姜軍 茍明生 韓慧玲 李旭 阿地里·熱合曼
中國(guó)石油新疆油田分公司準(zhǔn)東采油廠
目前,國(guó)內(nèi)開展了中高滲砂礫巖油藏調(diào)堵一體化技術(shù)的只有姬源油田[1]和西峰油田[2],平均有效率32%,單井平均累計(jì)增油123.2 t,措施效果不理想。本項(xiàng)目結(jié)合滴水泉油田八道灣組中高滲砂礫巖油藏地質(zhì)區(qū)塊水流優(yōu)勢(shì)通道的識(shí)別研究、水流優(yōu)勢(shì)通道的體積和滲流特性的研究,通過(guò)工程調(diào)剖體系的篩選、堵水工藝的優(yōu)化,實(shí)施先水井調(diào)剖、后對(duì)應(yīng)井組油井堵水的工藝技術(shù),提高了最終采收率[3]。
井區(qū)八道灣組儲(chǔ)層平面上厚度變化規(guī)律性強(qiáng),儲(chǔ)層巖性主要為中細(xì)砂巖和含礫不等粒砂巖、砂礫巖:砂巖的礦物成分成熟度低,巖屑含量高,約占42%~75%,以不等粒巖屑砂巖為主。儲(chǔ)層黏土礦物含量低,主要為伊蒙混層,為1%~2%,水敏指數(shù)0.474,屬中等偏弱水敏。含油層孔隙類型主要為粒間孔,其次為粒內(nèi)溶蝕孔,顆粒多為點(diǎn)接觸,壓實(shí)程度低。
根據(jù)壓汞資料統(tǒng)計(jì),井區(qū)八道灣組油藏含油砂巖平均排驅(qū)壓力為0.26 MPa,在20.48 MPa壓力下,進(jìn)汞飽和度可達(dá)91.9%,退汞效率一般為16.09%~44.68%,平均為34.32%,毛管半徑為5.0~25.0 μm的孔喉占65%,為偏粗孔喉儲(chǔ)層。油層孔隙度12.2%~28.2%,平均19.95%,滲透率(13.27~1 430)×10-3μm2,平均20.94×10-3μm2[4]。
井區(qū)八道灣組油藏于2011年投產(chǎn),采用280 m×280 m反七點(diǎn)面積注水井網(wǎng)滾動(dòng)開發(fā),并實(shí)施同步注水、優(yōu)化分注。由于儲(chǔ)層非均質(zhì)性強(qiáng),油井含水上升快。從水驅(qū)特征曲線來(lái)看,甲型、乙型、丙型水驅(qū)采收率分別為12.0%、14.2%、14.7%(見圖1),遠(yuǎn)低于原方案標(biāo)定的油藏水驅(qū)采收率25%。若油藏按水驅(qū)狀態(tài)開發(fā),必將造成最終采收率的降低。
2012年,對(duì)油藏實(shí)施調(diào)剖、優(yōu)化注水等措施。措施初期有一定效果,含水上升速度減緩,但整體見效時(shí)間短,平均有效期3~4個(gè)月,且有效期逐年變短。從調(diào)剖單井增油量來(lái)看,初期見效明顯,平均單井增油400 t,后期平均單井增油只有100~200 t,井均用液量逐年增加,措施成本增加、效果變差(見表1)。
表1 井區(qū)八道灣組油藏調(diào)剖措施效果時(shí)間2013年2014年2015年2016年2017年井均用液量/m35529952 5093 0231 217井均累計(jì)增油/t43795243193184
通過(guò)對(duì)油藏的研究表明,儲(chǔ)層存在水流優(yōu)勢(shì)通道。測(cè)壓井解釋資料顯示油層有效滲透率為(1 617.3~9 986.1)×10-3μm2,遠(yuǎn)大于巖心測(cè)試滲透率20.94×10-3μm2,說(shuō)明單井均有高滲層存在。
從示蹤劑監(jiān)測(cè)情況來(lái)看,井區(qū)7口水井投示蹤劑后,油井很快有示蹤劑產(chǎn)出,小層平均見示蹤劑為7.8天。對(duì)見劑曲線類型分類,共有偏態(tài)單峰、正態(tài)單峰、雙峰3種類型。其中,偏態(tài)單峰型占30%,所代表的井間通道峰值速度大、通道體積大。
由于儲(chǔ)層存在水流優(yōu)勢(shì)通道,注水井單方向的調(diào)剖措施效果逐年下降,需要改進(jìn)調(diào)剖工藝,提高調(diào)剖措施效果。
以封堵水竄通道為切入點(diǎn),按照“堵調(diào)結(jié)合區(qū)域化治理”的思路,通過(guò)水流優(yōu)勢(shì)通道的識(shí)別,由注水井單方向的調(diào)剖,轉(zhuǎn)變?yōu)橛汀⑺p向連片調(diào)剖+堵水一體化治理,最終達(dá)到提高采收率目的[5-8]。
