晁紅召 關(guān)紅兵 劉月建
(安陽鋼鐵股份有限公司煉鐵廠)
據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)資料介紹,燒結(jié)過程中產(chǎn)生的氮氧化物90%以上來自于固體燃料的燃燒,即絕大多數(shù)為燃燒型NOx,而燒結(jié)煤中的氮元素主要來源于其中的揮發(fā)分。從燃料化驗(yàn)結(jié)果看,某種低氮煤(以下簡稱低氮煤)的揮發(fā)分含量低于安鋼目前使用的無煙煤品種(以下簡稱無煙煤),可以從源頭降低氮氧化物來源。從理論分析可知,使用低氮煤生產(chǎn)可有效降低脫硫氮氧化物的排放,需要工業(yè)實(shí)驗(yàn)進(jìn)行驗(yàn)證。
本次工業(yè)實(shí)驗(yàn)計(jì)劃在2#燒結(jié)系統(tǒng)系統(tǒng)進(jìn)行,實(shí)驗(yàn)期間配礦結(jié)構(gòu)、燃料配比以及其他過程參數(shù)保持穩(wěn)定,僅將燃料品種作為變量,分析配加低氮煤前后2#燒結(jié)系統(tǒng)污染物排放指標(biāo)的變化。
2#燒結(jié)系統(tǒng)提前三天開始準(zhǔn)備煤池,西側(cè)煤池放置焦粉,東側(cè)煤池為無煙煤,基準(zhǔn)期結(jié)束后開始騰空東側(cè)煤池進(jìn)廠低氮煤,當(dāng)?shù)偷簬齑媪窟_(dá)到500 t 以上時(shí)具備實(shí)驗(yàn)開始條件。
(1)2#燒結(jié)系統(tǒng)正常的燃料結(jié)構(gòu)為焦煤比1:1,其中焦粉為自產(chǎn)焦粉,煤粉為安陽周邊地區(qū)無煙煤,在該燃料結(jié)構(gòu)下獲取72 h 的數(shù)據(jù)作為基準(zhǔn)期實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。
(2)為了減少煤種突然切換對(duì)燒結(jié)生產(chǎn)的影響,工業(yè)實(shí)驗(yàn)分兩組進(jìn)行。第一組實(shí)驗(yàn)使用低氮煤替代全部無煙煤,焦煤比仍執(zhí)行1:1,焦粉使用自產(chǎn)焦粉。第二組實(shí)驗(yàn)則停用焦粉,全部換用低氮煤。
(3)工業(yè)實(shí)驗(yàn)按基準(zhǔn)期、第一組、第二組依次執(zhí)行,基準(zhǔn)期第一組實(shí)驗(yàn)計(jì)劃于低氮煤進(jìn)廠具備使用條件后開始執(zhí)行,持續(xù)72 h,之后進(jìn)入12 h 緩沖期,用于新舊燃料品種配比的切換,12 h 后開始進(jìn)行第二組全低氮煤實(shí)驗(yàn),該階段持續(xù)96 h。
(4)記錄基準(zhǔn)期和第一組、第二組實(shí)驗(yàn)期燒結(jié)機(jī)運(yùn)行參數(shù)、燒結(jié)礦質(zhì)量及燒結(jié)機(jī)污染物排放數(shù)據(jù),并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析。
在實(shí)驗(yàn)期間,2#燒結(jié)系統(tǒng)未進(jìn)行配比結(jié)構(gòu)調(diào)整,燒結(jié)過程參數(shù)保持穩(wěn)定。
實(shí)驗(yàn)基準(zhǔn)期2#燒結(jié)系統(tǒng)使用焦粉和無煙煤,焦煤比例執(zhí)行1:1,記錄三天的數(shù)據(jù),作為基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),與第一、第二階段實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析,燒結(jié)機(jī)的主要運(yùn)行參數(shù)見表1。
表1 基準(zhǔn)期燒結(jié)機(jī)的運(yùn)行數(shù)據(jù)
