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二氧化碳驅(qū)注采井管柱失效原因分析及防護(hù)對(duì)策

2021-02-15 02:40:28時(shí)維才馬建杰崔永亮
石油管材與儀器 2021年6期
關(guān)鍵詞:管柱油管斷口

時(shí)維才,姚 峰,金 勇,宋 奇,馬建杰,鄭 昕,崔永亮

(中國(guó)石化股份有限公司江蘇油田分公司 江蘇 揚(yáng)州 225009)

0 引 言

由于CO2對(duì)原油的溶解降黏、膨脹增能、降低界面張力的作用和改善孔隙滲流能力的特性,已經(jīng)廣泛應(yīng)用于提高原油采收率。CO2驅(qū)油具有適用范圍廣、提高采收率顯著等優(yōu)點(diǎn),不僅適用于常規(guī)油藏,尤其適用于低滲、特低滲透油藏。而且,CO2驅(qū)油的同時(shí)實(shí)現(xiàn)了自身的封存,減少了這種溫室氣體向大氣的排放,減緩了日益嚴(yán)峻的全球溫室效應(yīng)。因此,CO2驅(qū)油作為最有發(fā)展前景的提高采收率技術(shù)之一,得到快速發(fā)展。江蘇油田的儲(chǔ)量近70%為低滲、特低滲,提高水驅(qū)波及體積難度大,水驅(qū)采收率低,近幾年CO2驅(qū)油技術(shù)應(yīng)用規(guī)模快速增長(zhǎng)。

但是,腐蝕等因素造成的二氧化碳驅(qū)注采井管柱失效成為每個(gè)油田面臨的普遍問(wèn)題,影響了二氧化碳驅(qū)工藝的大規(guī)模推廣。中原油田、吉林油田、大慶油田、華東油氣田、江蘇油田等CO2驅(qū)項(xiàng)目均出現(xiàn)了不同程度的腐蝕和管柱失效問(wèn)題。近幾年各油田把CO2腐蝕作為主要的影響因素,圍繞CO2腐蝕規(guī)律及其破壞機(jī)理和腐蝕防護(hù)措施等開(kāi)展了大量的研究[1-4],目前CO2腐蝕與防護(hù)在CO2均勻腐蝕機(jī)理、耐蝕材料、緩蝕劑以及內(nèi)涂層技術(shù)等方面,均取得了很大的進(jìn)步,均勻腐蝕問(wèn)題得到了很大程度緩解。國(guó)內(nèi)一些油田對(duì)二氧化碳驅(qū)注采井管柱失效的原因也進(jìn)行了一些分析并采取了一些預(yù)防措施[5-6],但是二氧化碳驅(qū)注采井管柱失效問(wèn)題并沒(méi)有得到根本解決。CO2驅(qū)與封存一體化、CO2的長(zhǎng)期封存對(duì)井筒安全提出了更高要求,正確分析管柱失效原因并制定井筒長(zhǎng)期安全運(yùn)行對(duì)策具有重要意義。

1 江蘇油田CO2驅(qū)注采井管柱失效特征分析

1.1 江蘇油田CO2驅(qū)及管柱失效問(wèn)題概況

江蘇油田二氧化碳驅(qū)注入井總計(jì)29口井,采油井總計(jì)57口井,注采井總計(jì)86口井,CO2注采井共有5口井發(fā)生管柱失效,失效井占比5.8%,其中套管斷裂2口(同時(shí)發(fā)生油管斷裂)、套管漏1口,油管斷2口,見(jiàn)表1。

表1 管柱失效井統(tǒng)計(jì)

1.2 管柱失效特征

1)油井管柱失效的位置處于井筒上半段,基本在距井口500 m范圍內(nèi)(H26-10上部800 m為加厚油管)。

2)油管腐蝕輕微,一般沒(méi)有明顯腐蝕坑,斷口較為齊整,表現(xiàn)為脆斷,如圖1、圖2所示。

圖1 注入井H26-4失效管柱

圖2 采油井H26-10失效管柱

3)管柱失效井套管壓力及二氧化碳含量較高,無(wú)論是注入井還是采油井,套管壓力大部分都在5 MPa以上,見(jiàn)表1所示。二氧化碳在采油井套管氣中的摩爾分?jǐn)?shù)超過(guò)50%,圖3為采油井H26-5管柱失效前套管氣二氧化碳摩爾分?jǐn)?shù)變化情況。

