李洪華 劉強(qiáng)
關(guān)鍵詞:精益生產(chǎn);生產(chǎn)周期;作業(yè)面積;產(chǎn)能提升
0 引言
近年來,A 公司積極響應(yīng)國家“一帶一路”戰(zhàn)略,開發(fā)沿線沿路國家市場。KD 車間是A 公司的一個包裝車間,主要工作是包裝汽車零部件發(fā)運到海外市場。未來幾年海外市場訂單增長迅速,對KD 車間產(chǎn)能需求很大。目前車間年產(chǎn)能已遠(yuǎn)不能滿足市場需求,亟需提升產(chǎn)能。
精益生產(chǎn)方式源于日本豐田汽車公司所創(chuàng)立的TPS,其追求消滅一切浪費的思想稱為精益思想。本文參考多個精益生產(chǎn)應(yīng)用實例[1-3],在精益思想指導(dǎo)下,應(yīng)用精益生產(chǎn)、IE 等工具[4],分析與改進(jìn)KD 車間產(chǎn)能,以期達(dá)到未來幾年產(chǎn)能需求。
1 產(chǎn)能影響因素分析
KD車間生產(chǎn)布局如圖1,按所包裝零件大小,分為小件包裝區(qū)(紙箱件)、大件包裝區(qū)。主要工藝流程為:收貨——包裝——拼箱——虛擬拼柜——裝車發(fā)運,其中拼箱工藝只有小件需要。目前KD車間年產(chǎn)能為5 568個集裝箱,已不能滿足未來幾年7000個集裝箱的產(chǎn)能需求。
經(jīng)過調(diào)研分析,影響KD車間產(chǎn)能有3個主要因素:①生產(chǎn)周期:物料流經(jīng)各環(huán)節(jié)時間縮短,減少在制品/ 成品積壓,提升單位時間產(chǎn)出;②有效作業(yè)面積:增加車間有效作業(yè)面積,產(chǎn)能提升;③有效工作時間:工作時間增加,產(chǎn)能提升,但目前車間工作時間為11+11,已接近極限。因此,選取縮短生產(chǎn)周期 、增加車間有效作業(yè)面積作為本次改善重點。
1.1生產(chǎn)周期分析
根據(jù)物料流經(jīng)各環(huán)節(jié)的特點,將周期時間按收貨- 緩存、包裝、成品- 發(fā)運3 個時間段進(jìn)行統(tǒng)計,其中收貨- 緩存時間為2.65天,包裝區(qū)域時間為0.20 天,成品- 發(fā)運2.92 天,從收貨到發(fā)運整個生產(chǎn)周期時間為5.77 天。從人、機(jī)、料、法、環(huán)等多方面對影響生產(chǎn)周期的因素進(jìn)行分析,主要影響因素如圖2 所示。
1.2 作業(yè)面積分析
KD車間主要工藝是零部件包裝,對設(shè)備依賴程度較低,優(yōu)化現(xiàn)有空間,增加包裝作業(yè)場地,較少成本投入將獲得較大產(chǎn)能提升。如車間布局,車間室內(nèi)面積為9 600 m2,其中虛擬拼柜區(qū)為500 m2,木箱存放區(qū)為900 m2,存在改進(jìn)空間。
2 產(chǎn)能改進(jìn)方案與效果
2.1 縮短生產(chǎn)周期
2.1.1 收貨——緩存時間改進(jìn)
減少收貨時間:①根據(jù)供應(yīng)商送貨頻次大小,合理分配送貨到達(dá)時間窗口,避免集中時間段送貨造成擁堵;②應(yīng)用IE 工具ECRS優(yōu)化收貨流程,取消不必要的標(biāo)簽打印,簡化方法使用Pad移動收貨,平均收貨時間從40 min 減至21 min。
