王冠翔,元平南,張耀元,馬雙政,周廣巍,南源,李元奎
(中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司,廣東 湛江 524057)
南海西部油田出水氣田地層溫度高,部分區(qū)塊具有高含凝析油的特點,井筒積液積累,氣體不能排出,影響了氣井的產(chǎn)量。泡沫排水采氣工藝具有投資小、設(shè)備簡單、應(yīng)用范圍廣等優(yōu)點,泡沫排水采氣技術(shù)被廣泛應(yīng)用。泡沫排水采氣技術(shù)主要使用起泡劑與井筒積液混合后,通入氣體產(chǎn)生大量低密度含水泡沫,氣流將泡沫帶出井筒,從而減少井筒內(nèi)積液[1-6]。
目前各大氣田使用的陽離子型起泡劑主要是含氮的有機胺衍生鹽,常用的有季銨鹽類和胺鹽類[6-11]。這些陽離子表面活性劑有較好的抗鹽能力,起泡性能、泡沫穩(wěn)定性能,但是抗凝析油能力較差,抗高溫能力有限,且易乳化。這主要是受其分子間的排布規(guī)律和分子的極性頭較大,難以形成致密的表面膜所致[12-14]。基于此,筆者以十六烷基三甲基氯化銨(CTAC)、氫氧化鈉和乙二酸為原料合成了一種陽離子表面活性劑BLA-1。通過引入親水性強的羧基增加親水性能,羧基和十六烷基基團在液體中定向排列,液體分子與兩種基團間的親和力強,相互作用減弱,使表面張力顯著下降,提高活性劑起泡能力;另外,以乙二酸取代CTAC的陰離子部分,使疏水基團在氣相與液相界面處相互排列比較緊簇,提高耐溫性能,克服對凝析油較為敏感的缺陷。本文對BLA-1的室內(nèi)評價進行了報道。
CTAC,分析純,麥克林試劑;甲醇,分析純,天津大茂化學(xué)有限公司;氫氧化鈉,分析純,廣東光華科技股份有限公司;乙二酸,分析純,麥克林試劑;丙酮,分析純,鄭州冠達化工產(chǎn)品有限公司;凝析油,南海西部海上平臺。
A601表面張力儀,美國科諾有限公司;GJS-B12K變頻高速攪拌機,青島海通達有限公司;羅氏泡排儀,上海銀澤有限公司;Axio ScopeA1偏光顯微鏡,德國萊卡有限公司;X500R QTOF傅里葉變換紅外光譜儀,深圳市深賽科學(xué)儀器有限公司。
在25 ℃,將CTAC加入到甲醇中,充分溶解后,將10%氫氧化鈉(n(CTAC)∶n(氫氧化鈉)=1∶1.05)加到溶液中,反應(yīng)3 h后,將離心過后的上清液與乙二酸(n(CTAC)∶n(乙二酸)=1∶1.1)反應(yīng),減壓蒸餾除去甲醇得白色膏狀,將白色膏狀用丙酮分多次洗滌,最后與甲醇冷卻結(jié)晶,重結(jié)晶3次,將其在真空烘箱中干燥,得到目標(biāo)產(chǎn)物BLA-1。
圖1為BLA-1的紅外光譜(溴化鉀壓片法)。
圖1 BLA-1的紅外光譜
由圖1可以看出,3 000~3 500 cm-1出現(xiàn)的羥基峰是因BLA-1吸水導(dǎo)致;1 700 cm-1出現(xiàn)羰基峰說明分子中存在羰基;2 900 cm-1出現(xiàn)飽和碳?xì)湔駝游辗澹? 300~150 cm-1多次出現(xiàn)亞甲基和甲基彎曲振動吸收峰。以上說明反應(yīng)得到了目標(biāo)產(chǎn)物BLA-1。
采用蒸餾水分別配置不同質(zhì)量濃度的BLA-1溶液,在25 ℃下測試表面張力,結(jié)果見圖2。
