魏 昂
(中交一航局第三工程有限公司,遼寧 大連 116001)
針對(duì)同一施工區(qū)域、相同施工特點(diǎn)的大型外海深水獨(dú)立墩重力式碼頭施工,筆者所在團(tuán)隊(duì)結(jié)合在老30萬(wàn)t原油碼頭施工經(jīng)驗(yàn)總結(jié)的基礎(chǔ)上,堅(jiān)持技術(shù)攻關(guān)創(chuàng)新,在新30萬(wàn)t原油碼頭施工中采用整平船機(jī)械整平、沉箱破冰錐體一體預(yù)制出水安裝、皮帶機(jī)進(jìn)行箱內(nèi)填石、上部結(jié)構(gòu)模板陸上預(yù)安裝的工藝代替老30萬(wàn)t原油碼頭采用人工整平、沉箱沒(méi)水安裝、小開體駁進(jìn)行箱內(nèi)填石、破冰錐體吊裝、上部結(jié)構(gòu)模板海上方駁吊機(jī)安裝的施工工藝,減少了復(fù)雜海況對(duì)海上船機(jī)施工作業(yè)的影響,極大提升了作為項(xiàng)目關(guān)鍵線路的基礎(chǔ)和墻身工程施工效率,為后續(xù)上部結(jié)構(gòu)施工及時(shí)提供多個(gè)作業(yè)面,成為新30萬(wàn)t原油碼頭項(xiàng)目能夠高效率高質(zhì)量如期完工的決定性因素。
大連港長(zhǎng)興島30萬(wàn)t級(jí)原油碼頭工程(以下簡(jiǎn)稱“大連港項(xiàng)目”)由3個(gè)棧橋墩和14個(gè)主體墩組成,主體墩采用“蝶”型布置,碼頭長(zhǎng)度436 m,停泊水域?qū)?20 m,碼頭前沿底高程-25 m,其中棧橋墩3個(gè)、系纜墩6個(gè)、靠船墩4個(gè)、平臺(tái)墩4個(gè),全部采用圓沉箱獨(dú)立墩式結(jié)構(gòu),每墩1個(gè)圓沉箱,沉箱上安裝一層破冰錐體,完成現(xiàn)澆破冰錐體后安裝二層預(yù)制塊體,再進(jìn)行上部現(xiàn)澆至墩頂高程,其中平臺(tái)墩各墩間采用預(yù)制預(yù)應(yīng)力梁板連接,其余各墩之間采用鋼棧橋和人行橋連接,其工程特點(diǎn)如下:
1)工程位置處于完全無(wú)掩護(hù)海域,施工屬外海作業(yè),受季風(fēng)影響嚴(yán)重,特別是11、12、1、2、3月份,受季風(fēng)影響施工天數(shù)極少,月有效平均作業(yè)天數(shù)不足10天。
2)工程位置水深約30 m,水流最大流速2.5 m/s,作業(yè)條件惡劣,水深、流急,測(cè)量控制難、測(cè)量精度要求高。
3)沉箱高度達(dá)25 m,吃水達(dá)到16.0 m,且沉箱安裝頂高程為-1.0 m,為沒(méi)頂安裝,需要借助鋼圍囹進(jìn)行沉箱安裝,施工難度增大,而且受水流較大影響,定位控制難,需水流較小時(shí)段作業(yè),同時(shí)該工程基礎(chǔ)為暗基床,基床頂與原泥面高差大,安裝時(shí)沉箱控制不準(zhǔn),容易造成傾翻。
4)本工程上部結(jié)構(gòu)預(yù)制構(gòu)件安裝數(shù)量60件,且結(jié)構(gòu)異型,預(yù)制難度大,安裝塊體重量大,第一層破冰錐體為沒(méi)水安裝,安裝精度要求高。
5)施工工期29個(gè)月。
圖1 大連港項(xiàng)目30萬(wàn)t原油碼頭
恒力石化(大連)煉化有限公司2 000萬(wàn)t/a煉化一體化項(xiàng)目配套碼頭工程(長(zhǎng)興島北岸作業(yè)區(qū)114號(hào)~115號(hào)30萬(wàn)t級(jí)原油泊位)(以下簡(jiǎn)稱“恒力石化項(xiàng)目”)均采用“蝶”型布置,單個(gè)泊位長(zhǎng)度為428 m,碼頭長(zhǎng)度為856 m,停泊水域?qū)?20 m,碼頭前沿底高程-25.0 m,泊位頂高程11.0 m。每個(gè)泊位各設(shè)6個(gè)系纜墩(其中1個(gè)為公共系纜墩)、4個(gè)靠船墩及4個(gè)工作平臺(tái)墩,全部采用重力式圓沉箱結(jié)構(gòu),每墩1個(gè)圓沉箱,兩個(gè)泊位共27個(gè)沉箱(其中114#泊位共14個(gè)沉箱)。沉箱上部為破冰錐體和預(yù)制塊,沉箱底為10~100 kg拋石基床,并用200~300 kg塊石護(hù)底。平臺(tái)墩上部為預(yù)應(yīng)力梁板搭建的工作平臺(tái)。各墩及工作平臺(tái)之間采用人行橋連接。棧橋墩采用高樁墩臺(tái)結(jié)構(gòu),每個(gè)泊位布置3個(gè)棧橋墩,棧橋墩采用Φ1 600鋼管樁,共計(jì)42根??拷憘?cè)有1個(gè)接岸墩,采用低樁承臺(tái)結(jié)構(gòu),每墩采用9根Φ1 500灌注樁,其工程特點(diǎn)如下:
