王 哲, 萬 夫, 杜志杰, 陳瑞峰
(1.中國石油川慶鉆探工程有限公司 安全環(huán)保質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院, 廣漢 618300;2.西安摩爾石油工程實驗室, 西安 710065)
近年來,川渝地區(qū)鉆井數(shù)量隨頁巖氣的大力發(fā)展逐年增多[1-2],而鉆鋌作為底部鉆具組合的主要組成部分,具有剛度大、壁厚大等特點,在鉆進過程中起到給鉆頭施壓、平穩(wěn)鉆頭、防止井斜的作用,但因其地質(zhì)結(jié)構(gòu)與工程條件復(fù)雜多變,致使鉆鋌失效事故頻發(fā)。據(jù)不完全統(tǒng)計,川渝地區(qū)在2012~2018年間鉆鋌失效事故高達117次,平均每次事故導(dǎo)致時間損失達45.72 h,不僅嚴重威脅到現(xiàn)場工作人員的生命安全,而且鉆鋌失效會引發(fā)停工、鉆具打撈,甚至封井、側(cè)鉆等問題,嚴重增加鉆井成本。
某井下部鉆具組合由外徑為311.15 mm PDC的鉆頭和3個外徑分別為228.60,203.20,165.10 mm的鉆鋌組成,據(jù)調(diào)查顯示,該氣井鉆至井深3 080 m,在2 665.49~3 080.31 m井段起下鉆,循環(huán)測斜后起鉆。當靠近鉆頭卸下第一柱3根鉆鋌中外徑為228.60 mm的鉆鋌時,發(fā)現(xiàn)該鉆鋌外螺紋斷裂。該鉆鋌在該井使用近50 d(天),鉆井累計進尺超過3 000 m,鉆鋌的正常工作壽命不低于2 a(年),該鉆鋌在此井場使用前,在管具站進行了30 mm的接頭切除處理,重新車削螺紋,并經(jīng)3次探傷檢驗合格,為一級鉆鋌。該鉆鋌材料為415H鋼,外徑為228.60 mm,內(nèi)徑為72.47 mm,主臺肩倒角直徑為217.78 mm,螺紋扣型為7-3/8REG(正規(guī)扣)。對該井段內(nèi)氣體成分進行測量,發(fā)現(xiàn)含有H2S,體積分數(shù)為1.8%(含量約27 g·m-3)。為了找到該鉆鋌的斷裂原因,筆者前往現(xiàn)場調(diào)研并對斷裂鉆鋌進行了檢驗及分析,以期為預(yù)防鉆具失效提出合理的建議。
對斷裂鉆鋌進行宏觀觀察,可見斷裂位置在外螺紋處,距離主臺肩17 mm(根部第2牙),見圖1a);外螺紋斷口外側(cè)平坦,存在疲勞臺階,屬多源疲勞斷裂,見圖1b);主臺肩面有腐蝕坑,見圖1c);螺紋底部存在細小裂紋且有黃褐色腐蝕產(chǎn)物,見圖1d)。
圖1 斷裂鉆鋌斷口不同位置的宏觀形貌Fig.1 Macro morphology of fracture of fractured drill collar:a) overall morphology of fracture; b) fatigue step; c) corrosion morphology of main shoulder surface;d) crack morphology at the bottom of thread
將斷口附近螺紋底部的疲勞裂紋機械打開,經(jīng)醋酸纖維素+丙酮清理后,置于掃描電鏡(SEM)下觀察,其SEM形貌見圖2??梢娏鸭y源區(qū)以周期解理斷裂為主,并伴有沿晶特征,裂紋擴展區(qū)存在疲勞輝紋。
圖2 螺紋底部疲勞斷口不同位置的SEM形貌Fig.2 SEM morphology of fatigue fractureat the bottom of thread:a) crack source area; b) crack growth area