基準(zhǔn)期,燒結(jié)機(jī)料批總體穩(wěn)定在660~680 t/h,燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)狀態(tài)穩(wěn)定?;鶞?zhǔn)期束后進(jìn)入過渡期,燒結(jié)機(jī)開始騰空東側(cè)煤倉,進(jìn)低氮煤。
3 月14 日白班,2#燒結(jié)系統(tǒng)煤倉低氮煤儲(chǔ)量滿足實(shí)驗(yàn)條件,當(dāng)天夜班開始按照實(shí)驗(yàn)方案取用低氮煤,焦煤比例執(zhí)行1:1。3 月15 日0 點(diǎn)開始記錄燒結(jié)機(jī)運(yùn)行參數(shù)和脫硫排放數(shù)據(jù),至3 月17 日24 點(diǎn)結(jié)束第一階段實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)期間,燒結(jié)機(jī)料批總體穩(wěn)定在650~680 t/h,燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)狀態(tài)基本穩(wěn)定,燒結(jié)機(jī)的主要運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)見表2。
表2 第一階段實(shí)驗(yàn)燒結(jié)機(jī)運(yùn)行數(shù)據(jù)
第一階段實(shí)驗(yàn)結(jié)束后,3 月18 日夜班開始逐步換用全低氮煤生產(chǎn)。3 月19 日0 點(diǎn)開始記錄使用全低氮煤期間的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),至3 月22 日24 點(diǎn)結(jié)束。實(shí)驗(yàn)期間,燒結(jié)機(jī)料批總體穩(wěn)定在650~680 t/h,燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)狀態(tài)基本穩(wěn)定,燒結(jié)機(jī)的主要運(yùn)行參數(shù)記錄見表3。
表3 第二階段實(shí)驗(yàn)燒結(jié)機(jī)運(yùn)行數(shù)據(jù)
低氮煤進(jìn)場后,對(duì)低氮煤、焦粉和無煙煤的成分、粒度組成和水分情況進(jìn)行了分析,結(jié)果見表4 ~表6。
表4 低氮煤進(jìn)廠質(zhì)檢成分 %
表5 實(shí)驗(yàn)使用的三種燃料的粒度組成
從表4~表6 可以看出,低氮煤固定碳含量要低于燒結(jié)目前使用的無煙煤和焦粉,灰分高于無煙煤和焦粉,揮發(fā)分含量低于無煙煤。
表6 實(shí)驗(yàn)使用的三種燃料的粒級(jí)分布情況及水分 %
從粒度組成來看,低氮煤粒度偏碎,≤0.5 mm部 分 含 量 達(dá) 到15.54%,>0.5~1 mm 含 量 達(dá)到14.31%,兩者合計(jì)過粉碎(≤1 mm)達(dá)到29.85%,平均粒度2.25 mm,相較于焦粉和無煙煤來說其粒度偏碎。
此外,低氮煤水分含量較高,且粒度偏細(xì),因此該煤粉較濕黏,在實(shí)驗(yàn)過程中出現(xiàn)了燃料破碎系統(tǒng)堵倉、堵斗以及配料室燃料倉蓬倉的現(xiàn)象,影響了配煤的穩(wěn)定性。
實(shí)驗(yàn)結(jié)束后,通過對(duì)相關(guān)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、對(duì)比,分析了相同原料條件下,不同燃料品種對(duì)燒結(jié)過程二氧化硫(SO2)和氮氧化物(NOx)排放的影響。
實(shí)驗(yàn)期間,采用手持式煙氣分析儀對(duì)2#燒結(jié)系統(tǒng)脫硫脫硝入口煙氣進(jìn)行了檢測,由于檢測儀器受CO 干擾無法檢測煙氣SO2的含量,因此僅分析了入口NOx的排放趨勢(shì)。
