向幸 劉見 徐厚友 郝玉澤 王彪
(中鋼集團武漢安全環(huán)保研究院有限公司 武漢 430081)
高斯模型認為氣團的濃度分布服從正態(tài)分布,在許多試驗中被認為合理,是計算釋入大氣中的氣載污染物下風(fēng)向濃度應(yīng)用最廣的方法,主要分為高斯煙羽模型[1-2](適用于點源的連續(xù)擴散)和高斯煙團模型(適用于點源的瞬時擴散)。某鋼鐵公司在設(shè)備檢修、調(diào)試、空載運行和試車后,開始試生產(chǎn)時發(fā)生了一起氣燒石灰窯高爐煤氣泄漏致使3人死亡、6人受傷的較大煤氣中毒事故。該事故高爐煤氣持續(xù)泄漏,本文采用高斯煙羽模型,通過模擬分析結(jié)果得出了事故發(fā)生的原因,針對該起事故提出了預(yù)防建議。
2017年8月2日上午,某鋼鐵公司氣燒石灰窯承包商(以下簡稱承包商)準備當(dāng)天點火生產(chǎn),需要使用高爐煤氣。17時左右,承包商作業(yè)人員李某甲打開通往氣燒石灰窯煤氣主管道上的高爐煤氣眼鏡閥(DN500 mm);19時49分,李某甲打開燒嘴前的煤氣調(diào)節(jié)總閥,承包商作業(yè)人員方某、李某乙、王某在現(xiàn)場配合。此時圍管煤氣壓力為4.18 kPa;20時09分,氣燒石灰窯圍管煤氣壓力上升至8.63 kPa,李某甲、王某、方某3人將點燃的淋過柴油的棉絮從窯頂上料口丟入作為引火源。隨后李某甲打開氣燒石灰窯第1組燒嘴;21時09分,李某甲打開第2組燒嘴,煤氣壓力出現(xiàn)波動(期間李某丙來到現(xiàn)場,李某乙、王某離開現(xiàn)場); 23時39分,李某甲打開第3組燒嘴,煤氣壓力再次下降;23時49分,圍管煤氣壓力降至2.90 kPa,燒嘴不能穩(wěn)定燃燒,火焰熄滅,又因窯內(nèi)溫度較低無法使煤氣復(fù)燃,煤氣持續(xù)從燒嘴噴出,經(jīng)窯底出料口外泄并擴散至高爐上料休息室區(qū)域。
期間,李某甲從氣燒石灰窯操作室(以下簡稱操作室)出來至窯出料口處中毒倒地,李某丙在其身后約1 m處中毒倒地,方某在李某丙身后約7 m處中毒倒地。
8月2日23時50分—8月3日2時,煤氣外泄擴散超過2 h后,高爐上料休息室內(nèi)6人中毒。
氣象資料顯示,8月3日0—3時,當(dāng)?shù)販囟仍?6~27 ℃,靜風(fēng),基本無雨,能見度較好(900~2 400 m),氣壓在99.3~99.5 kPa,相關(guān)氣象要素如表1所示。事發(fā)區(qū)域氣象情況不利于煤氣擴散。
表1 8月3日0—3時事故現(xiàn)場相關(guān)氣象要素
(1)高爐煤氣泄漏部位。事故氣燒石灰窯異常熄火后,因烘窯時間短、窯內(nèi)溫度較低,煤氣不能復(fù)燃且持續(xù)噴出。因高爐煤氣密度比空氣略大,烘窯過程中未運行廢氣抽風(fēng)機,窯內(nèi)石灰石料面距窯頂上料口高度有限,無法形成煙筒效應(yīng);加之當(dāng)晚氣壓較低且無風(fēng),烘窯時的松料操作使下部料層間隙比上部料層大,煤氣主要向氣燒石灰窯下部流散,最終主要從窯下部出料口外泄。
(2)煤氣擴散區(qū)域及影響。通過現(xiàn)場勘驗和計算,高爐煤氣以石灰窯出料口為中心,以0.43 kg/s的泄漏速率、1 200 m3/h的泄漏量向外擴散(高爐煤氣密度為1.296 kg/m3,正常生產(chǎn)時總管流量約7 500 m3/h,事故時管道閥門開度為0.16,根據(jù)閥門前后壓差計算當(dāng)時流量約1 200 m3/h)。煤氣持續(xù)泄漏10 min后,在擴散半徑10 m處,煤氣體積分數(shù)達1.28%;煤氣持續(xù)泄漏2~2.5 h后,泄漏量約2 400~3 000 m3,在擴散半徑34 m處(上料休息室門口),煤氣體積分數(shù)約0.046 6%;在擴散半徑30.5 m處(上料休息室朝向石灰窯方向的開窗),窗戶下沿處煤氣體積分數(shù)約0.052 3%。
