石玉飛 郭 蕾 朱江濤
(深圳市面粉有限公司,廣東深圳 518057)
隨著食品工業(yè)的快速發(fā)展,小麥粉專用化、定制化程度越來越高,食品安全等各方面對制粉企業(yè)都提出了更高的要求。如何制造出令人更加放心的產(chǎn)品,滿足社會需求,對于面粉廠來說,必須與時俱進,不斷創(chuàng)新,完善企業(yè)各項硬件設(shè)施。
清理是小麥制粉前提與基礎(chǔ),其效果直接影響面粉質(zhì)量。清理主要包括筒倉初清和麥間清理,清理工藝完善程度和設(shè)備性能是影響清理效果關(guān)鍵。文中介紹某企業(yè)制粉車間清理工段存在的問題與解決方案,通過實施,達到了提高小麥清理效果、改善生產(chǎn)環(huán)境、提高產(chǎn)品質(zhì)量的目的[1]。
該廠原有工藝和設(shè)備是20 世紀(jì)90 年代從意大利奧克利姆公司引進的,日處理小麥300 t,由于公司當(dāng)時主要使用進口小麥生產(chǎn),雜質(zhì)少,所以引進的工藝和設(shè)備還是比較先進的,滿足了當(dāng)時的企業(yè)要求。但在經(jīng)過二十年的使用后,一方面,設(shè)備老化、磨損嚴(yán)重、性能大大降低,另一方面,清理工藝也不能滿足目前部分使用國產(chǎn)小麥和產(chǎn)品質(zhì)量提高的要求。隨著社會對企業(yè)環(huán)保、安全要求,以及客戶對產(chǎn)品的質(zhì)量要求越來越高,落后的技術(shù)條件已經(jīng)嚴(yán)重制約著企業(yè)的長遠發(fā)展,創(chuàng)新改造迫在眉睫。
因清理工藝較為簡單,而目前國產(chǎn)小麥?zhǔn)褂昧吭黾樱泄に囈巡荒軌驖M足清理雜質(zhì)含量較高的國產(chǎn)小麥要求。由于設(shè)備使用多年,清理效果明顯下降。所以,清理工藝落后、設(shè)備嚴(yán)重老化是造成小麥粉加工精度低的主要原因。
筒庫初清工藝:卸糧→振動篩→振動篩→立筒倉→振動篩→吸風(fēng)分離器→毛麥倉。
入筒倉工藝雖有二道篩理工序,但振動篩產(chǎn)量只有50 t/h,已不能滿足快速卸糧需要。如果產(chǎn)量太大,如遇雜質(zhì)含量較高的小麥時,二道同樣的篩理對雜質(zhì)去除量根本達不到要求,導(dǎo)致出倉困難,增加了麥間清理壓力等問題,不利于后續(xù)操作。
麥間清理工藝:毛麥倉→配麥器→磁選→流量稱→振動篩→吸風(fēng)分離器→去石機→滾筒精選機→打麥機→吸風(fēng)分離器→強力著水機→一次潤麥→配麥器→強力著水機→二次潤麥→配麥器→打麥機→吸風(fēng)分離器→振動篩→吸風(fēng)分離器→去石機→凈麥倉。
滾筒精選機是利用物料長度或粒形的不同,將原料中與小麥差別不大的雜質(zhì)分選出來,可有效去除大麥、燕麥、蕎子、并肩泥塊,但由于其袋孔易磨損,使用長時間后易造成精選效率下降。而霉變、黑粒小麥含有一定量的真菌毒素,食用后可能引起食物中毒,隨著食品安全要求的提高,必須有效去除小麥中霉變、黑粒小麥,但它們難以通過滾筒精選機分離。
吸風(fēng)分離器的風(fēng)機葉輪易磨損,輕雜不易沉降又回到麥流中,影響清理效果。
打麥機的打板易磨損,且打擊會對麥粒造成損傷,使破損粒增加,麥皮破碎,影響磨粉機研磨。
由于原工藝主要使用進口小麥,輕雜較少,初清工序原有的通風(fēng)除塵系統(tǒng)只有一套,接糧、初清設(shè)備及管道共用。使用國產(chǎn)小麥后,接糧系統(tǒng)中吸風(fēng)風(fēng)量及風(fēng)壓明顯不足,且卸糧坑裸露,導(dǎo)致接糧時揚塵多,對車間及周邊環(huán)境污染嚴(yán)重。
筒庫初清[2]包括兩個部分:進倉初清系統(tǒng)和出倉初清系統(tǒng)。
進倉初清系統(tǒng)是指小麥從卸糧坑到入立筒庫的清理過程,出倉初清系統(tǒng)是指小麥從立筒庫出來到入毛麥倉的清理過程。
2.1.1 筒庫初清系統(tǒng)改造目標(biāo)要求
(1)揚塵要求:基于環(huán)保和產(chǎn)品質(zhì)量要求,卸糧坑及其附近的揚塵90%以上被吸走,揚塵往外擴散的距離在接卸糧坑范圍3 m 以內(nèi),盡量不向周圍環(huán)境擴散。初清間設(shè)備保持適當(dāng)負壓狀態(tài)運行,不往外散發(fā)揚塵。
