邵偉晨
(四八〇五工廠上海船廠 ,上海 200135)
推進(jìn)柴油機(jī)是船舶的主動(dòng)力裝置,曲軸又是柴油機(jī)的關(guān)鍵部件,也是柴油機(jī)中重要的部件。因此,曲軸工作的可靠性在很大程度上決定了船舶能否平穩(wěn)運(yùn)行。
曲軸臂距差(以下簡(jiǎn)稱曲臂差)反映了曲軸與軸系的軸線狀態(tài)和柴油機(jī)的主軸承負(fù)荷分布均勻情況。曲臂差偏差過大將導(dǎo)致曲軸的不均勻磨損,導(dǎo)致疲勞裂紋甚至斷裂。本文通過精確測(cè)量計(jì)算某船推進(jìn)柴油機(jī)曲臂差,分析曲臂差的變化情況,采取有效措施方法,調(diào)整曲臂差達(dá)到合理范圍內(nèi),保證柴油機(jī)運(yùn)行的穩(wěn)定,確保船舶的安全航行。
某船主機(jī)是法國(guó)S.E.M.T設(shè)計(jì)的PA6系列柴油機(jī),型號(hào)為16PA6V-280STC,額定轉(zhuǎn)速1 000 r/min,凈質(zhì)量33 t。
本次高等級(jí)修理將柴油機(jī)和功率輸出傳動(dòng)件等裝置進(jìn)行了出艙大修,修后入船安裝需重新以齒輪箱為基準(zhǔn)點(diǎn),按齒輪箱、萬向聯(lián)軸器、中間支架、高彈聯(lián)軸器、主機(jī)的順序重新對(duì)中調(diào)整并連接。
根據(jù)《HHM PA6V-STC柴油機(jī)維護(hù)保養(yǎng)說明書》的要求,曲臂差是用專門的測(cè)量工具——甩檔表T042來測(cè)量的,甩檔表T042基準(zhǔn)長(zhǎng)度163 mm,質(zhì)量0.5 kg。曲臂差測(cè)量示意圖如圖1所示。
圖1 曲臂差測(cè)量示意圖
將甩檔表T042 安裝在兩平衡塊之間,如圖1(a)所示。因曲軸上安裝有活塞連桿組件,故無法進(jìn)行360°盤車測(cè)量,所以曲臂差測(cè)量通常按正車方向測(cè)量20°、90°、180°、270°、340°這5個(gè)位置,分別讀出甩檔表T042在各位置的讀數(shù)并記錄數(shù)值A(chǔ)、B、C、D、E,如圖1(b)所示。按照規(guī)范要求代入公式計(jì)算垂直、水平2個(gè)方向的曲臂差。
(1)
當(dāng)曲柄銷處于上止點(diǎn)時(shí),曲拐張開,垂直曲臂差dv為正值;當(dāng)曲柄銷處于下止點(diǎn)時(shí),曲拐并攏,垂直曲臂差dv為負(fù)值。
水平曲臂差dh:dh=D-B,
(2)
當(dāng)曲柄銷處于柴油機(jī)右側(cè)時(shí),曲拐張開,水平曲臂差dh為正值;當(dāng)曲柄銷處于左側(cè)時(shí),曲拐并攏,水平曲臂差dh為負(fù)值。曲臂差正負(fù)示意圖見圖2。
圖2 曲臂差正負(fù)示意圖
該機(jī)型曲臂差標(biāo)準(zhǔn)為:①水平及垂直曲臂差dh和dv應(yīng)處于-0.045mm至+0.045mm范圍內(nèi);② 2個(gè)相鄰曲拐的水平或垂直曲臂差之間的相差值應(yīng)小于0.045 mm;③因飛輪與設(shè)備連接,第1檔曲拐的曲臂差必須為負(fù)值。
根據(jù)工程特點(diǎn),本次安裝工藝共設(shè)計(jì)布置了3次測(cè)量來監(jiān)督、跟蹤柴油機(jī)曲臂差的工序,要求最終狀態(tài)的曲臂差在1.3所述的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。3次測(cè)量曲臂差時(shí)機(jī)分別是:①主機(jī)入船安裝在過渡基座,基座上緊固螺栓后測(cè)量曲臂差;②主機(jī)與中間支架對(duì)中調(diào)整后測(cè)量曲臂差;③主機(jī)、高彈聯(lián)軸器、中間支架、萬向聯(lián)軸器、齒輪箱等部件連接后,檢查主機(jī)與中間支架的中心并測(cè)量曲臂差。
