姜威,高勇,秦子銘,劉健華
(廣汽本田汽車有限公司總裝部,廣東 廣州 510700)
汽車總裝車間主要功能是整車裝配,裝配零件多、形狀各異、功能不同,而生產(chǎn)工位總是處于流水線移動狀態(tài)下,使得總裝車間采用自動化設(shè)備代替人工作業(yè)難度較大,尤其對一些品質(zhì)管理要求高或者安裝精度高的作業(yè)項目。
視覺識別、視覺引導等機器視覺技術(shù)和傳感器技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)迅速發(fā)展。隨著人力成本日益高漲,總裝領(lǐng)域?qū)胱詣踊O(shè)備的需求日趨緊迫,汽車裝配作業(yè)自動化的趨勢日益明顯。
汽車車載線束是汽車總線的主要實物載體之一。車載ECU通過控制線束上的繼電器的通斷[1],實現(xiàn)汽車主要的電氣控制功能。比如大燈、剎車油泵等?,F(xiàn)階段,總裝車間采用人手將繼電器按壓到線束的繼電器插槽中。
繼電器是整車機能的重要部件,安裝規(guī)格要求很高。
繼電器和線束上繼電器插槽需要完全貼合。某車廠所有的繼電器安裝時手感壓入的壓力在60~80N之間,繼電器插針插入到槽位的插入量在 15±1mm,長時間作業(yè)會引起作業(yè)人員按壓的手部勞損??傃b裝配節(jié)拍50.1s,不同車型機艙線束需要安裝的繼電器數(shù)量在12~20顆不等,手安裝單顆繼電器人時間為3.6s,為降低手動安裝漏裝風險,單一線束繼電器設(shè)置多人、多崗安裝。繼電器零件在包裝、運輸和安裝過程中需要被嚴格保護好[2],保證繼電器零件品質(zhì)穩(wěn)定。
圖1 車載線束
圖2 繼電器安裝到線束上
基于人手安裝線束繼電器的現(xiàn)狀,總結(jié)出某車廠繼電器安裝的主要難點有以下幾個方面:
機艙線束繼電器屬于品質(zhì)管理要求高的精密電器件,整個物流過程中需要嚴格控制繼電器的狀態(tài),以杜絕繼電器零件被物流過程不良隱患。具體表現(xiàn)在,繼電器安裝到線束上繼電器槽位之前,繼電器受到外力沖擊(如跌落地面)和擠壓(如繼電器堆積),該繼電器報廢處理。此外,物流過程中還需要保證繼電器針腳無灰塵,無變形。
圖3 繼電器零件物流過程
圖4 繼電器到作業(yè)現(xiàn)場四種包裝狀態(tài)
某車廠各車型機艙線束所需安裝的繼電器種類有 7種(有2種繼電器顏色相同,共6種顏色),外形和尺寸相仿,與之對應的線束上多個繼電器槽位相互之間也相仿,人手作業(yè)時,就存在容易錯裝的課題。自動安裝時,如何保證相應規(guī)格繼電器被正確抓取和安放到線束上正確的槽位上,需要有完善的保證方案。
如上文所述,現(xiàn)狀單一線束繼電器最大數(shù)量20顆。在繼電器自動化安裝項目論證期,模擬驗證投放和整理線束時間約 20s,按照現(xiàn)有總裝節(jié)拍設(shè)定,即單條線束繼電器自動安裝最多 30s,折合單顆繼電器安裝需要時間≤1.5s。1.5s時間內(nèi)完成繼電器抓取、安裝、狀態(tài)判斷,這種節(jié)拍強度相對繼電器安裝而言,實現(xiàn)難度較大。
機艙線束繼電器槽位長邊(5.15±0.1mm),窄邊(1.025±0.1mm),繼電器插針長邊(4.8±0.1mm),窄邊(0.8±0.1mm),繼電器四根插針和槽位的四個插孔需要在(X-Y-Z-RXRY-RZ)六個維度高度吻合,否則會出現(xiàn)繼電器無法插入到槽位中。
