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工藝?yán)鋮s器WH-3102 管束腐蝕原因分析及預(yù)防

2021-03-30 10:45孟美
中國設(shè)備工程 2021年6期
關(guān)鍵詞:管程堿液管束

孟美

(大慶石化公司化工一廠芳烴聯(lián)合車間,黑龍江 大慶 163714)

廢堿濕式氧化裝置工藝?yán)鋮s器WH-3102,管程介質(zhì)為廢堿液,殼程介質(zhì)為循環(huán)水。主要用于對廢堿反應(yīng)器WR-3101出口氧化廢堿液換熱降溫。WH-3102 結(jié)構(gòu)形式為立式浮頭換熱器,換熱器外形規(guī)格為φ400×6000mm,換熱管規(guī)格為φ19×0.9mm,共138 根。管板材質(zhì)SB168-600,管束材質(zhì)SB163-600。上游反應(yīng)器WR-3101 頂部排出的氧化廢堿液進(jìn)入套管換熱器WH-3101 殼程,之后流經(jīng)工藝?yán)鋮s器WH-3102進(jìn)行冷卻降溫;然后,經(jīng)過分離器WV-3101;最后,進(jìn)入產(chǎn)品罐WV-3002。

1 設(shè)備腐蝕情況調(diào)查

WH-3102 出口溫度指示TIA-80106 最高已達(dá)78℃(指標(biāo)要求<55℃),因此,判斷該換熱器管束堵塞,無法滿足冷卻換熱效果,故停工檢修進(jìn)行高壓水清洗管束。

考慮WH-3102 出口TIA-80106 最高已達(dá)78℃,產(chǎn)品罐WV-3002 溫度已達(dá)80℃(設(shè)計溫度70℃),為了防止出現(xiàn)設(shè)備及管線局部超溫腐蝕的問題發(fā)生,檢修前,對WH-3102

換熱器出口流程涉及的設(shè)備WV-3101 罐入口管線(原壁厚8mm)、產(chǎn)品罐WV-3002 罐(原壁厚6mm)進(jìn)行測厚,未見腐蝕減薄的情況。經(jīng)對WH-3102 拆檢發(fā)現(xiàn),管板表面及管束內(nèi)壁附著較厚紅褐色垢狀物,且換熱管堵塞嚴(yán)重。

圖1 換熱器管束清理的紅褐色垢物及管板結(jié)垢管束堵塞情況

對換熱器管束進(jìn)行高壓水清洗,清洗驗收合格后,將換熱器整體吊裝至地面。經(jīng)殼程上水試壓(壓力0.8MPa),發(fā)現(xiàn)一管程第四排第五、六根換熱管有泄漏情況,第五根換熱管泄漏較為嚴(yán)重,第六根換熱管為輕微泄漏,隨后,殼程泄壓進(jìn)行堵管堵漏。WH-3102檢修投用后出口溫度降低至42℃左右,溫度趨勢平穩(wěn),滿足工藝生產(chǎn)需求。持續(xù)運行24 小時后檢查換熱器封頭、附屬管線法蘭接管等無泄漏情況。

圖2 換熱器管束清洗后照片

2 腐蝕原因分析

2.1 WH-3102 管束堵塞原因分析

從外觀形態(tài)上觀察,廢堿系統(tǒng)的垢物一般分為兩種形式。一種為存在于以氧化反應(yīng)器為代表的高溫區(qū)域的紅黑色鱗片狀垢物;另一種為存在于換熱器、分離器等溫度較低區(qū)域的相對疏松的鐵紅色水垢樣物質(zhì)。

圖3 廢堿垢物的形態(tài)

根據(jù)車間采集的WH-3102 內(nèi)部垢物樣品,委托大慶化工研究中心進(jìn)行垢物分析,結(jié)果顯示:垢樣中鐵含量較高(74.85%),同時,通過文獻(xiàn)查詢了解到獨山子乙烯廢堿濕式氧化裝置工藝?yán)鋮s器,也因存在積垢問題,造成冷卻后廢堿液溫度高,每年需要對其進(jìn)行水力清洗一次。獨山子方面的垢物分析結(jié)論是: 工藝?yán)鋮s器10-E-3612 工藝側(cè)因廢堿介質(zhì)中含有鐵元素,管程發(fā)生鐵垢堵塞現(xiàn)象 。

綜合上述各方面因素分析,可以確定廢堿濕式氧化二套裝置WH-3102 中所形成的垢物類型為鐵垢性質(zhì)。

廢堿濕式氧化系統(tǒng)中冷換設(shè)備中所形成鐵垢中鐵的來源,主要來自原料廢堿液中的攜帶的鐵離子。車間分別對上游E1 裝置堿液來料、E3 裝置堿液來料以及W2 濕式氧化裝置堿液進(jìn)料中的鐵離子含量分別進(jìn)行了分析,分析結(jié)果顯示:E1 裝置來料Fe 離子含量為1.381μg/g、E3 裝置來料Fe 離子含量為2.498μg/g、濕式氧化裝置進(jìn)料口Fe 離子含量為0.838μg/g。從各路廢堿液的分析結(jié)果看,原料廢堿液中是有一定量的鐵離子存在的。