1)本工程位于北港區(qū)西防波堤外側(cè),處于完全無(wú)掩護(hù)海域,施工屬外海作業(yè),作業(yè)條件惡劣;受季風(fēng)、季節(jié)影響嚴(yán)重,特別是11、12、1、2、3月份,受季風(fēng)和海冰封海等因素影響施工天數(shù)極少,月有效平均作業(yè)天數(shù)不足10天。
2)工程基槽挖泥底高程約為-36 m,原泥面高程約為-17 m,疏浚高程為-25 m,挖泥厚度達(dá)11 m,對(duì)挖泥船的挖深有較大要求,挖泥量較大,工期緊,還需要多艘大型挖泥船共同作業(yè)。同時(shí)作業(yè)區(qū)域海流較大,回淤影響嚴(yán)重。
3)該工程共計(jì)27個(gè)沉箱,單個(gè)沉箱最重達(dá)3 600 t;混凝土預(yù)制塊體共計(jì)27塊,單個(gè)塊體最重達(dá)1 000 t,施工使用大型起重船、拖輪進(jìn)行施工,難以控制。
4)沉箱安裝受水流影響較大,本工程施工水域水深約28 m,最大流速達(dá)到2.5 m/s,給安裝工作帶來(lái)了較多麻煩,常規(guī)安裝工藝無(wú)法保證安裝質(zhì)量和安全。
5)施工工期28個(gè)月。
圖2 恒力石化項(xiàng)目30萬(wàn)t原油碼頭
大連港項(xiàng)目與恒力石化項(xiàng)目整體結(jié)構(gòu)型式及施工環(huán)境基本相同,恒力石化項(xiàng)目(2個(gè)泊位)工程量約為大連港項(xiàng)目(1個(gè)泊位)2倍,大連港項(xiàng)目實(shí)際施工工期為2年6個(gè)月,恒力石化項(xiàng)目實(shí)際施工工期為2年4個(gè)月,可見恒力石化項(xiàng)目通過(guò)施工設(shè)備創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)優(yōu)化和工藝優(yōu)化等技術(shù)創(chuàng)新將整體施工效率提升了將近1倍。
大連港項(xiàng)目基床整平采用由潛水員水下指揮整平方駁測(cè)量定位鋪設(shè)導(dǎo)軌、進(jìn)行二片石拋放,人工水下刮平的施工工藝,計(jì)劃施工效率為80 m2/天,實(shí)際平均效率為20天/墩,只能逐墩進(jìn)行整平施工,整平允許偏差滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求,局部基床頂面在整平前有回淤現(xiàn)象。
圖3 基床人工水下整平施工
恒力石化項(xiàng)目基床整平采用由潛水員水下攤鋪基準(zhǔn)面,拋石船配合整平船機(jī)械整平的施工工藝,計(jì)劃施工效率為400 m2/天,實(shí)際平均效率為5天/墩,能夠劃分區(qū)域多個(gè)墩同時(shí)進(jìn)行整平施工,整平允許偏差滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。
圖4 整平船機(jī)械整平施工
-25 m水深下人工整平且受海況、潮流影響嚴(yán)重,必須在海況較好時(shí)的平流時(shí)間段作業(yè),效率極低,項(xiàng)目多次因不能及時(shí)整平和連續(xù)施工,基床頂面出現(xiàn)回淤現(xiàn)象,處理回淤同樣占用為數(shù)不多的海上可作業(yè)天數(shù),整體的整平質(zhì)量、進(jìn)度各方面均難以保障;
整平船機(jī)械整平僅需人工整平出基準(zhǔn)面,在平流時(shí)完成駐位即可,后續(xù)整平施工不受潮流影響,能夠極大的規(guī)避因海況、潮流影響造成的拋石整平施工不連續(xù)造成基床頂面回淤現(xiàn)象,同時(shí),整平質(zhì)量也由船上自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備控制。