柴油機(jī)大修后入船安裝在過渡基座上,并對(duì)主機(jī)隔振裝置進(jìn)行換新后,測(cè)量主機(jī)的8檔曲臂差值,柴油機(jī)入船后曲臂差值見表1。
表1 柴油機(jī)入船后曲臂差值 mm
柴油機(jī)滿水滿油狀態(tài),以齒輪箱輸入軸法蘭為基準(zhǔn),調(diào)整中間支架以滿足安裝萬向聯(lián)軸器的對(duì)中要求,定位中間支架。以定位后的中間支架輸入法蘭為基準(zhǔn),調(diào)整柴油機(jī)隔振裝置的調(diào)整墊片厚度,使中間支架和柴油機(jī)的相對(duì)中心滿足預(yù)對(duì)中的工藝要求,即滿足高彈聯(lián)軸器的安裝要求。調(diào)整完成后測(cè)量主機(jī)的8檔曲臂差值,高彈聯(lián)軸器連接前曲臂差數(shù)值如表2所示。
表2 高彈聯(lián)軸器連接前曲臂差數(shù)值 mm
按工藝要求安裝萬向聯(lián)軸器、中間支架、高彈聯(lián)軸器,柴油機(jī)對(duì)中數(shù)據(jù)如表3所示,高彈聯(lián)軸器連接后曲臂差數(shù)值如表4所示。
表3 柴油機(jī)對(duì)中數(shù)據(jù) mm
表4 高彈聯(lián)軸器連接后曲臂差數(shù)值 mm
通過對(duì)柴油機(jī)曲臂差的跟蹤,發(fā)現(xiàn)對(duì)柴油機(jī)的隔振裝置墊片進(jìn)行調(diào)整和對(duì)中連接對(duì)主機(jī)曲臂差的影響都非常大,且連接后第1檔曲臂差超出了柴油機(jī)曲臂差的標(biāo)準(zhǔn)范圍,需及時(shí)調(diào)整到標(biāo)準(zhǔn)值。
由于柴油機(jī)的各檔主軸承孔的同軸度、平行度等形位公差均是靠機(jī)加工來保證的,該機(jī)在本次大修過程中對(duì)各檔主軸承孔和曲軸進(jìn)行了檢查,整機(jī)裝復(fù)后進(jìn)行了出廠臺(tái)架試驗(yàn)。該機(jī)出廠證書中的曲臂差是合格的,沒有超差現(xiàn)象;查閱該機(jī)出廠臺(tái)架試驗(yàn)報(bào)告,柴油機(jī)整個(gè)運(yùn)行階段各檔主軸承溫度滿足技術(shù)要求,軸瓦沒有過熱跡象,因此排除了柴油機(jī)零部件尺寸超差導(dǎo)致曲臂差不合格的可能性。
根據(jù)不同狀態(tài)下的測(cè)量,比較表1與表2中曲臂差的變化,得出調(diào)整隔振裝置墊片厚度將影響柴油機(jī)的8檔垂直曲臂差數(shù)值的結(jié)論。比較表2和表3中曲臂差的變化情況,得出連接高彈聯(lián)軸器后對(duì)柴油機(jī)的曲臂差的影響也是非常大的結(jié)論,尤其是第1檔受影響最明顯。
經(jīng)過綜合分析,影響柴油機(jī)曲臂差的關(guān)鍵因素有2點(diǎn):①隔振裝置的墊片厚度;②與中間支架的對(duì)中狀態(tài)。
經(jīng)過分析,擬定了調(diào)整方案,分2個(gè)步驟:第一步調(diào)整隔振裝置墊片厚度;第二步調(diào)整主機(jī)與中間支架的中心值。
由于船舶設(shè)計(jì)時(shí)標(biāo)定了重要的減振降噪指標(biāo),所以,本船主機(jī)與船體的連接不再是以往所常見的剛性連接,而是采用了主機(jī)、剛性過渡基座、調(diào)整墊片、隔振裝置CGY-50、固定墊片、船體基座的多層式安裝方式。所以想要通過隔振裝置的調(diào)整墊片,重新分配隔振載荷,從而達(dá)到調(diào)整柴油機(jī)曲臂差的目的,是一項(xiàng)難度系數(shù)非常高的工作。
