国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

川威燒結(jié)機(jī)臺(tái)車(chē)起拱現(xiàn)象分析與處理

2021-07-20 01:20勇,賴強(qiáng)
四川冶金 2021年3期
關(guān)鍵詞:燒結(jié)機(jī)回程中心線

鄧 勇,賴 強(qiáng)

(四川川威集團(tuán)有限公司燒結(jié)廠,四川 威遠(yuǎn) 642469)

目前,國(guó)內(nèi)使用的燒結(jié)機(jī)不論大小,在沿尾部曲軌返回進(jìn)入下部回程水平軌道時(shí)都存在不同程度的起拱現(xiàn)象。川威集團(tuán)成渝釩鈦科技有限公司有兩臺(tái)帶式燒結(jié)機(jī),均為360 m2帶式燒結(jié)機(jī),其工作過(guò)程是,由傳動(dòng)裝置驅(qū)動(dòng)的頭部星輪做連續(xù)的轉(zhuǎn)動(dòng),將臺(tái)車(chē)由下部軌道經(jīng)頭部曲軌抬升至上部水平軌道,星輪齒板旋轉(zhuǎn)繼續(xù)推動(dòng)臺(tái)車(chē)車(chē)輪軸的軸套,由于星輪不停的轉(zhuǎn)動(dòng),連續(xù)的推動(dòng)下臺(tái)車(chē)一個(gè)一個(gè)被逐次抬升至水平軌道,這樣就使整個(gè)上臺(tái)車(chē)排列成直線向燒結(jié)機(jī)尾運(yùn)動(dòng),當(dāng)臺(tái)車(chē)到達(dá)機(jī)尾時(shí),因機(jī)尾曲軌內(nèi)外軌間距偏大(上部、弧形段曲軌內(nèi)外軌間距實(shí)際為400~410 mm,設(shè)計(jì)間距為370~380 mm;下部回弧段曲軌內(nèi)外軌間距實(shí)際為375~380 mm,設(shè)計(jì)間距為362 mm),導(dǎo)致臺(tái)車(chē)在尾部曲軌翻轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生切向力,這個(gè)切向力造成燒結(jié)機(jī)臺(tái)車(chē)不能平穩(wěn)回到軌道上,最終造成下回程臺(tái)車(chē)嚴(yán)重起拱。起拱現(xiàn)象如圖1所示。

圖1

同時(shí),臺(tái)車(chē)進(jìn)入回程軌道后一個(gè)接一個(gè)排列,但臺(tái)車(chē)不處于同平面狀態(tài),在運(yùn)行過(guò)程中,就存在端面板接觸面小而產(chǎn)生摩擦力,造成臺(tái)車(chē)端面板的嚴(yán)重磨損。

川威集團(tuán)燒結(jié)廠兩臺(tái)燒結(jié)機(jī)由于原始安裝原因,臺(tái)車(chē)起拱程度不完全一樣,1#燒結(jié)機(jī)起拱高度基本在30 mm至50 mm之間,2#燒結(jié)機(jī)起拱基本在20 mm至30 mm之間,對(duì)臺(tái)車(chē)壽命和生產(chǎn)穩(wěn)定造成了嚴(yán)重影響。為此,在長(zhǎng)期觀察分析研究起拱的基礎(chǔ)上,提出了對(duì)1#、2#機(jī)尾4根曲軌全部進(jìn)行更換調(diào)整,一方面通過(guò)調(diào)整保證尾部星輪軸中心線與燒結(jié)機(jī)縱向中心線垂直度的辦法,使臺(tái)車(chē)在尾輪兩側(cè)齒板上的受力達(dá)到均衡一致;另一方面對(duì)曲軌的間距重新進(jìn)行測(cè)量和調(diào)整,保證臺(tái)車(chē)?yán)@星輪齒板平滑旋轉(zhuǎn),消除臺(tái)車(chē)所受的切向力;通過(guò)這兩方面的調(diào)整達(dá)到臺(tái)力受力平衡和減少周向切向力,保證臺(tái)車(chē)實(shí)際運(yùn)行軌跡與理論軌跡一致,較好地解決了起拱問(wèn)題。

