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微納米氣泡臭氧高級氧化工藝處理電鍍廢水的中試

2021-02-23 01:46:30楊亞紅蘆婉蒙蘭清泉
凈水技術 2021年2期
關鍵詞:連續(xù)流臭氧濃度原水

楊亞紅,蘆婉蒙,蘭清泉,李 攀

(1.蘭州理工大學土木工程學院,甘肅蘭州 730000;2.南京悠泉環(huán)??萍加邢薰荆K南京 210000;3.同濟大學環(huán)境科學與工程學院,上海 200000)

在“水十條”、“污染防治攻堅戰(zhàn)”等政策的指導下,各地集中治理工業(yè)聚集區(qū)水污染,制定嚴格的流域排放標準。然而,由于工業(yè)廢水的復雜性,或存在高鹽、難降解有機物等成分,當前園區(qū)污水集中處理存在難以穩(wěn)定達標的難題,開發(fā)高效、穩(wěn)定、經(jīng)濟的深度處理技術是工業(yè)廢水行業(yè)的重大需求之一。臭氧高級氧化反應速率快,非常適用于低COD生化尾水的深度處理。本研究將臭氧高級氧化技術應用于江蘇省某電鍍園區(qū)污水廠的深度處理工藝,采用微納米氣泡方式投加臭氧提高傳質(zhì)速率,探討了該工藝的技術可行性和經(jīng)濟可行性。

電鍍指的是利用電解方法在零件表面沉積均勻、致密、結(jié)合良好的金屬層或合金層的過程。電鍍過程使用化學方法加入各種新穎的絡合劑、光亮劑、緩沖溶液等,與金屬離子形成難處理的絡合態(tài)金屬(尤其是鎳絡合物),導致所產(chǎn)生的廢水處理難度大大增加。近年來,國家和地方環(huán)保部門對電鍍廢水污染物排放要求愈加嚴格。其中,《電鍍行業(yè)污染物國家排放標準》(GB 21900—2008)中規(guī)定,總鎳的排放限值為 0.1 mg/L。

高級氧化工藝常被應用于工業(yè)廢水的深度處理,其中,臭氧在多種高級氧化方式中具有其獨特的優(yōu)勢。首先,臭氧處理不會引入其他離子或污染物,不需要過度調(diào)節(jié)目標水質(zhì)酸堿性,且臭氧的氧化性強,其間接氧化產(chǎn)生的羥基自由基能夠無選擇性地降解大部分污染物[1-2]。對于低COD廢水來說,臭氧處理具有低價、占地面積小等優(yōu)勢。臭氧氧化在工業(yè)廢水處理的應用過程中,臭氧的投加方式以及催化臭氧工藝選擇不當易導致處理效果不穩(wěn)定。陳廣華[3]的研究表明,臭氧工藝對低COD廢水的去除效果不穩(wěn)定,平均去除率為19%。尤其是工業(yè)廢水中含鹽量高,普通的鈦板曝氣頭易堵塞,且普通微孔曝氣均為正壓曝氣,臭氧管線易泄漏,從而帶來生產(chǎn)安全隱患。近年來,使用微納米氣泡作為促進臭氧傳質(zhì)的手段很好地彌補了臭氧傳質(zhì)效率低和發(fā)生成本高的缺點。研究表明,微納米氣泡臭氧工藝與大氣泡臭氧工藝相比,臭氧體積傳質(zhì)系數(shù)增強了1.3~1.5倍,臭氧處理效能增強[4-5]。微納米氣泡用于水處理時不需要外界刺激,依靠氣泡自身收縮破裂即可產(chǎn)生羥基自由基,其內(nèi)部壓力高,表面帶負電荷,氣泡尺寸較小,導致了較高的ζ電位,增強了氣泡界面的吸附性能,使其穩(wěn)定在水中,上升速度慢[6-8],在臭氧高級氧化方面顯現(xiàn)出更大的優(yōu)勢[3,9]。微納米氣泡發(fā)生方式一般采用水力空化法,高速的水流剪切力避免了結(jié)晶堵塞,且臭氧管線為負壓,避免了臭氧氣體泄漏的風險。