從整個(gè)油藏平面區(qū)域分布來(lái)看,南區(qū)水流優(yōu)勢(shì)通道較發(fā)育,剩余儲(chǔ)量豐度較高,采出程度僅為10.1%,含油飽和度58.7%,剩余可采儲(chǔ)量達(dá)61.15×104t。
從地質(zhì)動(dòng)態(tài)分析來(lái)看,南區(qū)含水高,目前含水大于90%。其中,D2023井小段強(qiáng)吸水,而對(duì)應(yīng)油井D2016產(chǎn)液剖面動(dòng)用差異較大,存在明顯的水竄,為措施選井典型井組。
根據(jù)油藏滲流特征的研究,注水井調(diào)剖采用交聯(lián)聚合物凍膠+體膨顆粒深部調(diào)剖技術(shù),油井堵水采用聚合物強(qiáng)凍膠+體膨顆粒堵水工藝。
2.2.1聚合物交聯(lián)體系的篩選
選取目前用的交聯(lián)體系進(jìn)行篩選。
(1) 成膠性能實(shí)驗(yàn)。為研究不同交聯(lián)體系的成膠性能,采用油藏注入水,在50 ℃時(shí)進(jìn)行成膠實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果見表2。
從表2可知,有機(jī)鉻、有機(jī)硼、延緩酚醛交聯(lián)體系具有初始黏度大,成膠時(shí)間短,終凝黏度大的特點(diǎn),適用于優(yōu)勢(shì)水流滲流通道的快速封堵,是調(diào)剖聚合物交聯(lián)體系的首選。
表2 不同交聯(lián)體系的成膠性能堵劑體系初始黏度/(mPa·s)終凝黏度/(mPa·s)成膠時(shí)間/h成膠強(qiáng)度有機(jī)鉻2 200110 00048E延緩酚醛1 18975 70096E有機(jī)硼9 961209 0007E氨基樹脂12023 400240D有機(jī)酚醛90051 200100D
目測(cè)代碼評(píng)價(jià)方法是由Sydansk等將調(diào)堵劑凝膠的強(qiáng)度GelSt rengt Codes(簡(jiǎn)稱GSC) 依據(jù)目測(cè)結(jié)果分為10等,本實(shí)驗(yàn)中評(píng)價(jià)堵劑強(qiáng)度所用的堵劑性能評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)只適用于瓶?jī)?nèi)成膠實(shí)驗(yàn)[9-10]。A級(jí):未形成凝膠,凝膠黏度與初始聚合物溶液黏度相同;B級(jí):高流動(dòng)性凝膠,凝膠比初始聚合物溶液黏度稍有增加;C級(jí):可流動(dòng)性凝膠,倒置有明顯流動(dòng)性;D級(jí):中等流動(dòng)性凝膠,只有少量凝膠不能快速流動(dòng);E級(jí):幾乎不流動(dòng)凝膠,凝膠不易流動(dòng);F級(jí):高形變不流動(dòng)凝膠,凝膠只能在頂部小范圍內(nèi)流動(dòng),倒置大部分可以伸出瓶口;G級(jí):中等可變形不流動(dòng)凝膠,倒置只有少部分能夠伸出瓶口;H級(jí):輕微可變形不流動(dòng)凝膠,倒置只凝膠表面可輕微變形。
(2)流變性實(shí)驗(yàn)。聚合物凍膠在注入地層過(guò)程中,由于地層孔隙的剪切作用,聚合物強(qiáng)度降低,水竄通道封堵效果變差。為了解以上聚合物凍膠的剪切稀釋規(guī)律,對(duì)有機(jī)鉻、有機(jī)硼、延緩酚醛交聯(lián)凍膠流變性進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究。
從圖2可知,有機(jī)鉻、有機(jī)硼交聯(lián)體系初始剪切保留率達(dá)到55%以上,試驗(yàn)段內(nèi)剪切保留率維持在20%以上,延緩酚醛交聯(lián)體系初始剪切保留率28%,試驗(yàn)段內(nèi)剪切保留率維持在10.9%。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,有機(jī)鉻、有機(jī)硼交聯(lián)體系比延緩酚醛交聯(lián)體系更適合本油藏。
(3) 穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)。對(duì)有機(jī)鉻、有機(jī)硼交聯(lián)體系在油藏溫度50 ℃下進(jìn)行,體系的穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn),結(jié)果見圖3。