對臺肩根部斷口裂紋源區(qū)附近和腐蝕坑分別進行能譜(EDS)分析,結(jié)果顯示斷口不同位置均存在硫元素,其中臺肩根部腐蝕坑EDS分析結(jié)果見圖3,可見硫元素質(zhì)量分數(shù)為0.27%,因此判斷硫元素造成晶界損傷,使裂紋沿晶擴展。
圖3 臺肩根部斷口腐蝕坑EDS分析結(jié)果Fig.3 EDS analysis results of fracture of corrosionpit on shoulder root
根據(jù)GB/T 13298-2015《金屬顯微組織檢驗方法》的技術(shù)要求在斷裂鉆鋌螺紋底部取金相試樣,試樣經(jīng)鑲嵌、研磨和拋光后,用體積分數(shù)為4%的硝酸酒精溶液浸蝕,然后使用光學(xué)顯微鏡進行觀察。該鉆鋌顯微組織正常,為回火索氏體,晶粒度為6.5級,其非金屬夾雜物等級為A0,B1.0,C0.5,D0.5,見圖4;螺紋底部存在多處腐蝕坑和裂紋,裂紋徑向深度約為2 mm,見圖5。
圖4 斷裂鉆鋌螺紋底部顯微組織形貌Fig.4 Microstructure morphology at the bottom offractured drill collar thread
圖5 斷裂鉆鋌螺紋底部形貌Fig.5 Bottom morphology of fractured drill collar thread:a) crack; b) corrosion pit
在斷裂鉆鋌的斷口附近取樣,采用ARL3460型直讀光譜儀對其進行化學(xué)成分分析,結(jié)果如表1所示,可見該鉆鋌的化學(xué)成分符合SY/T 5144-2013《鉆鋌》的技術(shù)要求。
表1 斷裂鉆鋌的化學(xué)成分(質(zhì)量分數(shù))Tab.1 Chemical compositions of fractured drillcollar (mass fraction) %
在斷裂鉆鋌斷口附近沿軸向分別取直徑為12.50 mm的圓棒拉伸試樣和規(guī)格為10 mm×10 mm×55 mm的夏比V型缺口沖擊試樣,根據(jù)ASTM A370:2017StandardTestMethodsandDefinitionsforMechanicalTestingofSteelProducts的技術(shù)要求,在21 ℃下進行拉伸和沖擊試驗,結(jié)果見表2,可知該鉆鋌的力學(xué)性能符合API Spec 7-1:2006SpecificationforRotaryDrillStemElements的技術(shù)要求。
在斷裂鉆鋌上取硬度環(huán),采用電子布氏硬度計,根據(jù)ASTM E10:2018StandardTestMethodforBrinellHardnessofMetallicMaterials的技術(shù)要求進行布氏硬度試驗,結(jié)果見表3??梢娿@鋌材料硬度符合API Spec 7-1:2006的技術(shù)要求(≥285 HB)。
表3 斷裂鉆鋌的布氏硬度試驗結(jié)果Tab.3 Brinell hardness test results of fractured drill collar HB