1 臺(tái)車(chē)起拱原因及危害

1.1 臺(tái)車(chē)起拱可能的原因分析

(1)根據(jù)設(shè)備安裝要求,兩臺(tái)燒結(jié)機(jī)機(jī)尾曲軌的對(duì)稱中心線與燒結(jié)機(jī)縱向中心線的對(duì)稱度為1.5 mm,頭部星輪和尾部星輪的中心線誤差每米不大于0.1 mm,曲軌內(nèi)外軌間距與設(shè)計(jì)間距誤差在2 mm以內(nèi)。但在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,當(dāng)臺(tái)車(chē)過(guò)機(jī)尾曲軌時(shí),由于機(jī)尾曲軌從起弧處至曲軌出弧處內(nèi)外軌間距相對(duì)于設(shè)計(jì)距離都偏大(最大達(dá)到18 mm),對(duì)稱中心線誤差超過(guò)3 mm,臺(tái)車(chē)出尾部星輪時(shí)在燒結(jié)機(jī)中心垂直線上受力不均,造成臺(tái)車(chē)在運(yùn)行過(guò)程中車(chē)位不正。

(2)臺(tái)車(chē)起拱是在尾部曲軌翻轉(zhuǎn)過(guò)程中逐步形成,當(dāng)臺(tái)車(chē)經(jīng)尾部曲軌翻轉(zhuǎn)后,在出曲軌時(shí),尾部星輪齒板反向推動(dòng)臺(tái)車(chē)向回程軌道運(yùn)行,齒板前弧形工作面與臺(tái)車(chē)后輪軸套接觸并產(chǎn)生推力F0,由于摩擦現(xiàn)象的存在,齒板前弧面給車(chē)輪軸一個(gè)向上的摩擦分力F1,推力F0越大則摩擦分力F1越大,當(dāng)此摩擦分力F1產(chǎn)生的力矩大于臺(tái)車(chē)自重F3的力矩時(shí),臺(tái)車(chē)后部就會(huì)被向上抬起,星輪繼續(xù)旋轉(zhuǎn),在臺(tái)車(chē)軸套離開(kāi)齒板的瞬間,緊跟的臺(tái)車(chē)前部與之接觸,并將其頂住使之無(wú)法下落。每個(gè)臺(tái)車(chē)在跟隨過(guò)程中都有此過(guò)程,從而使回程軌道上的臺(tái)車(chē)產(chǎn)生肩搭肩現(xiàn)象,造成臺(tái)車(chē)的整體起拱問(wèn)題[1]。臺(tái)車(chē)受力分析如圖2所示。

圖2

隨著時(shí)間變化,臺(tái)車(chē)后部車(chē)輪的軸套重復(fù)摩擦擠壓尾部壓軌,回程軌道出口處的上部壓軌就出現(xiàn)磨損變形,上下軌距逐漸變大,起拱現(xiàn)象會(huì)逐漸加劇。起拱現(xiàn)象如圖3所示。

圖3

1.2 起拱的危害

(1)當(dāng)起拱的臺(tái)車(chē)運(yùn)行到燒結(jié)機(jī)頭部星輪時(shí)。由于星輪的轉(zhuǎn)動(dòng),被帶上星輪的臺(tái)車(chē)和后面鋸齒狀運(yùn)行的臺(tái)車(chē)出現(xiàn)間斷,后面的臺(tái)車(chē)由于重力作用會(huì)瞬間墜落產(chǎn)生沖擊,造成臺(tái)車(chē)軸承和軌道損壞,甚至造成設(shè)備事故停機(jī),也會(huì)造成臺(tái)車(chē)端面板不均勻磨損,降低其使用壽命,增加備件消耗。

(2)在尾部回程彎軌的出口處上下軌承受不均勻脹力F2,加快彎軌的磨損,降低其使用壽命,這種不均勻的脹力還會(huì)造成彎軌與直軌連接處的鋼結(jié)構(gòu)變形、斷裂等,對(duì)設(shè)備安全運(yùn)行埋下了隱患。臺(tái)車(chē)對(duì)軌道的脹力[2]如圖4所示。