水中鐵的存在形式是膠態(tài)的氧化鐵,通常膠態(tài)氧化鐵帶正電。當(dāng)設(shè)備內(nèi)部局部熱負(fù)荷很高時,該部位的金屬表面與其他各部分金屬之間,就會產(chǎn)生電位差。在熱負(fù)荷較高的區(qū)域,金屬表面因電子集中而帶負(fù)電。主要帶正電的氧化鐵微粒就向帶負(fù)電的金屬表面聚集,結(jié)果形成氧化鐵垢。由于廢堿濕式氧化裝置冷換設(shè)備內(nèi)也同樣存在較大的溫差,因此客觀上也會因溫差的存在導(dǎo)致設(shè)備內(nèi)部的電荷積聚,吸引帶正電的氧化鐵離子在設(shè)備管壁上形成鐵垢。

上述過程即為WH-3102 管束內(nèi)垢狀物形成原因。

2.2 WH-3102 管束泄漏原因分析

通過上述管束堵塞原因分析部分可知,換熱器進(jìn)料中鐵離子含量較高,會在管內(nèi)形成鐵垢。其中反應(yīng)器等高溫區(qū)域形成的紅黑色鱗片狀鐵垢也會隨廢堿液進(jìn)入WH-3102 管程,長期積累與管內(nèi)形成鐵紅色相對疏松黏軟的水垢樣鐵垢混合壓實,管束陸續(xù)開始出現(xiàn)整根管堵塞的情況,因廢堿液中含有硫化物,當(dāng)堿液濃度較低時,不足以完全中和硫離子,從而形成酸性介質(zhì)。此少量的酸性介質(zhì)會累積在管束內(nèi)部造成管束局部發(fā)生腐蝕減薄。因WH-3102 的管束較?。ê穸燃s為0.9mm),材質(zhì)為inconel-600,材質(zhì)較軟,此時,使用高壓水清洗管束,可能會導(dǎo)致管束局部減薄的位置出現(xiàn)裂紋泄漏。另外,在高壓水清洗鱗片狀硬質(zhì)鐵垢時,鱗片隨著高壓水流沖擊,會對管束內(nèi)壁產(chǎn)生刮蹭損傷,經(jīng)過幾次高壓清洗后,會造成個別管束泄漏。

3 預(yù)防換熱器腐蝕的措施

3.1 防止WH-3102 管束內(nèi)結(jié)垢造成氧化廢堿液溫度過高

在廢堿系統(tǒng)中改變鐵垢形成的條件基本無法實現(xiàn),從減少原料鐵離子含量方向考慮,也存在有設(shè)備管道材質(zhì)無法改變、堿洗系統(tǒng)操作條件限制等因素,同樣實現(xiàn)難度很大。

因此,從考慮實際可行性角度看,計劃在分離器WV-3101 流程后增加安裝一個工藝?yán)鋮s器(WH-3103),待WH-3102 出口溫度再次升高時投用WH-3103,確保氧化廢堿液外送溫度符合工藝要求。

3.2 防止WH-3102 單管程堵管率超標(biāo)影響換熱效果措施

WH-3102 檢修累計已堵管11 根,另外,有3 根換熱管外壁凹陷扭曲。因換熱管束較少(138 根),且該換熱器為4 管程,每堵1 根管,單管程堵管率增加3%左右。目前,第一管程已經(jīng)堵管3 根(33 根換熱管),堵管率9.09%。從近兩次檢修過程發(fā)現(xiàn),每次清洗后,管束都有較高概率發(fā)生泄漏,漏管數(shù)量會隨著高壓水清洗次數(shù)增加,更影響換熱效果。因此,對WH-3102 芯子實施大修理計劃,更換WH-3102 芯子一臺,防止WH-3102 再次檢修后單管程泄漏數(shù)量超過10%,從而影響換熱器換熱效果。

4 吸取經(jīng)驗教訓(xùn)

(1)殼程試壓時,管束內(nèi)殘留的水清理不徹底,導(dǎo)致第二處管束微小泄漏(一管程第四排第六根換熱管)發(fā)現(xiàn)較晚,找漏較為困難。今后在殼程試壓前先用吊車將芯子一端吊起,將管束內(nèi)存水排凈,然后,再用工業(yè)風(fēng)將管束內(nèi)壁進(jìn)行干燥,便于觀察微量泄漏。水壓試壓合格后,再用低壓蒸汽進(jìn)一步尋找輕微泄漏點。

(2)為了縮短檢修時間和降低換熱器整體吊裝風(fēng)險,下次檢修考慮在框架上進(jìn)行清洗、試壓和堵漏。檢修前在管箱下方搭設(shè)好檢修平臺和設(shè)計加工制作好帶加長桿的堵漏專用工具,提前模擬演練堵漏步驟,同時,做好堵漏失敗的應(yīng)急處置方案,確保檢修進(jìn)度、檢修質(zhì)量全程可控。

5 結(jié)語

工藝?yán)鋮s器WH-3102 腐蝕的主要原因是由于來料中的Fe 離子形成鐵垢,積聚在管束內(nèi)壁在酸性環(huán)境中對換熱管表面產(chǎn)生腐蝕減薄,管束在高壓水清洗時,管束減薄位置出現(xiàn)裂紋。為了避免管束腐蝕帶來的危害,在日常生產(chǎn)中,要注意工藝平穩(wěn)操作,減少生產(chǎn)波動,密切關(guān)注WH-3102 出口溫度指示,通過在分離器后增加工藝?yán)鋮s器,保證氧化廢堿液外送溫度合格,從而減少檢修次數(shù),保障企業(yè)效益。

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