減少緩存時間:①供應(yīng)商準(zhǔn)時到貨率低,影響訂單包裝發(fā)運,造成積壓,嚴(yán)重影響產(chǎn)能。針對該問題,一方面加強(qiáng)供應(yīng)商準(zhǔn)時到貨率考核,同時積極為供應(yīng)商分憂,由改進(jìn)前供應(yīng)商自行送貨方式(問題點:訂單波動易造成送貨車輛裝載率低,送貨成本高),改成“循環(huán)取貨”方式[5],提升送貨車輛裝載率,降低送貨成本,準(zhǔn)時到貨率由46% 提升到77%。
②改善前來料區(qū)物料混合存放,造成配送效率低,通過優(yōu)化來料區(qū)布局,采用按訂單按車型分區(qū)集中存放,同時分時間段按車型集中配送。
經(jīng)以上改進(jìn)后,收貨- 緩存時間由2.65 天降至1.61天。
2.1.2 包裝區(qū)域時間改進(jìn)
針對員工包裝技能差、操作存在較多浪費等問題,開展“員工技能培訓(xùn)+ 精益改善培訓(xùn)+ 勞動競賽”,激發(fā)全員參與包裝效率提升,共完成30 余項改善,包裝區(qū)域時間從0.20 天降至0.11 天。
2.1.3 成品-發(fā)運時間改進(jìn)
①優(yōu)化排產(chǎn)方式,改進(jìn)前按“供應(yīng)商每天均衡到貨”方式排產(chǎn)包裝,導(dǎo)致成品積壓嚴(yán)重。優(yōu)化后“按發(fā)運訂單拉動,以每天發(fā)運量最大”方式排產(chǎn)包裝,有效減少成品積壓,并節(jié)約場地面積。
②優(yōu)化發(fā)運方式(圖3),改善前在車間內(nèi)部虛擬拼柜2.5 個集裝箱,由平板車運送至廣州港裝柜。改善后在車間內(nèi)部虛擬評估1 個集裝箱,由平板車運送至柳東庫,由鐵路運送至廣州港裝柜,發(fā)運效率提升25%,縮短周期0.70 天,節(jié)省場地面積120m2。經(jīng)以上改進(jìn)后,成品- 發(fā)運時間由2.92 天降至1.60 天。
2.2 增加有效作業(yè)面積
目前木箱存放區(qū)用于存放成品木箱,占用場地面積900 ㎡。優(yōu)化現(xiàn)有方式,把原來由供應(yīng)商運送成品木箱至存儲區(qū)的方式,改為運送木箱邊板至存儲區(qū),然后現(xiàn)場根據(jù)包裝需要組裝成成品木箱,節(jié)約面積450 m2。另外,在優(yōu)化發(fā)運方式時,虛擬拼柜區(qū)節(jié)省場地面積120 m2。車間改進(jìn)前后布局對比如圖4 所示,新增大件包裝面積480 m2,新增發(fā)運泊位1 個,可提升產(chǎn)能367 個集裝箱。
2.3 總體改進(jìn)效果
KD車間實施改善后,產(chǎn)能逐步開始提升,改進(jìn)前后產(chǎn)能輸出情況如圖5 所示。以單月最大產(chǎn)量計算,全年產(chǎn)能可達(dá)10164個集裝箱(注:以9月產(chǎn)量計算),產(chǎn)能由改善前的5 568 個集裝箱提升到10164個,在較小的投入情況下,達(dá)到了提升產(chǎn)能的目標(biāo)(目標(biāo)為7000個集裝箱)。
3 結(jié)束語
精益生產(chǎn)是一種文化、一種理念。本文在精益思想指導(dǎo)下,靈活應(yīng)用精益生產(chǎn)、IE 等工具對KD車間影響產(chǎn)能的因素進(jìn)行分析,并提出改進(jìn)方案,在較小投入情況下達(dá)到了產(chǎn)能提升目標(biāo),可為同類車間或生產(chǎn)線提升產(chǎn)能提供參考。持續(xù)改進(jìn)是一個階梯上升、永無止境的過程,后續(xù)將持續(xù)優(yōu)化員工操作效率,不斷提升KD車間產(chǎn)能,并建立一套適合KD車間的精益體系。