圖5 繼電器安裝和安裝槽位
槽位定位的精度方面的難點具體體現(xiàn)在:①線束上的槽位盒外形不規(guī)則,沒有定位工藝參照,定位困難。②多車性共線生產(chǎn),定位機構(gòu)即要考慮單車型的穩(wěn)定性,也需要兼顧多車性的通用型。③并且線束外側(cè)屬于外觀件,外傷管理要求嚴格,不能有損傷。
安裝完成后繼電器插針的狀態(tài)難以目視確認。線束通電測試需要在整車出車后才能進行,如何判斷繼電器安裝完成后,安裝狀態(tài)是否良好,需要謹慎設(shè)置判斷參數(shù),才能有效管控繼電器安裝的品質(zhì)。
能否解決以上五大方面的難點,是繼電器安裝能否實現(xiàn)自動安裝的必要條件。
為解決上述難點問題,最終方案采用兩套 Delta并聯(lián)機器人和兩套視覺引導相機,以及必要的輔助機構(gòu),在占用空間最小的情況下,實現(xiàn)了繼電器的自動安裝。實現(xiàn)方法介紹如下:
電器供料包裝形式各異,大小不一,設(shè)計適合所有包裝的上料機構(gòu)不經(jīng)濟,且浪費現(xiàn)場空間。如何將多規(guī)格的來料包裝轉(zhuǎn)換成標準化的包裝,是自動化上料的基本條件。
如圖6所示,是一個繼電器轉(zhuǎn)換用標準托盤。將該托盤倒扣在繼電器包裝上,然后按照圖7所示將來料包裝上的繼電器轉(zhuǎn)換到統(tǒng)一的轉(zhuǎn)換托盤上。
圖6 繼電器包裝轉(zhuǎn)換托盤
圖7 繼電器包裝轉(zhuǎn)換過程
繼電器轉(zhuǎn)換到標準包裝后,就可以進行繼電器的分揀上料過程。
視覺引導上料主要結(jié)構(gòu)有分揀機器人、2套視覺相機、繼電器輸送帶、繼電器料道,繼電器標準托盤。結(jié)構(gòu)分布圖如圖8。
圖8 繼電器視覺上料結(jié)構(gòu)分布圖
繼電器視覺引導上料分成三個步驟:
①種類識別。多種規(guī)格繼電器在循環(huán)輸送線上勻速移動,1#視覺相機根據(jù)顏色不同,判斷、輸出繼電器種類號。見圖9。
圖9 繼電器種類識別示意圖
②視覺定位。視覺相機進行視覺定位引導時,為了避免成像時的陰影干擾,不同顏色的繼電器設(shè)置不同的曝光值,且曝光值差異較大。不同曝光值[3]的視覺引導程序段的切換時間約200ms,導致供料節(jié)拍不滿足,該問題采用下述方法進行優(yōu)化。
設(shè)置兩套相機器,分別為1#相機和2#相機,見圖10,將6種繼電器顏色根據(jù)曝光值分成兩組,1#相機對應曝光值接近的兩種繼電器,2#相機對應另外四種曝光值接近的繼電器,由于每組繼電器相機曝光值比較接近,采取折中設(shè)置一個曝光值,即取消不同曝光值程序的切換時間。
圖10 繼電器視覺識別示意圖
③引導機器人。完成第②步后,一次輸出6顆繼電器的定位置給機器人,機器人根據(jù)位置序列逐一抓取目標繼電器至對應規(guī)格繼電器滑道中,見圖11。
圖11 視覺引導機器人抓取繼電器
視覺引導上料,上料過程無沖擊,保證繼電器品質(zhì)穩(wěn)定。速度快,節(jié)省工序節(jié)拍成本。
單一繼電器完成安裝,必須要有上料和安裝2個階段,為了滿足繼電器壓裝的節(jié)拍要求,將繼電器的上聯(lián)和安裝設(shè)計成并聯(lián)的2個過程。
2#機器人將繼電器分揀放到繼電器滑道中后,在氣缸作用下滑道出口側(cè)傾斜,繼電器靠重力滑移到料道出口。1#機器人從料道的出口中抓取繼電器,將繼電器安裝到插槽中。