本次試驗針對電鍍廢水,采用臭氧微納米氣泡工藝開展中試研究。中試試驗思路:通過前期的水質(zhì)調(diào)研確定COD去除量,由此估算出臭氧投加量;先開展單獨臭氧微納米氣泡的半連續(xù)流試驗,初步判斷臭氧氧化的技術可行性;根據(jù)結(jié)果,實施催化臭氧微納米氣泡處理,優(yōu)化工藝條件;最后,進行連續(xù)流試驗,評估工藝方案的經(jīng)濟性。在此過程中,實時監(jiān)測氧化還原電位(ORP)來反映臭氧氧化反應程度,調(diào)控催化工藝參數(shù),實現(xiàn)處理方案的最優(yōu)化。

1 試驗方法

1.1 試驗用水

江蘇某電鍍工業(yè)園區(qū)污水處理廠日處理量為2萬t/d,該污水廠匯集園區(qū)內(nèi)電鍍廠初步處理后的污水,經(jīng)過初沉池、濾布濾池及斜板沉淀池處理后排出。為了滿足磷酸鹽排放標準,添加鐵鹽并隨后沉淀磷酸鐵,該方法是市政廢水處理廠(WWTP)的常見做法之一[10]。廠區(qū)進水CODCr約為65 mg/L,若當日水中鎳含量過高,則投加絮凝劑聚合硫酸鐵,以降低出水中鎳的含量。本次試驗采用污水廠沉淀池出水,試驗用水水質(zhì)如表1所示。深度處理目標為出水COD達到《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB 3838—2002)Ⅴ類排放標準,出水總鎳含量達到《電鍍行業(yè)污染物國家排放標準》(GB 21900—2008)。

表1 試驗廢水水質(zhì)指標Tab.1 Indicators of Water Quality of Untreated Wastewater

1.2 中試裝置與試驗方法

臭氧微納米氣泡中試設備的工藝流程如圖1所示,可分別采用半連續(xù)流或連續(xù)流方式運行。

注:1-臭氧發(fā)生器;2-微納米氣泡發(fā)生器;3-反應罐;4-冷卻水機;5-氣相臭氧濃度在線檢測儀;6-浮子式氣體流量計;7-真空壓力表;8-pH及ORP在線檢測儀圖1 臭氧微納米氣泡中試試驗裝置的工藝流程Fig.1 Process Flow of Microbubble Ozonation Device

在半連續(xù)流試驗中,將500 L廢水注入反應罐中,啟動微納米氣泡發(fā)生器中的循環(huán)泵,通過自制水射器產(chǎn)生微納米氣泡。然后,啟動臭氧發(fā)生器,氧氣進入臭氧發(fā)生器,通過高壓放電法產(chǎn)生臭氧,調(diào)節(jié)氣體流量和臭氧濃度,檢測氣相臭氧濃度。待氣相臭氧濃度穩(wěn)定后,臭氧氣體通入微納米氣泡發(fā)生器,產(chǎn)生臭氧微納米氣泡水,隨即進入反應罐與廢水中污染物反應。在連續(xù)流試驗中,電鍍廢水以800 L/h連續(xù)進入反應罐,停留時間為45 min。

1.3 檢測方法

氣相臭氧濃度:氣態(tài)臭氧濃度在線檢測儀(HARE,Model600);COD:哈希在線COD檢測儀(CODmax II);ORP:氧化還原電位儀(YSI 650MDS多參數(shù)顯示系統(tǒng));鎳:金屬鎳快速測定試紙(德國MN91305鎳測試紙);雙氧水濃度:過氧化氫(雙氧水)快速檢測卡(Lohand)。

2 結(jié)果與討論

2.1 半連續(xù)流試驗

首先,采用半連續(xù)流試驗初步判斷微納米氣泡臭氧氧化的可行性,優(yōu)化臭氧濃度、臭氧投加量和催化劑投加量等工藝參數(shù)。中試采用500 L斜板沉淀池出水,原水CODCr為40~50 mg/L,需將CODCr降至40 mg/L以下,則需去除約10 mg/L CODCr。按照O/C為2的經(jīng)驗值計算,去除1 mg COD將消耗2 mg臭氧,即投加20 mg/L臭氧可以去除10 mg/L CODCr,以此估算半連續(xù)流試驗的反應時間和連續(xù)流試驗的投加量。

2.1.1 單獨臭氧氧化試驗

原水經(jīng)濾袋過濾(去除懸浮物SS和鐵泥等雜質(zhì))后進入反應罐,原水pH值為7.03,ORP為42 mV。根據(jù)目標臭氧投加量,預估試驗時間為20.4 min,取20 min。單獨臭氧氧化試驗過程中的水樣外觀和水質(zhì)參數(shù)變化如圖2所示。

