任 禹
(淮南礦業(yè)集團(tuán)朱集東煤礦,安徽 淮南 232001)
大采高工作面在過(guò)斷層、陷落柱等構(gòu)造區(qū)域時(shí)會(huì)出現(xiàn)不同程度頂板下沉、片幫、底鼓,甚至引起冒頂[1]。本文以朱集東煤礦1122(3)工作面為研究對(duì)象,針對(duì)性提出解決方案,并對(duì)施工效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。
朱集東煤礦主采11、13號(hào)煤,13-1下距11-2煤層平均間距66 m,煤層平均厚度分別為4 m、1.32 m。1122(3)工作面為東一南盤(pán)13-1煤首采面(圖1),工作面標(biāo)高-848.3~ -887.1 m,地面標(biāo)高+22.1~ +23.5 m。該面平均煤厚4.0 m,煤層傾角3°,面內(nèi)揭露最大斷層DF112落差4~9.5 m,橫跨工作面,嚴(yán)重影響回采。DF112斷層在3#異常區(qū)內(nèi),3#異常區(qū)影響范圍1497~1610 m,其中影響軌順G1497 m~G1554 m(57 m)、影響運(yùn)順G1540 m~G1610 m(70 m U型棚段)。
圖1 1122(3)兩順槽剖面圖
采用“加強(qiáng)支護(hù)+超前兩巷注漿+工作面動(dòng)態(tài)注漿”的方式加固頂幫?;夭汕?,對(duì)1122(3)工作面兩條順槽巷道進(jìn)行加強(qiáng)支護(hù)并超前注漿。回采過(guò)程中,進(jìn)行動(dòng)態(tài)注漿,加強(qiáng)頂幫承載力。
方案一:加強(qiáng)支護(hù)+巷道圍巖淺部注漿。
方案二:加強(qiáng)支護(hù)+巷道圍巖淺部注漿+巷道圍巖深部注漿。
在工作面回采時(shí),隨著工作面采動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)注漿。
1122(3)工作面順槽原采用錨網(wǎng)索支護(hù)。頂錨桿為Ф20 mm的左旋螺紋鋼錨桿,錨桿長(zhǎng)度為2400 mm,間排距1 m×1 m;幫錨桿為Ф16 mm的A3鋼錨桿,長(zhǎng)度1800 mm,間排距為750 mm×900 mm。每排布置三根Ф17.8 mm的鋼絞線錨索,長(zhǎng)度6500 mm,錨索間排距1.3 m×2 m。加強(qiáng)支護(hù)圖如圖2。
圖2 加強(qiáng)支護(hù)圖
1122(3)工作面兩順槽斷層影響處頂幫部較為破碎,為切實(shí)改善巷幫圍巖性質(zhì),使圍巖形成整體,增強(qiáng)圍巖承載力,減少巷道后期維修成本,在巷道頂幫采用注漿加固方式[2]。
兩巷超前注久米納礦用無(wú)機(jī)加固復(fù)合砂漿。該材料可注性?xún)?yōu)越,穩(wěn)定性好,可有效防止?jié){液沉淀分層導(dǎo)致的空隙堵塞;水灰比在0.3~0.4之間,能夠最大限度地降低過(guò)量水導(dǎo)致的巖層弱化問(wèn)題;固結(jié)體強(qiáng)度高,28 d試樣單軸抗壓強(qiáng)度可達(dá)56 MPa,與碎煤混合40 h后即可達(dá)到20 MPa強(qiáng)度。
方案二在方案一基礎(chǔ)上,進(jìn)一步對(duì)頂幫深部煤體進(jìn)行注漿加固。淺部鉆孔,排距3000 mm,鉆孔間距2000 mm,矩形布置,孔深3000 mm,射漿管長(zhǎng)2000 mm,注漿壓力2~4 MPa;深部鉆孔,排距3000 mm,鉆孔間距2000 mm,矩形布置,孔深8000 mm,射漿管長(zhǎng)7000 mm,注漿壓力4~6 MPa。注漿鉆孔布置圖如圖3。
圖3 注漿鉆孔布置圖
工作面揭露斷層后,在工作面注固瑞特化學(xué)材料加固頂幫[3]。工作面回采至1545 m 處時(shí)開(kāi)始對(duì)DF112斷層下盤(pán)煤頂板施工注漿鉆孔,在工作面破碎區(qū)域每3~5架布置一個(gè)注漿孔,距工作面頂板0.3~1.5 m,仰角8°~14°,孔深4~8 m,采用Ф42鉆頭進(jìn)行施工,注漿孔數(shù):61個(gè),注漿用量:70 t(2800桶)。
由圖4可知,采用注漿方式后,巷道圍巖得到改善,最大應(yīng)力約為1 MPa,出現(xiàn)在巷道底部位置[4-5]。采用方案一加固后,巷道塑性變形區(qū)域有效減小,主要集中在巷道底部及底板位置,巷道兩幫塑性變形區(qū)最大深度為2.7 m,頂板塑性變形區(qū)最大深度為0.9 m,底板塑性變形區(qū)最大深度為2.1 m。采用方案二加固后,巷道塑性變形區(qū)域明顯減小,主要集中在巷道底部位置,巷道兩幫塑性變形區(qū)最大深度為2.1 m,頂板塑性變形區(qū)最大深度為0.7 m,底板塑性變形區(qū)最大深度為1.6 m。
圖4 注漿加固位置圍巖最小主應(yīng)力云圖
在1122(3)工作面動(dòng)態(tài)注漿前,對(duì)運(yùn)順和軌順段分別進(jìn)行注漿加固試驗(yàn),試驗(yàn)段均為20 m,觀測(cè)巷道表面位移變化,每段布置2個(gè)測(cè)站。每個(gè)試驗(yàn)段第一個(gè)測(cè)站位置位于斷層影響段以里5 m,第二個(gè)測(cè)站位于斷層影響段以里10 m。
由圖5可知,采用方案一加固支護(hù)方式后,在前8 d,巷道頂?shù)?、兩幫移近量變化較大,分別達(dá)到85 mm和260 mm;在第8~25 d左右移近量變化明顯減小,頂?shù)?、兩幫移近量分別增加了50 mm、75 mm;25 d后,基本無(wú)增長(zhǎng),穩(wěn)定在135 mm、335 mm。采用方案二加固支護(hù)方式后,在前8 d,巷道頂?shù)?、兩幫移近量明顯減小,分別達(dá)到68 mm和75 mm;在第8~35 d左右移近量變化明顯減小,頂?shù)?、兩幫移近量分別增加30 mm、80 mm;35 d后,基本無(wú)增長(zhǎng),穩(wěn)定在98 mm、155 mm。相比較而言,方案二較方案一頂?shù)?、兩幫移近量分別減少27%和54%,較原支護(hù)方式(頂?shù)住蓭蛧鷰r移近量分別超過(guò)430 mm和880 mm)而言,頂?shù)?、兩幫移近量分別減少77%和85%。
圖5 巷道移近量-時(shí)間曲線
采用“加強(qiáng)支護(hù)+超前兩巷注漿”的方式加固頂幫,能有效控制巷道圍巖變形,較原支護(hù)頂?shù)住蓭鸵平糠謩e減少77%和85%。采用工作面動(dòng)態(tài)注漿,能夠明顯提高工作面回采進(jìn)度,經(jīng)統(tǒng)計(jì)回采速率由0.33 m/d提高到0.73 m/d,提高了1.2倍,提前12 d過(guò)完破碎區(qū)域,確保了安全生產(chǎn)。