陳娜娜
(河南龍宇煤化工有限公司 , 河南 永城 476600)
河南龍宇煤化工有限公司一期年產(chǎn)50萬t甲醇、20萬t二甲醚;二期年產(chǎn)40萬t醋酸及20萬t乙二醇項(xiàng)目;三期利用二期富裕合成氣新建20萬t乙二醇項(xiàng)目。其中園區(qū)凈水系統(tǒng)采用高密度沉淀+V型濾池+PCF過濾工藝的礦井水處理單元,日處理能力9.6萬m3/h;除鹽水系統(tǒng)采用預(yù)處理+反滲透+離子交換工藝技術(shù),一期處理能力為220 t/h除鹽水,490 t/h精制冷凝液;二期處理能力800 t/h除鹽水,550 t/h精制冷凝液。
循環(huán)水冷卻塔采用組合型鋼混結(jié)構(gòu)機(jī)械通風(fēng)逆流式模式,其中一期循環(huán)水設(shè)計(jì)流量48 000 m3/h,二期循環(huán)式設(shè)計(jì)流量為72 000 m3/h,三期循環(huán)水為25 000 m3/h。
污水處理單元包括一期污水站、二期污水站和區(qū)域污水處理廠。一期污水處理站設(shè)計(jì)規(guī)模2 400 m3/d;二期污水站日處理污水6 000 m3/d,區(qū)域污水處理廠設(shè)計(jì)規(guī)模1.5萬m3/d。為做到水資源的充分利用,污水處理廠的中水經(jīng)過除氟及除磷單元后再次返回礦井水處理單元和循環(huán)水單元進(jìn)行二次利用,最大限度地減少水資源的排放。
2020年隨著河南龍宇煤化工三期新建20萬t乙二醇項(xiàng)目的試車、投產(chǎn),考慮到園區(qū)總體水平衡,屆時(shí)各水處理單元全部保持滿負(fù)荷運(yùn)行,園區(qū)日用水量達(dá)到6×104m3/d,水系統(tǒng)的滿負(fù)荷及穩(wěn)定運(yùn)行對化工裝置的安全生產(chǎn)至關(guān)重要。
水系統(tǒng)方面存在的問題如下:①根據(jù)二期試車期間除鹽水的供水量,以及除鹽水設(shè)備的運(yùn)行工況,在一、二期大系統(tǒng)全負(fù)荷運(yùn)行后,除鹽水的缺口會達(dá)到82 m3/h。除鹽水的欠產(chǎn)將直接制約一、二期生產(chǎn)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。②一期循環(huán)水旁濾反洗水使用的是軟化水,為了保證旁濾的過濾效果,旁濾每天需要定期反洗6臺,反洗水量大。由于煤礦涌水量減少,導(dǎo)致旁濾無法按要求進(jìn)行反洗,影響其正常的過濾效果,循環(huán)水濁度無法得到有效控制。③為控制循環(huán)水系統(tǒng)微生物的滋生和繁殖,園區(qū)一、二期循環(huán)水站均采用間歇制備投加二氧化氯方式,在實(shí)際運(yùn)行過程中,受制于產(chǎn)氣效果不穩(wěn)定,設(shè)備故障率較高等問題,一直未達(dá)到良好的殺菌效果,工藝系統(tǒng)腐蝕率居高不下。④二期污水站排放的工藝廢水中含有大量的惡臭物質(zhì),主要包括有硫類、氨類、烴類、酚類、醇類等物質(zhì),惡臭污染物的排放,嚴(yán)重影響了二期污水站周邊的環(huán)境及工作人員的身心健康,須對這部分污染物進(jìn)行處理。⑤由于原料煤、原水濃縮等原因造成濃鹽水/循環(huán)水站排污水氟離子含量較高,其氟離子含量在 4~5 mg/L,但遠(yuǎn)高于“當(dāng)?shù)厥锌匾陨仙嫖蹚U水排放企業(yè)(含循環(huán)外排水)外排水氟化物濃度不得高于地表水Ⅴ類標(biāo)準(zhǔn)(1.5 mg/L)”的要求,需要進(jìn)行除氟處理達(dá)標(biāo)排放。⑥污水廠除磷設(shè)施改造完成后,經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行,由于污水中含有大量的微生物,導(dǎo)致除磷沉淀池四周綠藻生長較快,出水懸浮物較高,且在中水回用到循環(huán)水中以后,造成循環(huán)水的微生物含量增加較快,容易產(chǎn)生微生物黏泥,影響循環(huán)水的腐蝕率。