圖2 單獨臭氧氧化試驗中的水質(zhì)變化(原水pH值=7.03)Fig.2 Changes of Water Quality during Ozonation (pH Value of Untreated Wastewater was 7.03)

如圖2(a)、2(b)所示,單獨投加20 mg/L臭氧后,處理效果差,COD基本沒有下降,投加20 mg/L臭氧后僅去除2.4 mg/L的CODCr,O/C高達8左右。由此可知,本次試驗的電鍍廢水使用單獨臭氧氧化處理難度較大。這是因為,經(jīng)過前端的生化處理,含有臭氧反應活性位點的化合物及含苯環(huán)和雙鍵等易被臭氧處理的大分子有機物已經(jīng)被去除,僅剩臭氧難降解的污染物。水樣ORP的變化如圖2(c)所示。ORP由初始的42 mV不斷緩慢上升,在投加臭氧15 min內(nèi)不斷上升,直至200 mV,15 min后快速上升,在20 min時到達454 mV。ORP的變化在一定程度上可以反映氧化反應的速率。

本次試驗原水經(jīng)濾袋后,濾出大量褐色的沉淀物[圖2(e)],推測是由于前端投加聚合硫酸鐵絮凝劑,工藝進水含有大量聚合鐵泥,鐵泥中除了含有大量的鐵及其氧化物外,還含有許多有機雜質(zhì)。試驗中還觀察到,臭氧處理過程中水的色度逐漸加深[圖2(d)],反應結(jié)束時呈現(xiàn)棕黃色,這是一種反常的現(xiàn)象,因為臭氧一般很容易氧化水中形成色度的有機物,具有很好的脫色效果。試驗結(jié)束時,反應槽壁上附著了許多棕黃色物質(zhì)[圖2(f)],此時取水樣靜置24 h后,可以觀察到微黃色的沉淀,水體變清澈。推測導致溶液顏色變深的原因可能是聚合鐵鹽的氧化,水中溶解的二價鐵離子被臭氧或自由基氧化成了高價鐵,三價鐵離子呈黃色,六價鐵離子呈棕黃色;同時,亞鐵的氧化也會消耗臭氧,導致COD基本沒有變化。

2.1.2 雙氧水催化臭氧氧化試驗

試驗開始前10 min,采用單獨臭氧氧化,投加10.3 mg/L的臭氧,CODCr僅降低1.7 mg/L;加入雙氧水催化后,明顯觀察到CODCr的下降,由42.3 mg/L下降至37.3 mg/L,如圖3(a)所示。在催化臭氧氧化段,15.5 mg/L的臭氧投加量去除了5 mg/L CODCr,O/C為3.1。由此可知,該電鍍廢水采用雙氧水催化臭氧工藝可以達到目標去除率。本次試驗共投加25.8 mg/L臭氧,發(fā)現(xiàn)單獨臭氧氧化段隨著臭氧投加量的增加,水的色度也越來越深,漸漸發(fā)黃;但當投入雙氧水、進入催化氧化段后,水立即變清澈透明,如圖3(c)所示。這也驗證了,由于原水中存在聚合鐵鹽,二價鐵離子經(jīng)臭氧氧化后生成了三價或六價鐵呈現(xiàn)棕黃色,當加入雙氧水后,高價態(tài)的鐵被還原成二價鐵。由水樣ORP的變化曲線[圖3(b)]可知,ORP隨著臭氧投加量的增加,由初始的108 mV持續(xù)升高至640 mV,但加入雙氧水后的10 min,ORP急劇下降至338 mV,然后持續(xù)下降,這也說明了加入雙氧水后生成了還原性物質(zhì)。本次試驗共去除6.7 mg/L CODCr,總O/C為3.85,需進一步對雙氧水催化臭氧試驗的參數(shù)進行優(yōu)化。

圖3 雙氧水催化臭氧氧化試驗中的水質(zhì)變化(原水pH值=6.9)Fig.3 Changes of Water Quality during Catalytic Ozonation with H2O2 (pH Value of Untreated Wastewater was 6.9)

2.1.3 雙氧水催化臭氧氧化的工藝參數(shù)優(yōu)化

(1)雙氧水投加量

雙氧水催化臭氧氧化過程中,總化學式可以被總結(jié)為式(1),臭氧和雙氧水的摩爾比為2∶1。研究表明,羥基自由基的產(chǎn)率只有此計量式的1/2[11-12]。因此,在工程應用中,需修正投加雙氧水的劑量。