綜上所述,整平船機(jī)械整平工藝更適用于外海深水整平施工,作為本工程的關(guān)鍵線路,人工整平效率低下造成質(zhì)量、進(jìn)度相互制約的惡性循環(huán),是制約大連港項(xiàng)目順利實(shí)施的重要因素,恒力石化項(xiàng)目采用整平船機(jī)械整平工藝亦是項(xiàng)目成功的一個(gè)關(guān)鍵,同時(shí)采用整平船機(jī)械整平取代人工整平,極大地降低了潛水作業(yè)的施工安全風(fēng)險(xiǎn)。
大連港項(xiàng)目沉箱安裝采用200 t起重船在沉箱頂部安裝鋼圍囹止水,改沉頂為出水施工,沉箱由抽水方駁抽水起浮后拖輪傍拖至定位方駁粗定位,然后壓水同時(shí)利用200 t起重船進(jìn)行精調(diào)安裝的施工工藝,安裝效率平均為1座/月,最大安裝數(shù)量為2座/月,沉箱安裝精度較差,獨(dú)立墩安裝精度均能滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求,但各墩之間相對(duì)偏差較大,導(dǎo)致上部結(jié)構(gòu)安裝后形成局部錯(cuò)臺(tái)、前沿線不順直等情況。
恒力石化項(xiàng)目沉箱安裝采用在沉箱預(yù)制時(shí)將破冰錐體與沉箱一體預(yù)制,提升沉箱高度,改沒(méi)頂為出水施工,沉箱由抽水方駁抽水起浮后由拖輪傍拖至定位方駁粗定位,然后壓水同時(shí)利用200 t起重船進(jìn)行精調(diào)安裝的施工工藝,安裝效率為平均2座/月,最大安裝數(shù)量為5座/月,沉箱安裝精度相對(duì)較高,獨(dú)立墩安裝精度均能滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求,各墩之間相對(duì)偏差較小。
大連港項(xiàng)目沉箱安裝受鋼圍囹數(shù)量、安裝及拆除和止水效果檢查等工序影響,占用“死汛”期間可作業(yè)時(shí)間,且前道工序整平效率低下,且受天氣、海況影響,在實(shí)際安裝過(guò)程中一個(gè)月最多完成2座沉箱安裝。沉箱壓水安裝過(guò)程中由測(cè)量人員在鋼圍囹頂部定位驗(yàn)收,驗(yàn)收數(shù)據(jù)與沉箱實(shí)際位置存在一定偏差,在完成后鋼圍囹即拆除,沉箱沉降位移觀測(cè)僅依靠對(duì)沉箱中心預(yù)留鋼筋(在水下)進(jìn)行觀測(cè),受海況、潮位影響觀測(cè)難度大且數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性低,不能及時(shí)反映沉箱沉降位移情況,難以指導(dǎo)后續(xù)沉箱內(nèi)填石對(duì)沉箱位置進(jìn)行微調(diào)和糾偏。
恒力石化項(xiàng)目沉箱始終處于出水狀態(tài),在整平船一次整平出多個(gè)墩位后,在一次海況較好的“死汛”期間,實(shí)現(xiàn)了完成5座沉箱安裝高效。在后續(xù)施工過(guò)程中,測(cè)量人員能夠快速定位沉箱中心及四周觀測(cè)點(diǎn),能夠迅速準(zhǔn)確反映沉箱位置,施工人員能夠直接觀察沉箱位置及相對(duì)偏差,針對(duì)偏差較大的情況能夠再起浮進(jìn)行調(diào)整,后續(xù)沉箱內(nèi)填石也能針對(duì)沉箱位置及傾斜度偏差進(jìn)行微調(diào)和糾偏。
恒力石化項(xiàng)目對(duì)沉箱結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的優(yōu)化,能夠極大的適應(yīng)外海深水環(huán)境的安裝條件,在前道工序采用整平船機(jī)械整平的前提下,能夠?qū)崿F(xiàn)進(jìn)度和質(zhì)量的有效管控,同時(shí)也為后續(xù)上部結(jié)構(gòu)施工及時(shí)提供了巨大的作業(yè)空間;大連港項(xiàng)目受制于基床整平和沉箱安裝低下的施工效率,質(zhì)量管控工作艱巨,同時(shí)也限制了后續(xù)施工。
