杜顯超 田文超
(陜西大秦環(huán)境科技有限公司,陜西西安 710000)
隨著環(huán)保要求的日益嚴(yán)格,市場迫切地需要更加安全穩(wěn)定的脫硝技術(shù)。尿素催化水解和精準(zhǔn)噴氨技術(shù)都是對選擇性催化還原(SCR)脫硝技術(shù)的優(yōu)化,獨(dú)立運(yùn)用已日趨成熟,但聯(lián)合運(yùn)用尚無先例。通過在實(shí)際工程中的聯(lián)合運(yùn)用,與傳統(tǒng)工藝相比,節(jié)能減排效果十分明顯。
SCR脫硝技術(shù)具有技術(shù)成熟、運(yùn)行穩(wěn)定、效率高等特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于火電、焦化、冶金等行業(yè)。隨著我國大氣污染排放要求日趨嚴(yán)格化,節(jié)能、降耗將是SCR脫硝技術(shù)探索完善的方向。
SCR法脫硝工藝還原劑主要為氨氣,氨氣由氨水、液氨或尿素制備,目前大多數(shù)現(xiàn)役火力發(fā)電機(jī)組SCR脫硝還原劑氨氣主要來源于液氨蒸發(fā)工藝。
由于液氨具有毒性、熱敏性、火災(zāi)危險性,大量儲存被視為重大危險源,經(jīng)濟(jì)性僅次于液氨但安全性卻遠(yuǎn)高于液氨的尿素成為氨的理想來源。尿素是一種不易燃、無毒的固體物料,其運(yùn)輸方便并能長期儲存。國家能源局下發(fā)的《切實(shí)加強(qiáng)電力行業(yè)危險化學(xué)品安全綜合治理工作的緊急通知》,要求積極開展液氨罐區(qū)重大危險源治理,加快推進(jìn)尿素代替液氨升級改造進(jìn)度[1]。
現(xiàn)今成熟的尿素制氨技術(shù)分為尿素?zé)峤庵瓢焙湍蛩厮庵瓢?。尿素?zé)峤饧夹g(shù)的原理是利用高溫空氣或煙氣加熱分解尿素,直接生成5%濃度氨氣的熱空氣;尿素水解技術(shù)的原理是利用低壓蒸汽加熱尿素溶液,使其發(fā)生水解反應(yīng)產(chǎn)生氨氣,生成的氣體中包含二氧化碳、水蒸氣和氨氣[2]。尿素制氨技術(shù)對比見表1。
表1 尿素制氨工藝技術(shù)對比
尿素水解技術(shù)相較熱解技術(shù)具有能耗低、尿素利用率高、產(chǎn)生氨氣純度高、無中間副產(chǎn)物等明顯優(yōu)點(diǎn)。尿素水解技術(shù)的原理是尿素水溶液在一定溫度下發(fā)生水解反應(yīng),生成的氣體中包含二氧化碳、水蒸氣和氨氣。其化學(xué)反應(yīng)式為:
NH2CONH2+H2O=NH2COONH4
NH2COONH4=2NH3↑+CO2↑
綜合反應(yīng):(NH2)2CO+H2O=CO2↑+2NH3↑
尿素催化水解技術(shù)是在普通尿素水解技術(shù)的基礎(chǔ)上衍生出的改進(jìn)技術(shù),它是在水解過程中加入一種催化劑,極大地提高了水解反應(yīng)速率,能耗水平較尿素?zé)峤庥泻艽蠼档?,反?yīng)速率又比普通尿素水解提高很多[3]。
催化水解反應(yīng)方程式為:
(NH2)2CO+催化劑+H2O→中間產(chǎn)物+CO2↑
中間產(chǎn)物→2NH3↑+催化劑
綜合反應(yīng):(NH2)2CO+H2O=CO2↑+2NH3↑
催化劑主要成分:磷酸鹽類,性質(zhì)類似于尿素,不含重金屬成分,安全環(huán)保,廉價易得,且催化劑基本不消耗(會隨排污少量排掉)。催化劑影響見表2。
表2 反應(yīng)速率對比 J/mol
通過添加催化劑,改變了反應(yīng)路徑,反應(yīng)速率常數(shù)增加,從而大大加快反應(yīng)速率,達(dá)到平衡所需要的時間縮短,響應(yīng)速度增加且運(yùn)行溫度降低。
2019年A公司在B公司的脫硝改造項目中,還原劑制備選擇了尿素催化水解工藝,工藝流程見圖1。B公司位于某工業(yè)園區(qū),為響應(yīng)國家環(huán)保政策,降低NOX的排放,使NOX排放濃度小于50 mg/Nm3,對2臺13.5萬kW鍋爐進(jìn)行煙氣脫硝治理。
圖1 工藝流程
尿素溶解罐位于零平面以下,儲罐內(nèi)設(shè)有加熱盤管。將除鹽水注入溶解罐至一定液位并加熱,袋裝尿素拆袋后直接倒入溶解罐,在溶解罐中制成40%~50%濃度的尿素溶液。配置好的尿素溶液經(jīng)溶解混合泵輸送至尿素溶液儲罐。尿素溶液儲罐通過加熱措施使溶液保持在60~70℃,防止因溫度過低造成尿素結(jié)晶。
尿素溶液輸送泵將儲罐內(nèi)的溶液輸送至尿素水解反應(yīng)器中,在低壓蒸汽(壓力0.7~1.0 M P a、溫度165~180℃)和催化劑的共同作用下進(jìn)行水解反應(yīng),產(chǎn)生氨氣、二氧化碳、水蒸氣混合氣。
