郭懷軍,雷江,尹濼(.長慶油田工程監(jiān)督處,陜西 西安 7008;.川慶鉆探工程有限公司鉆采工程技術(shù)研究院,
陜西 西安 710018;3.川慶鉆探工程有限公司長慶固井公司,陜西 西安 710018)
在環(huán)33井區(qū)延長組長7期,沉積了一套深湖相和半深湖相暗色泥巖,為鄂爾多斯盆地中生界提供了豐富的油源巖,具有烴源累計厚度大、生烴能力強(qiáng)、分布范圍廣的特點。據(jù)測定,油層有機(jī)碳含量2.45%~5.81%,氯仿“A”含量0.254%~0.506%,總烴(HC)1 847.20~2 107.87 mg/L,有機(jī)質(zhì)類型為混合型—腐泥型,據(jù)測定Ro:0.73%~1.06%之間,OEP:1.07~1.02之間,達(dá)成熟—高成熟階段。綜合各類地質(zhì)因素的基礎(chǔ)上,環(huán)33-H1井水平段設(shè)計2 000 m,實鉆長度1 800 m,鉆進(jìn)期間氣測顯示良好。
通過對1公里范圍內(nèi)鄰井油層中部實測地層壓力進(jìn)行分析,并根據(jù)數(shù)值模擬預(yù)測,認(rèn)為環(huán)33-H1井地層壓力應(yīng)為18~22 MPa。
由于環(huán)33-H1井采用二開結(jié)構(gòu),LSDF井漿中混有大量上部井段地層水化后進(jìn)入的劣質(zhì)固相,同井場環(huán)33井儲層段LSDF的坂土含量為5~8 g·L-1。進(jìn)入水平段后,由于設(shè)計要求、重復(fù)利用上部井段LSDF配制鉆井液,以及儲層段泥頁巖水化的影響,使得一些不易被固控設(shè)備清除的黏土微顆粒,持續(xù)在鉆井液中積累,最終導(dǎo)致水平段鉆井液固相含量和分散黏土含量不斷升高,環(huán)33-H1實測MBT達(dá)到12~19 g·L-1(兩井儲層段鉆井液性能詳細(xì)對比數(shù)據(jù)如表1所示)。
表1 與鄰井儲層段鉆井液性能對比
離環(huán)33-H1井最近是環(huán)33井和環(huán)32井,這兩口井投產(chǎn)時,產(chǎn)量分別是50 t/d和30 t/d。至環(huán)33-H1井完井投產(chǎn)時,這兩口井已分別生產(chǎn)了2年7個月和3年2個月時間,產(chǎn)量分別降為18 t/d和14 t/d。通過關(guān)井試驗,得知環(huán)33-H1井關(guān)井240 h (10 d)后受到干擾,關(guān)井壓力由19.65 MPa降至19.39 MPa,干擾壓降只有0.26 MPa,說明井間幾乎沒有干擾。
綜合以上分析得出:環(huán)33-H1井較低的產(chǎn)量與采用了不合理的鉆井液有關(guān)。循環(huán)時,在鉆井液液柱壓力的高壓差作用下,使鉆井液中分散很細(xì)的黏土微粒隨著濾失效應(yīng)擠入儲層,致使儲層的孔隙進(jìn)一步縮小,引發(fā)水鎖加劇,從而導(dǎo)致產(chǎn)量降低。
取現(xiàn)場水平段所重復(fù)使用的LSDF鉆井液和室配全新LSDF鉆井液,通過實驗對比測試二者在:低固相含量(LGS)、分散黏土含量(MBT)和密度(MW)上的性能差異,進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。
結(jié)果可得,在低固相含量(LGS)、分散黏土含量(MBT)性能上二者形成鮮明對比[1]。這是由于室配LSDF成分主要是增黏劑、 降失水劑以及部分酸溶高密度材料等,基本不含雜質(zhì);而現(xiàn)場LSDF經(jīng)多次重復(fù)使用,造成鉆井液中混入大量黏土微粒,從而導(dǎo)致低密度固相含量(LGS)和對儲層十分有害的分散黏土含量(MBT)不斷增高[2]。
比較了現(xiàn)場和室配LSDF中固相顆粒的粒度分布。從粒度分布分析結(jié)果看出,取自現(xiàn)場的LSDF鉆井液中小于1 μm、1~10 μm的固相顆粒明顯高于實驗室配制的LSDF鉆井液,在鉆井液液柱壓力的高壓差作用下易進(jìn)入巖心孔喉,造成堵塞的幾率大大增加。
