徐斌
(中國石化九江分公司,江西九江 332004)
某煉化企業(yè)油品質量升級改造項目配套新建一套煤制氫裝置,以煤為原料生產氫氣供給煉油加氫裝置,其中煤氣化采用德士古水煤漿工藝,該技術產生的廢水具有高氨氮、低有機物污染濃度的特性[1-4],C/N值為1.3~2.7,嚴重失調[2],處理難度較大,用傳統(tǒng)的活性污泥法處理效果不佳[5-6]。該企業(yè)選用MBBR改進型兩級A/O工藝處理煤氣化廢水,經活性污泥培養(yǎng)、馴化,取得了良好的運行效果,出水水質穩(wěn)定且達到設計出水指標,滿足深度處理單元進水水質要求。該裝置設計進水水量120 m3/h,設計進、出水水質見表1。
表1 設計進、出水水質
高氨氮廢水的處理有化學法和生物法等多種技術,而生物法最為經濟,但常規(guī)的A/O工藝具有一定的局限性,要達到85%以上的脫氮目標,至少需要6倍的回流量,且大回流量對反硝化池的缺氧狀態(tài)產生影響,不利于反硝化脫氮的進行。俎宇等[7]采用兩級A/O工藝實現(xiàn)了高氨氮、低C/N廢水的高效處理;聶水源等[8]采用兩級A/O融合工藝處理高氨氮煤化工廢水取得了理想的效果,因此,兩級A/O工藝在煤氣化廢水的處理上具有一定的可行性。移動床生物膜反應器(Moving Bed Biofilm Reactor,MBBR)將生物接觸氧化技術和生物流化床技術進行了有機結合[8],既具有活性污泥法的高效性和運轉靈活性,又具有傳統(tǒng)生物膜法耐沖擊負荷、泥齡長、剩余污泥少的特點,MBBR改進型兩級A/O工藝兼具兩種工藝的優(yōu)點,在實現(xiàn)高效脫氮及降解有機污染物上具有可能性。
裝置工藝流程見圖1,正常情況下,氣化廢水首先進入均質池調節(jié)水質,若氣化廢水來水水質突然發(fā)生較大變化時,可將來水切換至事故調節(jié)池,經過小流量泵均勻地提升至均質池,然后自流進入兩套并聯(lián)運行的生化處理段。
圖1 廢水處理工藝流程
每套生化處理段均包括:第一級A/O(缺氧池A1、好氧池O1)和第二級MBBR改進型A/O(缺氧池A2、好氧池O2),其中好氧池O2通過投加Ф25 mm×10 mm、比表面積800 m2/m3、填料填充率為40%的圓柱型HDPE載體填料和在池底加設Ф70 mm×1 000 mm的EPDM穿孔管式曝氣器方式形成MBBR池。第一級A/O用于初步脫氮和去除COD,由于進水C/N較低,故需在A1池中外加甲醇提供碳源;第二級A/O利用剩余碳源和第二步外加甲醇進行深度脫氮和去除COD。
生化段出水進入二沉池進行泥水分離,出水進入深度處理單元,部分污泥回流至缺氧池A1,剩余污泥則進入污泥脫水設施進行濃縮。主要構筑物尺寸及設計參數(shù)見表2。
表2 主要構筑物及設計參數(shù)
該裝置建成后調試運行工作主要分為3個階段:活性污泥培養(yǎng)階段、氣化廢水馴化階段及氣化廢水處理運行階段。
裝置生化處理段引入清水,以該企業(yè)煉油污水處理場二沉池內污泥為“種泥”,連續(xù)倒泥至MLSS達到500 mg/L,足量曝氣悶曝24 h后逐步引入生活污水,建立污泥回流,控制DO為2~3 mg/L,投加質量分數(shù)為30%的NaOH溶液將O1池的pH值控制為7.5~8.5,以二沉池出水總磷不超過0.4 mg/L原則投加磷酸鹽溶液,用以滿足活性污泥增長需求。每日取O1池末端混合液觀測SV30及生物相的變化,并檢測出水pH值、NH3-N、COD及總磷濃度。
硝化細菌世代周期較長、產率低[6],為快速、高效地建立裝置的硝化-反硝化功能,在污泥培養(yǎng)的過程中分批向O1池投加某廠家的促生劑240 kg及活化后的高效硝化菌菌種600 kg。
第一周,引入生活污水水量由20 m3/h逐步提升至60 m3/h,O1池、O2池表面出現(xiàn)大量白色黏性泡沫,污泥混合液顏色由黑色變?yōu)橥咙S色,菌膠團細小、松散,上清液較為混濁,O2池內填料附著污泥量非常少,填料顏色基本無變化。
第二周,引入生活污水水量由60 m3/h逐步提升至100 m3/h,白色黏性泡沫相對減少,菌膠團增大,相對密實,上清液相對變清,O2池內填料凹陷處附有污泥,填料呈淡黃色。
第三周,保持生活污水水量為100 m3/h,每天向A1池投加甲醇和尿素,控制F/M為0.15 kgBOD5/(kgMLSS·d),控制出水NH3-N不超過4 mg/L,白色黏性泡沫逐漸減少,菌膠團密度增大,生物絮體逐漸形成,填料附著污泥量增多。此階段開始每天排泥30 m3,分兩次進行。