2O3+H2O2→2OH+3O2

(1)

試驗中,雙氧水采用蠕動泵連續(xù)投加,改變臭氧與雙氧水的摩爾比為1.5和2.0,探究最佳雙氧水投加量,結(jié)果如圖4所示。

圖4 投加定量臭氧時,雙氧水投加量對雙氧水催化臭氧去除COD的影響(原水pH值=6.3)Fig.4 Effect of H2O2 Dosage on Removal Rates of COD during Catalytic Ozonation with H2O2(pH Value of Untreated Wastewater was 6.3)

投加64.6 mg/L臭氧,進行雙氧水投加量優(yōu)化試驗,如圖4(a)所示。當投加臭氧與雙氧水摩爾比為2時,相較于單獨的臭氧處理,可以看到明顯的催化效果,CODCr由37.1 mg/L持續(xù)下降至24.7 mg/L,最高去除率達到33.4%,可去除12.4 mg/L CODCr,達到排放標準。繼續(xù)提高雙氧水投加量,使臭氧與雙氧水摩爾比為1.5,COD去除率反而略微下降,最終去除率為29.8%,可去除11 mg/L CODCr,也能夠達標排放。根據(jù)圖4(b)中的水樣ORP變化曲線,氧化還原電位在反應初期臭氧投加量為10 mg/L時急速上升,然后保持短暫的穩(wěn)定。雙氧水投加量較高時[n(O3∶H2O2)=1.5],水樣ORP隨著氧化反應的進行快速下降,而雙氧水投加量較低時[n(O3∶H2O2)=2.0],水樣ORP下降非常緩慢,持續(xù)保持在較高水平。綜上,由于電鍍廢水的去除難度較大,為了達到COD去除標準,不能按照O/C為2的經(jīng)驗值投加臭氧。本次試驗得到的雙氧水催化臭氧工藝的O/C約為5.8,即去除10 mg/L CODCr,最少需投加58 mg/L臭氧。

(2)氣相臭氧濃度

在保證總臭氧投加量相同的前提下,將氣相臭氧濃度由158 mg/L降低至100 mg/L,考察臭氧濃度對COD去除的影響,結(jié)果如圖5所示。由于中試現(xiàn)場原水水質(zhì)變化大,2次試驗用水的COD不同。臭氧與雙氧水的摩爾比為2。

圖5 投加定量臭氧時,臭氧濃度對雙氧水催化臭氧去除COD的影響(原水pH值=6.9)Fig.5 Effect of O3 Concentration on Removal Rates of COD during Catalytic Ozonation with H2O2(pH Value of Untreated Wastewater was 6.9)

圖5(a)的結(jié)果表明:當投加65 mg/L的臭氧時,采用氣相臭氧濃度為100 m/L的臭氧微納米氣泡可以將CODCr由46.9 mg/L降低至25.2 mg/L,去除率為46.3%;同樣的臭氧投加量,采用氣相臭氧濃度為158 mg/L的臭氧微納米氣泡,CODCr由36.9 mg/L降低至25.9 mg/L,去除率為29.8%??梢?,低濃度臭氧微納米氣泡具有更高效的COD去除率。圖5(b)為處理過程中水樣ORP的變化。由圖5(b)可知:氣相臭氧濃度較高時,ORP在初期的快速上升后,發(fā)生了緩慢的下降;氣相臭氧濃度較低時,ORP在初期的快速上升后,一直保持在平穩(wěn)水平。微納米氣泡采用水射器方式投加,投加相同質(zhì)量濃度的臭氧時,氣相濃度越低,需要的水泵循環(huán)次數(shù)會越多,這就導致動力成本的增加,故氣相臭氧濃度的影響還需進一步開展經(jīng)濟性評估。同時,2次試驗的原水水質(zhì)不完全一致,可能會對結(jié)果產(chǎn)生一定的影響。

2.1.4 鎳去除率

鎳在電鍍廢水中的存在形態(tài)通常難以確定,狀態(tài)復雜,可能會以絡合物形態(tài)溶解于水中,也可能以游離的離子形態(tài)存在。本試驗使用快速測定試紙檢測其濃度,考察了雙氧水催化臭氧氧化工藝對鎳的去除,結(jié)果如表2所示。試驗條件:氣相臭氧濃度為158 mg/L,臭氧和雙氧水的摩爾比為2。

表2 雙氧水催化臭氧過程中鎳的去除(原水pH值=6.9)Tab.2 Removal Rate of Nickel during Catalytic Ozonation with H2O2 (pH Value of Untreated Wastewater was 6.9)

