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“內內外”讓它缺人不缺陣

2021-03-17 11:45文/江
中國石油石化 2021年5期
關鍵詞:車間科室人力資源

文/江 軼

通過向內發(fā)力,向外借力,天津石化化工部有效緩解了結構性缺員的壓力。

有著43 年發(fā)展歷程的中國石化天津石化化工部在改革發(fā)展的進程中經(jīng)歷過多次整合,曾將1000 余名年富力強且知識層次較高的員工轉崗至新項目。目前,化工部在崗員工平均年齡49.2 歲。

近年來,企業(yè)由于職工隊伍的年齡結構不合理,導致當職工進入集中退休階段時技能操作人員數(shù)量斷崖式快速減少的現(xiàn)象更加嚴重。人員結構老化、身體健康堪憂、職業(yè)禁忌人員增多等問題日益凸顯。職工整體數(shù)量偏多與結構性缺員形成制約企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展的瓶頸,成為企業(yè)亟待解決的痛點、堵點和難點問題。

化工部直面困難,承壓而上,在破解人員老齡化、優(yōu)化人力資源上進行了積極探索,以“內內外”措施優(yōu)化人力資源,保證了企業(yè)安全生產(chǎn)、提質增效、改革發(fā)展和黨建質量提升等各項工作的順利完成。

●現(xiàn)場考核比武,實力的較量。 攝影/張華順

基層車間內部

1 號芳烴吸附崗7 名職工、歧化崗4名職工整體劃轉至2 號芳烴裝置,實現(xiàn)橫向流動,減少了轉崗實訓成本,緩解了2號芳烴裝置一線人員短缺的壓力;3 名短絲車間職工轉入聚酯裝置、2 名物流車間職工轉入儲運車間,最大限度地實現(xiàn)了整體優(yōu)化。這是化工部從全局“一盤棋”思路出發(fā),進行人力資源配置的優(yōu)化舉措。他們從基層“內部”尋找資源,向人力資源缺口大的部門調整,向勞動密集型的裝置傾斜,讓合適的人到合適的崗位上去。

發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用。化工部短絲車間缺員數(shù)量多,減員速度快的情況更為突出。在廠部無法進行有效人員補充的現(xiàn)狀下,短絲車間充分發(fā)揮黨建優(yōu)勢,班子成員發(fā)揮“頭雁”效應,在職工中廣泛開展“三個一”活動:每周至少與一名職工談心、每月至少當一天操作工、每月至少解決一件職工的難題;成立“880”(諧音“幫幫您”)黨員突擊隊,堅持開展義務奉獻活動,形成長效機制;開展“手拉手”活動,包括“常日班和倒三班手拉手”、“強手拉弱手”、“黨員和群眾手拉手”三種形式;車間領導帶領技術干部輪流深入一線,與班組職工一起頂崗操作。

借助技術措施。化工部充分利用工業(yè)電視技術,降低一線班組、人員的負擔,增強對生產(chǎn)裝置的掌控。在生產(chǎn)裝置區(qū)、儲罐區(qū)、倉儲庫房等生產(chǎn)場所設置攝像頭,實現(xiàn)在控制室、調度室對關鍵裝置、要害部位的兩級24 小時全天候全覆蓋視頻監(jiān)控;采用電子巡檢系統(tǒng),提高巡檢工作效率,在5 套生產(chǎn)裝置中按照巡檢路線設置209 個巡檢點,通過電子巡檢儀輸入巡檢情況,實現(xiàn)巡檢情況實時上傳,內操、外操無線聯(lián)通;豐富生產(chǎn)運行操作管理平臺的內容,基于MES 總體架構,面向生產(chǎn)操作層,開發(fā)和設置內操管理、外操管理、操作績效等管理界面,建立操作指標標準庫,實現(xiàn)實時數(shù)據(jù)、工藝卡片隨時獲取,減少人工數(shù)據(jù)采集和分析工作量;開展崗位專責制修訂工作,明責、履責、考責,簡明易記,確保人人熟知、入腦入心,確?!叭巳擞惺伦?、事事有人管”。

