羅強(qiáng)
(宜賓海豐和銳有限公司,四川 宜賓 644002)
天原集團(tuán)海豐和銳有限公司(以下簡(jiǎn)稱“海豐和銳”)現(xiàn)有2套離子膜裝置,其中I線于2007年7月投產(chǎn),有8臺(tái)高電流密度電解槽;II線于2012年2月投運(yùn),采用10臺(tái)藍(lán)星(北京)化工機(jī)械有限公司NBZ-2.7膜極距復(fù)極式電解槽。2套裝置都實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)周期、安全、平穩(wěn)、高效運(yùn)行。
氯氣含水量過(guò)高,不但影響到后續(xù)工段的使用,而且會(huì)腐蝕氯壓機(jī)及管道,影響其使用壽命,給正常生產(chǎn)造成影響。氯氣在濃硫酸中的溶解度很小。使用濃硫酸作為干燥劑,干燥效果高、吸水性強(qiáng),能可靠穩(wěn)定保證在線氯中含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)低于0.005%。
電解產(chǎn)生的氯氣要降溫減小飽和水蒸氣分壓,減少氯氣中的含水量。隨后氯氣進(jìn)入填料干燥塔底部,由下至上經(jīng)過(guò)填料層與塔頂噴淋下來(lái)的硫酸充分接觸,氯氣中的水分被硫酸充分吸收。硫酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)降至75%~76%時(shí),用泵送至稀硫酸儲(chǔ)槽。
在該工段實(shí)現(xiàn)硫酸濃度在線監(jiān)控變化,否則硫酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)下降至75%后,吸收水分的能力降低,不僅干燥效果差,而且腐蝕設(shè)備和管道。通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工況進(jìn)行深度分析推敲,在硫酸泵出口設(shè)計(jì)在線濃度檢測(cè)旁通管路回至填料塔。
改造前氯氣干燥工藝流程如圖1所示。
圖1 改造前氯氣干燥系統(tǒng)圖Fig.1 Process flow diagram of chlorine drying system before improvement
本次改造采用InPro7250 PFA感應(yīng)式電導(dǎo)率傳感器配套M400 IND智能數(shù)字濃度儀,內(nèi)置實(shí)際濃度曲線H2SO4(32%~84%),輸出模擬量接入DCS系統(tǒng)來(lái)實(shí)時(shí)監(jiān)控硫酸濃度變化。
通過(guò)在線硫酸濃度檢測(cè)即可實(shí)現(xiàn)在線濃度—加酸流量自動(dòng)串級(jí)控制。在硫酸循環(huán)泵出口處安裝自控調(diào)節(jié)閥,以液位作為主對(duì)象,控制泡罩—填料塔底液位,塔底循環(huán)液濃度在線檢測(cè)控制泡罩—填料塔濃硫酸加入量,實(shí)現(xiàn)濃度、濃硫酸加入流量串級(jí)控制。硫酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)降至75.5%時(shí),排酸調(diào)節(jié)閥將其送至稀硫酸儲(chǔ)槽,達(dá)到最優(yōu)經(jīng)濟(jì)高效運(yùn)行的目的。
硫酸在線濃度安裝圖如圖2所示,檢測(cè)結(jié)果如圖3所示。
圖2 硫酸在線濃度安裝圖Fig.2 Installation diagram ofsulfuric acid concentration on-line analyzer
圖3 硫酸在線濃度曲線圖Fig.3 Curve of on-line detected sulfuric acid concentration