(3)事故發(fā)生區(qū)域人員情況。承包商當(dāng)班人員3人,某鋼鐵公司高爐上料班當(dāng)班人員6人。
某鋼鐵公司有1座179 m3高爐,配套2臺900 m3/min離心鼓風(fēng)機(1用1備),1臺54 m2燒結(jié)機,1座240 t/d球團豎爐和1座180型氣燒石灰窯,設(shè)計年產(chǎn)鑄造用生鐵25萬t。具體生產(chǎn)工藝流程如圖1所示。
圖1 鑄造用生鐵項目生產(chǎn)工藝流程
該企業(yè)廠區(qū)西南角布置1座179 m3高爐,高爐往東依次排列有高爐原料場、燒結(jié)、球團廠房。高爐原料場往北是高爐原料運輸皮帶,皮帶通廊下方布置有高爐上料、燒結(jié)休息室。事故氣燒石灰窯位于高爐原料運輸皮帶通廊北30.5 m,氣燒石灰窯往東21.5 m布置有氣燒石灰窯操作室。氣燒石灰窯包括立窯本體、煤氣和空氣預(yù)熱器及風(fēng)機(西向5.6 m)、除塵器(西向11.8 m)、氣燒石灰窯成品庫(北向)以及操作室。煤氣管道走向及石灰窯周邊環(huán)境示意如圖2所示。
圖2 煤氣管道走向及石灰窯周邊環(huán)境示意(單位:m)
2.3.1 高爐煤氣運行系統(tǒng)
該高爐煤氣額定發(fā)生量為32 000 m3/h,主要煤氣用戶為高爐熱風(fēng)爐、燒結(jié)、球團及氣燒石灰窯,其中,熱風(fēng)爐用量為13 000 m3/h,燒結(jié)機用量為5 000 m3/h,球團機用量為4 100 m3/h,石灰窯用量為8 000 m3/h;剩余煤氣經(jīng)放散管(管口高度為30 m)直接對空排放,放散無溫度監(jiān)控和滅火裝置。該煤氣放散管設(shè)置高度和高爐煤氣排放方式不符合《中華人民共和國大氣污染防治法》第四十九條及《工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程》(GB 6222—2005)[3]的相關(guān)要求。
2.3.2 高爐煤氣主要性質(zhì)特性
高爐煤氣是高爐冶煉過程的副產(chǎn)品,是無色、無味、易燃、易爆、有毒的混合氣體,主要成分有N2、CO、CO2等,如表2所示,相對空氣密度約0.9~1.1,熱值約3 349~4 187 kJ/m3,著火溫度約700~800 ℃,燃燒溫度為1 470 ℃,爆炸極限為30.8%~89.5%。
表2 高爐煤氣成分 %
高爐煤氣產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)式為
C+O2=CO2
(1)
C+CO2=2CO
(2)
3CO+Fe2O3=2Fe+3CO2
(3)
2.3.3 高爐煤氣管道系統(tǒng)
該高爐產(chǎn)生的高爐煤氣經(jīng)重力除塵器、布袋除塵器等裝置除塵后匯入凈煤氣管道,通過架空管道送往高爐熱風(fēng)爐、燒結(jié)、球團及氣燒石灰窯等用戶,總管與各用戶支管間設(shè)置有蝶閥和眼鏡閥隔斷。事故氣燒石灰窯的高爐煤氣主管管徑為DN500 mm、長度約40 m,經(jīng)手動蝶閥(DN500 mm)調(diào)節(jié)后進入煤氣圍管,再經(jīng)手動閘閥(DN100 mm)到達燒嘴燃燒。