廠際內部

58 歲的張兵,通過競聘當上了化工部烷基化車間運行乙班值班長。原本在科室靜等退休的他兩年前轉崗到新裝置,在兩個月的時間里拿到了壓力容器崗位證、壓力管道操作證、鍋爐操作證、危險品合格操作證,一次通過了烷基化待生酸考試,成為新裝置里的學習模范。

“由于歷史原因,化工部目前存在著車間缺員壓力大于科室、一線班組缺員壓力大于職能班組的現(xiàn)象。我們采取了針對性措施,對各項人力資源優(yōu)化措施進行因勢利導,做到一事一案,鼓勵人員向缺員的基層部門流動、向一線班組流動?!被げ肯嚓P負責人介紹說。截至目前,化工部共有24 名職工從科室、輔助部門、管理崗位等轉崗到基層車間和生產(chǎn)一線,張兵是其中的一位。

將科室人員向車間流動。本著“以崗定薪、易崗易薪、崗變薪變”的原則,將科室人員向基層一線流動。在新裝置烷基化車間成立過程中,部分管理人員和專業(yè)技術人員配備都從科室專業(yè)技術人員中選拔推薦。在技能操作人員配備過程中,撤銷了HSE 督察組,人員與現(xiàn)有的儲運門禁安全督察組整合。對合并后的儲運門禁安全督察組人員再次進行人力資源優(yōu)化:56 歲及以下人員進行整體劃轉至烷基化裝置。

開展“生產(chǎn)裝置現(xiàn)場標準化達標”活動?;げ繄猿忠砸痪€為重心,一切工作圍著生產(chǎn)轉。堅持科室助力車間,組織專業(yè)科室編制“裝置現(xiàn)場規(guī)范化達標管理標準”,科室人員每周開展一次“生產(chǎn)裝置現(xiàn)場標準化達標”檢查工作,幫助車間查找裝置運行中存在的問題,協(xié)助進行隱患整改,提高現(xiàn)場管理水平。另外,在現(xiàn)場遇到突發(fā)情況或急難險重問題時,科室人員、黨員骨干組成突擊隊,適時到缺員嚴重的短絲車間承擔裝廢絲、清理作業(yè)現(xiàn)場等階段性任務,減輕車間的壓力。

借助外力

隨著企業(yè)年輕人“斷層”、老員工“蓋層”現(xiàn)象的加劇,每一個看似無足輕重的“人頭”都是企業(yè)寶貴的人才資源?;げ孔プ√嵘肆Y源素質這個“牛鼻子”,在全體職工中開展“大學習、大培訓、大比武”,用個體“質”的提升彌補人力資源“量”的不足。同時,借助業(yè)務外包、應用“5G+機器人技術”等措施,在破解人員老齡化和優(yōu)化人力資源上進行積極、大膽的探索。

合法依規(guī)進行業(yè)務外包。在上級部門的大力支持下,化工部開展充分論證,從技術可行性、成本可行性、管理可行性等多方面對短絲裝置業(yè)務外包進行論證,多方篩選潛在業(yè)務承攬方,制定業(yè)務外包方案。經(jīng)過近9 個月的充分準備,他們完成了合同簽訂、人員篩選、人員培訓,成功將短絲裝置部分勞動密集型操作崗位采用分段、劃塊的方式逐步外包,分階段置換出的技能操作人員補充到其他缺員崗位。

應用“5G+機器人技術”。過去,化工部短絲裝置需要兩次安排人工叉車進行裝車出庫。整個物流過程用工多、頻率高、物流成本高,因物流人員緊缺無法滿足正常運行需求。針對簡單性勞動、重復性作業(yè),化工部開展“機器代人”試點工作,與深圳未來機器人公司開展合作,利用5G 通信、視覺導航、自適應技術等,實現(xiàn)自主裝車、日常出入庫無人化,全過程實現(xiàn)了無人值守。據(jù)測算,無人駕駛叉車投用后,直接節(jié)省下線叉車司機8 人、倒庫叉車司機8 人,每年可節(jié)省人工費用、叉車維修保養(yǎng)費用、中轉運輸外包費259.6 萬元。

替代傳統(tǒng)人工操作,全部實現(xiàn)機器代人成品包運輸,實現(xiàn)無人化搬運,滿足了裝置24 小時連續(xù)生產(chǎn)要求,大大減少了人工成本,為全國石化行業(yè)首家使用。

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