由鎳的濃度變化可知:原水中鎳的濃度為0.012 mg/L,隨著臭氧的投加,鎳的濃度快速下降;在臭氧投加量為14.4 mg/L時,鎳的濃度低于0.002 mg/L;臭氧投加量超過14.4 mg/L后,鎳含量均低于檢測線,在水樣中未檢出。原水面臨的鎳超標問題在臭氧處理過程中得到了解決。推測去除鎳的主要機理為雙氧水催化臭氧過程中,溶解態(tài)的鐵發(fā)生了價態(tài)變化,產(chǎn)生了鐵鹽絮凝作用,通過沉淀去除了水中的鎳。

2.2 連續(xù)流試驗

開展5 h的連續(xù)流試驗,保持反應罐的進水與出水流量均為800 L/h,停留時間為45 min。根據(jù)半連續(xù)流試驗結(jié)果,臭氧投加量為55 mg/L,臭氧濃度為150 mg/L,調(diào)整氣體流量為6.5 L/min,按照臭氧和雙氧水摩爾比為2,連續(xù)投加雙氧水。

連續(xù)流處理的試驗結(jié)果如圖6所示。前2 h,進水COD有略微的波動,但整個試驗過程中基本穩(wěn)定在45 mg/L左右,微納米氣泡發(fā)生器循環(huán)泵出口的CODCr保持在24.3~28.2 mg/L,O/C為1.96~2.53。反應罐出水CODCr基本穩(wěn)定在18.5~21.8 mg/L,COD去除率為54%~58.3%,O/C為1.38~1.62,相較于半連續(xù)流O/C為5.8(圖4),連續(xù)流的氧化效能更高,推測是流態(tài)產(chǎn)生的影響。同時,與小試試驗相比,雖然半連續(xù)流中試試驗水量增大,但要完全模擬連續(xù)流試驗結(jié)果還是存在局限性。連續(xù)流試驗表明,采用臭氧微納米氣泡高級氧化可以有效降解電鍍廢水中的有機物,實現(xiàn)穩(wěn)定達標排放。

2.3 經(jīng)濟性分析

根據(jù)水廠的日處理量,以及中試試驗優(yōu)化的試驗參數(shù),估算雙氧水催化臭氧處理電鍍廢水尾水的噸水處理運行成本。本試驗基本經(jīng)濟性參數(shù)如表3所示。

圖6 連續(xù)流去除結(jié)果分析(原水pH值=7.1)Fig.6 Removal Results of Continuous Flow (pH Value of Untreated Wastewater was 7.1)

表3 雙氧水催化臭氧處理中試經(jīng)濟性分析Tab.3 Economic Analysis of Pilot Study during Catalytic Ozonation with H2O2

根據(jù)氣相臭氧濃度和氣體流量計算臭氧投加量,45.7 kg/h的臭氧發(fā)生器,制備1 kg臭氧(包含制氧成本),市價約為12元,即548元/h,可以得到0.66元/t的總臭氧成本。離心泵的電耗一般為總臭氧成本的1/5,為0.13元/t。期間,處理1 t水共投加5.7 L濃度為0.3%的雙氧水,根據(jù)30%雙氧水的市價為1 200元/t計,成本為0.07元/(t水)。綜上,估算出處理1 t水的總成本為0.86元。

評估綜合處理效果及經(jīng)濟性,本工藝的經(jīng)濟型較好,投加高濃度臭氧在能保證處理達標的情況下盡可能節(jié)省了成本,是理想的連續(xù)流條件。

3 結(jié)論

采用微納米氣泡臭氧高級氧化工藝處理電鍍園區(qū)污水廠尾水,發(fā)現(xiàn)單獨臭氧微納米氣泡處理的效果差,結(jié)合雙氧水催化臭氧,可以加速有機物的降解。連續(xù)流中試試驗中,采用臭氧投加量為54.8 mg/L,臭氧和雙氧水摩爾比為2,在進水CODCr為45 mg/L時,可以保持出水COD去除率為54%~58.3%,O/C為1.38~1.62,可達標排放,估算該工藝的運行成本約為0.86元/(t水)。本次試驗中,雙氧水催化臭氧氧化工藝成功將電鍍廢水尾水處理達標排放,經(jīng)濟性良好,這種技術的運用和普及對我國的水質(zhì)凈化技術發(fā)展具有重要意義。

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