失效鉆鋌的化學(xué)成分、顯微組織和力學(xué)性能均符合API Spec 7-1:2006對鉆鋌材料的技術(shù)要求。經(jīng)調(diào)研,該鉆鋌在使用前進行了切扣并重新車削新螺紋,連續(xù)使用時間累計50 d,存在疲勞累積。通過宏觀分析和SEM分析可以判斷,失效鉆鋌的斷裂性質(zhì)為腐蝕疲勞斷裂。鉆鋌斷裂失效過程為:鉆井液與鉆鋌接觸腐蝕形成腐蝕坑→力學(xué)因素與腐蝕疲勞協(xié)同作用促使疲勞裂紋萌生→裂紋擴展→斷裂。斷裂的原因有以下3個方面。
(1) 密封不良。鉆鋌裂紋源區(qū)附近的螺紋側(cè)面和主臺肩面均存在腐蝕坑和裂紋,且在螺紋底部發(fā)現(xiàn)黃褐色腐蝕產(chǎn)物,螺紋臺肩根部能譜分析表明,裂紋和腐蝕坑不同部位均存在硫元素。因此判斷是由于鉆鋌在服役過程中主臺肩面和螺紋配合面密封不良,溶有H2S的鉆井液沖蝕臺肩面和外螺紋根部,形成腐蝕坑,旋轉(zhuǎn)鉆進時,復(fù)雜的力學(xué)因素(如鉆鋌自轉(zhuǎn)產(chǎn)生的交變彎曲應(yīng)力、鉆鋌克服井壁摩擦阻力產(chǎn)生的扭轉(zhuǎn)作用力、承受自身和鉆桿重力的拉伸載荷等)與腐蝕協(xié)同作用促使疲勞裂紋萌生,裂紋產(chǎn)生后快速擴展最后導(dǎo)致鉆鋌斷裂[3-7]。
(2) 應(yīng)力集中。宏觀分析表明,該鉆鋌外螺紋斷口起源于螺紋根部,并在公扣距離端面第2牙處斷裂失效,裂紋源區(qū)存在較多疲勞臺階,屬于多源疲勞斷裂。研究表明,鉆鋌螺紋連接處與鉆鋌本體相比,剛度較小,截面形狀復(fù)雜,易出現(xiàn)應(yīng)力集中,是鉆鋌的薄弱位置,斷裂也主要集中在螺紋2~3牙處。在井底鉆進過程中螺紋承受復(fù)雜的交變應(yīng)力,在循環(huán)載荷作用下,應(yīng)力集中處首先產(chǎn)生微區(qū)塑性變形,隨著載荷的增加,微裂紋在該薄弱處萌生并快速擴展為宏觀可見的裂紋,裂紋快速擴展導(dǎo)致鉆鋌最終斷裂[8-12]。
(3) 疲勞累積。該氣井為一口頁巖氣井,鉆遇地層包括近920 m的沙溪廟組,其巖石主要以泥巖、細砂巖、灰?guī)r為主,非均質(zhì)性強,在鉆進過程中很容易發(fā)生憋鉆、跳鉆現(xiàn)象,使鉆鋌局部過載,隨著鉆鋌使用時間增加,疲勞累積,當超過累計疲勞損傷點時即產(chǎn)生裂紋,導(dǎo)致鉆鋌斷裂[13]。
針對以上3種影響鉆鋌使用壽命的因素,提出了幾點改進措施。(1)按標準上扣扭矩上扣并均勻涂抹螺紋脂,提高螺紋間密封性;(2)向含有H2S井的鉆井液中加入緩蝕劑,以緩解腐蝕性氣體對鉆鋌的腐蝕;(3)使用螺紋底部圓角半徑較大、應(yīng)力集中較小的數(shù)字型螺紋替換正規(guī)螺紋;(4)在螺紋上加工結(jié)構(gòu)合理的應(yīng)力分散槽,降低螺紋處的應(yīng)力集中[14];(5)針對復(fù)雜井,選擇合理的鉆壓、鉆速及縮短鉆鋌螺紋探傷周期。采用以上措施改進后,鉆鋌斷裂數(shù)量明顯減少。
(1) 失效鉆鋌斷裂性質(zhì)為腐蝕疲勞斷裂,主要原因為鉆鋌主臺肩面密封不良,導(dǎo)致鉆井液沖蝕臺肩面和外螺紋根部,形成腐蝕坑,在鉆鋌旋轉(zhuǎn)鉆進時,受到循環(huán)應(yīng)力與腐蝕的共同作用,疲勞裂紋萌生并快速擴展,最后導(dǎo)致鉆鋌斷裂。
(2) 建議按標準上扣扭矩上扣并均勻涂抹螺紋脂,提高螺紋間密封性;向含H2S的氣井中加入緩蝕劑;使用數(shù)字型螺紋替換正規(guī)螺紋并加工結(jié)構(gòu)合理的應(yīng)力分散槽;針對復(fù)雜井,選擇合理的鉆壓、鉆速及縮短鉆鋌螺紋探傷周期等。