田德興,方瑞萍,普云偉,肖智斌,張興禮
(紅云紅河煙草(集團)有限責(zé)任公司會澤卷煙廠,云南曲靖 654200)
設(shè)備服務(wù)于工藝,只有做好設(shè)備的基礎(chǔ)保障工作,才能促進(jìn)工藝水平的提升。煙草制絲設(shè)備具有臺(套)數(shù)多、體型龐大、型號復(fù)雜等特點,時刻考驗著設(shè)備管理的水平。設(shè)備管理的主體是“設(shè)備”,核心是“人”,在管理者、操作者、維修者與機械設(shè)備之間,如何最大限度地發(fā)揮“人”的作用來使設(shè)備發(fā)揮最優(yōu)效能,是設(shè)備管理者需要著重思考的問題。下面將立足于生產(chǎn)實際,結(jié)合多年的制絲設(shè)備管理經(jīng)驗,以××卷煙廠的制絲線為例,探究制絲設(shè)備日常管理工作的策略,希望為制造業(yè)設(shè)備管理提供思路和方法。
設(shè)備管理涉及保養(yǎng)、點檢、維修、零配件的采購計劃及領(lǐng)用管理等多個環(huán)節(jié),理論上每部分工作應(yīng)制定相應(yīng)的管理制度、日常按照制度執(zhí)行即可,但制度能否執(zhí)行、執(zhí)行效果如何等都需要在實際運作過程中加以檢驗。
隨著卷煙品牌結(jié)構(gòu)升級,制絲線面對“多品牌、生產(chǎn)響應(yīng)多變”的生產(chǎn)模式,每天生產(chǎn)3~5 個規(guī)格品牌,生產(chǎn)組織較為緊湊,一旦發(fā)生停機斷料將導(dǎo)致頻繁等待、周轉(zhuǎn)、供絲中斷或整線設(shè)備停機等待現(xiàn)象,嚴(yán)重影響生產(chǎn)效率。隨著設(shè)備的使用,各類零配件老化、性能下降,故障頻發(fā),停機斷料的次數(shù)逐漸增多,不僅制約著工藝質(zhì)量、生產(chǎn)組織效率的提升,同時也造成一定的能源浪費。
對2019 年××卷煙廠制絲線松散回潮工序的停機斷料率進(jìn)行統(tǒng)計,結(jié)果如圖1 所示。其中,停機斷料率是停機斷料超過90 s 的次數(shù)與生產(chǎn)批次的百分比。
圖1 2019 年松散回潮工序停機斷料率統(tǒng)計
從圖1 可知,該工序2019 年綜合平均停機斷料率為6.21%,由設(shè)備故障引起的平均停機斷料率為4.75%,少數(shù)情況是由動力源不穩(wěn)定、打雷停電、物料不均勻?qū)е露铝?、操作不?dāng)?shù)纫蛩匾?。因此,只有加強設(shè)備基礎(chǔ)保障,才能有效降低停機斷料次數(shù)、降低停機斷料率。
(1)設(shè)備保養(yǎng)監(jiān)管不到位,未能很好地達(dá)到設(shè)備養(yǎng)護(hù)的目的。具體原因主要有兩個:一是制絲設(shè)備臺套數(shù)多,在時間有限、人員有限的情況下,很難保證每天對所有設(shè)備的保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查,沒有做到有效監(jiān)督,可能導(dǎo)致設(shè)備保養(yǎng)不到位的情況;二是在保養(yǎng)過程中,委外用工時有損壞設(shè)備的情況發(fā)生,尤其是光電管、劃窗閥、管線盒、管路接頭等脆弱部件,一旦損壞就會影響信號傳輸效果,從而影響生產(chǎn)的順利進(jìn)行。
(2)設(shè)備點檢管理制度不夠健全,點檢過程存在走過場的風(fēng)險。大多生產(chǎn)廠設(shè)備點檢采取MES(Manufacturing Execution System,制造執(zhí)行系統(tǒng))模塊進(jìn)行管理,每天的點檢情況通過后臺查看,往往看到的都是“點檢合格”狀態(tài),而沒有真實體現(xiàn)異常情況,從而導(dǎo)致設(shè)備故障得不到及時處理。通過分析發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致這一現(xiàn)狀的原因主要有3 個:①車間操作工老齡化嚴(yán)重,不太適應(yīng)MES 系統(tǒng)操作,即便發(fā)現(xiàn)異常也沒有通過系統(tǒng)及時報送;②責(zé)任心不夠強,部分員工未認(rèn)真細(xì)致地檢查設(shè)備;③部分新員工業(yè)務(wù)技能不夠高,不能快速、準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)問題。
(3)修理工的維修技能有待提升。部分修理工接到維修任務(wù)后,不能快速找到問題的癥結(jié),導(dǎo)致維修時長增加,影響生產(chǎn)的連續(xù)性。另外,一部分員工的學(xué)習(xí)意識不強,沒有形成學(xué)習(xí)型組織的氛圍。
(4)分析解決疑難問題的水平較弱。機械、電氣兩方面沒有充分發(fā)揮團結(jié)協(xié)作的精神,單單依靠機械修理工或電氣修理工,往往對疑難問題的分析研究不夠到位,延誤故障維修時間或根本無法維修,導(dǎo)致同一個故障出現(xiàn)多次。
3.1.1 健全設(shè)備保養(yǎng)管理制度
(1)針對制絲車間生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場范圍大、設(shè)備臺套數(shù)多以及人員有限的現(xiàn)狀,需要有計劃地進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)檢查,將車間每臺主機設(shè)備、輔聯(lián)設(shè)備、外圍配套設(shè)備的保養(yǎng)部位進(jìn)行分類,按照保養(yǎng)部位的難易程度交叉固定到日、周、月3 個層級的保養(yǎng)檢查內(nèi)容中,這樣每個部位在一個月時間中至少可以被檢查到一次。另外,應(yīng)量化設(shè)備保養(yǎng)質(zhì)量納入各崗位月底績效考核,以有效提升設(shè)備保養(yǎng)效果。