第四周,逐步提高尿素的投加量,提高污泥的NH3-N負荷,生物絮體逐漸增多,并出現(xiàn)鐘蟲、累枝蟲等固著型纖毛蟲,填料內外側出現(xiàn)一層黃色薄膜,此時MLSS達到2 800 mg/L左右,SV30為30%,污泥培養(yǎng)基本成熟。
隨著氣化裝置開工運行,引入氣化廢水對活性污泥進行馴化培養(yǎng),起初控制進水水量100 m3/h、NH3-N 40 mg/L左右,穩(wěn)定運行3 d,菌膠團進一步增加,上清液稍顯混濁。隨后以每3 d增加NH3-N 20 mg/L的步驟逐步提高裝置進水負荷至滿負荷運行,控制O1池pH為7.5~8.5、DO為2~6 mg/L,控制O2池DO為3~6 mg/L,期間出水NH3-N稍有波動,但延長提高負荷的時間后恢復正常,MLSS最后穩(wěn)定在3 800 mg/L左右,污泥沉降性能良好,鏡檢發(fā)現(xiàn)較多固著型纖毛蟲、菌膠團密實。從圖2可知,污泥馴化期間裝置進水NH3-N不斷升高,末期因氣化裝置運行負荷加大,裝置進水NH3-N從224 mg/L躍升至316 mg/L,但NH3-N去除率基本穩(wěn)定在90%以上,平均去除率達92.7%。
圖2 污泥馴化期間裝置對NH3-N的去除效果
3.3.1 NH3-N的去除
該裝置自2015年底投入運行以來,已連續(xù)運行5年多,近一年以來NH3-N的進水濃度、出水濃度及去除率見圖3。從圖3可以看出,雖然裝置進水NH3-N波動較大(160~220 mg/L,平均178.5 mg/L),但MBBR改進型兩級AO工藝去除NH3-N的效果穩(wěn)定,出水濃度在3.5 mg/L以內,其中5—7月相對偏高,主要受當?shù)貧鉁嘏c氣化廢水水溫的疊加影響,水溫上升(達36~42℃),使得硝化功能減弱[10]。全年出水平均濃度為1.26 mg/L,去除率在99%以上。
圖3 對NH3-N的去除效果
3.3.2 COD的去除
從圖4可知,氣化裝置排放的廢水中COD濃度比較穩(wěn)定,維持在300~400 mg/L(平均328.9 mg/L)范圍內,經該裝置處理后降至30~55 mg/L,全年出水平均濃度為46.2 mg/L,去除率達到83%以上,即使在水溫較高的夏季,該裝置對COD也表現(xiàn)出較好的處理效果,同時冬季低溫也對COD的去除未表現(xiàn)出顯著影響,說明該處理系統(tǒng)具有較強的抗溫度沖擊能力。
圖4 對COD的去除效果
3.3.3 TN的去除
因裝置出水送至該企業(yè)煉油污水處理場進行深度處理,故未持續(xù)對裝置出水TN進行化驗分析,但抽樣分析數(shù)據(jù)顯示,裝置出水TN保持在15~30 mg/L,達到設計TN≤50 mg/L指標要求,反硝化脫氮率達91%以上。從圖3可知,該氣化廢水C/N值僅為1.7~2.1,失調嚴重,按常規(guī)AO工藝脫氮計算所需回流比為10.1,且需投入大量的碳源,該裝置僅使用3.5~5倍的回流比即達到脫氮效果,大幅降低了裝置的運行能耗。
裝置投入正常運行后,對其性能進行了72 h標定,標定期間裝置進出水水質均在設計指標范圍內,運行電單耗0.52 kW·h/m3,電單價0.54元/kW·h,則運行電費為0.28元/m3,甲醇(1 800元/t)、磷鹽(3 800元/t)及液堿(770元/t)等藥劑費用合計約為1.47元/m3,運行費用合計為1.75元/m3(不含設備折舊及人工費)。正常運行5年多以來,裝置出水穩(wěn)定,出水水質良好,NH3-N累計減排約854 t,COD減排約1 362 t,為企業(yè)上下游裝置的穩(wěn)定運行提供了堅實的保障。
1)采用MBBR改進型兩級A/O工藝處理煤氣化高氨氮、低C/N廢水,出水水質穩(wěn)定,處理效率高,NH3-N和COD的全年出水平均濃度分別為1.26 mg/L和46.2 mg/L,相應去除率分別高于99%和83%,達到了設計出水水質指標要求。
2)通過投加菌種促生劑和高效硝化菌菌種,快速建立了系統(tǒng)的硝化能力,4周即完成了污泥培養(yǎng),45 d污泥馴化成功。
3)該工藝系統(tǒng)運行操作簡單、運行費用低、處理效果好,并且具有較好的抗沖擊能力,可為高氨氮廢水處理提供借鑒。