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低碳鋼連鑄方坯凹陷形成原因分析及控制工藝

2021-02-23 19:38史書廣楊洪藝王宇
裝備維修技術 2021年26期
關鍵詞:控制措施

史書廣 楊洪藝 王宇

摘 ?要:介紹永興特鋼煉鋼廠生產低碳鋼時,鑄坯凹陷形成的原因分析,采取的工藝措施以及取得的控制效果。在連鑄的生產中,鑄坯會發(fā)生凹陷,降低了鑄坯合格率。永興特鋼煉鋼廠2號連鑄機,在生產過程中極易發(fā)生凹陷的現(xiàn)象,因此,為了提高鑄坯的質量,對鑄坯凹陷形成的原因進行了分析,并采取了相應的工藝控制措施。

關鍵詞:方坯;凹陷;控制措施

一、引言

某鋼廠在生產0.20%C鋼的時候,經檢驗發(fā)現(xiàn)部分鑄坯表面存在凹陷,,內弧面尤為嚴重,在軋制后形成軋材表面缺陷,導致軋材修磨量增加。為提高鑄坯表面質量,向軋鋼提供無缺陷的連鑄坯,必須解決此類鋼種的鑄坯表面凹陷問題。為此,結合相關鋼種,對連鑄坯表面凹陷進行解剖酸洗,檢驗分析凹陷的成分組織、密度變化、凹陷形態(tài)、深度等。根據檢驗結果,參閱國內外有關文獻,確定連鑄方坯表面凹陷產生的原因。據此采取措施,取得了預期的效果。

二、分析凹陷原因

鑄坯發(fā)生凹陷的主要原因是鑄坯在結晶器和二冷區(qū)冷卻過程中,因局部冷卻不均勻,鑄坯凝固收縮力或外界擠壓力大于坯殼承受的變形力,發(fā)生坯殼凹陷變形現(xiàn)象。特別是在低碳鋼Q235上,這種凹陷現(xiàn)象時常發(fā)生。因為低碳鋼Q235在結晶器內凝固時,發(fā)生包晶轉變,產生的應力容易集中在坯殼薄弱部位。通過生產實際調查發(fā)現(xiàn),導致鑄坯凹陷發(fā)生的原因有:結晶器傳熱不均勻、噴嘴堵塞、二次冷卻強度過大、扇形段足輥不轉積渣、扇形足輥段精度不夠、澆注溫度高拉速快。2.1 結晶器傳熱不均勻結晶器保護渣性能不良。結晶器保護渣不僅起潤滑、保溫、隔絕空氣的作用[1],而且在結晶器壁與坯殼之間的液渣層的傳熱作用相當重要,其傳熱性能直接影響到出結晶器坯殼厚度。而保護渣對結晶器熱流的影響取決于渣膜厚度,結晶器銅管劃傷或鍍鉻層剝落。結晶器銅管劃傷或鍍鉻層剝落較嚴重時,造成鑄坯在結晶器的冷卻不均勻,使得出結晶器坯殼厚度不均勻。坯殼較薄的部位,受到強烈的二冷水噴淋冷卻,凝固收縮力不均勻易發(fā)生凹陷。根據對發(fā)生鑄坯凹陷的結晶器進行統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)結晶器銅管劃傷或鍍鉻層剝落超標的比例大約占30%,在沒有檢查出其他原因的情況下,更換新的結晶器后未發(fā)生凹陷現(xiàn)象。結晶器銅管與水套間的冷卻水縫不均勻。當結晶器安裝精度不高或生產中銅管發(fā)生變形等,水縫超過了設計值,在水縫小于3mm的一邊形成湍流層,冷卻速度變差,這樣結晶器四周的冷卻速度不同,造成結晶器坯殼厚度不均勻。在坯殼較薄的部位,受到強烈的二冷水噴淋冷卻,凝固收縮力不均勻易發(fā)生凹陷。

2.2 噴嘴堵塞

噴嘴堵塞特別是足輥段噴嘴堵塞,此時鑄坯剛出結晶器,坯殼厚度較薄,約13 mm左右。因噴嘴堵塞未被二冷水噴到的局部區(qū)域產生回熱,使已凝固的坯殼重新溶化,坯殼厚度減薄。其他被二冷水噴到的區(qū)域,坯殼繼續(xù)凝固,坯殼厚度增加。此時因不均勻的凝固產生收縮應力不等,在坯殼承受變形力大的區(qū)域發(fā)生凹陷。根據凹陷次數(shù)的統(tǒng)計分析噴嘴堵塞或足輥不轉積渣擋住噴嘴的比例占大約45%。

