張 靜,王 俊,邱 磊,李寶興,付 強(qiáng)
(中國石油寧夏石化公司,寧夏銀川 750026)
隨著催化裂化工藝的發(fā)展,加工原料越來越重。原料中的氮、硫等雜質(zhì)含量越來越高,隨著反應(yīng)帶至再生煙氣中與煙氣中的水汽形成酸性化合物,隨著煙道溫度的下降形成露點(diǎn)腐蝕,給重油催化裂化裝置再生煙道主要設(shè)備帶來愈來愈嚴(yán)重的腐蝕開裂問題。嚴(yán)重影響裝置的安全平穩(wěn)運(yùn)行及長周期運(yùn)行。因此,有必要對腐蝕原因進(jìn)行分析并制定解決方案,防止設(shè)備進(jìn)一步腐蝕惡化。
某2 Mt/a 催化裂化裝置,再生器分采用燒焦罐完全再生燒焦方式。從沉降器來的待生催化劑進(jìn)入燒焦罐燒焦,通過設(shè)置再生煙氣組分分析儀(AT0002)監(jiān)測煙氣中O2含量,調(diào)節(jié)主風(fēng)總量實(shí)現(xiàn)催化劑的富氧再生。
從再生器來的煙氣進(jìn)入三級旋風(fēng)分離器進(jìn)一步分離催化劑后,進(jìn)入煙氣輪機(jī)膨脹做功,驅(qū)動發(fā)電機(jī)發(fā)電。從煙氣輪機(jī)出來的煙氣進(jìn)余熱鍋爐進(jìn)一步回收煙氣的熱能。三旋回收的催化劑與攜帶的煙氣進(jìn)入四級旋風(fēng)分離器,回收其中的大部分催化劑至三旋回收催化劑儲罐。當(dāng)煙氣輪機(jī)不投用時,從三級旋風(fēng)分離器出來的煙氣經(jīng)過雙動滑閥與降壓孔板降壓后進(jìn)入余熱鍋爐。
運(yùn)行兩年時間,小蝶閥閥后膨脹節(jié)、再生煙道膨脹節(jié)套筒、煙氣檢測設(shè)備接口、煙氣分析儀采樣點(diǎn)處分別出現(xiàn)不同程度的腐蝕及漏點(diǎn)。
表1 原料油分析數(shù)據(jù)
表2 工藝操作參數(shù)
表2 工藝操作參數(shù)(續(xù)表)
表3 煙氣分析數(shù)據(jù)
表4 煙道泄漏點(diǎn)現(xiàn)場測溫數(shù)據(jù)
(1)再生器煙道中的O2含量高,SO3/SO2比例高。文獻(xiàn)[3]提到當(dāng)煙氣中O2含量>1.8%時,氧化性加強(qiáng),易加速SO2向SO3的轉(zhuǎn)換率。當(dāng)O2含量<1.5%時,還原性加強(qiáng),NH3易產(chǎn)生,N、O、C 多以N2、O2、CO2、H2O 存在。本裝置設(shè)計過剩氧含量1.85%,實(shí)際操作中因其他原因,過剩氧含量實(shí)際控制>3%,有時甚至高達(dá)7%。另外,從表1 可以看出原料油中硫含量達(dá)0.406 2%,也較高。從兩方面綜合考慮,均有利于煙道中SO3的產(chǎn)生。因SO3需特殊分析設(shè)備,本地區(qū)不具備現(xiàn)場檢測SO3的能力。對比其他煉廠煙氣脫硫煙氣拖尾情況判斷,本裝置煙氣中SO3含量很高,超過絕大部分煉廠。通常濕式(本裝置排煙為濕式)排煙SO3到達(dá)0.001%就可見藍(lán)色煙羽,達(dá)到0.002%時藍(lán)色煙羽非常明顯,到達(dá)0.003%時非常嚴(yán)重。這也是本裝置煙道酸性氣腐蝕的最主要原因。采用Müller 曲線[2,4]所對應(yīng)的酸露點(diǎn)溫度和Halstead 總結(jié)的煙氣露點(diǎn)溫度作為對比依據(jù),按最高露點(diǎn)溫度進(jìn)行防護(hù)。
(2)本裝置設(shè)計催化劑藏量為330 t,屬偏小型兩器設(shè)計,采用大劑油比,大循環(huán)量,高催化劑單耗設(shè)計(2.4 kg/t 原油)。再生器藏量180 t。當(dāng)小型加劑時,冷催化劑進(jìn)入再生器,隨主風(fēng)迅速上升,至再生稀相導(dǎo)致稀相溫度降低。加劑結(jié)束后,稀相溫度恢復(fù)。在此過程中,再生器內(nèi)燒焦產(chǎn)生波動,存在利于產(chǎn)生游離態(tài)的N、S、Cl 離子,隨煙氣進(jìn)入再生煙道腐蝕管線及膨脹節(jié)。再生稀相溫度以715 ℃為界,當(dāng)大于715 ℃時,NOx含量下降,當(dāng)?shù)陀?15 ℃時,NOx含量上升。為保證再生器內(nèi)還原性,降低再生溫度,有利NH3生產(chǎn),而非向NOx移動化合物。
