文/吳俊杰
發(fā)電廠機組整組啟動試驗,能夠通過試驗數(shù)據(jù)驗證設備的性能,最大限度保證機組在投產時可靠運行、安全投入生產,發(fā)揮出投資效益。本研究介紹某發(fā)電廠1000MW國產超超臨界燃煤機組整組啟動試驗狀況,提出整組啟動試驗優(yōu)化處理方法,最終對啟動試驗結果進行分析與評價。
某發(fā)電廠1000MW 級國產超超臨界燃煤機組1號機發(fā)變組整組啟動試驗項目,電氣主接線采取發(fā)電機-主變壓器組接線方式接入500kV母線,發(fā)電機出口裝設斷路器,發(fā)電機機端由封閉母排經出口斷路器與主變壓器及兩臺高壓廠用變壓器、勵磁變壓器連接。項目主要以發(fā)電機短路特性試驗、發(fā)電機空載特性試驗、發(fā)電機空載狀態(tài)下勵磁參數(shù)實測試驗、發(fā)電機假同期試驗為研究重點,依據(jù)當前國家能源局頒布的《電力建設施工質量驗收規(guī)程第6部分調整試驗》及《火電工程啟動調試工作規(guī)定》的要求,對1號機發(fā)變組進行整組啟動試驗,進而驗證發(fā)變組各項試驗性能,分析啟動過程中存在的問題,提供解決方法。
發(fā)電機短路特性試驗目的包括:檢查發(fā)電機電流幅值、相位,保證三相電流角度的正確性;記錄發(fā)電機電流上下測量值,獲取定子穩(wěn)態(tài)短路電流與勵磁電流關系曲線;檢查發(fā)電機的保護、測量電流回路,確保電流回路無開路現(xiàn)象;檢查定子三相電流的對稱性,確保三相電流平衡;用得出的特性曲線結合空載特性求取電機的參數(shù),判斷線圈有無匝間短路。
發(fā)電機空載特性試驗目的包括:檢查發(fā)電機保護、測量、勵磁系統(tǒng)的電壓回路,檢查發(fā)電機磁路的飽和程度;檢查發(fā)電機定子和轉子的接線的正確性,并通過它取得發(fā)電機的相關參數(shù);檢查發(fā)電機電壓三相對稱性、相序正確性。
(1)通過現(xiàn)場實測勵磁系統(tǒng)的參數(shù),確認勵磁系統(tǒng)的模型,驗證廠家提供的試驗機組數(shù)學模型及其參數(shù)是否與實際相符,驗證其是否滿足國標的要求。
(2)發(fā)電機空載時通過現(xiàn)場實際測試,獲得發(fā)電機空載5%階躍試驗數(shù)據(jù)等動態(tài)參數(shù),驗證勵磁系統(tǒng)動態(tài)性能,驗證其是否滿足有關標準的要求,并為建模和仿真計算提供依據(jù)。
(3)通過實測驗證勵磁系統(tǒng)的設計回路、整定值和總體性能,檢驗是否滿足電網(wǎng)的規(guī)程以及并網(wǎng)發(fā)電的要求。
對同期系統(tǒng)增磁、減磁、升速、減速、合閘導前角等功能進行全面測試,錄取合閘時的波形,分析合閘指令發(fā)出至合閘反饋的時間,分析合閘指令是否在系統(tǒng)側與待并側電壓差最小時發(fā)出,使其在同期并網(wǎng)過程中能夠以良好的控制品質促成同期條件的實現(xiàn),并不失時機地捕捉到第一次并網(wǎng)機會,確保同期回路的正確性,避免發(fā)電機及電網(wǎng)遭受較大的電氣沖擊從而造成電氣設備傷害。
在做發(fā)電機短路試驗過程中,勵磁系統(tǒng)起勵,發(fā)電機定子無電流輸出,幅值為0A,保護、測量、監(jiān)控等設備無法顯示電流值,影響判斷電流回路正確性,無法得出數(shù)據(jù)與勵磁的數(shù)據(jù)比較。針對這種問題,采用相關措施并對此問題進行分析,最終查明原因為發(fā)電機轉子與定子繞組的連接銅排生銹,導致接觸不良。經過對銅排打磨后回裝,再次起勵,發(fā)電機定子電流輸出測量正確,該問題才得以解決。
在做發(fā)電機空載試驗過程中,勵磁建壓,發(fā)電機3YH PT二次側對地電壓偏小,與1YH和2YH相差較大。經分析,發(fā)電機一共有3組PT,分別為1YH、2YH、3YH,其中1YH、2YH為全絕緣電壓互感器,3YH為半絕緣電壓互感器,問題的根本原因為3YH半絕緣電壓互感器高壓N極未接地,因半絕緣電壓互感器屬于直接接地的單相電壓互感器,在智能電網(wǎng)正常運行情況下,電壓互感器只承受電力回路的相電壓,所以致使一次電壓通過電壓互感器時對地未有基準點,導致二次側電壓偏小。需在半絕緣電壓互感器高壓N極處直接接地來解決此問題。