根據(jù)“1/2-2/3”的架橋規(guī)則,從相關(guān)數(shù)據(jù)可以看出,現(xiàn)場LSDF鉆井液中有38.54%的固相顆??梢赃M(jìn)入儲層,形成逐漸累積從而造成堵塞;還可看出,能形成快速堵塞的顆粒含量要占到60.11%。而從室配LSDF鉆井液的粒度分布曲線可以看出,小于1μm的顆粒幾乎為零。因此,分析表明,現(xiàn)場LSDF鉆井液對儲層傷害試驗的損傷更大,而實驗室配LSDF鉆井液的傷害較小的原因,主要是由于油藏運移孔喉被堵塞造成的。
通過測試不同壓差作用下現(xiàn)場和室配LSDF鉆井液的巖心傷害試驗,來模擬現(xiàn)場條件,驗證LSDF鉆井液對巖心的傷害機(jī)理。實驗可得: (1)在相同的19~20 MPa傷害壓差下,現(xiàn)場取LSDF與室配LSDF對巖心的傷害差異很大,現(xiàn)場取LSDF對巖心的傷害達(dá)到嚴(yán)重程度,而室配LSDF在19~20 MPa的傷害壓差下,傷害率只有28.85%,屬于輕度傷害;(2)在相同的8~12 MPa的傷害壓差下,現(xiàn)場LSDF和室配LSDF對巖心傷害區(qū)別不明顯,且傷害率都很小,屬于輕度傷害;(3)對于同一LSDF體系,傷害率隨著傷害壓差的增大而增加;(4)對于不同LSDF體系,現(xiàn)場LSDF的傷害增加很多,室配LSDF的傷害增加較少。
根據(jù)上述巖心傷害試驗,認(rèn)為鄰井長時間生產(chǎn)導(dǎo)致環(huán)33-H1井儲層壓力低,引起鉆井和完井時作業(yè)時液柱的高壓差,使鉆井液中分散的黏土微粒隨濾失進(jìn)入儲層,進(jìn)一步使儲層孔隙縮小,引發(fā)水鎖加劇,造成儲層傷害,最終導(dǎo)致產(chǎn)量降低。
鑒于現(xiàn)場 LSDF鉆井液對儲層造成的損害,在實驗室研發(fā)出一款適合該井區(qū)的DWF-II洗井液體系。該體系與地層原油和地層水的配伍性良好,并具有較好的泥頁巖抑制性、防腐蝕和儲層保護(hù)性能,能有效消除儲層毛細(xì)管表面張力,溶解油藏喉道部分固相,從而達(dá)到拆散堵塞,減少固相傷害,提高巖心滲透率恢復(fù)值的目的。
該洗井液體系由D209(A)、D209(B)兩組分組成,現(xiàn)場施工時體系配方為8.5%D209(A)+13.5%D209(B)+78%水,采用光油管將DWF-II洗井液擠進(jìn)低滲砂巖儲層進(jìn)行解堵。
參照 SY/T 6540—2002《鉆井液完井液損害油層室內(nèi)評價方法》,試驗溫度為 50 ℃,經(jīng)過DWF-II洗井液和酸液沖洗巖心后,巖心傷害端面基本沒有濾餅,但可以看出存在過濾餅的痕跡,說明兩種洗井液配方均能有效地去除濾餅。
如表2所示,(1)受傷害的巖心經(jīng)過DWF-II洗井液、酸液清洗后,其滲透率恢復(fù)值均有明顯提高;(2)從滲透率恢復(fù)值的提高幅度來看,DWF-II洗井液的使用效果要明顯好于酸液;(3)相比于現(xiàn)場LSDF,針對室配LSDF傷害的巖心,采用DWF-II洗井液清洗,可將其對儲層的傷害完全克服,滲透率恢復(fù)值還有進(jìn)一步改善。
表2 不同洗井液對傷害巖心滲透率恢復(fù)值對比
要求配制DWF-II洗井液的儲罐、管線及泵內(nèi)壁,要具有抗氧化和耐酸等防腐能力。同時,現(xiàn)場配液時,要嚴(yán)格按以下順序加藥:(1)先將所需水量加入配藥箱或水池中;(2)在循環(huán)或攪拌池中水的同時,加入所需A組分,充分循環(huán)或攪拌均勻,待用;(3)在擠注前的所有準(zhǔn)備工作就緒后,邊迅速攪拌邊加入所需組分B,待循環(huán)攪拌均勻,立即按計算量泵送入井。需要注意的是,禁止將組分A、B一同加入。
(1)長慶隴東地區(qū)水平段鉆井液重復(fù)使用LSDF配漿,導(dǎo)致鉆井液中的黏土微粒含量(MBT)不斷增加,在液柱的高壓差作用下擠入儲層,使得儲層喉道孔徑進(jìn)一步縮小,引起水鎖加劇,是導(dǎo)致環(huán)33-H1井低產(chǎn)的主要原因,建議水平段不再重復(fù)使用上部井段鉆井液;
(2)DWF-II洗井液體系,可以使現(xiàn)場LSDF鉆井液傷害后的巖心滲透率恢復(fù)值得到明顯提升,能完全克服室內(nèi)配制LSDF鉆井液給巖心造成的傷害,滲透率恢復(fù)值得以改善。