孫 磊,陳光國
(中國葛洲壩集團(tuán)第二工程有限公司,成都,610091)
句容抽水蓄能電站地下廠房總長246.5m,下部開挖寬度25.5m,上部開挖寬度27m,最大開挖高度為57.55m。副廠房、機(jī)組段、安裝場從左到右成“一”字型布置于主副廠房洞內(nèi),其中安裝場長47.5m,開挖高度25.8m。
廠房頂拱巖性主要為震旦系燈影組(Z2dn)厚層細(xì)晶白云巖、內(nèi)碎屑白云巖,幕府山組上段(∈1m2)含磷硅質(zhì)巖、含磷灰質(zhì)白云巖、磷塊巖和炮臺(tái)山組(∈1p)硅質(zhì)白云巖夾泥質(zhì)白云巖。其中安裝場側(cè)均為炮臺(tái)山組,標(biāo)志性巖性主要為淺灰-灰色角礫狀或碎裂狀白云巖、含硅質(zhì)白云巖,上部為灰白、灰黃及淺紫紅色薄-中薄層泥質(zhì)白云巖。地表及探洞揭露的泥質(zhì)白云巖呈薄層狀,以灰黃色為主,層面多夾泥或與硅質(zhì)白云巖互層,厚度、層序及產(chǎn)狀不穩(wěn),巖質(zhì)較軟,多尖滅或扭曲,巖體完整性差,屬于Ⅳ~Ⅴ類圍巖。
針對這種復(fù)雜地質(zhì)條件下特大斷面的地下洞室開挖,若單從開挖方法的角度是無法完全克服施工期間圍巖穩(wěn)定的問題。經(jīng)過對地下洞室開挖期間圍巖安全穩(wěn)定的系統(tǒng)分析研究,提出地下廠房安裝間開挖前采用垂直式超前深孔預(yù)固結(jié)灌漿加固,以提高巖體的整體性和抗變形能力,確保施工安全。
初步設(shè)計(jì)于主副廠房頂部灌漿廊道內(nèi),沿主副廠房軸線方向,在安裝場內(nèi)、外頂部共布設(shè)10排深孔預(yù)固結(jié)灌漿。其中5排灌漿孔分布在安裝場內(nèi)(廠右0+193.5~廠右0+207.0),每排14個(gè)孔,孔斜3°~24.43°,孔深29.43m~40.29m,單孔固結(jié)灌漿段長度16.08m~24.8m;另外5排灌漿孔分布在安裝場外(廠右0+207.0~廠右0+220.5),每排11個(gè)孔,孔斜0°~19.97°,孔深36.88m~39.24m,單孔固結(jié)灌漿段長度11.82m~13.55m。
實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)存在多個(gè)固結(jié)灌漿孔在同一部位開孔的情況,鉆孔灌漿過程中容易出現(xiàn)并孔、偏孔及等凝時(shí)間長等問題,不利于施工進(jìn)度及鉆孔質(zhì)量控制。提出在保證灌漿孔排距和終孔深度不變的前提下適當(dāng)調(diào)整孔位的方案,調(diào)整后預(yù)固結(jié)灌漿孔合計(jì)共125個(gè),鉆孔總進(jìn)尺為4197.5m,固結(jié)灌漿總長度為2123.22m。超前深孔預(yù)固結(jié)灌漿布孔斷面詳見圖1。
圖1 超前深孔預(yù)固結(jié)灌漿布孔斷面
(1)固結(jié)灌漿鉆孔深度大,鉆孔角度多樣且開孔位置相對集中,不利于鉆孔質(zhì)量控制及施工和進(jìn)度管理。
(2)每個(gè)灌漿孔分灌漿段與非灌漿段,首段灌漿從孔道中部開始,采用自上而下分段灌漿法施工。
(3)技術(shù)難點(diǎn):首段灌漿施工時(shí),位于孔道中部的灌漿塞周圍存在漿液繞滲封堵非灌段孔道,影響終孔后灌漿塞拔出是技術(shù)難點(diǎn)。
采用XY-2型地質(zhì)回轉(zhuǎn)式鉆機(jī)造孔,孔徑φ76mm。由于鉆孔深度大,角度多樣,為控制鉆孔質(zhì)量,在開孔孔深達(dá)到1.5m后開始安裝導(dǎo)向管,導(dǎo)向管采用直徑91mm的鋼管加工,鋼管加工長1.6m,外露0.1m,安裝好后用22mm的短鋼筋對孔口進(jìn)行焊接加固,加固完成后在孔口用砂漿進(jìn)行封閉。
從各序孔中選取不少于5%的孔進(jìn)行簡易壓水試驗(yàn),下沖洗管至孔底,采用大流量壓力水流進(jìn)行沖洗鉆孔,壓力采用灌漿壓力的80%且不大于1MPa,沖洗20min或直至孔口返清水后結(jié)束。
為掌握該部位固結(jié)灌漿特點(diǎn),有效指導(dǎo)后續(xù)灌漿施工,擬選定具有代表性的地段進(jìn)行生產(chǎn)工藝性試驗(yàn),用以論證擬采用灌漿方法在技術(shù)上的可行性,施工效果的可靠性,經(jīng)濟(jì)上的合理性。確定合理的灌漿技術(shù)參數(shù),如灌漿壓力、灌漿材料與漿液、單位注入量范圍等。灌漿參數(shù)見表1、表2。
表1 灌漿壓力參數(shù)
表2 灌漿漿液參數(shù)
(1)固結(jié)灌漿質(zhì)量檢查同時(shí)采用鉆檢查孔進(jìn)行壓水試驗(yàn)測透水率和測定巖體彈性波波速兩種方法,彈性波波速測試宜采用聲波法或地震波法,壓水試驗(yàn)為“單點(diǎn)法”。
