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風(fēng)機空心主軸鍛造工藝研究

2021-07-07 07:09:44王景臣趙凱兵
大型鑄鍛件 2021年4期
關(guān)鍵詞:芯棒沖孔胎膜

王景臣 趙凱兵

(中國一重集團有限公司,黑龍江161042)

風(fēng)機主軸作為大型風(fēng)電機組的主要部件,其主要負(fù)責(zé)承受扭矩作用,對其性能要求很高。風(fēng)機軸的尺寸越來越大,對鍛造工藝要求越來越高,需要合適的水壓機載荷和工輔具,生產(chǎn)難度較大。

近期,我公司承制了某風(fēng)機空心主軸,材質(zhì)為34CrNiMo6,法蘭直徑?2242 mm,長度1442.5 mm,內(nèi)孔呈階梯孔,凈重10.886 t,主軸加工圖見圖1,性能要求見表1。按EN 10228-3:1998進行超聲檢測,質(zhì)量等級達到3級。由于法蘭直徑大且總長度短(法蘭直徑/長度=1.55),法蘭成形難度較大,同時影響鍛件材料收得率??紤]產(chǎn)品批量較大,鍛造工藝需盡可能減少鍛造火次來減少鍛造成本。如果考慮模鍛或沖形方案,模擬所需鍛造壓力較大且操作復(fù)雜,不易批量化組織生產(chǎn)。

表1 主軸性能要求Table1 Spindle performance requirements

1 初步鍛造方案

該空心主軸難點在于法蘭直徑較大且長度短,不易鍛造到成品尺寸,考慮模鍛利用專用沖頭,漲出中間直段同時連帶增大法蘭直徑,此方案模擬效果不理想,存在漲形風(fēng)險,不能確定實際漲形量能否達到模擬值。采用一錠出兩件,法蘭在兩端,長主軸芯棒拔長出成品,氣割成兩件,但此方法操作水平要求高且法蘭易變形。

圖1 主軸加工圖Figure 1 Spindle machining diagram

圖2 鍛件圖Figure 2 Forging diagram

最終確定用胎膜先將法蘭鐓粗到成品尺寸再采用沖孔、芯棒拔長的方式,經(jīng)過核算鍛件毛坯重18.73 t,鍛件圖見圖2,鍛造初步方案采用29 t鋼錠,鍛造工序:接錠切水口棄料→壓鉗口、鐓粗拔長、氣割鉗把→預(yù)鐓粗(高壓風(fēng)管吹掃外圓鐵皮)、閉式胎膜成形、鐓粗法蘭出成品→從法蘭端面放置?600 mm空心沖子沖孔、清毛刺→?580 mm芯棒拔長出成品,四火次鍛造完成。

2 試制過程出現(xiàn)的問題

試制過程中出現(xiàn)如下問題:

(1)采用閉式胎膜成形法蘭(見圖3),60 MN水壓機鐓粗開邊,法蘭下部充不滿,當(dāng)法蘭鼓肚接觸到胎膜凸臺時,法蘭邊緣溫度下降比較快且胎膜凸臺對法蘭有束縛,最終導(dǎo)致法蘭下部充不滿,同時為了使法蘭下部充滿,反復(fù)開邊法蘭導(dǎo)致法蘭端面凹凸不平,影響鍛件尺寸,坯料利用率難以提升,同時生產(chǎn)效率比較低,增加了鍛造火次。

(2)法蘭端面進行沖孔,引起法蘭拉延變形,需增加修形工序,沖孔后小頭端毛刺需及時清理,清理毛刺后才可用芯棒拔長,增加了鍛造火次。

3 鍛造方案改進

通過研究,對風(fēng)機主軸鍛造方案進行改進:

(1)閉式胎膜成形法蘭改為開式胎膜成形法蘭(見圖4),即將閉式胎膜上方凸臺氣割掉,法蘭在鐓粗開邊成形時沒有束縛,在高溫下法蘭快速成形且表面質(zhì)量好。

圖3 最初法蘭成形方案Figure 3 Initial forming scheme of flange

圖4 改進后的法蘭成形方案Figure 4 Improved forming scheme of flange

(2)法蘭成形后,從水口端(小頭端)放置沖子進行沖孔,避免法蘭端面沖孔引起法蘭拉延變形而需增加修形工序的問題。

(3)選用28 t大下注錠,投制?600 mm實心沖子,減少沖脫重量,每個鍛件可節(jié)省鋼水1 t。根據(jù)下注錠鍛實心件質(zhì)量情況,后期全面推廣全錠身下料(不切除錠身水口棄料),鋼錠減小到27 t。

(4)沖孔改為從水口端沖孔,沖孔毛刺不影響軸頸芯棒拔長,胎膜成形法蘭到軸頸拔長合并為一火次。鍛造火次由四火次壓減為兩火次出成品。鍛造周期長,加熱次數(shù)多,往往在鍛造之后內(nèi)部晶粒十分粗大而且很不均勻,鍛造火次減少解決了鍛后熱處理后晶粒度不合格的質(zhì)量風(fēng)險。

改進后鍛造工藝流程:接錠切水口棄料→壓鉗口、鐓粗、拔長、氣割下料→胎膜鐓粗出法蘭、?600 mm實心沖子沖孔、芯棒拔長出軸頸,兩火次鍛造出成品。鍛造全流程在60 MN水壓機上實現(xiàn)鍛造。

4 實際生產(chǎn)中的操作改進

根據(jù)優(yōu)化后的工藝進行生產(chǎn),約95%鍛件兩火次出成品,少數(shù)三火次出成品。通過實際交檢發(fā)現(xiàn)交檢合格率較高,但是優(yōu)級品率較低,經(jīng)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)鍛件主要存在法蘭端面有折傷,法蘭與細(xì)桿不同心,通過查詢記錄發(fā)現(xiàn)存在50~110 mm偏心,小頭端出現(xiàn)長短面等問題。為進一步提升空心主軸鍛件整體質(zhì)量,提高優(yōu)級品率,根據(jù)實際生產(chǎn)情況對生產(chǎn)操作進行了改進。

優(yōu)化措施:

(1)鍛造過程主要注意鍛件表面鐵皮的清理,法蘭開邊時,嚴(yán)格控制壓下量和兩錘搭接量,來提高法蘭表面質(zhì)量。

(2)沖孔時沖子需水口端居中,盡量選用爐溫較好的加熱爐進行加熱,改善偏心情況,法蘭可進行米字形布砧,避免法蘭不圓,影響與軸徑同心度。

(3)減少Ⅱ、Ⅲ部直徑余量,尤其Ⅲ部直徑余量,如果滿足長度及時氣割。

5 結(jié)束語

經(jīng)過實際生產(chǎn)的檢驗,修改鐓粗胎膜形狀,由法蘭端沖孔改為從小頭端沖孔,工藝方案優(yōu)化后,空心主軸每件至少節(jié)省一火次,降低能耗,提高鋼錠利用率2%以上,生產(chǎn)效率提升30%,生產(chǎn)操作改進后,鍛件表面質(zhì)量顯著提升,提高了優(yōu)級品率,鍛件成品各部尺寸余量合理,無因尺寸問題導(dǎo)致的返修件。

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