王 波
(空裝駐南京地區(qū)第三軍事代表室,江蘇 南京 211106)
某型空氣渦輪起動機(jī)(以下簡稱起動機(jī))安裝于飛機(jī)的附件機(jī)匣,其功能是將引氣內(nèi)能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能,輸出軸功率起動飛機(jī)發(fā)動機(jī)。該起動機(jī)隨飛機(jī)進(jìn)行地面試車時發(fā)生滑油泄漏故障,外觀檢查發(fā)現(xiàn)起動機(jī)的渦輪排氣位置處有滑油漏出,機(jī)務(wù)人員判斷起動機(jī)發(fā)生漏油故障,產(chǎn)品返廠檢查。
除了漏油,起動機(jī)外觀無異常,連接處的緊固件無松動,轉(zhuǎn)子可正常轉(zhuǎn)動。對故障產(chǎn)品進(jìn)行密封試驗:加注滑油,施加規(guī)定壓力,保持30 min。當(dāng)試驗壓力增加到規(guī)定值時,滑油從渦輪密封端漏出,故障復(fù)現(xiàn)。
渦輪轉(zhuǎn)子附近存在4處密封,其中3處為密封圈(靜密封),1處為石墨密封組件[1](動密封),如圖1所示。
圖1 渦輪附近的4處密封
分解起動機(jī)渦輪組件,目視檢查三個密封圈,未見異常破損及老化現(xiàn)象;檢查石墨密封組件的動環(huán)與石墨環(huán),接觸面磨損均勻,動環(huán)接觸面上環(huán)帶均勻可見,未發(fā)現(xiàn)異常磨損痕跡,檢查波形彈簧也未見異常,如圖2所示。
圖2 密封圈和石墨密封部件等零部件
依次單獨更換密封圈1、密封圈2和密封圈3,對起動機(jī)進(jìn)行密封試驗,未施加壓力,靜置約2 min后,均發(fā)現(xiàn)起動機(jī)渦輪附近有滑油滲出,故障復(fù)現(xiàn),因此可排除3個密封圈失效導(dǎo)致起動機(jī)漏油的情況。更換石墨密封組件,將起動機(jī)重新裝配并進(jìn)行密封試驗,施加規(guī)定壓力,保持30 min,未發(fā)現(xiàn)渦輪附近有滑油滲漏,因此初步將故障原因定位在石墨密封組件。對石墨密封組件進(jìn)行部件試驗,發(fā)現(xiàn)石墨環(huán)與動環(huán)密封面之間出現(xiàn)泄漏,其余地方無泄漏,目視可觀測到石墨環(huán)端面與密封動環(huán)接觸后仍有縫隙,達(dá)不到密封要求。將石墨密封組件放置在水平臺上,使用百分表檢測石墨環(huán)密封面的跳動量,檢測結(jié)果表明沿著石墨環(huán)圓周方向,最高點和最低點相差0.15 mm,超出合格范圍,且最高點和最低點相差約180°,示意圖見圖3。
圖3 石墨環(huán)和動環(huán)接觸示意圖
以上檢查結(jié)果表明,起動機(jī)渦輪處漏油的原因是石墨密封組件的石墨環(huán)與密封動環(huán)未完全貼合,兩者間存在間隙,無法實現(xiàn)密封。
按照石墨環(huán)與密封動環(huán)不貼合的故障樹[2-4],使用環(huán)境超限、密封面不平或歪斜、密封面損傷等問題均可能導(dǎo)致該故障發(fā)生,詳見圖4。
圖4 石墨環(huán)與密封動環(huán)不貼合故障樹
根據(jù)石墨密封組件的設(shè)計要求,石墨密封組件允許的最高轉(zhuǎn)速為40000 r/min,環(huán)境溫度為-55~+200 ℃,內(nèi)外壓差為0.17 MPa,外場使用條件未超出許用設(shè)計范圍,排除使用環(huán)境超限因素;石墨環(huán)材質(zhì)為浸制石墨,具有一定柔性和彈性,對石墨環(huán)進(jìn)行常溫至+200 ℃高溫[5]的溫度循環(huán)試驗,試驗后石墨環(huán)未見變形,排除零件變形因素;對環(huán)座內(nèi)徑、平行度、相關(guān)配合尺寸,石墨環(huán)外徑、高度進(jìn)行計量,未發(fā)現(xiàn)超差,排除零件尺寸超差因素;模擬零件未洗干凈、環(huán)座溝槽內(nèi)空氣未排凈、部分扇面未涂密封膠,密封膠固化溫度過高、密封膠固化溫度過低、石墨環(huán)未鑲嵌到底等鑲嵌工藝問題,只有扇面未被密封膠全部覆蓋、密封膠固化溫度超標(biāo)和環(huán)座溝槽內(nèi)空氣未排凈可引發(fā)石墨環(huán)裝配歪斜,經(jīng)分解檢查,故障件石墨環(huán)背面的膠層基本覆蓋整個環(huán)形,排除了部分扇面未涂密封膠的因素。膠層上有完整的環(huán)形紋路,該紋路來自環(huán)座表面的機(jī)加工紋路,詳見圖5,證明涂膠及裝配時石墨環(huán)已觸及環(huán)座底部,未鑲嵌到底因素排除,只剩環(huán)座溝槽內(nèi)空氣未排凈因素?zé)o法排除。