(2)固結(jié)灌漿壓水試驗(yàn)檢查的時(shí)間宜在該部位灌漿結(jié)束3d以后進(jìn)行,檢查孔的數(shù)量不宜少于灌漿孔總數(shù)的5%。合格標(biāo)準(zhǔn)為85%以上試段的透水率不大于設(shè)計(jì)規(guī)定,其余試段的透水率不超過設(shè)計(jì)規(guī)定值的150%,且分布不集中。
灌前灌后透水率對比分析:灌后質(zhì)量檢查孔平均透水率為0.30Lu,相比較灌前簡易壓水的平均透水率3.75Lu,灌后其巖體透水率降低了86.6%。
(3)圍巖彈性波波速測試應(yīng)在該部位灌漿結(jié)束14d以后進(jìn)行,質(zhì)量檢查孔由監(jiān)理工程師、設(shè)計(jì)協(xié)商后根據(jù)灌漿成果資料布設(shè)。質(zhì)量檢查孔均布置在灌漿異常及吸漿量較大的部位。斷層帶、軟弱巖帶灌后波速應(yīng)大于3000m/s,其余地帶灌后波速應(yīng)大于4000m/s。
灌前灌后巖體波速對比分析:灌后質(zhì)量檢查孔巖體波速平均值為4561m/s,灌前孔巖體波速平均值為4271m/s,灌后與灌前相比巖體波速提高了7%。
由于本次深孔預(yù)固結(jié)灌漿是從孔道中部開始進(jìn)行固結(jié)灌漿,不存在孔口段及接觸段,因此灌漿分段長度按5m~7m考慮。同單元區(qū)域預(yù)固結(jié)灌漿,按照先I序孔后II序孔灌漿施工的順序進(jìn)行。采用自上而下灌漿法分段分序進(jìn)行,一泵一孔灌注。第一段及其余各段灌漿時(shí),灌漿塞應(yīng)卡在該灌漿段段頂以上0.5m處,兩段灌漿時(shí)壓力表應(yīng)安放在回漿管路上。
灌漿漿液水灰比采用2∶1進(jìn)行開灌,漿液比級(jí)2∶1、1∶1、0.5∶1三個(gè)比級(jí)水灰比。灌漿過程漿液轉(zhuǎn)換標(biāo)準(zhǔn)如下:
(1)當(dāng)灌漿壓力保持不變,注入率持續(xù)減少時(shí),或當(dāng)注入率保持不變而灌漿壓力持續(xù)升高時(shí),不得改變水灰比。
(2)當(dāng)某一比級(jí)漿液注入量已達(dá)300L以上,或灌注時(shí)間已達(dá)30min,而灌漿壓力和注入率均無顯著改變時(shí),換濃一級(jí)水灰比漿液灌注。
(3)當(dāng)注入率大于30L/min時(shí),根據(jù)施工具體情況,征得現(xiàn)場監(jiān)理工程師同意后方可越級(jí)變漿。
(4)灌漿前、漿液變換時(shí)、灌漿結(jié)束時(shí)均應(yīng)測量漿液密度,灌漿過程中也應(yīng)每隔15min~30min測量一次漿液密度。當(dāng)發(fā)現(xiàn)漿液性能偏離規(guī)定指標(biāo)較大時(shí),應(yīng)立即查明原因進(jìn)行處理。
每個(gè)灌漿孔全孔灌漿結(jié)束后,及時(shí)申請監(jiān)理人驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后灌漿孔才能進(jìn)行封孔。
(1)灌漿后沒有涌水的固結(jié)灌漿孔采用“導(dǎo)管注漿封孔法”,即全孔灌漿完畢后,將導(dǎo)管下到鉆孔底部,用灌漿泵向?qū)Ч軆?nèi)注入水灰比為0.5∶1的濃水泥漿,邊注漿邊提導(dǎo)管,但必須使導(dǎo)管底口始終保持在漿面以下。
(2)灌漿后有涌水的固結(jié)灌漿孔采用“全孔壓力封孔法”,即全孔灌漿完畢后,先用導(dǎo)管注漿法將孔內(nèi)余漿置換成0.5∶1的濃水泥漿,而后將灌漿塞塞在孔口,繼續(xù)使用這種漿液進(jìn)行純壓式灌漿封孔,灌漿壓力為該孔最大灌漿壓力且不小于1.0MPa,封孔時(shí)間30min。
(3)孔口處待封孔漿液凝固以后,空余部分采用干硬性砂漿填實(shí)抹平。
句容抽水蓄能電站地下廠房安裝間段地質(zhì)條件復(fù)雜,巖體完整性差,屬于Ⅳ~Ⅴ類圍巖,開挖施工過程存在較大的安全風(fēng)險(xiǎn)。通過對其頂部及周邊巖體超前進(jìn)行預(yù)固結(jié)灌漿加固,大幅度提高了巖體的完整性,同時(shí)安裝間段洞室采用預(yù)留中隔墩的方式開挖并遵循“短進(jìn)尺,弱爆破,強(qiáng)支護(hù),勤量測”的原則進(jìn)行鉆爆施工,確保了施工順利進(jìn)行。本方案的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)為后續(xù)類似工程提供了一定的參考價(jià)值。另外,提出首段灌漿施工時(shí)在非灌漿段采用灌水的方式,稀釋位于孔道中部的灌漿塞周圍繞滲的漿液,避免封堵非灌段孔道,解決了終孔后灌漿塞拔出的技術(shù)難題。