圖3 H26-5井CO2摩爾分?jǐn)?shù)變化情況

2 CO2驅(qū)注采井管柱失效機(jī)理分析

2.1 腐蝕評(píng)價(jià)

腐蝕是管柱失效的重要因素,而溫度、壓力是影響CO2腐蝕的最敏感因素。腐蝕速率總體隨溫度、壓力的升高而升高,大約在5~10 MPa,60~70 ℃時(shí)達(dá)到峰值,然后由于鈍化膜的形成而有所降低,如圖4和圖5所示。因此降低腐蝕和管柱失效首先要加強(qiáng)注采井的溫度、壓力管控。盡管江蘇油田CO2驅(qū)實(shí)施區(qū)塊含水低,現(xiàn)場(chǎng)管柱沒(méi)有發(fā)生嚴(yán)重的系統(tǒng)性腐蝕,但是均勻腐蝕的發(fā)生同樣會(huì)降低管柱強(qiáng)度。

圖4 二氧化碳分壓對(duì)腐蝕速率的影響

圖5 溫度對(duì)腐蝕速率的影響

2.2 失效井管柱理化性能分析

對(duì)注入井H26-4失效管柱進(jìn)行了理化性能測(cè)試分析。

2.2.1 斷口特征分析

利用MX-5超聲波測(cè)厚儀及游標(biāo)卡尺在距離斷口5、20和35 cm處的0°、90°、180°、270°位置各測(cè)量1次壁厚,如圖6和圖7所示。在5、15、25和33 cm處的0°~180°、90°~270°、135°~315°、45°~225°方向各測(cè)1次外徑值。失效樣與未失效樣的壁厚均在5.14~5.86 mm之間,外徑均在73.50~73.56 mm之間,符合API 5CT—2018《套管和油管規(guī)范》要求。管柱有輕微腐蝕,但沒(méi)有發(fā)生嚴(yán)重的系統(tǒng)性腐蝕。

圖6 管段壁厚測(cè)量位置示意圖

圖7 管段截面壁厚測(cè)量位置示意圖

宏觀斷口整體呈平直狀,并可見(jiàn)明顯的裂紋源及瞬斷區(qū),如圖8所示。由裂紋擴(kuò)展走向可知,裂紋起源于管體外表面,沿壁厚方向由外至內(nèi)擴(kuò)展直至失效,斷口整體呈脆性斷口特征。裂紋源區(qū)域均由若干個(gè)小的裂紋源匯聚而成,呈現(xiàn)多源、階梯狀、交替分布特征。

圖8 宏觀斷口分析結(jié)果

依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)NB/T 47013.5—2015《承壓設(shè)備無(wú)損檢測(cè)第4部分:磁粉檢測(cè)》對(duì)失效管段與未失效管段進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)。在距斷口6~10 cm區(qū)域、160°方向存在螺旋狀裂紋;在距斷口12~21 cm區(qū)域、270°方向存在網(wǎng)狀裂紋,如圖9所示。失效管段除主斷口外,外壁存在非均勻分布、局部細(xì)密的二次裂紋。

圖9 失效管段磁粉探傷結(jié)果

2.2.2 力學(xué)特征分析

依據(jù) ISO 6892-1∶2016《金屬材料室溫拉伸試驗(yàn)方法》對(duì)未失效管段進(jìn)行拉伸性能測(cè)試,N80-1未失效管體屈服強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度及斷后伸長(zhǎng)率波動(dòng)較大,且均不符合API 5CT—2018《套管和油管規(guī)范》要求,見(jiàn)表2。此外,試樣2及試樣3屈服強(qiáng)度及抗拉強(qiáng)度遠(yuǎn)低于出廠數(shù)據(jù),推測(cè)為服役過(guò)程中萌生微裂紋導(dǎo)致其力學(xué)性能降低。

表2 N80-1未失效管體拉伸性能

依據(jù) ISO 148《鋼 夏比沖擊試驗(yàn)(V 型缺口)》標(biāo)準(zhǔn)對(duì)失效管段與未失效管段進(jìn)行沖擊性能測(cè)試,測(cè)試溫度為0 ℃。N80-1失效管非探傷裂紋處管體的沖擊吸收能量為14~15 J,明顯低于N80-1正常管體的沖擊吸收能量為24~25 J,見(jiàn)表3。推測(cè)主要由微裂紋的萌生引起材料力學(xué)性能的退化導(dǎo)致。

