張宇飛
(浙江浙能中煤舟山煤電有限責(zé)任公司,浙江 舟山 316131)
汽輪機(jī)是高速旋轉(zhuǎn)機(jī)械,轉(zhuǎn)子的質(zhì)量和軸向力都很大,軸承不僅起著轉(zhuǎn)子的徑向和軸向定位作用,而且還要承受轉(zhuǎn)子的徑向和軸向載荷;同時(shí)在轉(zhuǎn)子與靜子的承載面之間建立起潤滑隔離油膜,防止動(dòng)、靜部件直接接觸,并帶走摩擦產(chǎn)生的熱量,軸瓦承載球面和瓦套接觸能靈活自衛(wèi),保持油膜穩(wěn)定承載,防止軸瓦卡澀、偏載,油膜失穩(wěn)導(dǎo)致瓦溫和振動(dòng)升高。
某電廠#2 機(jī)組為東方汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的首次自主創(chuàng)新的N1030-25.0/600/600 型、超超臨界、一次中間再熱、四缸四排汽、沖動(dòng)式、雙背壓凝汽式機(jī)組。與引進(jìn)型機(jī)組相比,優(yōu)化型機(jī)組取消了調(diào)節(jié)級(jí),將中低缸分缸壓力調(diào)整為0.6MPa,讓缸效更高的中壓缸承擔(dān)更多的焓降,同時(shí)由于減小了中低壓分缸壓力,使得低壓缸的溫差減小,低壓缸外形尺寸較優(yōu)化前主要改動(dòng)為軸向尺寸不變,橫向尺寸由8062mm 變?yōu)?0122mm,高度尺寸由3235mm 變?yōu)?975mm,低壓缸的軸承座采用坐缸式,5#~8#軸承為橢圓型支持軸承。機(jī)組利用電網(wǎng)調(diào)停機(jī)會(huì),對7#、8#瓦進(jìn)行定修檢查,當(dāng)重新啟動(dòng)沖轉(zhuǎn)至3000r/min 時(shí),8#軸承溫度上升達(dá)100℃,而7#軸承溫度最高值達(dá)110.47℃,且同一軸承溫度測點(diǎn)偏差達(dá)40℃左右。汽輪機(jī)軸承潤滑油系統(tǒng)的工作可靠性對汽輪機(jī)的安全穩(wěn)定運(yùn)行有著舉足輕重的作用;為此,許多技術(shù)人員對汽輪機(jī)軸承瓦溫升高展開了研究[1-5]。本文針對低壓缸7#、8#瓦溫偏高的原因進(jìn)行了深入分析和研究,解決了汽輪機(jī)在運(yùn)行中瓦溫偏高的問題,為同類型機(jī)組的汽輪機(jī)軸瓦檢修提供了借鑒。
橢圓型支持軸承為單側(cè)進(jìn)油,上瓦開槽結(jié)構(gòu)。巴氏合金結(jié)合面采用燕尾槽結(jié)構(gòu)。為了便于進(jìn)油和排油,在中分面處軸瓦的巴氏合金被切去一部分,這樣形成了具有圓形邊的且在軸瓦端部向內(nèi)延伸的油槽。油從軸頸一側(cè)中分面處進(jìn)入軸承,在對面的接合面處的油槽有一個(gè)鏜孔以限制油的流量,以便在軸承排油側(cè)建立一個(gè)微小油壓,并經(jīng)過這個(gè)排油孔把油引入觀察孔的腔室里,而大部分油則通過軸瓦端部排出。