2.1.1一級RO改為二級RO
由于園區(qū)配套的開控水務(wù)處理公司可向園區(qū)供應(yīng)800 m3/h一級RO預(yù)脫鹽水,園區(qū)出現(xiàn)一級RO產(chǎn)水過多、二級RO產(chǎn)水緊張現(xiàn)象,本次改造不需要重新采購價(jià)格昂貴的RO設(shè)備,只需要對原有的1組一級RO部分管道進(jìn)行更改就可以實(shí)現(xiàn)直接增加除鹽水產(chǎn)能的目的,見表1。通過本次改造增加了1套二級RO,除鹽水制備量直接增加105 m3/h,有效解決了除鹽水供水水量,穩(wěn)定大系統(tǒng)工藝運(yùn)行。
表1 一級、二級反滲透設(shè)備參數(shù)
由表1可知,一級RO與二級RO設(shè)備參數(shù)幾乎完全一致,從理論上完全能夠滿足其作為二級RO使用。取得效果:通過以上改造后,增加二級RO產(chǎn)水105 m3/h,改造效果顯著,極大地解決了園區(qū)除鹽水用水緊張問題。
2.1.2RO提效
通過在一級反滲透裝置進(jìn)行提壓,減少濃水排放,同時(shí)接入大數(shù)據(jù)運(yùn)營監(jiān)控系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對反滲透運(yùn)行參數(shù)的實(shí)施監(jiān)控和計(jì)算,有效地核算反滲透系統(tǒng)最大的回收率。通過預(yù)報(bào)警信息及時(shí)調(diào)整現(xiàn)場參數(shù)變化,避免對設(shè)備產(chǎn)生影響,從而實(shí)現(xiàn)反滲透裝置產(chǎn)水能力的提升和減少濃水的排放,回收率由原來的60%提升至78%,見表2。
表2 一級RO改造前后數(shù)據(jù)對比
通過以上措施采取,一級RO壓差控制在0.25 MPa左右,小于設(shè)計(jì)值0.35 MPa,能夠滿足正常生產(chǎn),見表3。
表3 RO反滲透提效前后運(yùn)行參數(shù)對比 MPa
提效后3套反滲透裝置產(chǎn)水能力提升63.9m3/h??梢詫?shí)現(xiàn)每天1 553 m3的除鹽水供應(yīng)。提效后3套反滲透裝置減排濃水43.8 m3/h??梢詫?shí)現(xiàn)每天減少濃水排放1 051 m3。
公司循環(huán)水站采用多介質(zhì)過濾器作為循環(huán)水系統(tǒng)的旁濾設(shè)備,以保證循環(huán)冷卻水中的懸浮物含量<20 mg/L,旁濾流量為循環(huán)水流量的3%~5%,單臺過濾流量在150 m3/h。旁濾反洗水設(shè)計(jì)為新鮮水,由于公司使用的礦井涌水較為緊張,因此考慮使用循環(huán)回水代替新鮮水??紤]到循環(huán)水的回水壓力在0.15 MPa以上,滿足旁濾的反洗要求。在1#冷卻塔的回水管道上接DN300管道并入旁濾的反洗水總管上,作為旁濾的反洗水源。
改造完成后,循環(huán)水旁濾可以按工藝要求進(jìn)行定期反洗,不用再考慮軟化水的使用量,不僅能夠保證其過濾效果,而且反洗水可以作為循環(huán)水排污的一部分,同時(shí)對循環(huán)水進(jìn)行了置換,節(jié)約了大量的生產(chǎn)用水,循環(huán)水的濁度也能控制在正常范圍內(nèi)。改造前后數(shù)據(jù)見表4。
表4 循環(huán)水旁濾反洗水改造前后數(shù)據(jù)