大連港項(xiàng)目沉箱內(nèi)回填采用拋石船將石料運(yùn)輸至施工區(qū)域,用長(zhǎng)臂挖掘機(jī)將石料倒運(yùn)至小型開體駁,由小型開體駁將填料運(yùn)輸至沉箱頂部開駁填石的施工工藝,平均施工效率為1 000 m3/天,填石質(zhì)量滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。
圖5 小開體駁沉箱內(nèi)填石施工照片
恒力石化項(xiàng)目沉箱內(nèi)填石采用拋石船將石料運(yùn)輸至沉箱處,利用挖掘機(jī)上料、皮帶機(jī)運(yùn)輸將石料填入沉箱的施工工藝,平均施工效率為2 000 m3/天,填石質(zhì)量滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。
大連港項(xiàng)目沉箱內(nèi)填石受開體駁二次倒運(yùn)、需乘潮作業(yè)(潮位1 m以上)、施工過(guò)程中測(cè)量倉(cāng)格內(nèi)填石高度難度大等影響,且在二次倒運(yùn)和沉箱沒(méi)水后在水下經(jīng)過(guò)風(fēng)浪洗刷后,石料損耗較多,存在對(duì)沉箱成品的不可預(yù)見的破壞可能性,水上作業(yè)相對(duì)較多,工藝安全風(fēng)險(xiǎn)較大。
恒力石化項(xiàng)目沉箱內(nèi)填石不受風(fēng)浪影響,皮帶機(jī)運(yùn)輸填石效率較高,測(cè)量不受風(fēng)浪影響,石料損耗小,沉箱成品保護(hù)能夠較好管控,水上作業(yè)時(shí)間少,工藝安全性高。
圖6 皮帶機(jī)沉箱內(nèi)填石施工照片
恒力石化項(xiàng)目采用的填石工藝施工效率和工藝安全性相對(duì)較高,同時(shí)便于施工組織和質(zhì)量管控。
大連港項(xiàng)目塊體安裝采用運(yùn)輸方駁將塊體運(yùn)輸至安裝現(xiàn)場(chǎng),1 200 t起重船起吊安裝的施工工藝,受海況、潮流影響較大,安裝效率滿足整體進(jìn)度要求,安裝質(zhì)量滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。
恒力石化項(xiàng)目塊體安裝采用運(yùn)輸方駁將塊體運(yùn)輸至安裝現(xiàn)場(chǎng),1 000 t起重船起吊安裝的施工工藝,受海況、潮流影響較大,安裝效率滿足整體進(jìn)度要求,安裝質(zhì)量滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。
大連港項(xiàng)目和恒力石化項(xiàng)目塊體安裝工藝、效率及效果基本一致,但大連灣項(xiàng)目塊體數(shù)量總共28塊,恒力石化項(xiàng)目經(jīng)過(guò)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)優(yōu)化后將破冰錐體與沉箱一體預(yù)制,減少了破冰錐體安裝工序,2個(gè)泊位塊體安裝數(shù)量總共27塊,減少了一半的海上安裝工程量,大幅減少了船機(jī)設(shè)備和海上有效作業(yè)天數(shù)的占用時(shí)間。
大連港項(xiàng)目破冰錐體安裝時(shí),沉箱在水下,安裝時(shí)定位較為困難,安裝過(guò)程中也對(duì)沉箱也產(chǎn)生了一定的碰損。
恒力石化項(xiàng)目沉箱與破冰錐體一體預(yù)制,受沉箱重量、沉箱浮運(yùn)安裝參數(shù)設(shè)計(jì)的考慮,破冰錐體相對(duì)單薄,在經(jīng)過(guò)冰凌期后,個(gè)別破冰錐體遭受損壞,也一定程度上影響了后續(xù)施工。
大連港項(xiàng)目上部結(jié)構(gòu)現(xiàn)澆采用方駁吊機(jī)進(jìn)行鋼筋、模板安裝,拌合船進(jìn)行混凝土澆筑的施工工藝,鋼筋及模板安裝效率平均5天/墩,混凝土澆筑受拌合船施工效率限制,上部結(jié)構(gòu)現(xiàn)澆質(zhì)量滿足設(shè)計(jì)和規(guī)范要求。