(3)本裝置再生形式為燒焦罐,稀相溫度較高,時常出現(xiàn)再生稀相超溫而使用CO 助燃劑的情況。而助燃劑中的主要成分為Pt,且催化劑中的重金屬含量高,其中催化劑上的V 含量達(dá)0.1%~0.19%。而Pt 及V2O5都有加速2SO2+O2→2SO3反應(yīng)生產(chǎn),加速煙道的酸性氣露點(diǎn)腐蝕,金屬Pt、V2O5對2SO2+O2→2SO3轉(zhuǎn)化率的影響(見圖1)。
圖1 Pt、V2O5 對2SO2+O2→2SO3 轉(zhuǎn)化率的影響
(4)微量反應(yīng)汽提蒸汽、霧化蒸汽等隨催化劑進(jìn)入再生器,伴隨催化劑燒焦生產(chǎn)的水汽一起隨煙氣進(jìn)入煙道,同時再生稀相設(shè)置降溫蒸汽/降溫水,稀相超溫后投用降溫蒸汽/降溫水,小蝶閥、煙機(jī)入口蝶閥等均設(shè)置保護(hù)蒸汽;這些水汽與煙氣中游離的,Cl-反應(yīng)生產(chǎn)酸性腐蝕液,在達(dá)到露點(diǎn)溫度處腐蝕設(shè)備,煙氣中蒸汽對露點(diǎn)的影響(見圖2)。
圖2 水蒸汽濃度對煙氣露點(diǎn)溫度的影響
(5)開停工次數(shù)多,自2018 年至今,計劃性非檢修性停2 次,期間停工時間長達(dá)4 個多月,停工期間煙道/膨脹節(jié)處溫度驟降,產(chǎn)生凝結(jié)水和煙氣中殘留的游離態(tài),Cl-形成酸性液腐蝕管道及膨脹節(jié)(水平管處)(見圖3)。
圖3 相對濕度和腐蝕速率的關(guān)系
(6)部分腐蝕來自管線設(shè)備外表面??紤]當(dāng)?shù)貧夂驅(qū)俸导?雨季交替形式,且雨季時間較長(達(dá)7 個月之久),雨水長期浸泡導(dǎo)致管線腐蝕。另外煙氣脫硫單元在季風(fēng)下經(jīng)常向煙道方向飄,煙氣中的含SO3(煙氣脫硫單元主要除去SO2,煙氣中更多的含SO3氣溶膠,同時含SO3氣溶膠密度大更容易發(fā)生墜落,而不能攜帶至高空)水汽冷凝后落至煙道上順保溫間隙進(jìn)入里面腐蝕膨脹節(jié),腐蝕煙道外表面[5,6]。
(7)本裝置煙機(jī)發(fā)電機(jī)組加注首例轉(zhuǎn)子保護(hù)靜電接地保護(hù)聯(lián)鎖,運(yùn)行過程中多達(dá)5 次因此聯(lián)鎖引起的停機(jī)。停機(jī)后雙動/小蝶閥的開度迅速打開,大量高溫?zé)煔庖鸬呐月窡煹罍囟却蠓▌?,煙道出現(xiàn)大幅應(yīng)力拉升達(dá)85 mm(設(shè)計應(yīng)力拉伸為+38 mm),與酸性化合物反應(yīng)加劇應(yīng)力腐蝕[7]。同時大量高溫?zé)煔膺M(jìn)入小蝶閥和雙動閥后的管線,高溫?zé)煔鈱芫€亦可產(chǎn)生高溫?zé)煔鉀_刷腐蝕。已和廠家聯(lián)系,同意摘除此聯(lián)鎖;摘除后運(yùn)行近1 年時間再無發(fā)生聯(lián)鎖停機(jī)。
(8)發(fā)生泄漏的煙道膨脹節(jié)處于水平段低點(diǎn),膨脹節(jié)在低點(diǎn)波峰位置會不斷沉積催化劑粉塵,這種粉塵不斷增厚會導(dǎo)致最低點(diǎn)附近壁溫越來越低。當(dāng)壁溫低于露點(diǎn)腐蝕溫度時,在最低點(diǎn)酸性溶液不斷聚集,酸性液濃度也會越來越高[1]。最終在酸性溶液、催化劑粉塵等應(yīng)力等因素影響下引起應(yīng)力腐蝕開裂。
(1)降低小型加劑輸送風(fēng)量及單次加劑量,采用多次少量的方法。建議:小型加劑進(jìn)入再生器處加導(dǎo)流板,延長新鮮催化劑上升速度。
(2)降低再生器煙道中氧含量,已優(yōu)化至4%以下,正進(jìn)一步控制再生器中氧含量,爭取控制在3%以下。
(3)停用降溫蒸汽/減溫水,降低煙氣管線閥門的保護(hù)蒸汽用量。
(4)優(yōu)化操作,控制稀相溫度,盡量少用助燃劑。建議:采用加助燃、脫硫、脫氮三效助劑,轉(zhuǎn)移并減少煙氣中S、N、Cl 離子的含量及外排煙氣中SO3氣溶膠含量。
(5)優(yōu)化雙動滑閥及小蝶閥開度,同時煙道冷壁管線加保溫,控制壁溫160~170 ℃,該措施已在國外煉廠得到應(yīng)用。定期檢查并修復(fù)煙道、膨脹節(jié)上的保溫及防腐刷漆等。同時可選擇更換/提升管線、膨脹節(jié)設(shè)備材質(zhì)。
(6)催化原料進(jìn)行預(yù)處理,減低原料中S、N、Cl、V等含量。
(7)停工后,需用主風(fēng)對管線內(nèi)煙氣進(jìn)行置換,消除殘存的煙氣。
催化裂化裝置再生煙氣在煙道中的腐蝕與裝置的操作條件,煙氣漏點(diǎn)溫度有關(guān)??刹扇?yōu)化操作,降低再生煙氣中氧、水汽含量,控制煙道壁溫,使用硫轉(zhuǎn)移劑等措施防范再生煙氣對設(shè)備管線的腐蝕。