改造后效果:循環(huán)水每臺旁濾反洗時(shí)間30 min,大約使用軟化水量100 m3/h,一天反洗6臺,每天需要消耗軟化水量600 m3/h;改為循環(huán)水回水反洗后,每天節(jié)約軟化水量就是600 m3/h,一年節(jié)約水量約 21.9萬m3/h,軟化水成本為1 元/t,一年節(jié)約費(fèi)用21.9萬元。
公司采用的是氯酸鈉、硫酸和甲醇生產(chǎn)二氧化氯工藝, 每套發(fā)生裝置的ClO2生產(chǎn)能力是42kg/h,實(shí)際運(yùn)行過程中,受制于產(chǎn)氣效果不穩(wěn)定,設(shè)備故障率較高等問題,一直未達(dá)到良好的殺菌效果,工藝系統(tǒng)腐蝕率居高不下。經(jīng)過反復(fù)的水質(zhì)化驗(yàn)分析和論證,同時(shí)結(jié)合國內(nèi)同行業(yè)循環(huán)水系統(tǒng)加藥情況,決定選用沖擊投加次氯酸鈉的殺菌方式[1]。效果如下:①沖擊投加次氯酸鈉后(一期投加量1.5 t/d,二期2 t/d),循環(huán)水余氯維持在0.5~1.0 mg/L內(nèi)4 h,從而有效防止循環(huán)水系統(tǒng)微生物的生長。②投加次氯酸鈉后,一、二期循環(huán)水系統(tǒng)的腐蝕率達(dá)到新國標(biāo)0.075 mm/a。③沖擊投加次氯酸鈉后循環(huán)水中氯離子會出現(xiàn)明顯升高,不會造成不銹鋼換熱器局部點(diǎn)蝕。④與原有殺菌系統(tǒng)比較,一、二期循環(huán)水質(zhì)明顯好轉(zhuǎn),設(shè)備腐蝕率大幅下降,較之前使用二氧化氯裝置運(yùn)行成本有所減少。
投加次氯酸鈉后,一、二期循環(huán)水系統(tǒng)腐蝕率情況明顯好轉(zhuǎn),全部降低至新國標(biāo)以下,表5、表6為使用后掛片對比分析數(shù)據(jù)。
表5 循環(huán)水投用前后掛片腐蝕率數(shù)據(jù)對比
表6 循環(huán)水加藥改造前后經(jīng)濟(jì)性對比
2.3.1異味處理改造
針對煤化工惡臭氣體主要成分,結(jié)合二期污水站現(xiàn)場實(shí)際,經(jīng)過綜合討論對比分析,項(xiàng)目主要采用兩級化學(xué)噴淋洗滌+光催化氧化技術(shù),從而實(shí)現(xiàn)對惡臭物質(zhì)的去除;尤其是光催化氧化技術(shù)的應(yīng)用,為煤化工廢水惡臭物質(zhì)的治理,提供新的研究方向,使惡臭物質(zhì)的去除效率得到大幅提升,排放污染物的降低量更加穩(wěn)定[2]。工藝流程如圖1所示。
圖1 工藝流程圖
采用反吊膜對散發(fā)惡臭氣體的水池進(jìn)行封閉,覆蓋面積達(dá)到1 700 m2,通過風(fēng)機(jī)集中收集各水池內(nèi)的有害氣體,有害氣體首先經(jīng)過兩級化學(xué)藥劑洗滌,進(jìn)行吸收,化學(xué)洗滌后的有害氣體,通過在多元凈化塔內(nèi)去除氣體內(nèi)的水分,延長停留時(shí)間,最后經(jīng)過光催化氧化設(shè)備進(jìn)一步去除氣體內(nèi)的有害組分,確保排放氣體污染物濃度達(dá)到排放要求,使污染物的去除率更加穩(wěn)定。
改造增加設(shè)備如下:①除臭風(fēng)機(jī),風(fēng)量10 000 m3/h,風(fēng)壓3 500 Pa,22 kW,變頻;②卸料泵,流量10 m3/h,揚(yáng)程10 m,2.2 kW,耐磨耐腐蝕;③液堿塔噴淋泵,流量25 m3/h,揚(yáng)程25 m,5.5 kW,耐磨耐腐蝕;④次鈉塔噴淋泵,流量 25 m3/h,揚(yáng)程25 m,5.5 kW,耐磨耐腐蝕;⑤液堿加藥計(jì)量泵,流量100 L/h,揚(yáng)程40 m,0.37 kW;⑥次鈉加藥計(jì)量泵,流量100 L/h,揚(yáng)程40 m,0.37 kW;⑦光催化氧化設(shè)備,處理氣量10 000 m3/h,9 kW,不銹鋼光觸媒上塑,外殼,316 L,不銹鋼厚度≥3 mm。