圖4

(3)臺(tái)車(chē)在尾部曲軌翻轉(zhuǎn)過(guò)程中形成起拱,增大了臺(tái)車(chē)軸套與軌道的摩擦力,造成燒結(jié)機(jī)負(fù)荷加大,從而形成燒結(jié)機(jī)電流升高,甚至嚴(yán)重時(shí)造成燒結(jié)機(jī)跳閘現(xiàn)象出現(xiàn)。

2 消除臺(tái)車(chē)起拱的措施

因臺(tái)車(chē)進(jìn)入下回程時(shí)所受脹力不均和切向力是造成臺(tái)車(chē)起拱的根本原因。根據(jù)臺(tái)車(chē)起拱的原因分析,采取以下措施來(lái)解決起拱現(xiàn)象。

2.1 首先是為曲軌的調(diào)整安裝校正基準(zhǔn),同時(shí)消除臺(tái)車(chē)因跑偏而形成與軌道的摩擦力。尾部星輪兩側(cè)齒板不均衡的受力會(huì)使臺(tái)車(chē)跑偏,跑偏使下軌臺(tái)車(chē)組合長(zhǎng)度加長(zhǎng),增大臺(tái)車(chē)組合排列后的內(nèi)部脹力,進(jìn)而加大切向分力,為此,采取重新校正頭部星輪軸中心線、尾部星輪軸中心線與燒結(jié)機(jī)縱向中心線垂直度的辦法,消除尾輪兩側(cè)齒板不均衡的受力,保證其不垂直度每米不大于0.1 mm,從而消除了臺(tái)車(chē)跑偏現(xiàn)象,消除了臺(tái)車(chē)車(chē)輪啃軌情況,減小了臺(tái)車(chē)運(yùn)行的摩擦力[3]。

2.2 解決臺(tái)車(chē)翻轉(zhuǎn)平穩(wěn)的問(wèn)題,主要就是對(duì)機(jī)尾的曲軌進(jìn)行更換,并要求達(dá)到曲軌的安裝技術(shù)要求,具體過(guò)程為:將曲軌吊裝到位后,以尾部星輪左右兩側(cè)齒板為基準(zhǔn),一方面保證曲軌與齒板間距和曲軌自身內(nèi)外軌間距達(dá)到設(shè)計(jì)數(shù)據(jù),曲軌到星輪齒板的間距控制在(80±0.5)mm;內(nèi)外軌道和進(jìn)弧段間距不大于380 mm,曲軌上弧形段平滑過(guò)渡到370 mm,再過(guò)渡到362 mm,出弧后的水平壓軌段為362 mm;另曲軌與上下水平軌道接縫處保證水平一致,其膨脹間距大于140 mm,滿足機(jī)尾移動(dòng)架的伸縮量;另一方面保證左右兩側(cè)曲軌的平行度誤差不大于0.2 mm、曲軌對(duì)稱中心線與燒結(jié)機(jī)中心線的誤差不大于1.5 mm;尾部星輪軸心線對(duì)燒結(jié)機(jī)縱向中心線的垂直度每米不大于0.1 mm。這樣就保證了臺(tái)車(chē)平穩(wěn)翻轉(zhuǎn)和車(chē)位始終在圓周上受力一致。曲軌間距如圖5所示。

圖5

2.3 其次通過(guò)減小臺(tái)車(chē)在翻轉(zhuǎn)過(guò)程中受到的周向切力,來(lái)減小臺(tái)車(chē)起拱的可能性。其具體措施是控制曲軌出弧段水平軌道間的距離,增大壓軌對(duì)臺(tái)車(chē)向下的壓力,盡可能的抵消齒板給車(chē)輪軸套向上的摩擦分力F1,從而減少臺(tái)車(chē)受到的向上切向力,消除了臺(tái)車(chē)起拱的可能性。