表3 N80-1失效管段與未失效管體沖擊性能

2.2.3 斷口腐蝕產(chǎn)物分析

斷口腐蝕產(chǎn)物分析如圖10所示。主斷口靠近管段外壁區(qū)域存在大量二次裂紋,二次裂紋附近腐蝕產(chǎn)物具有硫(S)元素。表明除CO2腐蝕外,還存在H2S應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂。通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)套管氣和產(chǎn)出液檢測(cè),部分采油井確實(shí)發(fā)現(xiàn)了硫酸鹽還原菌(SRB)和H2S的存在。

圖10 斷口腐蝕產(chǎn)物分析

2.3 溫度壓力引起的管柱伸縮問(wèn)題研究

在CO2氣體突破后采油井套管壓力明顯上升,部分采油井套管壓力上升到5~10 MPa,為降低高壓帶來(lái)的腐蝕問(wèn)題及高壓本身的破壞性,需要釋放套管氣降低套管壓力,而在放氣過(guò)程中由于CO2節(jié)流帶來(lái)劇烈的溫度下降,從而引起管柱收縮,增大了管柱拉伸應(yīng)力,增加了管柱斷脫風(fēng)險(xiǎn),如圖11所示。

圖11 H26-10井生產(chǎn)曲線(修改)

利用張大同等以PR 方程、MBWR 方程、LKP方程為基礎(chǔ)擬合的不同相態(tài) CO2的焦-湯系數(shù)經(jīng)驗(yàn)計(jì)算公式[7],通過(guò)積分估算了壓力變化對(duì)應(yīng)的溫度變化。H26-4注氣壓力變化曲線如圖12所示。

圖12 H26-4注氣壓力變化曲線

焦-湯系數(shù)的定義式為:

(1)

式中:Di為焦-湯系數(shù),℃/MPa;T為溫度,℃;p為壓力,MPa;H為焓,J/kg。

利用PR方程回歸的氣態(tài)CO2焦-湯系數(shù)經(jīng)驗(yàn)公式:

Di=14.52-0.097 42T-0.124p

(2)

利用PR方程回歸的液態(tài)CO2焦-湯系數(shù)經(jīng)驗(yàn)公式:

Di=0.130 4+0.177T-0.168 5p-0.020 2Tp

+0.022 63p2+0.000 651 9Tp2-0.000 805 9p3

(3)

利用 LKP方程回歸的超臨界態(tài)CO2焦-湯系數(shù)經(jīng)驗(yàn)公式:

Di=75.7-0.539 1T-16.26p+0.027 49T2

-0.049 38Tp+1.313p2-0.000 351 6T3

+0.001 404T2p-0.003 938Tp2-0.028 15p3

(4)

表4為求得不同初始溫度下套壓從5 MPa下降到2 MPa、1 MPa和0.1 MPa引起的溫降。比如某CO2氣竄采油井油套環(huán)空CO2壓力達(dá)到5 MPa,初始溫度是50 ℃,通過(guò)節(jié)流放壓,在不考慮導(dǎo)熱的情況下,油套環(huán)空的溫度下降幅度則達(dá)到32.07 ℃。實(shí)際工況條件由于地層傳熱、套管氣組分變化等因素溫降會(huì)有所不同。

表4 壓力下降引起的溫度變化(初始?jí)毫? MPa) ℃

采油井套管間歇放氣、注氣井間歇注氣均會(huì)造成溫度壓力變化,引起的管柱伸縮,造成管柱應(yīng)力疲勞。圖13和圖14分別為管柱長(zhǎng)度和拉伸應(yīng)力隨溫度變化的曲線,數(shù)據(jù)表明管柱拉應(yīng)力變化與溫度變化成正比,當(dāng)溫度下降至30 ℃時(shí),3 000 m的管柱收縮量即達(dá)到1.08 m,拉伸應(yīng)力達(dá)63.9 MPa。