柴油機(jī)使用經(jīng)驗(yàn)和大量試驗(yàn)研究表明曲軸的應(yīng)力狀態(tài)實(shí)際上是與支座彎距、支承的彈性、主軸承的不同心度、軸的縱向和橫向振動(dòng)等因素有關(guān)。因此,在曲軸的設(shè)計(jì)中,運(yùn)用連續(xù)梁法來計(jì)算就能更接近曲軸的實(shí)際工作情況,計(jì)算方法主要包含2個(gè)內(nèi)容:一是將曲軸簡(jiǎn)化成一剛度相當(dāng)?shù)倪B續(xù)梁;二是用五彎矩方程式求解連續(xù)梁的支座彎矩。而在分析影響曲臂差數(shù)據(jù)超差原因的時(shí)候,同樣也可以采用連續(xù)梁法來分析判斷。
假設(shè)將16PA6V型柴油機(jī)的曲軸簡(jiǎn)化成8段由9道主軸承支撐的連續(xù)梁。軸頸支承于每個(gè)軸承中心之上,支承點(diǎn)的變形與支承反力成正比;此時(shí),再利用當(dāng)前測(cè)量的曲臂差,對(duì)照曲臂差符號(hào)判斷曲軸的狀態(tài)和主軸承的高低,得出主軸承在軸頸處的支反力大小,即通常所說的主軸承負(fù)荷大小。
根據(jù)測(cè)算結(jié)果結(jié)合長(zhǎng)期追蹤隔振裝置的蠕變特性,分別在10塊隔振裝置上增加了相應(yīng)的墊片。為消除調(diào)整后隔振裝置的負(fù)荷未立即變化導(dǎo)致的測(cè)量偏差,決定調(diào)整后分別靜置12 h、24 h,2次測(cè)量主機(jī)的8檔曲臂差值。調(diào)整后靜置12 h曲臂差數(shù)值如表5所示,調(diào)整后靜置24 h曲臂差數(shù)值如表6所示。
表5 調(diào)整后靜置12 h曲臂差數(shù)值 mm
將表5和表6進(jìn)行比較,隔振裝置的蠕變應(yīng)力在靜置12 h后基本釋放完畢,經(jīng)過12 h和24 h的2次測(cè)量,數(shù)據(jù)基本穩(wěn)定。
調(diào)整主機(jī)與中間支架的中心值,調(diào)整前中心值上下角向偏差超標(biāo)準(zhǔn),調(diào)整后中心值滿足標(biāo)準(zhǔn),主機(jī)對(duì)中數(shù)據(jù)如表7所示,對(duì)中調(diào)整后曲臂差數(shù)值如表8所示。
表7 主機(jī)對(duì)中數(shù)據(jù) mm
表8 對(duì)中調(diào)整后曲臂差數(shù)值 mm
柴油機(jī)曲臂差超差的現(xiàn)象,在經(jīng)過對(duì)主機(jī)隔振裝置的墊片的調(diào)整和主機(jī)與中間支架的對(duì)中調(diào)整后得到了明顯改善,使得8檔曲臂差數(shù)值都能滿足16PA6V-280STC柴油機(jī)曲臂差的標(biāo)準(zhǔn)。
影響曲臂差大小的因素有多種,當(dāng)有可能使曲軸發(fā)生較大變化的條件出現(xiàn)時(shí),要及時(shí)、有效地監(jiān)測(cè)曲臂差,根據(jù)測(cè)量結(jié)果正確地判斷出引起變化的真正原因,進(jìn)而采取必要的調(diào)整措施。然而,對(duì)船舶主機(jī)曲臂差的調(diào)整又是一項(xiàng)較大的現(xiàn)場(chǎng)施工工程,因此,我們要運(yùn)用科學(xué)的管理理念、引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)手段才能保證調(diào)整結(jié)果的穩(wěn)定性、有效性,確保曲軸的工作狀態(tài)穩(wěn)定,使得船舶柴油機(jī)安全可靠地運(yùn)行。