圖5 石墨環(huán)底部膠層及環(huán)座檢查照片
圖6 石墨環(huán)與環(huán)座的裝配結(jié)構(gòu)
石墨環(huán)鑲嵌過程:石墨環(huán)與環(huán)座貼合的端面涂抹密封膠,將石墨環(huán)壓入環(huán)座的溝槽中,裝配結(jié)構(gòu)見圖6。
環(huán)座溝槽內(nèi)空氣未排凈有兩種原因,一是密封膠調(diào)配過程中,膠的內(nèi)部存積有空氣,密封膠在調(diào)配后,內(nèi)部空氣較多,需要經(jīng)反復(fù)抽空、攪拌措施進(jìn)行排除空氣,如有空氣未排凈,在固化后膠的表面會形成氣孔(空氣泡在沖破膠面時會形成空洞),外觀很差,而故障件翹起部分有膠溢出,但不存在氣孔,未翹起部分膠外觀良好,因此膠內(nèi)部空氣應(yīng)該在調(diào)配過程中已經(jīng)排凈了,因此這一原因可排除掉。二是石墨環(huán)鑲嵌到環(huán)座過程中環(huán)座溝槽內(nèi)有空氣存留,即鑲嵌過程中,環(huán)座溝槽內(nèi)的空氣若恰好被封住,也會造成溝槽內(nèi)空氣存積。經(jīng)試驗檢查,鑲嵌石墨環(huán)前以+270 ℃高溫烘烤環(huán)座,這個溫度下環(huán)座的尺寸大于石墨環(huán)尺寸,石墨環(huán)可以很輕松放入,若環(huán)座溫度不足,則石墨環(huán)會被強行過盈壓入靜環(huán)座,使得溝槽空氣無法完全擠出,會一直存留部分空氣在靜環(huán)座溝槽內(nèi)。鑲嵌后,部件處于余熱狀態(tài)時工人擦掉溢出的膠,但下一步固化時溫度再次升高,溝槽內(nèi)空氣壓力增大,又會將膠擠出,固化完成后石墨環(huán)與環(huán)座配合面處留有擠出的密封膠,故障件的密封膠溢出現(xiàn)象證實了這一推測,見圖7。
圖7 故障件的溢膠現(xiàn)象
結(jié)合石墨環(huán)傾斜的故障樹和密封膠溢出的證據(jù),檢查鑲嵌工藝,發(fā)現(xiàn)環(huán)座烘烤溫度滿足要求,但烘烤后因鑲嵌用的手壓臺遠(yuǎn)離烤箱,實施鑲嵌時環(huán)座溫度已出現(xiàn)下降。最終確定石墨環(huán)傾斜的原因是鑲嵌時環(huán)座溫度不足,石墨環(huán)和環(huán)座裝配時配合面過盈,溝槽內(nèi)空氣未順利排凈。
針對故障原因,采取以下糾正措施,改進(jìn)后試制表明石墨密封組件的加工質(zhì)量得到保證,措施合理可行。
1)調(diào)整工藝布置:將手壓床調(diào)整至烘箱旁,減少鑲嵌時環(huán)座溫降。
2)規(guī)定鑲嵌時間:鑲嵌過程中,對取出石墨環(huán)直至鑲嵌結(jié)束,應(yīng)盡量減少耗時,結(jié)合現(xiàn)場實測,在鑲嵌工藝中增加時間要求:從烘箱中取出環(huán)座并在20秒內(nèi)將石墨環(huán)壓入,過程采用秒表監(jiān)測(從打開烘箱門計時)。
3)鑲嵌檢查
鑲嵌后膠的固化情況,從外觀可以判別內(nèi)部空氣情況,增加固化后膠的外觀檢查內(nèi)容:固化后膠面外觀應(yīng)無氣孔;固化后膠應(yīng)不得高出靜環(huán)座端面(即無溢出)。
通過對故障的排查和分析,確定某型空氣渦輪起動機(jī)密封失效的原因是石墨環(huán)鑲嵌時采用熱裝配,因工序耗時長,環(huán)座溫度下降較多,鑲嵌時環(huán)座與石墨環(huán)已過盈配合,槽內(nèi)部分氣體無法從配合面排出,在密封膠固化過程中封存的氣體頂偏石墨環(huán),偏斜狀態(tài)的石墨密封組件與密封動環(huán)無法貼合,引發(fā)了滑油泄漏。針對故障原因,改進(jìn)了鑲嵌工藝流程,縮短鑲嵌時間,并增加對膠溢出情況進(jìn)行檢查,有效防止該類故障再次發(fā)生。