2011年7月,某鋼鐵公司自行設(shè)計和組織建設(shè)事故氣燒石灰窯(氣燒石灰窯系統(tǒng)缺乏明確的行業(yè)和地方設(shè)計標準和建設(shè)規(guī)范),如圖3所示。
圖3 氣燒立窯結(jié)構(gòu)示意(單位:mm)
2012年5月,事故氣燒石灰窯完工,無竣工驗收資料。2014年3月,承包商對該石灰窯電氣控制部分進行建設(shè)安裝,委托某工控公司開發(fā)了“氣燒窯自動化監(jiān)控系統(tǒng)”,主要將助燃風(fēng)機、冷卻風(fēng)機、煤氣電動閥門等電氣設(shè)備操作控制集成到操作室遠程操作,對煤氣、助燃空氣壓力、石灰窯溫度檢測、視頻監(jiān)控等運行參數(shù)集成顯示和監(jiān)控。8月2日,在石灰窯點火生產(chǎn)前,該“自動化監(jiān)控系統(tǒng)”中相關(guān)壓力、溫度等參數(shù)因故障不能反映數(shù)據(jù),承包商未進行修復(fù)便點火生產(chǎn)。
根據(jù)《工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程》中“7.1.1當(dāng)燃燒裝置采用強制送風(fēng)的燃燒燒嘴時,煤氣支管上應(yīng)安裝止回裝置或自動隔斷閥,在空氣支管上應(yīng)設(shè)置泄爆膜”以及“7.1.2煤氣、空氣管道應(yīng)安裝低壓報警裝置”的規(guī)定,某鋼鐵公司未按規(guī)程要求安裝止回裝置或自動隔斷閥,未安裝低壓報警裝置。
根據(jù)現(xiàn)場勘驗、數(shù)據(jù)采集、氣象條件、相關(guān)人員問詢,采用相關(guān)數(shù)學(xué)模型分析,判定高爐煤氣持續(xù)外泄擴散后的總量、范圍、濃度以及事故影響。
該事故系統(tǒng)無煤氣流量檢測,無泄漏速率的直接數(shù)據(jù),此處根據(jù)煤氣總管設(shè)計流量和閥門開度折算。
總管設(shè)計流量M=7 500 m3/h,事故發(fā)生時閥門開度為0.16,則煤氣實際流量m=M×0.16=1 200 m3/h,已知高爐煤氣密度為1.296 kg/m3,則質(zhì)量泄漏速率為0.43 kg/s。
高爐煤氣在泄漏源附近擴散,在泄漏源上方形成氣團并在大氣中擴散。氣團的擴散模式與氣團性質(zhì)、大氣穩(wěn)定度、風(fēng)速、風(fēng)向、地表粗糙度等因素有關(guān)。高爐煤氣密度與空氣相近,可不考慮重氣(密度相比空氣大)效應(yīng),適合使用高斯模型來分析高爐煤氣泄漏點下風(fēng)向的煤氣濃度分布情況。該事故高爐煤氣持續(xù)泄漏,適合采用高斯煙羽模型。
根據(jù)高斯煙羽模型,恒定氣象條件下(風(fēng)向、風(fēng)速、大氣穩(wěn)定度不隨時間變化)高架點源連續(xù)排放,考慮煙羽在地面全反射后,泄漏點下風(fēng)向的某點(x,y,z)煤氣質(zhì)量濃度可計算為
(4)
式中,Q為連續(xù)泄漏流量,kg/s;u為平均風(fēng)速,m/s;x為泄漏點下風(fēng)向距離,m;y為橫風(fēng)向距離,m;z為離地面的距離,m;He為泄漏點高度,m;σy、σz為y、z方向擴散系數(shù)。
若地區(qū)大氣穩(wěn)定度按B級考慮,則σy=0.32x(1+0.000 4x)-1/2,σz=0.24x(1+0.000 1x)-1/2。有關(guān)參數(shù)如下:平均風(fēng)速u取0.9 m/s;高爐煤氣中CO體積分數(shù)取30%;只考慮下風(fēng)向軸線處濃度,y取0 m;石灰窯噴嘴泄漏源高度He取3.2 m。
對于連續(xù)泄漏,根據(jù)以上模型,計算結(jié)果如表3所示。
