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過濾槽殘?jiān)泐A(yù)防的探究

2021-08-17 09:13:04龐衛(wèi)珍,吳衛(wèi)群,吳鐵建
酒·飲料技術(shù)裝備 2021年4期
關(guān)鍵詞:麥汁水平度行程開關(guān)

麥汁過濾是啤酒生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié),對(duì)酒質(zhì)、風(fēng)味有著重要影響。目前,大部分企業(yè)都采用過濾槽完成,它由槽體、耕糟裝置、篩板組件、篩板清洗系統(tǒng)、麥汁進(jìn)料系統(tǒng)、麥汁出料系統(tǒng)、洗糟裝置、室內(nèi)麥糟箱、自控元件以及相應(yīng)的連接管路組成。主要作用是浸出糖化液中的可溶物質(zhì),不溶物連同麥皮(即麥糟)被過濾排出,得到澄清透亮的麥汁,并獲得良好的浸出物收得率。

當(dāng)麥汁過濾結(jié)束后,麥糟會(huì)在內(nèi)部刮板系統(tǒng)的驅(qū)動(dòng)下從糟門處排出,緊接著下一批次的糖化液進(jìn)入過濾槽,重復(fù)上一批次的麥汁過濾步驟。殘?jiān)惴e多,不僅會(huì)阻礙下一批次過濾速度,加重篩板承受負(fù)荷,而且會(huì)影響麥汁的風(fēng)味、口感,特別是有停頓或停產(chǎn)時(shí),殘?jiān)銜?huì)發(fā)酵產(chǎn)生不良風(fēng)味物質(zhì)。所以上一批次殘?jiān)懔繒?huì)直接影響下一批次的麥汁過濾,甚至?xí)绊懙胶笃邴溨l(fā)酵及清酒的過濾和啤酒的泡沫、風(fēng)味等等。

為了降低因?yàn)檫^濾槽設(shè)備麥糟殘留造成的麥汁風(fēng)味、口感降低的風(fēng)險(xiǎn),我們結(jié)合實(shí)際的生產(chǎn)狀況,從兩個(gè)方面來優(yōu)化過濾槽設(shè)備。

1.無線傾角儀實(shí)現(xiàn)過濾槽大臂水平度的測(cè)量

過濾槽大臂的水平度是影響殘?jiān)愕闹匾蛩刂?,故如何保證安裝過程和生產(chǎn)過程中的大臂水平是關(guān)健控制點(diǎn)。

水平管、水平尺、激光測(cè)距儀等傳統(tǒng)測(cè)量方式效率低,精度無法保證,針對(duì)這個(gè)問題,通過論證和測(cè)試,將無線傾角儀技術(shù)運(yùn)用到過濾槽大臂水平度測(cè)量的工況。

無線傾角儀可以測(cè)量空間上三軸(X 軸、Y 軸、Z 軸)的偏移角度,傳感器通過無線傳輸技術(shù)將數(shù)據(jù)傳遞到變送器上進(jìn)行實(shí)時(shí)測(cè)量,在過濾槽大臂測(cè)量的工況運(yùn)用中,傾角儀測(cè)測(cè)量誤差必須小于0.05 度,工作環(huán)境溫度大于80 度,食品級(jí)材質(zhì),需防水耐堿洗。通過工裝,將傳感器固定于大臂的兩端,測(cè)量固定點(diǎn)距離主軸位置尺寸L1,儀表測(cè)量的傾斜角度α,按照以下工時(shí)計(jì)算大臂傾斜距離。

H=Sin(α/2)*Cos (α/2)* L1*2

在實(shí)際測(cè)量過程中,將主軸升到最高點(diǎn),旋轉(zhuǎn)電機(jī)速度可設(shè)置在10%-15%開度旋轉(zhuǎn),通過傾角儀實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)曲線可以分析大臂水平度狀態(tài)。

根據(jù)上圖可以判斷出,A1 大臂在135 °- 315°區(qū)域內(nèi)水平度整體偏高,已知傳感器距離主軸距離L=5950mm,由圖示可知大臂最大傾斜角度-0.198°,故最大傾斜尺寸=sin(0.099°)×5950×2=20.5mm。