混合氣經(jīng)由壓力調(diào)節(jié)后與熱稀釋風(fēng)(鍋爐一次風(fēng))通過氨空氣混合器混合,混合稀釋氨濃度至5%以下,最后進(jìn)入SCR反應(yīng)器內(nèi)進(jìn)行脫硝反應(yīng)。氨氣流量通過流量控制調(diào)節(jié)模塊調(diào)節(jié)。
水解系統(tǒng)投運(yùn)后,在BMCR工況下,原煙氣中NOX含量為400 mg/Nm3(干基、6%氧含量)時,脫硝效率大于87.5%,水解器出口氨氣量141 kg/h,尿素耗量為252 kg/h(2臺鍋爐,4臺反應(yīng)器,干尿素量)。成品氣成分見表3。
表3 成品氣品質(zhì)
在實(shí)施精準(zhǔn)噴氨之前,NOX的超低排放技術(shù)主要通過增加催化劑層數(shù)來實(shí)現(xiàn),但是由于NOX測量的時變性和滯后性,傳統(tǒng)PID控制依靠NOX目標(biāo)值與設(shè)定值偏差來指導(dǎo)噴氨調(diào)節(jié)開度總會產(chǎn)生延遲,并且由于煙氣濃度場、速度場分布不均勻,在這種情況下,如果仍采用平均化的噴氨策略,煙氣中的NOX與NH3很難均勻混合,即使增加催化劑層數(shù),也無法避免出現(xiàn)以下幾種常見問題[4]:
(1)局部氨濃度過量,造成過高的氨逃逸,氨氣與被催化劑氧化的SO3反應(yīng)生成NH4HSO4,堵塞空氣預(yù)熱器。
(2)局部氨濃度過低,導(dǎo)致局部區(qū)域NOX排放出現(xiàn)波動性超標(biāo)。
因此,均勻精準(zhǔn)噴氨技術(shù)應(yīng)該從源頭上使NOX與NH3合理匹配,使脫硝催化劑發(fā)揮其最大效果,對實(shí)現(xiàn)NOX超低排放具有重要意義。
在B公司脫硝改造項目中,提高SCR脫硝效率的措施也同時實(shí)施,通過CFD模擬完成對原脫硝系統(tǒng)流場分區(qū)優(yōu)化,結(jié)合NOX分區(qū)多點(diǎn)同步檢測及主回路前饋預(yù)測控制等技術(shù)手段,實(shí)現(xiàn)了對噴氨量精準(zhǔn)控制??刂扑悸芬妶D2。
圖2 控制思路
B公司1號、2號機(jī)組(2×135 MW)SCR脫硝模擬內(nèi)容包括檢測壓力損失、速度場。在催化劑頂部上游檢測了速度分布。
在噴氨格柵(AIG)前500 mm處檢測速度分布。該100%橫截面速度分布的相對標(biāo)準(zhǔn)偏差為14.45%,模擬結(jié)果見圖3。
圖3 噴氨格柵前的速度分布(CFD模擬)
在第一層催化劑入口前500mm處檢測速度分布。該100%橫截面速度分布的相對標(biāo)準(zhǔn)偏差為8.76%,模擬結(jié)果見圖4。
圖4 催化劑入口的速度分布(CFD模擬)
在催化劑入口前500 mm處對氨的濃度分布進(jìn)行了檢測。氨濃度分布相對標(biāo)準(zhǔn)偏差為3.77%,模擬結(jié)果見圖5。
圖5 催化劑入口氨濃度分布(CFD模擬)
針對現(xiàn)有機(jī)組NOX測量的滯后性,傳統(tǒng)PID控制策略帶來的SCR出口NOX波動大、平均值低的現(xiàn)象,通過預(yù)測控制手段,采用入口多點(diǎn)測量技術(shù)來解決[5]??刂七壿嬕妶D6。
圖6 控制邏輯
針對SCR出口NOX濃度不均勻,在出口多點(diǎn)測量的基礎(chǔ)上,采用分區(qū)測量控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)“在線調(diào)平”。出口設(shè)置多點(diǎn)同時抽取監(jiān)測平均值,配合多點(diǎn)逐一測量預(yù)設(shè)偏差計算,流程見圖7。
圖7 噴氨格柵流程
通過CFD氣流模擬,對SCR反應(yīng)器進(jìn)口煙道及反應(yīng)器本體氣流進(jìn)行數(shù)值模擬,合理布置氨空混合器及倒流板,提高氨空混合器質(zhì)量,保證煙氣通過脫硝反應(yīng)器滿足以下條件:入口煙氣流速偏差<±15%(均方根偏差率);入口煙氣流向<±10°;入口煙氣溫度偏差<±10℃;NH3/NOX摩爾比絕對偏差<5%;降低脫硝氨的消耗量6%~9%;有效控制降低脫硝出口氨逃逸量,從而減緩空預(yù)器內(nèi)氨結(jié)晶引起的堵塞現(xiàn)象;脫硝反應(yīng)器出口NOX濃度分布均勻度相對降低10%左右;SCR尿素耗量227 k g/h,年運(yùn)行時間8 000 h,可節(jié)約尿素201.6 t/a;如尿素價格為2 000元/t,則可節(jié)省40.32萬元/a。
尿素水解+精準(zhǔn)噴氨聯(lián)合技術(shù)在火電廠的運(yùn)用,既提高了SCR工藝的安全性、穩(wěn)定性、靈活性和反應(yīng)效率,又減少了還原劑消耗和能量消耗,在今后的SCR工藝改造中極具推廣價值。