由圖2可以看到,起泡劑的臨界膠束濃度位0.5 g/L,γcmc為32.3 mN/m。隨著質(zhì)量濃度變大,起泡劑的表面張力先降低后趨于平穩(wěn),是因為液體表面吸附達到飽和,活性分子不能繼續(xù)富集,起泡劑的疏水基團仍想逃離水環(huán)境,導(dǎo)致親水基團朝外疏水基團朝內(nèi),形成膠團不再降低溶液的表面張力。
圖2 起泡劑的表面張力
在25 ℃和80 ℃下,分別用蒸餾水與地層水配置0.5 g/L的BLA-1、AOS12和Span-80溶液,將溶液倒入泡排儀中,加熱到目標(biāo)溫度,通入氮氣10 min后計時,記錄泡沫高度。以半衰期來衡量穩(wěn)泡能力,結(jié)果見表1。
表1 起泡性能評價
由表1可知,在25 ℃,BLA-1具有較好的起泡能力和穩(wěn)泡能力。使用蒸餾水與地層水配置溶液看出,BLA-1與該井的配伍性強。
用地層水配制質(zhì)量濃度為0.5 g/L的BLA-1溶液,加入50%凝析油,9 000 r/min高速攪拌1 min,取微量泡沫制成玻片,放大100倍在Axio ScopeA1偏光顯微鏡下觀察,并對泡沫微觀形貌進行拍照,結(jié)果見圖3。
圖3 泡沫微觀結(jié)構(gòu)
由圖3可見,泡沫剛產(chǎn)生時,泡沫大小不一,泡沫膜的厚度大,膜上排液速率比較慢,泡沫能夠穩(wěn)定在25 min內(nèi)。隨著時間的延長,根據(jù)氣體擴散理論,大氣泡中的壓力和密度均小于小氣泡,小氣泡中的氣體會自發(fā)性向大氣泡中轉(zhuǎn)移,小氣泡最終消失。大氣泡液膜上的液體逐漸減小,液膜變薄,泡沫穩(wěn)定性降低,泡沫逐漸破裂。
凝析油作為一種天然的消泡劑,存在于氣井開采的每個階段,對起泡劑的性能的影響極大,高濃度的凝析油會影響起泡劑的穩(wěn)泡性能,使其不能有效將井底積液排出。用地層水配置濃度為0.5 g/L起泡劑,室溫下測試起泡能力和攜液量,實驗結(jié)果如表2。
表2 不同含量凝析油下起泡劑性能評價
由表2可以看出,起泡劑具有較好的抗凝析油能力,凝析油含量增加,起泡高度有所下降但是仍具有較好的起泡能力和攜液能力。在凝析油含量為40%時,起泡高度為246 mm,半衰期為222 s,攜液量為16.72 mL/min,能夠達到現(xiàn)場工藝要求。
為考察抗高溫分解性能,用地層水配成0.5 g/L的起泡劑溶液,加入40%凝析油,放入老化罐中,140 ℃下滾動加熱16 h,冷卻至室溫后,評價其25 ℃起泡性能。取200 mL起泡劑溶液,以0.02 MPa的壓力向發(fā)泡管內(nèi)通入氮氣,測量攜帶出的液體量,結(jié)果見表3。
表3 老化前后起泡劑性能對比
從表3可知,經(jīng)140 ℃高溫老化16 h后,其起泡能力、攜液量沒有變化,證明該起泡劑具有良好的抗高溫分解能力,可用于高溫深井的泡沫排水。
以CTAC、氫氧化鈉和乙二酸合成了一種陽離子表面活性劑BLA-1,該劑在濃度為0.5 g/L時具有很好的起泡性能和較低的表面張力。BLA-1與常用的起泡劑相比,在25 ℃下起泡高度高達523 mm,具有更好的起泡能力和穩(wěn)泡性能。BLA-1具有較好的耐鹽性能,在80 ℃起泡高度達488 mm,與現(xiàn)場地層水具有較好的配伍性;BLA-1在140 ℃老化16 h對其性能沒有影響,可適用于深海油氣井泡沫排水作業(yè);BLA-1抗高凝析油能力強,在凝析油含量為40%時泡沫半衰期為222 s,適用于高凝析油含量的南海西部油氣井。