(2)產(chǎn)量要求:接糧產(chǎn)量80 t/h 以上,全通12 mm 篩孔;筒庫出倉到毛麥倉提麥產(chǎn)量30 t/h 以上,全通9 mm 篩孔。
(3)初清除雜要求:初清除雜進入毛麥倉之前去除原糧中20%以上的輕雜。
2.1.2 筒庫初清系統(tǒng)技術(shù)改造方案
(1)設(shè)置四套通風(fēng)除塵風(fēng)網(wǎng)
封閉卸糧坑西側(cè)廠區(qū)通道,通道上南北向各加裝一座電動卷閘門用于通行,這樣可以解決過堂風(fēng)的形成。拆除舊風(fēng)網(wǎng),設(shè)置四套通風(fēng)除塵風(fēng)網(wǎng)(A1、A2、A3、A4),其中 A1、A2 風(fēng)網(wǎng)用于卸糧坑的吸風(fēng)口以及下腳設(shè)備吸風(fēng),A3 風(fēng)網(wǎng)用于進倉清理設(shè)備吸風(fēng),A4 風(fēng)網(wǎng)用于出倉清理設(shè)備吸風(fēng)。
(2)調(diào)整工藝與設(shè)備
調(diào)整后的筒庫初清工藝:卸糧→振動篩(2 臺MTRC-150/200 振動篩并聯(lián))→垂直吸風(fēng)道(MVSL-150)→立筒倉→振動篩(TQLZ-150/200)→垂直吸風(fēng)道(MVSL-150)→毛麥倉。
振動篩選用布勒高效振動篩,振動篩并聯(lián)后的筒庫初清產(chǎn)量達到100 t/h,同時配套增加垂直吸風(fēng)道處理輕雜和塵土。
2.2.1 麥間清理的改造要求
(1)小麥清理產(chǎn)量不低于15 t/h;
(2)去除98%以上異種糧粒和霉變、黑粒小麥;
(3)面粉含砂量小于0.02%;
(4)入磨小麥指標(biāo)要求:已去除99 %以上輕雜和蟲蝕粒、病斑粒、癟麥等小麥。
2.2.2 麥間清理系統(tǒng)技術(shù)改造方案
(1)調(diào)整后的清理工藝與設(shè)備
毛麥倉→配麥器→磁選→流量稱→振動篩(SPV-15N)→吸風(fēng)分離器(TRC-15R)→去石機(TSV-20)→去石機(MTSD-120/120)→色選機→打麥機(MHXT-15/80)→垂直吸風(fēng)道(MVSL-100)→強力著水機→一次潤麥→配麥器→強力著水機→二次潤麥→配麥器→打麥機(MHXT-15/80)→吸風(fēng)分離器(TRR-100)→振動篩→吸風(fēng)分離器(TRC-10R)→去石機→吸風(fēng)分離器→凈麥緩沖倉。
(2)更新打麥機
更換現(xiàn)有兩臺打板式打麥機,改為具有揉磨作用的布勒打麥機,打麥機產(chǎn)量達到15 t/h 以上,打麥機后配套風(fēng)選設(shè)備清除麥毛、麥灰及輕雜。
(3)增加色選機
色選機不僅可以清除大部分異種糧粒,還可以清除霉變、黑粒小麥,將滾筒精選機更換為色選機,可以大大減少異種糧和霉變、黑粒小麥。
(4)更新與增加去石機
在一次去石后增加一道去石工序,設(shè)備為布勒高效去石機,確保凈糧含砂量達標(biāo),以降低面粉的含砂量和灰分。
(5)入磨前增加風(fēng)選器和中間分離器
入磨前增設(shè)風(fēng)選器和中間分離器,用于撿出小麥尚存的少量影響面粉品質(zhì)的蟲蝕粒、病斑粒、癟麥等小麥,并將其送入B4 皮磨研磨,以減少對前路面粉質(zhì)量的影響。
(1)環(huán)保方面
改造后,由于封閉了通道,形成了一個較密閉的作業(yè)空間,吸風(fēng)效果好,卸糧時產(chǎn)生的揚塵能很快地被吸走,對周邊環(huán)境有很大的改善,達到了設(shè)計目標(biāo)。
(2)清理能力
改造后,初清能力達到100 t/h,麥間清理能力達到15 t/h,由于提高了初清效果,出倉順暢,為麥間清理打下良好基礎(chǔ)。
(3)清理效果
更新振動篩、風(fēng)選器、打麥機、去石機及增加色選機后,清理效果改善明顯。入磨凈麥灰分比改造前降低0.02 %以上,面粉質(zhì)量指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)大幅提高。
通過技術(shù)改造,產(chǎn)品質(zhì)量得到保證,提高了產(chǎn)品的市場占有率和競爭力,增強了公司的發(fā)展后勁。