恒力石化項(xiàng)目平臺(tái)墩及靠船墩采用塔吊、系纜墩采用方駁吊機(jī)進(jìn)行鋼筋安裝,模板在塊體安裝前陸上拼裝,拌合船進(jìn)行混凝土澆筑的施工工藝,鋼筋安裝效率平均2天/墩,模板提前陸上拼裝完成,混凝土澆筑受拌合船施工效率限制,上部結(jié)構(gòu)現(xiàn)澆質(zhì)量滿足設(shè)計(jì)和規(guī)范要求。
大連港項(xiàng)目上部結(jié)構(gòu)施工鋼筋、模板安裝全部由方駁吊機(jī)完成,受海況、風(fēng)浪影響嚴(yán)重,施工效率低,同時(shí)占用船機(jī)資源和海上可作業(yè)天數(shù)。
恒力石化項(xiàng)目平臺(tái)墩及靠船墩鋼筋安裝采用在靠船墩上安裝塔吊進(jìn)行吊裝,不受海況風(fēng)浪影響,上部結(jié)構(gòu)模板均為在陸上拼裝完成后隨塊體同時(shí)進(jìn)行安裝,不占用海上作業(yè)時(shí)間,切實(shí)提升了上部結(jié)構(gòu)的施工效率。
恒力石化項(xiàng)目的上部結(jié)構(gòu)現(xiàn)澆工藝優(yōu)化減少了海上船機(jī)作業(yè),避免了風(fēng)浪影響,有效提升了施工效率,工藝安全性相對(duì)較高。
圖7 方駁吊機(jī)海上模板安裝作業(yè)施工照片
圖8 模板陸上拼裝完成后整體吊裝施工照片
通過(guò)總結(jié)大連港項(xiàng)目的施工技術(shù)管理經(jīng)驗(yàn),筆者堅(jiān)持以問(wèn)題為導(dǎo)向,針對(duì)影響外海深水獨(dú)立墩重力式碼頭整體施工進(jìn)展的最大制約因素——沉箱安裝施工及其緊前(基床整平)、緊后(沉箱內(nèi)填石及塊體安裝)工序,從施工設(shè)備工藝創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)優(yōu)化和工藝優(yōu)化等方面著手進(jìn)行攻關(guān),采用整平船機(jī)械整平代替人工整平工藝,極大地提升了基床整平施工效率和施工質(zhì)量,同時(shí)避免了因海上作業(yè)時(shí)間受限導(dǎo)致的施工不連續(xù)、質(zhì)量不可控和生產(chǎn)組織難度艱巨等問(wèn)題,通過(guò)沉箱預(yù)制結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)變更,將破冰錐體與沉箱一體預(yù)制安裝,改沉箱沒(méi)水為出水施工,切實(shí)提升了沉箱安裝效率和安裝精度,同時(shí)提供了沉箱頂部局部的陸上作業(yè)空間(不受海況影響),極大改善了沉箱安裝完成后的施工作業(yè)環(huán)境,為后續(xù)沉箱內(nèi)填石和施工人員測(cè)量人員施工作業(yè)帶來(lái)了便利,沉箱內(nèi)填石采用皮帶機(jī)運(yùn)輸工藝進(jìn)行優(yōu)化,施工效率和工藝安全性得到進(jìn)一步提升。
針對(duì)外海深水重力式碼頭施工受海況影響嚴(yán)重、海上可作業(yè)天數(shù)少的特點(diǎn),堅(jiān)持以陸上施工代替海上作業(yè)的原則,通過(guò)沉箱結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)優(yōu)化減少了塊體安裝數(shù)量,并充分利用塔吊、模板陸上拼裝等工藝優(yōu)化,達(dá)到提升施工效率、減少船機(jī)及海上作業(yè)時(shí)間資源占用的目的,同時(shí)也極大提升了工藝安全性,施工進(jìn)度和施工質(zhì)量也得到進(jìn)一步保證。
通過(guò)以上兩方面的施工效率和效果研究及對(duì)比分析,為恒力石化項(xiàng)目施工工藝優(yōu)化和技術(shù)創(chuàng)新指明了方向,并在恒力石化項(xiàng)目上取得成功實(shí)踐,上述工藝優(yōu)化和技術(shù)創(chuàng)新的可行性和經(jīng)濟(jì)效益得到了充分證明,同時(shí)也為國(guó)內(nèi)外類似型外海深水獨(dú)立墩重力式碼頭施工提供了借鑒經(jīng)驗(yàn)。