從圖3可知:有機(jī)鉻凍膠成膠慢,強(qiáng)度低,有效期長(zhǎng);有機(jī)硼凍膠成膠快,強(qiáng)度高,有效期短。兩者在該溫度下優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),可采用復(fù)合多段塞注入。
2.2.2顆粒篩選
顆粒要實(shí)現(xiàn)與巖心的有效封堵,根據(jù)相關(guān)研究,顆粒粒徑與巖心孔喉比值為1/3~3/2。巖心的孔喉直徑可以根據(jù)Kozeny公式計(jì)算[11]。
(1)
式中:Φ為巖心孔隙度,%;K為巖心滲透率,10-3μm2;D為巖心孔喉直徑,μm。
八道灣組油藏的油層孔隙度為12.2%~28.2%,平均19.95%,油層滲透率為(13.27~1 430)×10-3μm2,平均為20.94×10-3μm2,滲透率級(jí)差4.16~107.79,計(jì)算孔喉直徑為0.000 14~0.600 00 mm。根據(jù)顆粒粒徑與巖心孔喉比值關(guān)系,顆粒粒徑在0.9 mm以下時(shí),顆粒與儲(chǔ)層孔喉匹配性更好。
2.3.1調(diào)剖劑注入體積倍數(shù)
向4塊相同的巖心中分別注入段塞體積為0.10、0.18、0.25和0.30 PV的堵劑,對(duì)已采用調(diào)剖劑封堵的巖心進(jìn)行正向耐沖刷試驗(yàn),測(cè)試封堵率變化。
從圖4可知:當(dāng)注入堵劑為0.18 PV時(shí)出現(xiàn)拐點(diǎn),封堵率為87.23%;注入段塞體積大于0.18 PV時(shí),封堵率隨注入體積增加繼續(xù)增大,但增大幅度較小。因此,最佳注入體積為0.18 PV。
利用Chemsim流線模擬得出高滲條帶體積,按高滲條帶體積優(yōu)化封堵劑用量(見表3)。
表3 調(diào)剖堵劑用量注水井組高滲條帶體積/m3孔隙度/%孔隙體積倍數(shù)/PV封堵劑用量/m3D200272 9700.1990.182 613D200362 2340.1990.182 128D200862 7900.1990.182 249D207066 6800.1990.182 388
從現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的情況來(lái)看,施工用液量與增油量存在一定的正相關(guān)(見圖5)。堵劑用量在2 000~3 000 m3時(shí),平均單井增油量達(dá)到峰值,當(dāng)堵劑用量>3 000 m3之后,單井平均增油幅度變小。
根據(jù)高滲條帶體積優(yōu)化封堵劑用量的計(jì)算及現(xiàn)場(chǎng)使用經(jīng)驗(yàn),推薦調(diào)剖劑用量為2 500 m3。
2.3.2堵水劑用量
通過(guò)示蹤劑見劑數(shù)據(jù),進(jìn)行油層參數(shù)反演,得到井間示蹤劑突進(jìn)通道特征參數(shù)(見表4),優(yōu)勢(shì)通道平均體積為570 m3,推薦堵水劑用量500~600 m3。
表4 示蹤劑解釋井間通道參數(shù)油井峰值質(zhì)量濃度/(μg·L-1)峰值速度/(m·d-1)等效滲透率/10-3 μm 2優(yōu)勢(shì)通道體積/m3D204048.4 14.7 1 985.0 450.0 D202441.8 13.3 960.0 632.0 D2016120.0 16.5 1 745.0 880.0 D204431.7 11.2 1 780.0 595.0 D207143.1 11.7 487.0 478.0 D201730.6 7.8 510.0 405.0 平均52.612.5 1 244.5 573.3
2.4.1調(diào)剖段塞工藝
多段塞不同堵劑強(qiáng)弱交替,實(shí)現(xiàn)對(duì)不同竄流通道封堵,擴(kuò)大水驅(qū)波及范圍[12-14]。
(1) 注入0.35%(w)有機(jī)硼交聯(lián)聚合物凍膠+0.30%(w)顆粒,快速成膠,可以有效封堵地層中大的水竄通道,使后續(xù)注入水不易突破。
(2) 注入0.30%(w)有機(jī)鉻交聯(lián)聚合物凍膠+0.3%(w)顆粒封堵,0.3%(w)有機(jī)硼交聯(lián)聚合物凍膠頂替。