轉(zhuǎn)子軸頸在軸瓦內(nèi)高速旋轉(zhuǎn),造成油膜內(nèi)的液體摩擦、所消耗的能量將轉(zhuǎn)變成熱能。因此,每個(gè)軸瓦應(yīng)有足夠的潤滑油流量,及時(shí)把軸瓦內(nèi)的熱量帶走,才能保證軸瓦金屬溫度始終保持在允許的范圍內(nèi)(在70~90℃的范圍內(nèi),是正常狀況,極限≤100~110℃)。這就要求軸頸與軸瓦間要有足夠的間隙,也就是說,在運(yùn)行狀況下,要有足夠的油膜厚度。此外,還要求軸瓦供油有足夠的壓力,才能保證軸瓦的供油量。潤滑油供油壓力太低和軸瓦金屬溫度太高,都是危險(xiǎn)的,必須予以相應(yīng)處理。軸瓦與瓦套球面配合并安裝在軸承座內(nèi),軸瓦球面接觸擺動(dòng)在設(shè)計(jì)受力范圍內(nèi)自衛(wèi)靈活。#2 機(jī)組汽輪機(jī)軸系簡圖如圖1 所示。
圖1 軸系簡圖
#2 機(jī)組利用電網(wǎng)調(diào)停機(jī)會(huì),對低壓缸7#、8#軸瓦進(jìn)行球面檢查和修復(fù)。隨后,汽輪機(jī)啟動(dòng),當(dāng)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)3000r/min、真空-88.6kPa 時(shí),8#軸瓦溫度保持在81℃左右,而7#軸瓦溫度達(dá)到104℃以上,超過維修前運(yùn)行時(shí)的軸瓦溫度。當(dāng)真空為-90kPa 時(shí),7#軸瓦溫度最高值達(dá)110.47℃,#8 軸瓦溫度最高值達(dá)100℃;通過拍機(jī)重啟、下降真空、啟頂軸油擾動(dòng)或凝汽器雙背壓協(xié)調(diào)等措施來調(diào)整軸瓦位置降低瓦溫;結(jié)果顯示,7#軸瓦溫度下降3~5℃,瓦溫仍偏高。在汽輪機(jī)停機(jī)盤車過程中,發(fā)現(xiàn)7#軸瓦溫度有小幅波動(dòng)。
為使汽輪機(jī)安全運(yùn)行,停機(jī)后,對7#、8#軸承烏金面、球面、瓦套接觸情況、軸承墊鐵間隙、軸承螺栓緊力和球面間隙等項(xiàng)進(jìn)行全面檢查?,F(xiàn)場發(fā)現(xiàn)7#、8#軸承受力烏金表面發(fā)黑、發(fā)亮,如圖2、圖3 所示;承載偏重、偏載,如圖4 所示;軸承座水平兩側(cè)墊鐵壓痕明顯,軸承瓦套水平墊鐵接觸面硬點(diǎn)發(fā)黑,如圖5所示。對下軸瓦球面進(jìn)行紅丹檢查,85%以上紅丹接觸。用0.02mm 塞尺檢查上下軸承把合水平左右50°位置,軸承座與瓦套墊鐵以及軸瓦球面與瓦套的間隙情況,檢查發(fā)現(xiàn)抱緊無間隙。
圖2 #7 軸瓦接觸情況
圖3 #8 軸瓦接觸情況
圖4 #7 軸瓦接觸情況
圖5 #8 軸瓦接觸情況
軸瓦局部磨損嚴(yán)重,受力偏載現(xiàn)象明顯,軸瓦油膜建立不穩(wěn)定,潤滑效果變差。汽輪機(jī)升速至3000r/min 過程中,研磨引起了軸瓦的較高振動(dòng),進(jìn)一步促進(jìn)了#7、#8 軸瓦溫度升高。
根據(jù)低壓內(nèi)外缸的具體幾何結(jié)構(gòu),建立三維有限元模型,采用有限元分析軟件進(jìn)行計(jì)算。低壓缸受到下述幾種載荷的作用:①轉(zhuǎn)子(包含動(dòng)葉片)重力;②低壓內(nèi)缸、進(jìn)汽室、低壓隔板重力;③外缸重力;④真空載荷。本次計(jì)算中,未考慮熱載荷對軸承座變形的影響,如圖6 所示。
圖6 低壓缸在靜載荷和真空載荷作用下的變形
從圖6 可以看出,低壓外缸天地向最大變形為1.49mm,軸向最大變形為1.83mm,橫向最大變形為1.25mm。