圖13 管柱伸長(zhǎng)量與溫度變化關(guān)聯(lián)曲線

圖14 拉伸應(yīng)力與溫度變化關(guān)聯(lián)曲線

2.4 CO2驅(qū)注采井管柱失效機(jī)理

根據(jù)以上研究分析和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐總結(jié)了CO2驅(qū)注采井管柱失效機(jī)理:

1)管柱滲漏造成油套環(huán)空壓力升高引起的應(yīng)力損害和CO2腐蝕加劇、SRB滋生產(chǎn)生H2S引起的應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂、不穩(wěn)定注氣引起的應(yīng)力疲勞、低溫環(huán)境造成的鋼材韌性下降等多因素疊加作用導(dǎo)致了二氧化碳驅(qū)注入井管柱失效。

2)油套環(huán)空壓力過(guò)高是油井管柱失效的主要因素。套壓集中釋放導(dǎo)致溫度急劇降低而引起管柱拉伸應(yīng)力急劇上升、鋼材韌性下降,同時(shí)油井中的高CO2及H2S分壓造成的應(yīng)力腐蝕風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)增加。

3 CO2驅(qū)注采井管柱失效預(yù)防對(duì)策及效果

根據(jù)上文分析的管柱失效原因,從管材優(yōu)選、管柱優(yōu)化、運(yùn)行管理等多方面制定鉆完井、注入、采出全流程的防護(hù)對(duì)策。

1)新井完井工藝設(shè)計(jì)

采用標(biāo)準(zhǔn)套管頭完井;防氣竄水泥漿返到井口;注入井表層套管下深大于600 m;采用氣密封加厚套管;采油井表層套管下深大于300 m。

2)注入管柱設(shè)計(jì)

注入井上部1 000 m3管柱采用Cr氣密封油管,下部采用N80氣密封油管,采用雙向錨定封隔器保護(hù)套管;油套環(huán)空充滿油基保護(hù)液或復(fù)配殺菌劑的緩蝕劑水溶液;井下工具鋼體采用13Cr材質(zhì),密封件采用氫化丁腈橡膠。

3)采油管柱設(shè)計(jì)

對(duì)高含水井采用內(nèi)涂油管,低含水井采用普通N80油管;對(duì)井深大于2 500 m的油井上部1 000 m采用加厚油管;高含水井選用防腐蝕抽油泵;采油井油套環(huán)空添加緩蝕劑。

4)作業(yè)環(huán)節(jié)

注采井作業(yè)環(huán)節(jié)要充分考慮二氧化碳溫度變化對(duì)管柱伸縮的影響。注入井管柱入井后,根據(jù)計(jì)算的管柱收縮量上提管柱1~2 m,然后坐封封隔器。

5)注采工藝參數(shù)設(shè)計(jì)

注入溫度維持5 ℃以上;生產(chǎn)井維持套壓3 MPa以下;套管放壓速度小于1.0 Nm3/min;連續(xù)平穩(wěn)注氣。

通過(guò)全過(guò)程防護(hù),特別是加強(qiáng)壓力、溫度管控,管柱失效問(wèn)題得到有效緩解,一年來(lái)沒(méi)有新的套損發(fā)生。

4 結(jié) 論

1)管柱滲漏造成油套環(huán)空壓力升高引起的應(yīng)力損害和腐蝕加劇、硫酸鹽還原菌滋生產(chǎn)生硫化氫引起的腐蝕及應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂、不穩(wěn)定注氣引起的應(yīng)力疲勞、低溫環(huán)境造成的鋼材韌性下降等多因素疊加作用導(dǎo)致了二氧化碳驅(qū)注入井管柱失效。

2)油套環(huán)空壓力過(guò)高是油井管柱失效的主要因素。套壓集中釋放導(dǎo)致溫度急劇降低而引起管柱拉應(yīng)力急劇上升、鋼材韌性下降,同時(shí)油井高CO2及H2S分壓造成的應(yīng)力腐蝕風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)增加。

3)壓力、溫度管控對(duì)管柱失效問(wèn)題的預(yù)防至關(guān)重要。同時(shí),管柱失效預(yù)防需要對(duì)鉆完井、注入、采出全過(guò)程開(kāi)展管材優(yōu)選、管柱結(jié)構(gòu)優(yōu)化、運(yùn)行參數(shù)管理、注入環(huán)空保護(hù)液、添加緩蝕阻垢劑等多方面制定對(duì)策。

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