在做發(fā)電機空載試驗過程中,發(fā)電機電壓升至額定,對定子電壓進行同源核相,以1YH PT的A相電壓作為基準,測量2YH PT的A、B、C相電壓,結果1YH PT的A相電壓與2YH PT的A相電壓相反180度,1YH PT的A相電壓與2YH PT的B相電壓相反300度,1YH PT的A相電壓與2YH PT的C相電壓相反60度。對此問題分析后,查明原因為2YH PT本體側二次接線端首尾接線方式接反,A與N接反、B與N接反、C與N接反,使電壓剛好差180度的角差,見圖1。分析確認問題所在,將2YH PT本體側二次端首尾調換接線方式,見圖2,重新將發(fā)電機升至額定電壓,測量1YH PT的A相電壓與2YH PT的A相電壓為0度,1YH PT的A相電壓與2YH PT的B相 電 壓 為120度,1YH PT的A相 電 壓 與2YH PT的C相電壓為240度,電壓核相正確,該問題得以解決。
圖1 發(fā)電機180度接線方式
圖2 發(fā)電機0度接線方式
在進行發(fā)電機假同期試驗時,同步檢查表所接入的待并側電壓回路接反,使假同期試驗在電壓角差180度與電壓差值在最高時合閘出口。問題若發(fā)生在正常同期并網(wǎng)時,將對發(fā)電機與變壓器產生很大的沖擊電流,甚至會導致發(fā)電機與變壓器燒壞。本項目的同期功能采用GE公司生產的MARKVI系統(tǒng)內部模塊實現(xiàn),另配一個同步檢查表作為輔助合閘繼電器,同期整個邏輯在MARKVI系統(tǒng)內部模塊采集的系統(tǒng)側與待并側電壓差值為0時與電壓角差為0時發(fā)出合閘指令,同步檢查表所采集的電壓差值為0時與電壓角差為0時發(fā)出指令,2個指令同時閉合驅動HJ合閘繼電器,合閘出口。經過分析發(fā)現(xiàn)同步檢查表電壓回路接線錯誤,接線情況:系統(tǒng)側電壓A1接在②端子,a1接在④端子,待并側電壓A2接在⑥端子,a2接在⑧端子,使得系統(tǒng)側電壓與待并側電壓差值在幅值最高時與角差在180度時發(fā)出指令。經修改后,正確接線方式:系統(tǒng)側電壓A1接在②端子,a1接在④端子,待并側電壓A2接在⑧端子,a2接在⑥端子,見圖3。再次驗證同期功能回路,MARKVI系統(tǒng)內部模塊采集的系統(tǒng)側與待并側電壓差值為0時與電壓角差為0時發(fā)出合閘指令,同步檢查表所采集的電壓差值為0時與電壓角差為0時發(fā)出指令,兩個指令同時閉合驅動HJ合閘繼電器,合閘正確出口。
圖3 同步檢查表正確接線方式
在發(fā)電機同期并網(wǎng)時,發(fā)電機誤上電保護動作,導致發(fā)電機滅磁開關跳閘、電氣保護動作聯(lián)鎖觸發(fā)汽輪機ETS動作跳閘、主汽門及高調門關閉、汽輪機跳閘觸發(fā)鍋爐MFT動作,鍋爐跳閘,機組全停。針對這種電氣故障問題,需要從電氣保護裝置上以及電氣二次回路上分析原因,經檢查,發(fā)現(xiàn)導致電氣保護動作的原因有兩方面:一是同期點為發(fā)電機出口開關,同期點開關輔助接點采用擴展繼電器接點引至發(fā)電機誤上電保護邏輯,由于并網(wǎng)時開關擴展繼電器接點閉合時間較慢,未能在整定時間內接點閉合,導致觸發(fā)保護動作;二是發(fā)電機誤上電保護定值整定偏小,根據(jù)保護說明書上的計算方式,應以線電流計算,但整定計算人員按相電流計算,所以導致定值偏小使保護動作。經過對電氣保護以及二次回路全面分析后,將開關擴展繼電器輔助接點回路取消,變更改為開關實際的輔助接點回路,并將誤上電保護整定值以正確方式整定,該問題得以解決。
經過對某發(fā)電廠1000MW 級國產超超臨界燃煤機組1號機發(fā)變組進行發(fā)電機短路特性試驗、發(fā)電機空載特性試驗、發(fā)電機空載狀態(tài)下勵磁參數(shù)實測試驗、發(fā)電機假同期試驗等試驗后,將啟動試驗過程中存在的問題進行優(yōu)化完善,重新試驗數(shù)據(jù)均符合啟動規(guī)程及其他規(guī)程規(guī)定要求,各項性能表現(xiàn)出良好的研究結果;機組運行穩(wěn)定,符合投產運作的基本需求,證明本研究具有實效性。