滑道的作用將繼電器的上料和安裝進行物理隔離,上料和安裝被分割成了2個相互之間不干涉的并行過程[4],有利于提高安裝節(jié)拍。這種方案下,可以適當降低繼電器安裝1#機器人的速度,減少并聯(lián)機器人高速動作過程的振動[5],利于保證繼電器安裝的精度。安裝過程示意見圖12。
圖12 繼電器壓裝過程示意圖
槽位定位方式主要考慮的是定位精度、便利性和經(jīng)濟性。該方案中,通過定位夾具將安裝槽位定位夾緊。
圖13 繼電器槽位定位機構(gòu)示意圖
該定位夾具設(shè)計的優(yōu)點有兩個:1)定位夾具和夾具承載板采用膨脹結(jié)構(gòu),輕微松動和擰緊螺栓就可以實現(xiàn)夾具的快速拆裝,由于螺紋的自鎖效應,夾具定位牢固可靠;2)彈簧作用下,承載底板貼近機架上的限位板,限位板呈喇叭狀,在員工作業(yè)位置時,定位夾具被彈簧推到喇叭口兩側(cè),為員工投入線束零件騰出空間,夾具機構(gòu)進入安裝位置時,左右兩側(cè)的限位槽距離收窄,彈簧彈力增大,將承載底板緊貼限位板,現(xiàn)場測試定位夾具重復精度在±0.1mm。
圖14 定位夾具和承載板連接示意
主要監(jiān)控繼電器按壓時的壓力和按壓進入插槽的位移量。
在繼電器壓入頭位置集成ATI壓力傳感器[6],選型時需要重點考慮通訊方式和數(shù)據(jù)通訊頻率。壓力傳感器集成到機器人系統(tǒng)中,而不是PLC中,起到提升安裝過程中壓力反饋和機器人安裝協(xié)同速度的作用。
采集機器人在Z軸方向位置數(shù)據(jù)。實現(xiàn)方法是采集機器人安裝原點位置數(shù)據(jù) Z1和安裝完成位置數(shù)據(jù) Z2,δ=Z2-Z1即為繼電器壓入位移,實現(xiàn)繼電器安裝壓力位移監(jiān)控。
圖15 繼電器安裝狀態(tài)監(jiān)控相關(guān)硬件結(jié)構(gòu)
圖16 繼電器安裝監(jiān)控原理示意
根據(jù)實際工藝設(shè)定,繼電器壓力監(jiān)控合理范圍P1~P2,位移合理范圍是S±1.0mm。
每顆繼電器安裝完成后,即時顯示繼電器安裝的壓力和位移數(shù)據(jù)到監(jiān)控畫面上,便于現(xiàn)場作業(yè)人員確認,該數(shù)據(jù)會自動轉(zhuǎn)存至數(shù)據(jù)庫。
圖17 繼電器安裝監(jiān)控狀態(tài)監(jiān)控畫面
繼電器安裝是從線束投入開始的。線束投入設(shè)置了防錯功能。利用掃描器掃描線束上的零件號,從工廠IT系統(tǒng)自動獲取的車身號,利用正則表達式[7]進行防錯匹配,匹配成功輸出機器人啟動的條件。
設(shè)備的整體的整體結(jié)構(gòu)和安裝流程如下:
圖18 繼電器自動安裝設(shè)備總體結(jié)構(gòu)
圖19 繼電器安裝流程
項目實施前,通過試制的X-Y-Z伺服機構(gòu)進行安裝模擬,論證繼電器的抓取和按壓的可行性。
基于對機器人和視覺技術(shù)的使用和積累,從供料、安裝和數(shù)據(jù)追溯這三個大的方面布局,每個方面嚴格從品質(zhì)和規(guī)格滿足性、作業(yè)便利性、節(jié)拍滿足性、安全性、投入經(jīng)濟性五大維度進行了考慮。首次實現(xiàn)了汽車裝配領(lǐng)域線束繼電器高節(jié)拍、高精度自動安裝。