海豐和銳的氯氣干燥采用兩段填料塔+填料泡罩組合塔方式工藝,濃硫酸從儲(chǔ)槽下方出來(lái)后,經(jīng)過(guò)濾器除去雜質(zhì),由隔膜泵打出,經(jīng)板式換熱器降溫后進(jìn)入填料泡罩組合塔頂部,填料泡罩組合塔中的硫酸通過(guò)溢流管溢流至二段填料塔。二段填料塔中的硫酸用泵打出,經(jīng)過(guò)冷卻器后從塔頂噴淋下來(lái),與至下而上的氯氣逆流接觸吸水。二段填料塔的硫酸通過(guò)溢流管溢流至一段填料塔,一段填料塔中的硫酸用泵打出后經(jīng)冷卻器降溫,從塔頂噴淋下來(lái),與從冷卻段出來(lái)的濕氯氣逆流接觸,吸收其中的水分。當(dāng)硫酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)下降至75%~76%時(shí),通過(guò)自控閥打到廢酸儲(chǔ)槽存放并出售。
改造后氯氣干燥工藝流程如圖4所示。
圖4 改造后氯氣干燥流程圖Fig.4 Process flow diagram of chlorine drying system after improvement
氯氣干燥系統(tǒng)的濃度自動(dòng)串級(jí)控制。這種控制方式同時(shí)兼顧濃硫酸加入量和排酸濃度控制,能有效快速控制新酸補(bǔ)充量,同時(shí)精準(zhǔn)控制排酸濃度,實(shí)現(xiàn)排酸濃度穩(wěn)定。
濃度串級(jí)控制方框圖如圖5所示。
圖5 濃度串級(jí)控制方框圖Fig.5 Block diagram of concentration cascade control
氯氣干燥系統(tǒng)第一填料干燥塔液位控制采用串級(jí)控制。液位波動(dòng)時(shí),這種控制方式能及時(shí)調(diào)整外排硫酸量,保證第一填料干燥塔液位穩(wěn)定。
填料塔液位控制方框圖如圖6所示。
圖6 填料塔液位控制方框圖Fig.6 Block diagram of control of packed tower level
采用液位邏輯比例控制,當(dāng)液位高于或低于工況設(shè)定偏差時(shí),自動(dòng)按照邏輯執(zhí)行補(bǔ)充酸閥開(kāi)關(guān)控制。硫酸儲(chǔ)槽配置方框圖如圖7所示。
圖7 硫酸儲(chǔ)槽配置方框圖Fig.7 Block diagram of sulfuric acidstorage tank configuration
保證氯氣的進(jìn)口溫度、排酸濃度、填料塔液位等指標(biāo)在工藝指標(biāo)要求范圍內(nèi),以確保氯氣干燥處理自控可靠穩(wěn)定[1]。①氯氣溫度經(jīng)冷卻器控制指標(biāo)12~13 ℃;②嚴(yán)格控制濃硫酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)在75%~76%;③控制出塔氯氣溫度低于20 ℃。經(jīng)過(guò)不斷改進(jìn)自控技術(shù)和嚴(yán)格工藝控制,最終將硫酸酸耗控制在13.25 kg/t左右。
自控提升前,2019年8—12月的硫酸消耗統(tǒng)計(jì)依次為:15.30、14.96、15.01、15.11和14.89 kg/t,平均14.94 kg/t。
自控提升后,2020年1—5月的硫酸消耗統(tǒng)計(jì)依次為:13.51、13.03、13.11、13.23和13.30 kg/t,平均13.23 kg/t。
濃硫酸氯氣干燥自控邏輯效果圖如圖8所示。
圖8 濃硫酸氯氣干燥自控邏輯效果圖Fig.8 Logic effect diagram of automatic control of chlorine drying by concentrated sulfuric acid
氯氣干燥系統(tǒng)通過(guò)裝置自控優(yōu)化后,對(duì)運(yùn)行工況數(shù)據(jù)指標(biāo)進(jìn)行了長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行數(shù)據(jù)分析。此次自控優(yōu)化提升在設(shè)備管理、工藝管理、運(yùn)行操作、裝置經(jīng)濟(jì)性運(yùn)行等多個(gè)方面得到了顯著提升,目前氯氣干燥裝置在保證氯中含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)低于0.005%的前提下,噸堿濃硫酸消耗長(zhǎng)期穩(wěn)定控制在13.23 kg/t左右。直接經(jīng)濟(jì)效益以燒堿產(chǎn)能42萬(wàn)t/a、濃硫酸價(jià)格350元/t計(jì),每年節(jié)約費(fèi)用25.137萬(wàn)元。