料缺失且采場已無法進入,本文基于CMS探測采空區(qū)頂板冒落情況定性分析其穩(wěn)定性。由于遺留采空區(qū)坍塌嚴重,絕大部分天井已損壞,本次采空區(qū)探測受現(xiàn)場條件限制,分別選取礦區(qū)西區(qū)35號勘探線7635采場與東區(qū)61號勘探線7661采場作為區(qū)域的典型采空區(qū)以判別采空區(qū)群穩(wěn)定性。7635采場跨度100 m,傾角42°;7661采場跨度63 m,傾角68°,兩者分別為西區(qū)和東區(qū)跨度最大、傾角較緩的采場,具備作為穩(wěn)定性參照采場的必要條件。7635采場與7661采場采空區(qū)冒落情況如圖2,3所示。
圖2 7635采場的冒落情況 Fig. 2 Results of roof caving in 7635 stope
7635采場跨度較大,且CMS激光掃描儀存在掃描盲區(qū),因此掃描結果未能覆蓋7635全部采場,由圖2可知,其冒落高度為14~17.5 m,采空區(qū)頂板相對穩(wěn)定。圖3顯示7661采場冒落高度為8.2~13.6 m,采空區(qū)頂板相對穩(wěn)定。由此可以推斷,西區(qū)采場跨度小于100 m,傾角大于42°的采場頂板穩(wěn)定,冒落高度小于17.5 m;東區(qū)采場跨度小于63 m,傾角大于68°的采場頂板穩(wěn)定,冒落高度小于13.6 m。筆者以768 m中段采空區(qū)為例,采空區(qū)穩(wěn)定性定性分析結果見表1。由于采空區(qū)群已經存在多年,且離深部采場較遠,又無爆破擾動的影響,因此,可以定性判斷其不會繼續(xù)出現(xiàn)大規(guī)模冒頂。
圖3 7661采場的冒落情況 Fig. 3 Results of roof caving in 7661 stope
表1 768 m中段采空區(qū)穩(wěn)定性定性分析結果 Table 1 Stability analysis results of 768 m goaf
通過現(xiàn)場對西區(qū)888 m中段至808 m中段實測調查,采場基本全部垮落?;贑MS激光探測可知,西區(qū)7635采場的垮落最終形態(tài)是由采場上盤失穩(wěn)導致,采場頂板保存完好,由此可以推斷西區(qū)888 m中段至808 m中段塌陷的57個采空區(qū)并未塌實,在頂板處可能留有三角采空區(qū),如圖4所示。
圖4 888 m中段至808 m中段西區(qū)采空區(qū)最終存在形態(tài) Fig. 4 Final shape of goaf in the west of 888 m middle section to 808 m middle section
該三角采空區(qū)的形態(tài)是由巖石的靜態(tài)自然安息角確定,由《采礦設計手冊》[18]可知鉛鋅礦的靜態(tài)自然安息角為40°,由此可以估算出西區(qū)塌陷的57個采場殘留的采空區(qū)體積占采場體積的5.8%;由于808 m中段以下采用充填法開采,因此西區(qū)768 m中段采空區(qū)相對保存完好,由2.1節(jié)可知,7635采場垮落散體平均高度為15.75 m,由此可以推斷768 m中段西區(qū)采場殘留的采空區(qū)體積占采場體積的50.9%。
通過現(xiàn)場對東區(qū)888 m中段至768 m中段實測調查,除靠近43~51號勘探線破碎帶處的7個采場塌陷,其余28個采場的采空區(qū)均保存相對完好。由CMS激光探測結果可知,7661采場垮落散體平均高度為10.9 m,由此可以推斷東區(qū)采場殘留的采空區(qū)體積占采場體積的65.9%。同理,東區(qū)塌陷的7個采場依然可能存在三角采空區(qū),殘留的采空區(qū)體積占采場體積的5.8%。采空區(qū)掃描結果為后續(xù)采空區(qū)治理的研究工作提供了數(shù)據(jù)基礎。