(2)對委外用工適時進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)專項培訓(xùn),提高他們的安全意識和對設(shè)備養(yǎng)護(hù)的重視程度,督促大家保養(yǎng)設(shè)備時多一點專心、用心和責(zé)任心,在不留“死角”的同時避免損壞設(shè)備的脆弱部件,日常工作中發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常問題要及時反饋。從而有效提高設(shè)備保養(yǎng)效果,降低設(shè)備脆弱部件被損壞的情形。
3.1.2 完善設(shè)備點檢及預(yù)防性維修管理制度
隨著生產(chǎn)運行,部分設(shè)備老化、性能下降,做好點檢和預(yù)防性維修是提高設(shè)備性能的基礎(chǔ),因此要將設(shè)備點檢工作作為設(shè)備管理的重點工作來抓。采取“線上”“線下”相結(jié)合的方式,提高點檢精確度。設(shè)備員將各工段的設(shè)備點檢標(biāo)準(zhǔn)通過MES 系統(tǒng)中“設(shè)備點檢”模塊“線上”推送到各臺終端機,當(dāng)班人員對照標(biāo)準(zhǔn)逐一進(jìn)行,避免了“走馬觀花”式點檢。通過MES 系統(tǒng)后臺可以直接查詢每個工段當(dāng)日是否進(jìn)行了點檢,進(jìn)一步加強了對點檢工作的監(jiān)督。同時,設(shè)備員通過“線下”現(xiàn)場指導(dǎo)的方式,對點檢關(guān)鍵部位進(jìn)行強化培訓(xùn),力促全員“心中有數(shù)”。
抓住員工利用智能手機微信聊天的習(xí)慣,操作工及機電維修人員以信息形式將點檢異常情況在微信群中進(jìn)行圖文描述,便于及時收集信息并立即進(jìn)行維修處理,大大提高了預(yù)防性維修的效率。
強化設(shè)備點檢管理,力促全員參與發(fā)現(xiàn)問題、解決問題,提高預(yù)防性維修的深度和廣度,有效降低生產(chǎn)過程中突發(fā)故障導(dǎo)致停機的情形。通過強化一級點檢,很大程度上降低“跑冒滴漏”“缺釘少帽”等導(dǎo)致的設(shè)備故障。通過強化二級點檢,實行機電修理工分線“承包制”,各自管理好自己的“責(zé)任田”,及時發(fā)現(xiàn)問題并快速處理問題,確保設(shè)備完好。
針對生產(chǎn)過程中各類頻繁導(dǎo)致停機斷料的設(shè)備問題,形成以設(shè)備員與聘任維修技師為主體的攻關(guān)小組,及時對設(shè)備存在的各類“疑難雜癥”及各類指標(biāo)短板進(jìn)行跟蹤診治,必要時請廠家到位進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。
針對日常點檢發(fā)現(xiàn)的異常問題進(jìn)行統(tǒng)計分析,針對零配件損壞、老化、磨損的部位深入進(jìn)行檢測、研判,“防患于未然”原則與“降低零配件消耗”原則相結(jié)合,利用周末停產(chǎn)或月末停產(chǎn)時間,協(xié)調(diào)相關(guān)人員展開預(yù)防性維修。
(1)以培訓(xùn)提技能。圍繞助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,以“學(xué)習(xí)型班組建設(shè)”為契機,采取“走出去、請進(jìn)來”的方式,在車間開展一系列有針對性的培訓(xùn)和技能比武,旨在提高操作工和修理工的維修技能。通過開展各類培訓(xùn),從理論上和操控上確實提高了修理工的維修技能,為日常設(shè)備維修打下了堅實的基礎(chǔ)。
(2)以競賽提技能。圍繞“加強設(shè)備管理、加大過程管控”的重點工作,開展一系列勞動競賽,旨在提高大家的業(yè)務(wù)技能和綜合素質(zhì)。
(3)以實干提技能。為切實提高青年員工的維修技能,將“一對一師帶徒”落到實處,除了培訓(xùn)外,“徒弟”在“師傅”的帶領(lǐng)下到現(xiàn)場進(jìn)行實際操作,將技能扎扎實實學(xué)到手。
制定清晰的設(shè)備管理考核辦法,將設(shè)備點檢、保養(yǎng)、維修等工作納入績效考核,將責(zé)任落實到班組,班組再落實到個人,做到責(zé)任追究不含糊,以此提高大家的重視程度,進(jìn)一步強化責(zé)任意識。
通過這些管理措施的實施,2020 年1—9 月該工序平均停機斷料率為3.78%,比2019 年的平均停機斷料率(6.21%)大大降低,如圖2 所示。經(jīng)過驗證,這些措施能夠有效降低停機斷料率,保障了設(shè)備穩(wěn)定運行,從物耗、能源、工時等方面均能帶來較好的經(jīng)濟效益。
圖2 2020 年1—9 月松散回潮工序停機斷料率統(tǒng)計
設(shè)備管理需要持續(xù)加強對設(shè)備點檢、保養(yǎng)的有效監(jiān)督,不斷提高修理人員的維修技能,以預(yù)防性維修代替計劃性維修,對設(shè)備故障的發(fā)生做到“未雨綢繆”,確保生產(chǎn)過程順暢,并借助信息化平臺助推精益設(shè)備管理。