此汽輪機(jī)為東汽百萬改進(jìn)機(jī)組,低壓缸尺寸有增大改進(jìn),故低壓缸存在冷態(tài)與熱態(tài)、負(fù)荷和真空變化時(shí),均會(huì)對缸體產(chǎn)生一定膨脹收縮變形。
2020 年3 月25 日和31 日對#1 汽輪機(jī)低壓缸各道坐缸軸承在運(yùn)行狀態(tài)和停機(jī)后缸體變形情況進(jìn)行測量,如表1、2 所示。主要通過對缸體各道軸承座水平面揚(yáng)度變化測量、低壓缸缸體變形監(jiān)測等,比對低壓缸缸體變形對軸承座軸瓦卡澀所產(chǎn)生軸瓦溫度高的影響。
表1 #2 汽輪機(jī)低壓缸軸承座平面變形情況(負(fù)荷:550MW;真空度:-91.6KPa)
表2 #2 汽輪機(jī)低壓缸軸承座平面變形情況(負(fù)荷:0MW;真空度:-1.13KPa)
維修后潤滑油和頂軸油油質(zhì)不合格,導(dǎo)致雜質(zhì)沖入軸瓦引起軸承烏金面損傷,也會(huì)使軸瓦金屬溫度升高。
軸承緊力超標(biāo)或軸承瓦套緊固螺栓預(yù)緊力過大,使軸承瓦套和球面間隙過盈未達(dá)標(biāo),球面自位受阻,烏金面局部承載力增加,會(huì)致使軸瓦金屬溫度升高。
檢修期間軸承可能存在軸瓦就位位置平整水平度不到位,位置有偏移,軸承不能追隨軸頸發(fā)生偏轉(zhuǎn),導(dǎo)致軸承各項(xiàng)間隙指標(biāo)不達(dá)標(biāo),致使軸瓦金屬溫度升高。
4.1 對潤滑油和頂軸油管路進(jìn)行檢查,清理雜質(zhì),確保油路通暢,#7 軸承進(jìn)油節(jié)流孔板直徑由Φ37.5mm 補(bǔ)充加工至Φ40mm,將8#軸承進(jìn)油節(jié)流孔板直徑由Φ41mm 補(bǔ)充加工至Φ44mm。孔板直徑加大后,7#軸承進(jìn)油量經(jīng)核算預(yù)計(jì)增加約80L,8#軸承進(jìn)油量預(yù)計(jì)增加約100L,由于孔板調(diào)整量較小,且機(jī)組供油系統(tǒng)在設(shè)計(jì)之初已留有安全余量,進(jìn)行上述調(diào)整后,不會(huì)影響其余軸承的安全穩(wěn)定運(yùn)行,對軸瓦溫度能產(chǎn)生一定的影響。
4.2 軸瓦解體后,檢查瓦面光潔度和平整度,對磨損部位進(jìn)行光潔處理。進(jìn)行軸承球面卡澀及球面擺動(dòng)狀況檢查,施力150~330Kg 進(jìn)行球面活動(dòng)自位檢查。檢查球面防轉(zhuǎn)銷是否卡澀,測量防轉(zhuǎn)銷與瓦套、瓦體的銷控間隙,使其在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。檢查軸頸,用長砂帶拋除軸頸高點(diǎn)和劃痕。
4.3 對軸瓦結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)措施
4.3.1 對軸承瓦體球面圓周范圍內(nèi),軸向上進(jìn)行補(bǔ)充加工(電機(jī)側(cè)、汽機(jī)側(cè)均進(jìn)行車削補(bǔ)充加工),減少球面接觸面積,增加軸瓦靈活性,如圖7 所示。
圖7 瓦體球面軸向加工示意圖
