劉智佩
摘要:本文對(duì)感應(yīng)淬火開(kāi)裂的42CrMo小齒套進(jìn)行了分析,發(fā)現(xiàn)有的零件在感應(yīng)淬火過(guò)程中未進(jìn)行回火,且零件整個(gè)截面已經(jīng)淬透。說(shuō)明熱處理廠家在生產(chǎn)過(guò)程中缺乏技術(shù)指導(dǎo)和現(xiàn)場(chǎng)管理,導(dǎo)致了零件的開(kāi)裂。
關(guān)鍵詞:感應(yīng)淬火;42CrMo鋼;熱處理;裂紋
2021年4月1日,接售后通知,NXS項(xiàng)目制令號(hào)為20NXS217,圖號(hào)為FMK02III-05的齒輪套在客戶現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)裂紋,已發(fā)回我公司。
在售后服務(wù)處辦公室查看該零件,肉眼可見(jiàn)齒面多處開(kāi)裂,送檢計(jì)處用臥式磁粉探傷機(jī)檢查,缺陷情況見(jiàn)圖1,圖2。
從圖片中可以看到,該零件在齒根、端面、齒面存在多處開(kāi)裂,裂紋分布幾乎遍布所有的感應(yīng)淬火區(qū)域。
該零件工序?yàn)椋哄懠铝?粗車(chē)-超探-精車(chē)-超探-滾齒-感應(yīng)淬火-磁粉檢查-終檢。
將該零件開(kāi)裂的部位線切割,制取試樣,見(jiàn)圖3。首先進(jìn)行了化學(xué)成分分析,結(jié)果見(jiàn)表1,未發(fā)現(xiàn)異常。又檢測(cè)了該材料的非金屬夾雜,結(jié)果見(jiàn)表2,未發(fā)現(xiàn)異常。對(duì)試樣進(jìn)行硬度檢測(cè),發(fā)現(xiàn)從齒頂?shù)絻?nèi)孔表面,其硬度均在HV590以上。對(duì)試樣進(jìn)行拋光處理,用4%硝酸酒精腐蝕(后來(lái)對(duì)試樣進(jìn)行了200℃,保溫5小時(shí)回火處理,以便進(jìn)行對(duì)比觀察)進(jìn)行金相檢測(cè)發(fā)現(xiàn),該零件組織異常,與經(jīng)過(guò)回火的組織明顯不同,具體見(jiàn)圖4,5。
后來(lái),陸續(xù)又發(fā)現(xiàn)同類(lèi)型的零件,其規(guī)格稍大,也存在表面裂紋,具體見(jiàn)圖6。將零件線切割制樣如圖7,8,用4%硝酸酒精腐蝕觀察,感應(yīng)淬火層深不符合要求,但組織是經(jīng)過(guò)回火的。
從裂紋的微觀形態(tài)來(lái)看,符合淬火開(kāi)裂的特征,裂紋尾端尖細(xì),且兩側(cè)無(wú)氧化、增碳、脫碳現(xiàn)象[1]。具體見(jiàn)圖9、10。結(jié)合材料的化學(xué)成分檢測(cè)和非金屬夾雜情況來(lái)看,開(kāi)裂原因應(yīng)該是感應(yīng)淬火引起的。
從以上情況可以看出,此次出現(xiàn)批量開(kāi)裂的原因如下:
1零件開(kāi)裂的原因?yàn)楦袘?yīng)淬火開(kāi)裂;
2感應(yīng)淬火廠家的生產(chǎn)過(guò)程控制混亂,有的零件回火了,有的沒(méi)有,但是都開(kāi)裂了,說(shuō)明回火不及時(shí)。有時(shí)還存在零件忘記回火的情況,說(shuō)明現(xiàn)場(chǎng)控制存在問(wèn)題。
3這種小的零件,感應(yīng)淬火廠家淬火感應(yīng)線圈的選取,工藝參數(shù)等都存在不合理的情況,導(dǎo)致齒部全部淬透。
參考文獻(xiàn)
[1]陸柯杰,張玉煥,緊固件金相制樣的開(kāi)裂判別,金屬加工(熱加工),2021年04期