實(shí)驗(yàn)期間2#燒結(jié)系統(tǒng)脫硫脫硝系統(tǒng)入口NOx的排放數(shù)據(jù)見表7。為排除煙氣含氧量波動(dòng)的影響,表7 中NOx折算值一欄的數(shù)值,為實(shí)際檢測NOx數(shù)值按照16%的基礎(chǔ)含氧量折合而來。
表7 實(shí)驗(yàn)階段2#脫硫入口排放數(shù)據(jù)
從表7 可以看出,在第一實(shí)驗(yàn)階段,焦粉:低氮煤=1:1 時(shí),NOx折算值的平均值為259.97 mg/h,排名第二;基礎(chǔ)數(shù)據(jù)階段停用低氮煤,焦粉:無煙煤=1:1 時(shí)的平均值為273.78 mg/h,排名第三;使用全低氮煤期間,2#燒結(jié)系統(tǒng)脫硫脫硝系統(tǒng)入口煙氣的NOx排放最低,平均為231.80 mg/h,與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)階段相比,降低了41.98 mg/h,降低幅度為15.33%。
從以上數(shù)據(jù)推算,不同燃料品種氮氧化物的產(chǎn)生量由少到多排列為低氮煤<焦粉<無煙煤。因此,燒結(jié)機(jī)配加低氮煤確有從源頭降低氮氧化物排放的作用。
實(shí)驗(yàn)期間,2#燒結(jié)系統(tǒng)脫硫脫硝系統(tǒng)出口SO2、NOx、風(fēng)量數(shù)據(jù)以及按照風(fēng)量數(shù)據(jù)計(jì)算的單位小時(shí)累計(jì)排放量見表8。
表8 實(shí)驗(yàn)階段燒結(jié)污染物排放數(shù)據(jù)
從表8 可以看出,在第一實(shí)驗(yàn)階段,燃料結(jié)構(gòu)為焦粉:低氮煤=1:1 時(shí),脫硫脫硝系統(tǒng)出口煙氣SO2排放均值為16.45 mg/h,NOx排放均值為22.08 mg/h,此階段SO2和NOx排放均為三個(gè)階段最低。第二實(shí)驗(yàn)階段和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)階段的排放數(shù)據(jù)差別不大,均高于第一實(shí)驗(yàn)階段,且三個(gè)階段均能達(dá)到超低排放要求。
考慮到三個(gè)實(shí)驗(yàn)階段燒結(jié)礦產(chǎn)量和生產(chǎn)負(fù)荷略有不同,為排除燒結(jié)生產(chǎn)負(fù)荷對(duì)污染物排放的影響,將三個(gè)實(shí)驗(yàn)階段的污染物排放總量與本階段燒結(jié)礦產(chǎn)量相除,得到三個(gè)階段各自的SO2和NOx噸礦排放量,見表9。
從表9 可以看出,在第一實(shí)驗(yàn)階段,燃料結(jié)構(gòu)為焦粉:低氮煤=1:1 時(shí),SO2和NOx噸礦排放量最低;燃料結(jié)構(gòu)為全低氮、煤和焦粉:無煙煤=1:1 時(shí), SO2和NOx噸礦排放量非常接近,且均高于第一實(shí)驗(yàn)階段。
表9 實(shí)驗(yàn)階段燒結(jié)噸礦污染物排放數(shù)據(jù)
因此,從2#脫硫脫硝系統(tǒng)出口煙氣數(shù)據(jù)推算,不同燃料品種氮氧化物的產(chǎn)生量由少到多排列為焦粉<低氮煤<無煙煤。因此,燒結(jié)機(jī)配加低氮煤替代無煙煤,確有降低氮氧化物排放的作用,但低氮煤的減排效果弱于焦粉。
低氮煤實(shí)驗(yàn)期間,對(duì)燒結(jié)礦TFe、SiO2、CaO、MgO、Al2O3的含量無明顯影響,由于低氮煤濕黏,在第二實(shí)驗(yàn)階段全低氮煤生產(chǎn)期間,煤倉頻繁蓬倉對(duì)燒結(jié)礦FeO 含量穩(wěn)定性造成一定影響,但總體可控。低氮煤對(duì)燒結(jié)礦強(qiáng)度的影響見表10。
表10 實(shí)驗(yàn)期間燒結(jié)礦強(qiáng)度指標(biāo)變化趨勢(shì)