經過實地調查可知,目前已形成的采空區(qū)有101個,其中位于西區(qū)的采空區(qū)有68個,東區(qū)的采空區(qū)有33個。西區(qū)的采空區(qū)大多體積較大,頂板暴露面積大,穩(wěn)定性較差,采空區(qū)的存在給安全生產造成了極大的隱患。結合阿爾哈達鉛鋅礦生產實際,根據(jù)采空區(qū)的分布特點,確定了采空區(qū)充填處理總體規(guī)劃方案,充填治理的總體順序為自下而上逐個中段治理,即先充填768 m中段隨后依次充填808 m中段、848 m中段和888 m中段。由于27~33號勘探線礦體厚大,西區(qū)首先充填27~33號勘探線采空區(qū),隨后向兩翼逐步充填殘采;53~57號勘探線存在破碎帶,東區(qū)首先充填破碎帶下盤采空區(qū),自破碎帶向東逐步充填殘采。768 m中段作為首充段,西區(qū)7631采場和東區(qū)7651采場作為第1充填區(qū)域,7631采場充填完畢后向兩翼依次充填至7619采場和7637采場,7651采場充填完畢后向東依次充填至7663采場;808 m中段作為第2充填中段,西區(qū)8027采場和東區(qū)8055采場作為第2充填區(qū)域,8027采場充填完畢后向兩翼依次充填至8009采場和8045采場,8055采場充填完畢后向東依次充填8057采場和8069采場;848 m中段作為第3充填中段,西區(qū)8429采場和東區(qū)8459采場作為第3充填區(qū)域,8429采場充填完畢后向兩翼依次充填至8407采場和8439采場,8459采場充填完畢后向東依次充填至8471采場;888 m中段作為第4充填中段,西區(qū)8827采場和東區(qū)8855采場作為第4充填區(qū)域,8827采場充填完畢后向兩翼依次充填至8807采場和8837采場,8855采場充填完畢后向東依次充填至8869采場。
根據(jù)阿爾哈達鉛鋅礦尾砂物理化學性質,選取分級尾砂( 尾礦庫取樣 )為充填骨料,在低溫環(huán)境下制漿,漿體澆注至7.07 cm×7.07 cm×7.07 cm標 準三聯(lián)金屬試模中,并放入養(yǎng)護箱中進行低溫環(huán)境養(yǎng)護( 養(yǎng)護溫度7℃,濕度90% ),試塊到規(guī)定齡期后脫模,在專用壓力機上進行單軸抗壓強度測試。根據(jù)制定的試驗方案,在室內制作試塊并測定其相 應齡期的單軸抗壓強度值,充填配比試驗結果見 表2。
表2 充填配比試驗結果 Table 2 Test results of filling material ratio
由表2可知,隨著水泥含量的減少,膠結體抗壓強度明顯降低,如A組灰砂比1∶6試塊的內部結 構比較致密,其28 d抗壓強度能夠達到1.64 MPa左右,而灰砂比1∶10試塊的28 d抗壓強度僅0.48 MPa,且有分層、離析現(xiàn)象。試塊單軸抗壓強度隨養(yǎng)護時間的增加而增大,如各質量濃度28 d強度與7 d強度相比有較大幅度增加,且質量濃度越高,增加幅度越大,說明充填體中的水泥含量較大時其強度增加較為明顯,且持續(xù)時間較長,對充填有利。
充填體的抗壓強度與料漿的質量濃度有關,料漿的質量濃度越高,充填體抗壓強度越大,試驗結果顯示:漿體質量濃度由65%提高至75%,28 d單軸抗壓強度可提高2~3倍。但由于尾砂膠結充填體和易性強、黏性大,過高的質量濃度會使管道輸送困難。試驗結果表明,灰砂比小于1∶6,即使質量濃度提高,各組充填體28 d強度均不能達到1 MPa,當灰砂比為1∶8和1∶10時,不能作為膠結層面,將影響機械和人在充填體上的作業(yè)。
阿爾哈達鉛鋅礦首先對768 m中段采空區(qū)進行充填處理。對768 m中段25~35號勘探線采空區(qū)充填做準備工作,施工充填鉆孔15處,架設板墻18處。充填管道自貫通地表的管纜井下延至808 m中段,管道下料口連接φ100 mm充填鉆孔,考慮到經濟性,充填料漿灰砂比采用1∶6和1∶8及純尾砂3種類別。采空區(qū)底層先采用灰砂比1∶6的充填料漿進行充填,充填至1 m垂直高度,再采用分級尾砂充填2~3 m,之后全部采用灰砂比1∶8的充填料漿。料漿質量濃度為65%~70%。充填過程中密切觀察泄水板墻泄水情況,根據(jù)泄水速度調整下料點及充填量,采用“多點下料,次多量少”的充填方式。
充填擋墻及管路布設如圖5所示。
圖5 工業(yè)試驗 Fig. 5 Industrial test
經過工業(yè)試驗,僅768 m中段25~35號勘探線采空區(qū)累計充填2.25萬m3,完成了該區(qū)域采空區(qū)充填。單采空區(qū)單日最大充填量達到1 240 m3,平均每小時充填60~80 m3,充填料堆積垂直高度35 m。充填過程中未出現(xiàn)堵管、板墻倒塌或漏漿等情況。根據(jù)808 m施工采空區(qū)聯(lián)巷的揭露情況,充填料平整度好,密實度大,滿足采空區(qū)治理及后期頂柱回收的施工要求。