4.3.2 對球面進(jìn)行接觸檢查,下瓦體球面滿足正下方130°范圍內(nèi)80%以上均勻接觸,不可有硬接觸,其余范圍內(nèi)不接觸,軸瓦中分面圓周方向50°位置上下球面打磨去除0.3mm,圓滑過渡,如圖8 所示。
圖8 水平中分面上下球面打磨示意圖
4.3.3 取消下半軸瓦軸承合金上的環(huán)形油槽,以此增加油膜厚度和提高軸瓦承載力,軸承合金補(bǔ)焊完成后進(jìn)行車削,補(bǔ)焊前后對整個(gè)軸承合金面進(jìn)行PT 及UT 檢查,如圖9 所示。
圖9 環(huán)形槽補(bǔ)焊示意圖
4.3.4 軸瓦修復(fù)后安裝的數(shù)據(jù)對比情況,表3、4、5。
表3 #7、#8 軸瓦修前修后數(shù)據(jù)對比
表4 #7、#8 軸瓦側(cè)隙修前修后數(shù)據(jù)對比
表5 #7、#8 軸承洼窩中心測量數(shù)據(jù)
2 號(hào)機(jī)組7#、8#軸承采取該方案優(yōu)化后,運(yùn)行過程中軸承瓦溫與振動(dòng)均見好轉(zhuǎn),經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行,取得了較好的效果,如表6 所示。7#、8#軸承優(yōu)化后,測溫點(diǎn)1 的溫度分別降低了約17℃和5℃,軸承各測點(diǎn)溫差由原來最大的40℃縮小至11℃左右,軸振也有所改善。
表6 檢修后7#、8#軸瓦溫度
某電廠超超臨界1030MW 汽輪機(jī)在運(yùn)行時(shí),7#、8#軸承瓦溫偏高,最高溫度達(dá)110.47℃。調(diào)整瓦體和瓦套中分面球面接觸面處的間隙,以及瓦套水平墊鐵與軸承座的間隙;對潤滑油和頂軸油管路進(jìn)行檢查,擴(kuò)展軸承進(jìn)油節(jié)流孔板尺寸,軸瓦型式結(jié)構(gòu)改進(jìn)優(yōu)化后,軸承瓦溫大大降低,同時(shí)軸振也有所改善。
6.1 軸瓦溫度超高時(shí),觀察軸瓦溫度變化規(guī)律,通過在線調(diào)整真空值及頂軸油壓擾動(dòng)手段,控制瓦溫保持穩(wěn)定是應(yīng)急的一種措施。
6.2 在橢圓軸承的球面修復(fù)時(shí),對所有橢圓軸承側(cè)隙的測量需在中分面4 處阻油邊的位置將塞尺塞入深度以10mm 測量為準(zhǔn),軸向同側(cè)數(shù)據(jù)相等,對軸瓦擺正位置極其重要。
6.3 軸瓦中分面球面周向50°間隙控制0.30mm 球面圓滑過渡,兩側(cè)深入150mm??刂仆咛姿綁|鐵與軸承座間隙0.03~0.05mm。要求橢圓軸承球面的接觸在正下方130°范圍內(nèi)有90%以上的接觸面積,以此削弱坐缸軸承座形變對軸瓦自衛(wèi)能力帶來的影響以及軸向圓周車削減少球面與瓦套的接觸面積,提高軸瓦自衛(wèi)的靈活性。
6.4 機(jī)組檢修時(shí),需對軸承座和軸瓦套配合情況以及軸瓦與軸頸的側(cè)隙進(jìn)行測量,為軸承座與軸承配合以及變形情況分析提供數(shù)據(jù)支撐。
超超臨界百萬機(jī)組低壓缸彈性變形,易引起低壓坐缸橢圓軸承球面卡澀發(fā)生偏載,后續(xù)應(yīng)以該問題為切入點(diǎn),以此來探討對軸瓦改型(重型可傾瓦)的可行性,消除軸瓦球面卡澀對瓦溫的影響,提高機(jī)組安全、穩(wěn)定運(yùn)行。