由表5 和表10 數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)分析可知,由于低氮煤粒度偏細(xì),燃料中過粉碎部分含量較高,一定程度上影響了燒結(jié)過程透氣性和燒結(jié)熱量水平。因此,在第二階段全低氮煤實(shí)驗(yàn)期間,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度和平均粒度有所下降,篩分指數(shù)和≤10 mm部分含量有所升高,但各項(xiàng)指標(biāo)均未突破上下限,可以滿足燒結(jié)礦質(zhì)量要求。
因?yàn)榈偷汗潭ㄌ己柯缘停趾柯愿?,且粒度偏?xì),在燒結(jié)過程中損耗較大,所以在使用低氮煤時(shí),燒結(jié)燃料配比升高,實(shí)驗(yàn)期間噸礦固體燃料消耗情況見表11,各品種燃料價(jià)格見表12。
表11 實(shí)驗(yàn)期間噸礦固體燃料消耗變化趨勢(shì)
從表11~表12 可以看出,使用焦粉替代無煙煤時(shí),燒結(jié)固體燃料消耗(濕基)基本維持穩(wěn)定;在使用全低氮煤生產(chǎn)時(shí),燒結(jié)固體燃料消耗(濕基)由基準(zhǔn)期的59.42 kg/t 升高到61.91 kg/t,升高了2.49 kg/t,升高幅度為4.19%。
表12 各品種燃料濕基和推算干基價(jià)格
根據(jù)表11 各階段固體燃料消耗數(shù)據(jù)和表12 各品種燃料價(jià)格,可推算不同燃料結(jié)構(gòu)下燒結(jié)礦燃料成本(概算),見表13。
從表13 可以看出,與2#燒結(jié)系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)階段使用焦粉:無煙煤=1:1 相比,第一實(shí)驗(yàn)階段使用50%的低氮煤替代無煙煤,燒結(jié)噸礦燃料成本升高1.47 元/t;第二實(shí)驗(yàn)階段使用100%低氮煤時(shí),與基準(zhǔn)階段相比,燒結(jié)噸礦燃料成本升高5.37 元/ t。
根據(jù)消耗和燃料價(jià)格推算,燒結(jié)機(jī)使用焦粉與低氮煤比例1:1 時(shí)與使用全焦粉生產(chǎn)相比,估算燒結(jié)噸礦燃料成本升高約3.88 元/ t。而燒結(jié)機(jī)使用全低氮煤與使用全焦粉生產(chǎn)相比,估算燒結(jié)噸礦燃料成本升高約7.78 元/ t。
通過對(duì)不同燃料結(jié)構(gòu)燒結(jié)工業(yè)實(shí)驗(yàn)及實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,得出以下結(jié)論:
(1)從脫硫脫硝系統(tǒng)入口煙氣數(shù)據(jù)分析,使用低氮煤替代部分無煙煤,可以從源頭降低燒結(jié)廢氣中氮氧化物排放值,降低幅度為15%左右。
(2)從脫硫出口煙氣數(shù)據(jù)分析,燃料結(jié)構(gòu)為全低氮煤、焦粉:無煙煤=1:1 時(shí),燒結(jié)噸礦SO2和NOx排放量非常接近。即:燒結(jié)機(jī)配加低氮煤替代無煙煤確有降低NOx
表13 不同燃料結(jié)構(gòu)下燒結(jié)噸礦燃料成本概算
排放的作用,但低氮煤的減排效果弱于焦粉。
(3)低氮煤含水量大、粒度偏細(xì),比較濕黏,在實(shí)驗(yàn)過程中出現(xiàn)了燃料破碎系統(tǒng)堵倉、堵斗以及配料室燃料倉蓬倉的現(xiàn)象,影響配煤穩(wěn)定性,因此不宜全低氮煤生產(chǎn),建議與焦粉或其他煤種搭配使用。
(4)低氮煤固定碳含量略低,水分含量略高,且因?yàn)榱6绕?xì),在燒結(jié)過程中損耗較大,因此在使用低氮煤時(shí),燒結(jié)燃料配比升高,噸礦固體燃料消耗升高。
(5)低氮煤價(jià)格較高,因此隨著低氮煤使用比例的升高,燒結(jié)固體燃料成本有升高趨勢(shì)。使用全低氮煤與全焦粉生產(chǎn)相比,估算燒結(jié)噸礦燃料成本升高約7.78 元/ t。