為了確保礦山的安全生產和充填治理的順利進行,在地表布設了沉降監(jiān)測系統(tǒng)。監(jiān)測系統(tǒng)采用SD-226型液壓式靜力水準儀( 圖6 ),該液壓式靜力水準儀是由儲液器、進口高精度芯體和特殊定制電路模塊、保護罩等部件組成。采用四芯電纜將各靜力水準儀并聯(lián),然后連接至數(shù)據(jù)采集終端,四芯電纜中兩芯用于傳感器供電,其余兩芯用于數(shù)據(jù)傳輸;數(shù)據(jù)采集終端內置無線傳輸模塊,通過GPRS網(wǎng)絡將監(jiān)測數(shù)據(jù)傳輸至云端數(shù)據(jù)服務中心;監(jiān)測中心服務器通過HTTP傳輸協(xié)議訪問云端數(shù)據(jù)服務中心,用戶可以對項目進行查詢、管理、維護等操作。
圖6 靜力水準儀布設 Fig. 6 Layout of static level
25號勘探線處塌陷坑直徑約125 m,29號勘探線處塌陷坑直徑約70 m??紤]地表移動帶的范圍,確定該區(qū)域監(jiān)測范圍自23~31號勘探線,沿礦體走向300 m( S1監(jiān)測線 )和傾向170 m( S2監(jiān)測線 )范圍各布置10個測點,用于監(jiān)測地表移動帶的沉降規(guī)律,地表沉降監(jiān)測測點布置如圖7所示。
圖7 地表沉降監(jiān)測測點布置 Fig. 7 Location of surface subsidence monitoring points
地表液體靜力水準監(jiān)測系統(tǒng)于2018年4月27日安裝,經調試于5月1日正式運行。S1測線內各測點的累計沉降值如圖8所示,Q2~Q5測點的累計沉降值在0處波動,該監(jiān)測區(qū)域內地表未發(fā)生沉降;Q10測點累計沉降值在2 cm處波動;Q7~Q9測點隨時間 的變化沉降值不斷變大,于8月18日開始周期性波動,趨于穩(wěn)定狀態(tài),Q7測點累計沉降值約為5.2 cm,Q8測點累計沉降值約為7.9 cm,Q9測點累計沉降值約為5.7 cm。
圖8 S1監(jiān)測線各測點累計沉降曲線 Fig. 8 Cumulative settlement curves of each measuring point on S1 monitoring line
S2測線內各測點的累計沉降值如圖9所示。
圖9 S2監(jiān)測線各測點累計沉降曲線 Fig. 9 Cumulative settlement curves of each measuring point on S2 monitoring line
N2~N6測點的累計沉降值在0處波動,該監(jiān)測區(qū)域內地表未發(fā)生沉降;N10測點于9月2日開始出現(xiàn)沉降,最大累計沉降值為8.5 cm;N7~N9測點隨時間的變化沉降值不斷變大,于8月10日開始周期性波動,3個測點最終在沉降值8 cm處趨于穩(wěn)定。截至2018年7月阿爾哈達鉛鋅礦已完成了部分中段的充填作業(yè),S1測線和S2測線在2018年9月后地表累計沉降值不再增加,充填效果明顯。
( 1 ) 基于CMS激光探測與現(xiàn)場踏勘,得出西區(qū)采空區(qū)的垮落最終形態(tài)是由采場上盤失穩(wěn)導致,西區(qū)采空區(qū)和東區(qū)破碎帶影響下的采空區(qū)存在三角采空區(qū),由鉛鋅礦的靜態(tài)自然安息角確定三角采空區(qū)體積占采場體積的5.8%;由7635采場垮落散體平均高度推斷,768 m中段西區(qū)采場殘留的采空區(qū)體積占采場體積的50.9%;由7661采場垮落散體平均高度推斷,東區(qū)破碎帶影響范圍外采場殘留的采空區(qū)體積占采場體積的65.9%,由此得出采空區(qū)群中每個采空區(qū)的大致體積。
( 2 ) 進行了充填體力學性能和充填漿體物理參數(shù)試驗,確定了灰砂比為1∶6,質量濃度為75%的充填體28 d強度為1.64 MPa,可以用于冬季低溫時人工假底充填。灰砂比為1∶8,質量濃度為75%的充填體28 d強度為0.83 MPa,可以將此配比作為普通充填使用。
( 3 ) 考慮地表移動帶的范圍,確定該區(qū)域監(jiān)測范圍為23~31號勘探線,沿礦體走向300 m和傾向170 m范圍各布置10個測點,并布設液體靜力水準監(jiān)測系統(tǒng)。監(jiān)測結果表明,地表最大累計沉降值約為8.5 cm,最終地表垂直變形趨于穩(wěn)定,驗證了充填治理方案的合理性。