2.3 二次冷卻強度過大

出結晶器坯殼受到強的二次冷卻,坯殼發(fā)生迅速收縮,若出現(xiàn)澆注溫度高、拉速較快的現(xiàn)象,在應力集中的部位,易發(fā)生凹陷。

2.4 扇形段足輥不轉積渣

扇形段足輥不轉,導致保護渣皮在鑄坯與足輥的滑動摩擦中脫落,堆積在鑄坯與足輥之間,擋住噴嘴的噴射角度。有研究表明,二冷一區(qū)突然停止水滴的噴射,鑄坯表面溫度會回升達100~400℃[2]。積渣部位的鑄坯不僅得不到二冷水的冷卻,而且受到溫度較高的積渣隔絕,冷卻效果差,在澆注溫度較高的情況下極易發(fā)生凹陷。

2.5 扇形足輥段精度不夠

扇形足輥段精度差,如對輥不平行、輥子表面質量差、輥間距超過標準等。鑄坯通過足輥段時受到擠壓,在坯殼薄弱的部位易發(fā)生凹陷。

2.6 澆注溫度高,拉速較快

澆注溫度高,拉速較快,出結晶器坯殼厚度較薄,在二冷區(qū)受到噴嘴堵塞、輥子積渣、足輥段精度不夠,結晶器不對中等任何一個原因的影響,在薄弱的部位易發(fā)生凹陷。根據對凹陷次數(shù)的統(tǒng)計分析澆注溫度高拉速快的比例大約占15%。在實際生產中可以通過及時降低拉速來解決。

三、工藝的控制措施

3.1規(guī)范結晶器保護渣的使用和管理

結晶器保護渣的放置區(qū)域防水防潮,按照先進先用的原則,保證其在有效期限內使用,按鋼種操作要點使用保護渣。使用過程中,統(tǒng)計其消耗情況,測量液渣層厚度,發(fā)現(xiàn)消耗異常或液渣層厚度異常及時停用該批號的保護渣。定期抽查化驗保護渣成分,對成分不合格的保護渣嚴禁使用。

3.2完善結晶器檢查標準

制定結晶器檢查標準,下線結晶器主要檢查其彎液面處結垢情況,測量和校正結晶器銅管與水套間的水縫。結晶器鍍鉻層脫落或表面劃痕深度超過1mm必須下線處理,嚴禁使用未檢查合格的結晶器。從A31號結晶器檢修記錄(見表1),可以看出結晶器檢修標準均合乎要求。

3.3控制好二冷水質,減少噴嘴堵塞

每周對二冷水水質化驗檢查,發(fā)現(xiàn)水質異常,進行加藥過濾處理,確保水質達標。鑄機檢修時,將二冷三區(qū)、四區(qū)噴嘴卸下清洗,對二冷水管道進行沖洗。鑄機年修時,對整個二冷水管道進行酸洗去垢。鑄機生產時,每班至少檢查3次二冷段噴嘴噴霧的情況,并做好記錄,發(fā)現(xiàn)噴嘴堵塞,必須停機更換。

3.4改進扇型段結構,控制扇形段檢修精度

改進扇形段足輥的結構,增加輥子軸套,防止保護渣在輥子軸套處堆積造成輥子不轉。增設扇形段足輥沖渣水設備,對足輥上表面進行沖洗,防止足輥積渣,確保噴嘴噴霧冷卻效果。檢修好的扇形段,必須由專業(yè)負責人對其精度進行檢查,確認其符合標準才準許使用。扇形段上線前,必須檢查其足輥是否運轉靈活,試水檢查噴嘴是否堵塞,達不到要求不準上線使用。從扇形段檢修驗收記錄可以看出,扇形段的檢修精度都達到了標準要求。

3.5嚴格按照工藝標準操作

鋼水過熱度與拉速匹配是保證鑄坯質量的關鍵。嚴格按照工藝標準要求控制鑄機拉速是連鑄生產重要的工藝紀律。中包鋼水過熱度較高時,及時測量中包內鋼水溫度,標準化操作,保證測量溫度的準確性,拉速按下限標準操作,避免過熱度高、拉速快的現(xiàn)象。針對鑄坯凹陷發(fā)生的6個主要原因,采取相應的工藝控制措施,取得了良好的控制效果。2017年發(fā)生的鑄坯凹陷有21次,147.4 t,Q235占比例為75.6%,2018年1~ 11月份發(fā)生的鑄坯凹陷只有3次,23.5 t,Q235占比例為35.8%。

四、結論

通過對鑄坯凹陷發(fā)生原因進行分析,找出了主要原因,并采取了一系列的控制措施,使低碳鋼生產過程中出現(xiàn)的鑄坯凹陷現(xiàn)象得到了較好的控制。但鑄坯凹陷現(xiàn)象還偶爾發(fā)生,還需要在這方面做深入的研究。

參考文獻

[1]蔡開科,潘毓淳,趙家貴.連續(xù)鑄鋼500問[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1994.

[2]史宸興.實用連鑄冶金技術[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1997.

作者簡介:

史書廣,男,漢族,1986.11,河南安陽,本科,化學工程與工藝專業(yè),初級職稱,研究方向為冶金工程鋼鐵冶金技術及其理論,無基金項目。

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