(3) 注入0.35%(w)有機(jī)硼交聯(lián)聚合物凍膠,快速成膠,減少堵劑返吐。
(4) 過(guò)量頂替0.10%(w)聚合物,預(yù)留滲流通道,同時(shí)防止堵劑返吐。
2.4.2堵水段塞工藝
由于堵劑用量較少,采用前置顆粒有機(jī)硼和有機(jī)鉻大段塞封堵。
采用過(guò)頂替段塞,擴(kuò)大波及體積,避開壓力陡降漏斗,延長(zhǎng)有效期。隨著頂替液段塞尺寸增加,后續(xù)水驅(qū)轉(zhuǎn)向位置逐漸遠(yuǎn)離采出端,波及區(qū)域增加,堵水增油降水效果提高。根據(jù)油藏滲流理論,地層流體壓力梯度分布為:
(2)
式中:Gl為地層流體壓力梯度,10-1MPa/cm;r為某點(diǎn)距井軸的距離,m;rw為井筒半徑,cm;re為井距,cm;pe為水井井底壓力,10-1MPa ;pwf為油井井底壓力,10-1MPa 。
油井近井端壓力梯度分布見圖6。
經(jīng)擬合計(jì)算,過(guò)頂替段塞半徑為4.6 m。
2.4.3施工順序
通過(guò)在不同調(diào)堵順序下的巖心物模實(shí)驗(yàn),驗(yàn)證不同注入順序?qū)μ岣卟墒章实挠绊慬15]。
方案1:先調(diào)剖后堵水
先從巖心注入端注入0.2 PV調(diào)剖劑,候凝后注水,待含水率達(dá)到98%,再?gòu)膸r心出口端注入 0.1 PV堵水劑,后續(xù)水驅(qū)至含水率達(dá)到98%。
方案2:先堵水后調(diào)剖
先從巖心出口端注入0.1 PV堵水劑,候凝后注水,待含水率達(dá)到98%,再?gòu)膸r心注入端注入 0.2 PV調(diào)剖劑,后續(xù)水驅(qū)至含水率達(dá)到98%。
方案3:同時(shí)調(diào)剖堵水
油井和水井中依次注入 0.1 PV堵水劑和 0.2 PV調(diào)剖劑,候凝后再后續(xù)水驅(qū)至含水率達(dá)到 98%。
采用先調(diào)剖后堵水的方案,最終采收率最高(見圖7)。
井區(qū)前期實(shí)施調(diào)剖堵水一體化試驗(yàn)井4口(D2028、D2022(2次)、D2046、滴314),有3口井取得較好效果,措施后含水率平均下降20%,累計(jì)增油656 t。通過(guò)前期試驗(yàn),2019年優(yōu)化工藝技術(shù)后開展調(diào)堵一體化綜合治理,累計(jì)實(shí)施調(diào)剖井組9口,其中相關(guān)油井堵水17口,占可對(duì)比油井總數(shù)的47%,平均含水率由措施前的91%下降到72%,降幅19%,當(dāng)年累計(jì)增油6 300 t,取得了良好的效果。
通過(guò)對(duì)比不同年份含水率上升情況(見表5),2019年上升率控制在2.5%,相對(duì)于初期的9.3%,下降了73.1%。
表5 歷年含水率和含水率上升情況時(shí)間2014年2015年2016年2017年2018年2019年綜合含水率/%53.156.961.265.569.071.5含水率上升/%9.33.23.84.14.02.5
從含水率和采出程度關(guān)系曲線(見圖8)可知,水驅(qū)采收率由開發(fā)初期的20%,提高到措施后的25%,提高了5%,油藏整體水驅(qū)開發(fā)狀況趨好。
采取調(diào)堵一體化后,平均單井組增油相對(duì)2016年增加了55%(見表6),效果顯著。
表6 2016-2019年措施平均單井增油時(shí)間2016年2017年2018年2019年井均用液量/m33 0231 2172 3482 450井均增油/t193184252300
(1) 有機(jī)硼交聯(lián)、有機(jī)鉻交聯(lián)聚合物凍膠和體膨顆粒堵劑相結(jié)合的調(diào)剖體系適用于中高滲砂礫巖油藏,在滴水泉油區(qū)八道灣組油藏取得了平均單井增油300 t的效果。
(2) 滴水泉油區(qū)八道灣組中高滲砂礫巖油藏調(diào)剖劑的合理用量為2 500 m3。
(3) 先調(diào)剖后堵水,調(diào)剖劑分段塞注入,封堵效果較好。
(4) 在滴水泉油區(qū)八道灣組累計(jì)實(shí)施調(diào)剖井組9口,其中相關(guān)油井堵水17口,當(dāng)年累計(jì)增油6 300 t,經(jīng)濟(jì)效益顯著。