2.4 再者消除臺(tái)車(chē)因跑偏而形成與軌道的摩擦力,尾部星輪兩側(cè)齒板不均衡的受力會(huì)使臺(tái)車(chē)跑偏,跑偏使下軌臺(tái)車(chē)組合長(zhǎng)度加長(zhǎng),增大臺(tái)車(chē)組合排列后的內(nèi)部脹力,進(jìn)而加大切向分力,為此,采取重新校正頭部星輪軸中心線、尾部星輪軸中心線與燒結(jié)機(jī)縱向中心線垂直度的辦法,消除尾輪兩側(cè)齒板不均衡的受力,保證其不垂直度每米不大于0.1 mm,從而消除了臺(tái)車(chē)跑偏現(xiàn)象,消除了臺(tái)車(chē)車(chē)輪啃軌情況,減小了臺(tái)車(chē)運(yùn)行的摩擦力。

2.5 最后通過(guò)定期檢修臺(tái)車(chē),更換磨損嚴(yán)重的臺(tái)車(chē),更換耐磨端面板磨損不均勻的臺(tái)車(chē),并加強(qiáng)臺(tái)車(chē)車(chē)輪軸套的潤(rùn)滑維護(hù),減少滾動(dòng)摩擦阻力,減輕燒結(jié)機(jī)的整體負(fù)荷。

3 實(shí)施效果

2020年3月,利用中修更換了機(jī)尾曲軌,對(duì)軌道支座重新找正安裝,對(duì)軌距、標(biāo)高、對(duì)稱度進(jìn)行重新調(diào)整,并取得了良好效果。

(1)1#燒結(jié)機(jī)臺(tái)車(chē)后輪離開(kāi)軌道的距離由40 mm左右降到了2 mm以內(nèi)(因1#燒結(jié)機(jī)尾部星輪齒板磨損嚴(yán)重存在的摩擦力F1較大,臺(tái)車(chē)重力G對(duì)軸套向上的分力F1沒(méi)完全抵消掉),2#燒結(jié)機(jī)臺(tái)車(chē)后輪離開(kāi)軌道的距離由20 mm左右完全落回到了軌道上,兩臺(tái)燒結(jié)機(jī)基本消除了臺(tái)車(chē)起拱現(xiàn)象。

(2)減輕了臺(tái)車(chē)端面耐磨板的繼續(xù)磨損,消除了臺(tái)車(chē)對(duì)曲軌的異常磨損。

(3)降低了下回程臺(tái)車(chē)排列組合的內(nèi)部脹力,減少了臺(tái)車(chē)車(chē)輪、曲軌和水平軌道的磨損,保證了臺(tái)車(chē)運(yùn)行的平穩(wěn)性。

(4)上述情況從運(yùn)行穩(wěn)定性、備件減耗等方面綜合估計(jì)可獲得年綜合效益100萬(wàn)元左右。

4 結(jié)語(yǔ)

川威集團(tuán)燒結(jié)機(jī)臺(tái)車(chē)起拱處理實(shí)踐,說(shuō)明在不對(duì)設(shè)備結(jié)構(gòu)進(jìn)行大的改造或更換的情況下,通過(guò)對(duì)部件的調(diào)整和改進(jìn),是能夠消除臺(tái)車(chē)起拱現(xiàn)象的。通過(guò)對(duì)處理我廠燒結(jié)機(jī)臺(tái)車(chē)起拱問(wèn)題的過(guò)程進(jìn)行實(shí)際探索,找到了現(xiàn)場(chǎng)解決臺(tái)車(chē)起拱的根本原因和解決措施,為帶式燒結(jié)機(jī)起拱的處理提供了思路和方向,積累了成功的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

猜你喜歡
燒結(jié)機(jī)回程中心線
曲線間中心線的自動(dòng)創(chuàng)建方法
山鋼日鋼500m2燒結(jié)機(jī)技術(shù)優(yōu)勢(shì)及生產(chǎn)實(shí)踐
立式水輪發(fā)電機(jī)組“三條線”淺析
擺動(dòng)斜楔及其回程機(jī)構(gòu)
基于ADAMS和Pumplinx聯(lián)合仿真的柱塞泵回程盤(pán)運(yùn)動(dòng)受力薄弱點(diǎn)分析
燒結(jié)機(jī)潤(rùn)滑脂的黏附性能研究
玉鋼燒結(jié)機(jī)給料主輔門(mén)適用性改造
燒結(jié)機(jī)頭電除塵器設(shè)備的設(shè)計(jì)與應(yīng)用
春日別君