王 顯
(山東鋼鐵集團日照有限公司,山東 日照276800)
某軋鋼廠3500爐卷產(chǎn)線軋機前后各有1臺卷取爐,當生產(chǎn)薄規(guī)格產(chǎn)品(4~25 mm)時需要卷取爐參與軋制,其主要功能是保溫且減少鋼板溫差,保證鋼板的性能均勻性。因設計存在缺陷,當爐門處于高位時,卷取爐爐殼與爐門之間仍然存在高度約450 mm的間隙(卷取爐正常工作時爐內(nèi)溫度約為950~1050℃),通過該處間隙散發(fā)的熱量導致溫度異常升高,可達400℃。活套輥在平軋時正位于爐門間隙處,高溫直接影響活套輥上輥的正常工作。在實際使用過程中,上輥發(fā)生多次故障?;钐纵亾p壞主要原因有兩點:一是密封損壞造成內(nèi)冷卻水直接進入軸承,導致軸承損壞,進而活套輥上輥成死輥;二是活套輥設計位置不合理,活套輥上輥單側(cè)受高溫影響,平軋時活套輥不轉(zhuǎn)動,易發(fā)生變形損壞。
在活套輥投用的2 a時間,軸承損壞次數(shù)多達8次,輥體變形次數(shù)多達3次,累計影響卷軋時間超過40000 min。針對活套輥上輥頻繁出現(xiàn)故障的問題,針對活套輥上輥本體的設計提出優(yōu)化思路。
使用卷取爐時,卷取爐的1#爐門下降到一定位置引導鋼板進入卷取爐,卷取爐的卷筒槽對1#爐門,夾送輥對齊卷筒槽,準備穿板。卷取爐卷筒槽開始加速,進行卷取。卷取爐加速時,2#爐門和3#爐門降下來。在道次末尾,軋機和卷取爐降速,出口夾送輥降下來,鋼板末端停止在出口夾送輥。爐卷軋機的出入口側(cè)導板用來引導鋼板。反轉(zhuǎn)道次重復這個過程。卷取軋制通過交替前進和反轉(zhuǎn)道次進行,直到最后一道次在前進方向。其中活套輥布置在卷取爐和軋機出入口側(cè)之間,卷軋時上輥起助卷輥作用,活套在夾送輥和卷筒之間穩(wěn)定和抑制張緊力激增。
活套輥主要由搖臂、上輥、液壓缸等原件組成,上輥設計為空心輥,里面有一內(nèi)膽通冷卻水,輥體單側(cè)壁厚僅為25 mm。上輥無驅(qū)動裝置為自由輥,靠螺栓把合在搖臂機架上,液壓缸的上下動作帶動搖臂和上輥的位置調(diào)整。卷取爐爐門由3個獨立動作的爐門組成,其中1#和2#爐門有銷軸連接,存在連鎖控制,即1#爐門落到底位2#爐門才可上下動作,2#爐門處于高位時1#爐門才可上下動作。平軋時爐門靠液壓缸帶動處在高位,鋼板可順利從爐底經(jīng)過。
針對活套輥上輥頻繁出現(xiàn)故障的問題,現(xiàn)場首先針對爐門與爐殼之間的間隙進行優(yōu)化。根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境重新設計隔熱裝置,材質(zhì)為耐熱不銹鋼,在隔熱裝置內(nèi)側(cè)焊接錨固鉤固定陶瓷纖維模塊,防止隔熱裝置變形。將隔熱裝置焊接固定在爐殼上方,阻斷高溫對上輥輥體的不利影響,進而避免上輥出現(xiàn)故障。使用半個月后,又暴露出新的問題:一是在卷軋過程中因為隔熱裝置的存在,導致鋼板極易碰到該裝置,影響鋼板上表面質(zhì)量;二是雖然有陶瓷纖維模塊對裝置進行高溫保護,但高溫下還是出現(xiàn)了變形;三是隔熱裝置為焊接固定,高溫工況下必須定期檢查補焊,但頻繁停爐會對卷取爐耐材及卷筒造成不可逆的損傷,降低兩者使用壽命,難以實現(xiàn)。
針對活套輥上輥本體的設計提出優(yōu)化思路。初始設計操作側(cè)軸承座共有6件水封,2個干油潤滑點。水封損壞最直接的原因就是潤滑不足,高溫下橡膠產(chǎn)品易發(fā)生變形甚至碳化。優(yōu)化水封數(shù)量和裝配位置,將水封數(shù)量從6個增加到8個,密封重新選型,密封性好且耐高溫氟橡膠為首選。最后一道密封的唇口方向向外,一旦密封出現(xiàn)損壞,可防止冷卻水大量進入。同時增加干油潤滑點數(shù)量,由2個增加到4個,保證潤滑充足,也可減輕密封的磨損。二是增長操作側(cè)內(nèi)桿,在水封邊緣處增加Φ30引水孔,一旦水封出現(xiàn)損壞,冷卻水可沿引水孔排出,避免進入軸承。三是徹底解決上輥輥體變形的問題,輥體變形的根本原因是受熱不均,當活套輥不工作時,活套輥單側(cè)靠近爐門間隙,一側(cè)溫度過高,長時間容易發(fā)生變形。在上輥傳動側(cè)增加氣動馬達,馬達固定在搖臂上,以緩慢均勻的速度帶動活套輥上輥,使其未卷軋時也可以均勻受熱,避免發(fā)生變形。
通過優(yōu)化,解決了活套輥頻繁發(fā)生故障的問題。通過密封數(shù)量,型號以及安裝位置等優(yōu)化,解決了軸承因進水導致的損壞,保證了潤滑和冷卻的良好運行,有效提高了其穩(wěn)定性。通過對活套輥上輥動作方式由被動改為主動的優(yōu)化,保證了輥體的均勻受熱,結(jié)合冷卻水的良好運行,輥體因受熱不均導致的變形問題得到根治。截止到2021年5月份,活套輥損壞次數(shù)僅為1次,對比2020年同期的4次,其穩(wěn)定性大幅提高,設備使用壽命大幅延長,減少了備件更換數(shù)量及頻次,降低了噸鋼成本,提高了產(chǎn)線卷軋比,效益同步提升。