陳紹民
(新疆阿舍勒銅業(yè)股份有限公司哈巴河 836700)
新疆某磁鐵礦選廠采用一段磨礦-弱磁選-磁場篩精選-中礦再磨或返回粗磨的選鐵工藝,生產(chǎn)鐵精粉TFe 品位66.68%,S 含量高達0.74%,硫含量超標,對鐵精粉銷售造成了不利影響。基于此,本文重點通過浮選法工藝對該鐵精礦進行提質(zhì)降硫試驗研究。
表1 和表2 給出了該鐵精礦原礦樣的化驗和篩析結(jié)果,結(jié)果表明:該礦樣S含量超標,主要雜質(zhì)SiO2含量6.20%,TFe/FeO 比值為2.14,酸堿性系數(shù)(CaO+MgO)/(SiO2+Al2O3)=0.33,屬于低磷高硫的酸性鐵精粉;該礦樣-0.075 mm 占37.75%,粒度較粗,-0.075 mm 鐵和硫累積品位分別為70.93%、0.77%;有害元素硫在整個粒級區(qū)間呈均勻分布,+0.075 mm硫分布率占64.03%。
表3 和表4 給出了該鐵精礦中鐵和硫的物相結(jié)果,結(jié)果表明:鐵主要分布在磁鐵礦中,占總鐵的97.77%,磁黃鐵礦和黃鐵礦中鐵分別占總鐵的1.44%和0.08%,含鐵硅酸鹽礦物中鐵占總鐵的0.71%;鐵精礦中硫的載體主要是磁黃鐵礦(占總硫的91.11%),少量黃鐵礦。
表1 鐵精礦化學多元素分析結(jié)果
表2 鐵精礦粒級組成及金屬分布
表3 鐵精礦中鐵在各礦物中的配分
表4 鐵精礦中硫在各礦物中的配分
由于該鐵精礦中硫主要以磁黃鐵礦的形式存在,基于此,在現(xiàn)場弱磁選工藝的基礎上采用浮選法進行提質(zhì)降硫試驗。
浮選試驗:試驗樣品(鐵精礦原礦樣或磁選精礦樣)于HLXMB-φ240×300型棒磨機中進行磨礦,磨礦濃度60.24%,然后將礦漿給入浮選機中,加入藥劑(活化劑、異戊基鈉黃藥、2#油)攪拌一定時間,浮選濃度30.24%,浮選出各產(chǎn)品。
試驗礦樣中的硫以磁黃鐵礦為主,由于磁黃鐵礦天然可浮性較差,本次浮選采用活化劑進行降硫活化、采用高級黃藥作為捕收劑,如圖1所示。
圖1 浮選試驗流程圖
表5 試驗結(jié)果表明:在磨礦細度-0.075 mm 占52.30%條件下,硫酸活化降硫效果較好,經(jīng)一粗一掃即可將鐵精礦中的硫降低至0.42%,磁性鐵回收率>99%,但對鐵精礦鐵品位影響不大。綜合指標,后續(xù)浮選選擇硫酸作為活化劑。
表5 活化劑種類條件試驗結(jié)果(磨礦細度-0.075 mm占52.30%)
表6 硫酸用量條件試驗結(jié)果表明:在磨礦細度-0.075mm 占52.30%條件下,400g/t 硫酸用量時,經(jīng)一粗一掃即可將鐵精礦中的硫降低至0.31%,磁性鐵回收率>99%,但對鐵精礦鐵品位影響不大。綜合指標,確定粗選硫酸用量為400g/t。
表6 硫酸用量條件試驗結(jié)果(磨礦細度-0.075 mm占52.30%)
表7磨礦細度條件試驗結(jié)果表明:細度的增大對鐵精礦降硫影響不大,原礦經(jīng)一粗一掃即可將鐵精礦中硫降低至0.38%,磁性鐵回收率98.84%,但對鐵精礦鐵品位影響不大。
表7 磨礦細度條件試驗結(jié)果
浮選試驗流程圖如圖2所示,結(jié)果見表8。
表8 浮選提質(zhì)降硫試驗結(jié)果
圖2 浮選試驗流程圖
表8的試驗表明:采用一粗四掃浮選工藝可以直接獲得S 含量<0.2%的鐵精礦,鐵精礦品位鐵品位變化不大,磁性鐵回收率>97%。
(1)采用浮選工藝,在以硫酸為活化劑,異戊基鈉黃藥為捕收劑,2#油為起泡劑的條件下,經(jīng)一粗+四掃工藝可得品位S<0.20%、TFe>66.5%合格鐵精礦,磁性鐵回收率>97%。
(2)采用浮選工藝,可以有效解決生產(chǎn)廠鐵精粉含硫品位高的現(xiàn)象。