從數(shù)據(jù)可以看出大臂的水平度高度差≥±5mm,故大臂水平度不符合要求,需要調(diào)整。

這個(gè)測(cè)量方法可以很輕松地監(jiān)控最終大臂的安裝質(zhì)量,和定期抽查運(yùn)行過程中的大臂水平度,一旦不合格將進(jìn)行調(diào)整,以確保殘?jiān)闼娇刂圃诤侠硭街隆?/p>

2.實(shí)現(xiàn)過濾槽主軸高度和排糟步驟的精準(zhǔn)調(diào)節(jié)和控制:

目前絕大多數(shù)的過濾槽主軸升降采用工頻控制,利用行程開關(guān)、接近開關(guān)、激光測(cè)距儀或滑差電阻等測(cè)量主軸實(shí)際位置來實(shí)現(xiàn)主軸高度的自動(dòng)控制,但實(shí)際運(yùn)行過程中會(huì)出現(xiàn)主軸高度控制不準(zhǔn)的問題,造成排糟效果不穩(wěn)定,容易造成麥糟殘留。以上問題,從主軸高度監(jiān)測(cè)的方式以及高度控制的方法進(jìn)行了優(yōu)化。

2.1 主軸位置高度檢測(cè)

通過制作工裝,標(biāo)準(zhǔn)化高度檢測(cè)單元的安裝方式和硬件要求,要求規(guī)定采用電子尺、接近開關(guān)和行程開關(guān)的組合方式作為主軸高度檢測(cè)的硬件標(biāo)準(zhǔn)。

電子尺:主軸升降過程中,電子尺可連續(xù)監(jiān)控主軸升降的高度,并參與位置點(diǎn)的控制,但不作為主軸降到最低高度的控制點(diǎn)。

接近開關(guān):主軸降至最低高度的控制點(diǎn),當(dāng)接近開關(guān)有信號(hào)后,程序強(qiáng)制連鎖關(guān)閉主軸升降電機(jī)。

行程開關(guān):行程開關(guān)動(dòng)作后主軸旋轉(zhuǎn)電機(jī)及升降電機(jī)均停止運(yùn)行,行程開關(guān)的控制必須接到主回路中,并在上位機(jī)上有狀態(tài)和報(bào)警體現(xiàn)。

主軸高度位置檢測(cè)單元示意圖

編號(hào) 設(shè)備 功能1-1 電子尺 檢測(cè)主軸位置高度值1-2 行程開關(guān) 主軸最低位保護(hù)1-3 接近開關(guān) 主軸排糟位置基準(zhǔn)點(diǎn)1-4 接近開關(guān) 主軸高位置基準(zhǔn)點(diǎn)1-5 行程開關(guān) 主軸最高位保護(hù)

主軸位置檢測(cè)單元工裝的實(shí)際尺寸可以根據(jù)過濾槽減速機(jī)的實(shí)際大小進(jìn)行調(diào)整,以下圖形供參考:

2.2 主軸高度控制

將工頻控制改為變頻控制,結(jié)合位置檢測(cè)單元,實(shí)現(xiàn)主軸高度精準(zhǔn)控制,避免由于控制誤差造成的刮篩板、麥糟殘留等問題。

優(yōu)化的方法,采用目前主流品牌變頻器(丹佛斯、ABB 等)接入升降電機(jī)的主回路中,控制邏輯建議如下:在過濾耕糟過程中,主軸升降高度分為高低兩個(gè)速度(90%、55%);排糟開始前主軸升高到最高點(diǎn)的過程速度為全速運(yùn)行(100%);在排糟過程中分為高低兩個(gè)速度(80%、30%),高度設(shè)定值與實(shí)際值相差20mm 以內(nèi)時(shí)按低速升降(過濾過程:55% ,排糟過程: 30%),高度設(shè)定值與實(shí)際值大于等于20mm 時(shí)按高速(過濾過程: 90%,排糟過程: 80%)升降。

