張學超 王學璽 黎定旺 馬 嬌
(河南中原特鋼裝備制造有限公司,河南459008)
近些年來,易切削不銹模具鋼的需求在日益提升。要提高不銹模具鋼的切削性能,目前使用最多的方法是增加鋼中硫含量,常規(guī)不銹鋼的實際硫含量多數(shù)≤0.05%,而易切削不銹模具鋼的實際硫含量都在0.05%以上。但隨著鋼中S含量的增加,材料的熱加工性能也產(chǎn)生了較大的變化,極易在調質過程中產(chǎn)生裂紋,嚴重影響成材率。公司試驗生產(chǎn)的一件大規(guī)格3Cr16NiMo+S易切削不銹模具鋼在調質后嚴重開裂,本文針對此模具鋼的開裂展開分析,明確其開裂的原因,并確定其調質工藝的改進方向。
3Cr16NiMo+S不銹模具鋼的化學成分見表1。此鋼采用電爐冶煉+真空精煉+電渣重熔方法煉制,煉鋼過程中適量加入S,以保證此不銹鋼的切削性能。
方形件:155 mm×925 mm×3200 mm
公司根據(jù)不銹模具鋼多年的生產(chǎn)經(jīng)驗和生產(chǎn)設備條件,淬火加熱溫度選擇在1020℃,冷卻過程采用常規(guī)做法,介質采用濃度為12%的水基淬火液,總冷卻系數(shù)控制在0.3 min/mm,可保證模塊的整體淬透效果和組織均勻性,水基液冷卻過程分成三段進行,目的在于減少大規(guī)格方形件淬火的開裂傾向,回火采用580℃。
試驗的易切削不銹鋼模塊在淬火結束后發(fā)生了明顯的開裂,包含了嚴重的角裂和縱向通裂,部分開裂形貌見圖1。
表1 試驗用鋼的化學成分(質量分數(shù),%)Table 1 Chemical composition of test steels(mass fraction,%)
圖1 模塊開裂形貌Figure 1 Die cracking morphology
將裂紋兩側面切開觀察,共找到兩處裂紋源,裂紋源1是由端面向內部擴展,裂紋源2在內部與裂紋源1交匯。裂紋源形貌如圖2所示。在裂紋源處制取試樣進行缺陷分析。
對裂紋源1處和裂紋源2處試樣進行化學分析,結果見表2,各化學元素成分均在合格范圍內。
圖2 裂紋源形貌Figure 2 Crack source morphology
表2 化學分析結果(質量分數(shù),%)Table 2 Chemical analysis results(mass fraction,%)
圖3 裂紋源拋光態(tài)形貌(100×)Figure 3 Polished morphology of crack source(100×)
圖4 金相組織形貌(100×)Figure 4 Metallographic structure morphology(100×)
表3 第一塊試驗鋼回火后HRC硬度檢測結果Table 3 HRC hardness test results of the first pieceof test steel after tempering
磨制拋光裂紋源1處試樣的橫向面和裂紋源2處試樣的縱向面,用顯微鏡觀察,裂紋源處均存在二次裂紋,二次裂紋開口較粗,尾端較細,沿晶分布。主裂紋及二次裂紋上存在氧化現(xiàn)象,但無夾渣、霧點狀氧化物存在,說明淬火前試驗鋼無缺陷。裂紋源處形貌見圖3。
將試樣用硝酸酒精腐蝕后觀察,裂紋源處試樣上的主裂紋及二次裂紋上無脫碳現(xiàn)象,組織與基體組織一致,都為回火索氏體+碳化物,金相組織正常。具體形貌如圖4所示。
參照GB/T 10561—2005對裂紋源2處試樣的縱向面進行非金屬夾雜物評級,A>3.0級,B為0.5級,D為1.0級,其余項目為0,即裂紋源處聚集了較多的硫化物。
回火后在試驗鋼兩端面各檢測3點洛氏硬度,硬度值達到了預期要求,說明回火溫度合適。硬度檢測結果見表3。
由上述檢測可知,裂紋源處在淬火前無表面缺陷,成分、組織正常,主要的異常點是裂紋源處存在較多的硫化物,是由試驗鋼中含硫元素較多造成的。較多硫化物的存在破壞了基體組織的連續(xù)性,降低了鋼的韌性,成為了應力集中和產(chǎn)生裂紋的根源,增大了材料的開裂傾向,特別是在方形工件的邊角部位,開裂風險更大。所以此成分的試驗鋼在利用常規(guī)的冷卻強度進行冷卻時,會在邊角近表面的硫化物聚集處造成嚴重的應力集中并開裂,后續(xù)試驗應充分考慮此成分的淬火敏感性,采取相應措施降低冷卻強度。
根據(jù)第一塊3Cr16NiMo+S易切削不銹模具鋼的調質試驗結果,調整第二塊的調質工藝,淬火加熱溫度和回火溫度不變,冷卻介質依舊采用濃度為12%的水基淬火液,水基液冷卻系數(shù)下調至0.2 min/mm,只利用水基液完成前兩段冷卻過程,第三段冷卻改為風冷。
圖5 金相組織形貌(100×)Figure 5 Metallographic structure morphology(100×)
選擇相同規(guī)格的試驗鋼按照新調整的調質工藝進行試驗,淬火結束后未出現(xiàn)開裂。
對此試驗鋼進行金相組織檢測,組織為回火索氏體+碳化物,金相組織正常,見圖5。
表4 第二塊試驗鋼回火后HRC硬度檢測結果Table 4 HRC hardness test resultsof the second test steel after tempering
回火后在試驗鋼兩端面各檢測3點洛氏硬度,硬度值達到了預期要求,即適當降低淬火冷卻強度后,未影響最終硬度值,見表4。
3Cr16NiMo+S易切削不銹模具鋼,在淬火過程由于較多硫化物的存在而增大了開裂傾向,硫化物聚集處會成為淬火應力的集中點而極易導致開裂,必須嚴格控制淬火冷卻強度,適當降低冷卻強度后可避免淬火開裂缺陷的出現(xiàn),且對回火后的硬度及組織影響較小。