改造取得的效果:本次改造項(xiàng)目,排氣筒高度為30 m,執(zhí)行15 m排放標(biāo)準(zhǔn)要求(更加嚴(yán)格),所有處理過的數(shù)據(jù)均滿足GB14554—93(惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)),改善廠區(qū)的環(huán)境質(zhì)量。具體指標(biāo)見表7。
表7 惡臭污染物排放指標(biāo)
2.3.2外排水除氟改造
由于永城處于高氟區(qū),國內(nèi)大型化工裝置廢水除氟沒有過多的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行參考,結(jié)合國內(nèi)自來水公司除氟設(shè)施,經(jīng)過園區(qū)反復(fù)論證,根據(jù)廢水中F-濃度為4~5 mg/L,因此采用活性氧化鋁過濾吸附法可保證達(dá)標(biāo)排放[3]。
濃鹽水站及循環(huán)水站排污含氟廢水直接流至吸附過濾裝置,經(jīng)活性氧化鋁吸附后的廢水自流至雨水井外排。吸附飽和后的濾料采用再生液浸泡法進(jìn)行再生處理,浸泡后的再生液經(jīng)泵提升至氣化廢水除氟反應(yīng)池處置。 改造工藝流程如圖2所示。
圖2 改造工藝流程圖
本次改造設(shè)備如下:吸附罐,Φ3 800 mm×6 000 mm;單臺處理能力50 m3/h;有效濾速4.41 m/h;數(shù)量20個;吸附劑裝填量20 t;處理水量700 m3/h。
除氟設(shè)施改造介質(zhì)為循環(huán)排污水、反滲透濃鹽水,改造前氟離子濃度4~5 mg/L;改造后氟離子濃度<1.5 mg/L。
改造后的效果:循環(huán)水排污水、反滲透濃鹽水經(jīng)該工藝過濾吸附后F-含量由4~5 mg/L降低至1.5 mg/L以下,達(dá)到排放指標(biāo),從而保證外排水氟離子達(dá)到環(huán)保排放要求。
2.3.3外排水中水回用后加藥系統(tǒng)改造
通過在除磷加藥間新增加1套殺菌加藥裝置,通過計(jì)量泵將殺菌劑直接投加到除磷反應(yīng)池,連續(xù)穩(wěn)定性地投加,巴氏槽出水水質(zhì)得到了很大的改善,出水懸浮物達(dá)到環(huán)保要求,滿足了中水回用要求,既節(jié)約了水資源,避免了微生物在循環(huán)水中的大量繁殖,又降低了循環(huán)水殺菌劑的使用量,經(jīng)濟(jì)效益良好。
改造后取得效果:通過測定巴氏槽水中余氯的含量,將殺菌劑的濃度調(diào)整到100×10-6,除磷沉淀池的出水得到了很大的改善,出水水質(zhì)懸浮物<10×10-6,出水水質(zhì)達(dá)到了中水回用標(biāo)準(zhǔn)。通過源頭控制,減少了循環(huán)水殺菌劑的加藥量,降低了循環(huán)水的腐蝕率。具體如表8所示。
表8 中水回用加藥設(shè)施改造前后數(shù)據(jù)對比
通過以上改造措施的實(shí)施,園區(qū)增加除鹽水量為169 m3/h,循環(huán)水系統(tǒng)減少原水利用600 m3/d,循環(huán)水系統(tǒng)腐蝕率大幅度降低且全部滿足新國標(biāo)要求,同時(shí)隨著污水異味源治理、外排水氟離子控制、中水回用等一批環(huán)保設(shè)施投運(yùn),園區(qū)現(xiàn)場環(huán)境得到根本改善,安全生產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量得到顯著提高。