表3 事故石灰窯高爐煤氣連續(xù)外泄時下風(fēng)向距離及濃度
根據(jù)空氣中CO體積分數(shù)、吸入時間與中毒癥狀的關(guān)系,分析高爐煤氣連續(xù)泄漏形成的氣團引發(fā)人員中毒的影響范圍[4],結(jié)果如表4所示。
表4 高爐煤氣連續(xù)泄漏形成的氣團引發(fā)中毒的影響范圍
續(xù)表4
根據(jù)現(xiàn)場勘驗,距石灰窯10 m范圍內(nèi)有3人煤氣中毒死亡。根據(jù)以上分析,煤氣以0.43 kg/s的速率長時間持續(xù)泄漏,距泄漏點10 m處體積分數(shù)可達0.237 4%,短時間吸入有眩暈至中毒死亡的危險,分析結(jié)果與現(xiàn)場勘驗基本一致。若煤氣中毒死亡發(fā)生在煤氣泄漏初始階段,接觸到的煤氣體積分數(shù)也有可能高于0.237 4%(見第3.3節(jié)分析)。
根據(jù)現(xiàn)場勘驗,距石灰窯31.5 m處上料值班休息室內(nèi)有2人中毒昏厥。根據(jù)表4,在煤氣以一定速率長時間持續(xù)泄漏的情況下,距泄漏點37 m處CO體積分數(shù)為0.04%,25 m處CO體積分數(shù)為0.08%,34 m處CO體積分數(shù)為0.046 6%。而現(xiàn)場(距石灰窯34 m處值班室外側(cè)門)實際測量CO體積分數(shù)為0.04%,考慮到救援時休息室的門已敞開、煤氣已擴散,認為分析結(jié)果與現(xiàn)場勘驗信息基本一致。根據(jù)表4,判定該事故煤氣泄漏已經(jīng)持續(xù)2 h以上。
另外,休息室面向石灰窯的墻開設(shè)窗戶,窗戶下沿距地面1.8 m,與石灰窯水平間距30.5 m,根據(jù)以上模型,煤氣持續(xù)泄漏時窗戶下沿處CO體積分數(shù)為0.052 3%,而此處地面CO體積分數(shù)為0.053 5%,與上段分析結(jié)果相差不大,因此,煤氣外泄擴散濃度可以排除窗戶高度的影響。
假設(shè)煤氣以0.43 kg/s的速率從石灰窯上料口(距地面高度31.5 m)持續(xù)泄漏,根據(jù)高斯煙羽模型式(4),其地面體積分數(shù)近似正態(tài)分布,在某一點(94 m)處達到最大,約0.002 5%。而該濃度的煤氣不會導(dǎo)致距石灰窯10 m范圍內(nèi)人員中毒死亡,由此排除高爐煤氣泄漏口在石灰窯頂部的假設(shè)。
高爐煤氣持續(xù)泄漏,距泄漏源一定距離的某固定點位煤氣濃度隨泄漏時間逐步增大。為了分析泄漏初期人員吸入高濃度煤氣中毒的情況,適合使用半球模型。該模型認為泄漏的煤氣以理想狀態(tài)呈半球狀向外擴散,半球分內(nèi)外兩層,內(nèi)層濃度分布均勻,具有50%的泄漏量,外層呈高斯分布,具有另外50%的泄漏量。設(shè)泄漏時間為t,則泄漏氣體中CO體積為
(5)
根據(jù)CO體積分數(shù)C可計算高爐煤氣形成的有毒氣體體積V為
(6)
根據(jù)得出的V可計算高爐煤氣泄漏影響半徑R為
(7)
根據(jù)式(5)~式(7),得出高爐煤氣影響半徑與泄漏量(泄漏時間)的關(guān)系為
(8)
可化簡為
(9)
根據(jù)式(9),由CO體積分數(shù)C和泄漏時間t,可計算出對應(yīng)的中毒影響范圍。
為了分析開始泄漏時人員吸入高濃度煤氣的中毒情況,選擇表2中有代表性的體積分數(shù)(0.32%、0.64%、1.28%)作為危險值。根據(jù)上述計算和分析,氣體泄漏速率持續(xù)為0.43 kg/s,泄漏后以半球形向周圍擴散,根據(jù)上述公式,得到在不同泄漏時間下泄漏氣體形成的毒性氣體范圍,如表5所示。