按照主軸實(shí)際高度與設(shè)定值的比較,通過速度調(diào)整控制可以使主軸位置高度的控制更加精準(zhǔn)。

2.3 排糟步驟控制

為了有效和徹底的排出篩板上的麥糟,結(jié)合主軸升降和旋轉(zhuǎn)的速度控制,將排糟過程分為六個(gè)步驟:(以下步驟中的高度和電流數(shù)據(jù)可根據(jù)同品牌設(shè)備的參數(shù)進(jìn)行調(diào)整)

第一步:?jiǎn)?dòng)過濾槽排糟;

第二步:排糟步驟前一步要求主軸上升的高度高于糟層的高度,具體高度的設(shè)定要結(jié)合實(shí)際的運(yùn)行狀況;

第三步:進(jìn)入排糟步驟,打開糟門,主軸降到140mm,主軸主電機(jī)反轉(zhuǎn)排糟轉(zhuǎn)速為75%-80%,降到或接近140mm 時(shí)計(jì)時(shí)2 分鐘并電流低于25A 則進(jìn)入下一步;主軸下降過程中旋轉(zhuǎn)電機(jī)電流超過28A 則停止下降,在原高度轉(zhuǎn)動(dòng)排糟,高于35A 時(shí)在原高度基礎(chǔ)上上升5MM,低于25A 時(shí)繼續(xù)下降,直到達(dá)到或接近設(shè)定值140mm;

第四步:主軸降到90mm 高度,轉(zhuǎn)速75%-80%,降到或接近90mm 時(shí)計(jì)時(shí)2 分鐘,時(shí)間到并電流低于25A則進(jìn)入下一步;主軸下降過程中旋轉(zhuǎn)電機(jī)電流超過28A則停止下降,在原高度轉(zhuǎn)動(dòng)排糟,高于35A 時(shí)在原高度基礎(chǔ)上上升5MM,低于25A 時(shí)繼續(xù)下降,直到達(dá)到或接近設(shè)定值90mm;

第五步:主軸降到40mm 高度,轉(zhuǎn)速75%,降到或接近40mm 時(shí)計(jì)時(shí)2 分鐘,時(shí)間到并電流低于25A 進(jìn)入下一步,主軸下降過程中旋轉(zhuǎn)電機(jī)電流超過28A 則停止下降,在原高度轉(zhuǎn)動(dòng)排糟,高于35A 時(shí)在原高度基礎(chǔ)上上升5MM 低于25A 時(shí)繼續(xù)下降,直到達(dá)到或接近設(shè)定值40mm;

第六步:主軸降到接近開關(guān)位置,轉(zhuǎn)速75%,降到接近開關(guān)位置時(shí)計(jì)時(shí)7.5 分鐘,時(shí)間到進(jìn)入下一步,主軸下降過程中旋轉(zhuǎn)電機(jī)電流超過28A 則停止下降,在原高度轉(zhuǎn)動(dòng)排糟,高于35A 時(shí)在原高度基礎(chǔ)上上升5MM,低于25A 時(shí)繼續(xù)下降,直到達(dá)到接近開關(guān)位置;

通過以上兩方面的優(yōu)化,硬件和程序控制的標(biāo)準(zhǔn)化,大大提升了過濾槽設(shè)備的可靠性,降低了排糟結(jié)束后麥糟的殘留。

樂惠國(guó)際團(tuán)隊(duì)與百威英博團(tuán)隊(duì)在哈爾濱、武漢、宿遷、佛山、南寧等多家啤酒廠進(jìn)行了改造、標(biāo)準(zhǔn)化的安裝、測(cè)試,過濾槽排糟結(jié)束后篩板麥糟殘留量明顯減少,平均殘?jiān)懔坑稍瓉淼?34 公斤降低到42 公斤,可達(dá)到內(nèi)控質(zhì)量要求殘?jiān)懔浚?.5kg/m2,在麥汁品嘗中消除了谷物味的殘留,幫助啤酒生產(chǎn)企業(yè)提升麥汁口感和風(fēng)味。

過濾槽底部全景

過濾槽內(nèi)部排糟后照片1

過濾槽內(nèi)部排糟后照片2

過濾槽主軸升降系統(tǒng)

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