表5 高爐煤氣泄漏時間與影響范圍的關(guān)系
根據(jù)表5,高爐煤氣泄漏10 min、距泄漏點10 m處CO體積分數(shù)可達1.28%,可使吸入人員3 min內(nèi)死亡,此分析與現(xiàn)場勘驗情況(距泄漏點10 m范圍內(nèi)3人煤氣中毒死亡)一致;泄漏10 min、距泄漏點33 m處CO體積分數(shù)可達0.04%,隨著泄漏時間的增加,距泄漏源一定距離的固定點位煤氣濃度會逐漸增加并趨于穩(wěn)定(見表3和表4長時間連續(xù)泄漏的分析結(jié)果),此分析與現(xiàn)場勘驗情況(距泄漏點34 m處休息室內(nèi)有2人昏厥)一致。
(1)根據(jù)總管設(shè)計流量及閥門開度,計算出高爐煤氣泄漏速率約0.43 kg/s。
(2)根據(jù)高斯煙羽模型,若該事故中高爐煤氣從石灰窯頂部上料口持續(xù)泄漏,到達地面后最大體積分數(shù)為0.002 5%(距石灰窯94 m處),不會導(dǎo)致?lián)腋G下方地面10 m范圍內(nèi)人員中毒死亡,由此排除泄漏點為石灰窯頂部上料口。
(3)根據(jù)半球模型,高爐煤氣從出料口以0.43 kg/s速率泄漏10 min時,距泄漏點10 m處CO體積分數(shù)可達1.28%,可造成吸入人員短時間內(nèi)中毒死亡;根據(jù)高斯煙羽模型,高爐煤氣從出料口以0.43 kg/s速率長時間持續(xù)泄漏時,距泄漏點34 m處CO體積分數(shù)為0.046 6%,吸入2 h內(nèi)會有頭痛、眩暈等癥狀,分析結(jié)果與現(xiàn)場人員中毒情況基本一致。
(4)據(jù)事故信息,8月3日2時30分,在休息室內(nèi)發(fā)現(xiàn)2人昏厥,測量得到煤氣體積分數(shù)為0.04%;根據(jù)計算,煤氣長時間持續(xù)泄漏、距泄漏點34 m處休息室的CO體積分數(shù)為0.046 6%,又根據(jù)中毒時間與癥狀關(guān)系,判定煤氣泄漏持續(xù)2 h以上??紤]到救援時休息室的門已經(jīng)敞開,利于煤氣擴散,認為分析結(jié)果與現(xiàn)場勘驗基本一致。
(5)高爐煤氣以0.43 kg/s速率持續(xù)泄漏2 h以上,泄漏量至少為3 110 kg(約2 400 m3)。
(6)導(dǎo)致該起煤氣中毒事故的直接原因是承包商在高爐煤氣點火時違反規(guī)程,在煤氣低壓報警、聯(lián)鎖等安全設(shè)施缺失的情況下,烘窯操作不當(dāng),窯內(nèi)煤氣燃燒過程中異常熄滅且無法復(fù)燃,煤氣從石灰窯下部出料口持續(xù)外泄,操作人員在無個人防護、無檢測報警儀器狀態(tài)下盲目靠近石灰窯,導(dǎo)致事故發(fā)生。
(1)氣燒石灰窯系統(tǒng)目前應(yīng)用較為廣泛,但缺少相關(guān)的國家、行業(yè)及地方設(shè)計標準和建設(shè)規(guī)范,建議盡快制定頒布,從源頭上加以規(guī)范。
(2)從安全、環(huán)保、節(jié)能減排等方面,進一步規(guī)范冶金企業(yè)高爐煤氣的利用和放散。
(3)冶金企業(yè)應(yīng)嚴格落實新、改、擴建項目“三同時”制度,強化全過程風(fēng)險辨識和隱患排查;嚴格安裝必要的安全設(shè)施設(shè)備并確保其有效運行;在生產(chǎn)、復(fù)產(chǎn)前應(yīng)制定專項方案,并組織專項方案的論證與完善。
(4)應(yīng)積極推廣應(yīng)用安全先進技術(shù),對煤氣點火等較大危險作業(yè)實施遠程化、自動化操作,減少作業(yè)人員進入煤氣危險區(qū)域的時間和頻次。